萬文華,管 挺,徐建飛,于 飛
(中天鋼鐵集團有限公司 特鋼公司,江蘇 常州 213100)
摘要:采用熱力學計算分析的方法研究鋼水磷含量與出鋼溫度、出鋼碳含量、鋼包爐渣成分對鋼包脫磷的影響,根據熱力學分析結果進行鋼包脫磷生產實踐。結果表明:降低轉爐終點碳含量、提高爐渣堿度以及控制爐渣FeO質量分數在17%左右可促進脫磷反應的進行;將轉爐終點碳質量分數控制在0.05%左右,鋼包爐渣堿度控制在5.3~7.9,FeO質量分數控制在15%~20%,鋼包脫磷率可達50.0%~72.2%,平均62.9%;采用鋼包脫磷工藝生產低磷鋼時,將轉爐出鋼磷質量分數控制在0.025%以內,成品磷質量分數可穩定控制在0.010%內,轉爐冶煉周期可由33.7 min降低到30.5 min。
關鍵詞:鋼包;熱力學;脫磷
隨著國防、交通、石油和汽車等行業的發展和技術的進步,對鋼鐵材料的質量要求越來越高,對鋼材中雜質元素如磷含量的要求越來越嚴格,尤其是一些低溫用鋼、海洋用鋼、抗氫致裂紋鋼、低溫容器用鋼(9Ni鋼)等,要求鋼中磷質量分數小于0.01%,甚至小于0.003%。為降低鋼水中磷含量,國內外研究工作者對脫磷工藝和方法進行了大量研究,在脫磷工藝上,上世紀80年代,提出采用魚雷罐或鐵水罐預處理脫磷[1-3]、轉爐雙聯或多功能精煉爐(MURC)法生產低磷和超低磷鋼[4-6],轉爐終點磷質量分數基本可穩定控制在0.01%以內;在脫磷方法上,近年部分學者研究表明,采用固液共存鋼渣脫磷方法可顯著提高爐渣脫磷能力[7-11]。
中天鋼鐵轉爐某車間生產的鋼種主要有冷鐓鋼、硬線鋼、管坯鋼、軸承鋼以及簾線鋼等,年產量約550萬t,要求轉爐終點磷質量分數≤0.015%的鋼種產量比例約7.7%。由于設備條件的限制(無鐵水預處理設備和多余轉爐)以及生產的要求(縮短轉爐冶煉周期),目前轉爐冶煉低磷鋼時采用大渣量+高堿度+等樣出鋼的單渣法冶煉方式,部分磷未達標的爐次需進行補吹操作,終點補吹率高達15%,嚴重影響了轉爐冶煉周期的縮短。針對中天鋼鐵轉爐的實際情況,對鋼包脫磷所需的熱力學條件進行理論計算,且通過工業試驗進行驗證,以期杜絕轉爐終點補吹現象的發生,實現轉爐冶煉低磷鋼不等樣直接出鋼,縮短轉爐冶煉周期。
1 鋼包脫磷熱力學分析
鋼包內的氧化反應主要存在以下幾種[5]:
1.1 鋼水磷含量與出鋼溫度對鋼包脫磷的影響
固定爐渣堿度R(R=w(CaO)/w(SiO2))=3.5,爐渣FeO質量分數15%,根據式(1)~(4)計算轉爐終點控制對鋼包脫磷的影響。圖1為出鋼碳質量分數0.073%,鋼包溫度1 853 K時出鋼磷含量對鋼包脫磷的影響。圖2為出鋼碳質量分數0.073%,出鋼磷質量分數0.01%時出鋼溫度對鋼包脫磷的影響。由圖1可知:鋼包內的反應主要以脫碳反應式(2)和脫磷反應式(4)為主,出鋼磷質量分數≥0.017%,脫磷反應式(4)的吉布斯自由能小于脫碳反應式(2),鋼包內的反應以脫磷反應為主;0.011%≤出鋼磷質量分數<0.017%,脫碳反應式(2)的吉布斯自由能小于脫磷反應式(4),鋼包內的脫碳反應大于脫磷反應;出鋼磷質量分數小于0.011%,鋼包內無法進行脫磷反應,僅進行脫碳反應。
由圖2可知:隨鋼包溫度降低,脫磷反應的吉布斯自由能逐漸減小,在出鋼磷質量分數為0.01%的條件下,鋼包溫度≤1 845 K時,反應式(4)吉布斯自由能小于 0 方可進行脫磷反應;鋼包溫度低于 1 822 K時,反應式(4)的吉布斯自由能小于反應式(2)的吉布斯自由能,鋼包內的脫磷反應大于脫碳反應。實際生產過程,鋼包中鋼水溫度基本在1 823~1 893 K之間,脫磷反應困難。
綜上分析可知,僅以轉爐終點爐渣進行低磷鋼的冶煉,脫磷反應難以進行。為提高鋼包脫磷效果,需降低反應式(4)吉布斯自由能并提高反應式(2) 的吉布斯自由能。可通過以下兩個方面進行控制:降低出鋼碳含量(同時可提高鋼水氧含量);出鋼過程加入脫磷劑,提高爐渣堿度和氧化性。
1.2 出鋼碳含量對鋼包脫磷的影響
