馬永芳, 來志堅
(首鋼長治鋼鐵有限公司煉鐵廠, 山西 長治 046031)
摘 要:長鋼 8 號高爐因制氧機故障突然停機,無法提供氮氣、氧氣,被迫無計劃休風。因時間較長,休風后進行了一系列保溫措施,詳細制定復風方案。復風后精準把控,穩步推進,高爐在 63 h 后全面恢復正產生產。
關鍵詞:高爐;無計劃休風;恢復
首鋼長治鋼鐵有限公司(全文簡稱長鋼)8 號高爐有效爐容 1 080 m3,設計有 20 風口,2 個鐵口,鐵口夾角 80°。爐體采用磚壁合一的薄內襯結構,爐底爐缸采用陶瓷杯綜合爐底爐缸結構,采用皮帶上料,ss 無料鐘爐頂,配套干法布袋除塵,三座改進型內燃式熱風爐。2017 年 11 月 15 日夜班,因動力廠三萬制氧機 UPS 故障突然停機,沒有氮氣、氧氣,高爐被迫于 05:20 時休風。由于事發突然,高爐沒有任何準備就進行了休風操作。休風后經過 59 h16 min 的檢修處理,至 17 日 16:36 時開風。開風后經過 63 h 的精心恢復,高爐于 20 日 08:00 時全面恢復正常生產。
1 休風前的爐況
爐況穩定順行,料線均勻順暢,爐溫含硅量(質量分數)0.30%,物理熱 1 480 ℃,鐵水流動性良好。爐渣二元堿度 1.15,流動性良好。風量 3 040 m3/min,風壓 330 kPa,風溫 1 118 ℃,氧氣量 4 000 m3 /h,透氣性指 數 10.5,礦批 32 t,負荷 4.55,料線 1.2 m,焦丁 500 kg/批,配比為 86%(機燒):1.7%(高硅塊)+1%(高鈦 礦):11.3%生礦,裝料制度為 C32(2)30(3)28(2)26 (2)23(1)O32.5(3)31.5(4)30.5(4)。開 19 個風口,標 準風速 240 m/s。(堵 4 號風口,該方位爐缸熱電偶 溫度較高護爐需要)具體操作參數控制見表 1。
事發當時,高爐南鐵口正在出鐵,在風量急劇下降過程中沒有造成風口灌渣。待風量降低至 1 000 m3/min 后 25 min 休風。在事情發生時,最初得到的信息是休風 4 h 左右,所以在最后時間內,只插了 2 批焦炭。
2 休風后采取的措施
休風 4 h 后,才得知預計需 60 h 才能恢復生產, 于是高爐立即進行了如下操作:
1)風口堵泥,外刷黃油密封;防止休風期間空氣進入爐內和焦炭反應,造成風口區域焦炭變碎和生 成熔融渣鐵。
2)爐頂點火,關閉一個爐頂大放散,減少爐內抽力。停爐頂打水,關閉氣密箱冷卻水。
3)降低高爐冷卻強度;為保存爐內熱量,將爐底水控制到最小,風口及其以上冷卻設備水壓水量,根據各段冷卻壁的水溫差逐步將水量控制到最小,以不斷流為止。關閉爐皮外噴水。
4)系統全面的查找高爐本體開焊及可能漏煤氣的部位,進行處理。
5)檢查冷卻設備,更換損壞的冷卻設備,防止向爐內漏水。
3 復風前的準備
考慮到無計劃休風時間較長,休風前未調整負荷的不利因素,為實現復風后能夠快速恢復并避免燒壞風口,煉鐵廠非常重視此次復風操作,詳細制定了復風方案。
3.1焦炭添加及負荷確定
復風料的原則是采取集中加凈焦,輕負荷料帶循環焦的方式,控制綜合負荷在全焦冶煉還低的水平,待爐溫升高,渣鐵流動性改善后,在逐步恢復負荷及綜合負荷。具體復風料單見下頁表 2。
3.2 裝料制度的調整
布料角度二環,礦批為 10 t,確保邊緣和中心煤氣流暢通,爐料結構按二元堿度 1.0 配料。
3.3送風制度的確定
集中堵 12 個風口,開 8 個風口送風,送風風口面積 0.0868m2。復風后要保證單個送風風口的風速,確定開風口的原則。
3.4爐前出鐵的控制
無計劃休風后,爐內堆積大量的涼渣鐵,送風后要積極組織爐前出鐵。第一爐鐵尤其開鐵口時機把握要恰當,當理論出鐵量達到正常鐵量的 1/3 時組織開鐵口。之后是清理完渣鐵溝內的凝渣鐵就開鐵口,兩個鐵口出鐵后執行零間隔出鐵,以盡快排出涼渣鐵,確保有效消除風口破損,以實現煤氣流的合理重建,爐料均勻下降,加快爐況恢復進程。
3.5聯動試車
復風前 6 h,在設備檢修調試完畢后,按照規定對設備進行檢查,并進行設備的聯動試車,試車完畢,解決所有試車中出現的問題,確保復風后設備正常工作。
4 復風過程把控
考慮到爐況恢復的實際難度較大,本著積極穩妥的思路穩步恢復爐況。整個恢復期大致可分四個階段:第一個階段是置換爐內的重負荷料;第二階段是逐步開風口,恢復風量,恢復爐況;第三階段是控制恢復節奏,穩定煤氣流,穩定爐況,避免爐況出現反復,開始富氧、噴煤;第四階段是優化指標,全面恢復至正常水平。
4.1第一間段
17 日 16:36 時送風,送風風量 500 m3/min,開 1、 2、3、4、17、18、19、20 號風口。利用小風量開風,逐步緩慢加風、提風溫的措施,合理控制風速,形成小冶煉區,逐步排出爐內熔化的冷渣鐵。截止 17 日 24:00時為第一間段,這一間段的主要任務是置換爐內重負荷料。
4.2第二間段
待爐內重負荷料置換完后,接下來就是控制壓差,過渡焦炭。然后是加風、開風口。期間要注意合理控制風速,并且及時打開鐵口排出渣鐵,避免出現大的連續塌料、懸料、管道、風口套損壞等事故。具體操作參數控制見表。開風口時間具體是:18 日 03:15 時捅開 16 號風口。04:33 時捅開 5 號風口。5:22 時高爐休風(更換 1 號、19 號風口漏水)。06:40 時開風。09: 58 時捅開 6 號風口。11:58 時捅開 7 號風口。15:20 時捅開 8 號風口。18:35 時捅開 9 號風口。截止 18 日 21:00 時為第二階段,這一間段的主要任務是根據實際情況,把握加風、開風口的時機,逐步恢復風量、開風口,恢復爐況。
4.3第三間段
隨著風量、風口的增加,風速提高,渣鐵溫度升高,爐缸工作狀況好轉,工作區域擴大。爐內要適當控制開風口速度,緩慢恢復風量,緩慢提高風速接近正常水平,并將料線控制在一定水平自動下料,以穩定煤氣流合理分布,避免爐況出現反復,同時計劃開始富氧、噴煤。11 月 18 日 21:30 時已捅開 15 個風 口,風量 1 650 m3/min,風速 181 m/s,料線 2.0 m,均勻順暢,高爐開始富氧、噴煤。18 日 23:59 時捅開 10號風口,19 日 06:40 時捅開 11 號風口。截止 19 日17:00 時為第三間段,這一間段的主要任務是控制恢復節奏避免爐況出現反復,找準時機開始富氧、噴煤。
4.4第四間段
隨著爐況趨于穩定,要逐步恢復風量、風溫、風速,礦批、負荷至正常水平。19 日 22:30 時捅開 14 號 風口,至此風口已捅開 18 個,風量 2 600 m3/min,富氧 1 500 m3 /h,噴煤 11.0 t/h,負荷 4.20,礦批 23.8 t。 20 日 07:10 時捅開 12 號風口,高爐恢復正常生產。截止 20 日 08:00 時為第四階段,這一間段的主要任務是全面恢復各項參數、控制指標至正常水平。
5 爐前出鐵組織
在恢復爐況過程中,爐前出鐵工作是最為繁重,最為重要的。要及時打開鐵口,保證一定流速排出渣鐵,要保證鐵口一定深度避免虧渣鐵,避免燒化風口,為爐內恢復打好基礎。與往次不同的是,本次恢復過程中僅使用北鐵口出鐵,南鐵口在 19 日捅開15 號風口,只剩 12 號、13 號、14 號風口時才投入使用。實踐證明,并沒有影響爐況恢復。復風過程爐前出鐵、出渣情況統計表(見表 5、表6)。
6 結語
1)休風前爐況穩定順行,爐溫適宜,渣鐵流動性好,休風后做好爐體密封保溫工作,減少高爐熱量損失是爐況快速恢復的基礎。
2)采取集中加焦的方式,有利于及時把爐缸熱量聚起。小礦批有利于疏松壓量關系,接受風量。集中堵風口的方式有利于形成一個小冶煉區,加快恢復進程。
3)開風口速度要把控到位,完全滿足以下條件后再開風口:高爐接受風量,料尺順暢,爐溫充沛,渣鐵流動性好,爐前排渣鐵正常,風口水溫差上升大于1.0 ℃,有一爐鐵的時間間隔。
4)恢復過程中,爐內操作要計算好冶煉進程,加風、開風口要嚴格控制壓差和風速,調劑上要保證充沛的爐溫和良好的渣鐵流動性。
5)恢復爐況過程中,爐前要及時排出爐內的渣鐵,能減少風口前窩渣燒化風口,有助于及早恢復爐況。所以爐前出鐵組織,顯得尤為重要。要從人員分配,開堵鐵口,清理渣鐵方面細化安排,確保按時具備出鐵條件,及時排出渣鐵。
參考文獻
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