圖3為在終點爐渣堿度3.5、爐渣FeO質量分數15%、出鋼溫度1 833 K、出鋼磷質量分數0.01%條件下,出鋼碳含量對鋼包脫磷的影響。由圖3可知:隨鋼水碳含量的降低,脫碳反應(1)式吉布斯自由能變化不大,盡管碳含量降低,但鋼水[O]含量增加,導致(1)式吉布斯自由能基本不變;脫碳反應式(2)吉布斯自由能增加,反應困難;脫磷反應式(3)吉布斯自由能降低明顯,脫磷反應式(4)吉布斯自由能基本不變;鋼水碳質量分數≤0.05%,鋼包反應以脫磷反應式(4)為主,鋼水碳質量分數進一步降低至0.04%以下,鋼包反應以脫磷反應式(3)為主。轉爐出鋼碳含量越低,脫磷反應越易進行,但鋼水和爐渣的氧化性越強,對爐襯越易侵蝕。為保證生產順行,綜合考慮,建議出鋼碳質量分數以0.05%為目標進行控制。
1.3 爐渣成分對鋼包脫磷的影響
1.3.1 爐渣堿度
圖4為在鋼水溫度1 833 K、爐渣FeO質量分數15%、鋼水碳質量分數0.05%的條件下,爐渣堿度對鋼包脫磷的影響。由圖4可知:隨爐渣堿度的提高,脫碳反應式(1)和(2)的吉布斯自由能基本不變,脫磷反應式(3)和(4)的吉布斯自由能急劇降低;爐渣堿度在3.5~5.2時,鋼包內的反應以脫磷反應式(4)為主;爐渣堿度>5.2,鋼包內的反應以脫磷反應式(3)為主。由此分析可知,為更好提高脫磷效果,爐渣堿度越高越好。綜合成本和化渣的考慮,鋼包爐渣堿度控制在6.0左右即可。
1.3.2 爐渣氧化鐵含量
圖5為在鋼水溫度1 833 K、爐渣堿度6.0、鋼水碳質量分數0.05%的條件下,爐渣氧化鐵含量對鋼包脫磷的影響。由圖5可知:隨爐渣FeO含量增加,脫碳反應式(1)的吉布斯自由能基本不變,脫碳反應式(2)的吉布斯自由能略有降低,脫磷反應式(3)的吉布斯自由能增加,但總體明顯低于0,原因為FeO含量增加,稀釋了爐渣 CaO 和 MgO,提高了爐渣 P2O5的活度;隨爐渣 FeO 含量增加,脫磷反應式(4)的吉布斯自由能急劇降低,脫磷反應加快進行。將脫磷反應式(3)和式(4)的吉布斯自由能相加,得到吉布斯自由能 ?G5 ,隨著爐渣FeO含量的增加,?G5 先降低后略有增加,爐渣FeO質量分數17%時,吉布斯自由能達到最低值。由此分析可知,爐渣FeO質量分數控制在17%左右,爐渣的脫磷能力最強。值得注意的是,爐渣堿度越高,?G5 達到最低值的 FeO 含量越高。
綜上分析可知,為提高鋼包脫磷效果,建議轉爐出鋼碳質量分數控制在0.05%,鋼包爐渣堿度控制在6.0,爐渣FeO質量分數控制在17%。此種爐渣組成對鋼包脫磷能力的影響如圖6。由圖6可知,該爐渣組成具有較強的脫磷能力,最低可將鋼包中的磷質量分數脫除至0.003%以下。
2 生產實踐效果
2.1 鋼包脫磷生產試驗
中天鋼鐵原脫膦工藝為轉爐脫磷+等樣出鋼,出鋼過程中進行脫氧合金化和造還原渣。2020年6—7月,采用鋼包脫磷工藝(新工藝)在中天鋼鐵20管鋼種上進行生產試驗。試驗共進行35爐,根據上文鋼包脫磷熱力學分析,將轉爐出鋼碳質量分數控制在0.05%,出鋼過程不加合金,僅加入由石灰、螢石和返礦組成的脫磷劑,螢石和返礦的成分通過X Ray Fluorescence (XRF) 進行檢測,結果表4。
生產工藝流程為:轉爐冶煉結束,立即搖爐出鋼;轉爐出鋼30 s加入600~1 000 kg石灰、100~200 kg螢石和100~200 kg返礦,不加任何合金和脫氧劑;出鋼結束再加入300~500 kg石灰,進行稠渣操作;鋼水開至氬站取鋼水樣;將鋼水調至扒渣工位扒渣;扒渣結束調至鋼包精煉爐(ladle furnace,LF)進行合金化操作。轉爐終點至LF合金化后的鋼水磷含量變化如圖7,8。稠渣前抽取部分爐次爐渣樣進行成分檢驗,結果如表5。由圖7,8可知:在轉爐終點磷質量分數最高為0.025%的條件下,Ar站磷質量分數分布在0.002%~0.008%,均值為 0.006%,合金化后鋼水磷質量分數分布在 0.005%~0.010%,均值為 0.008%;鋼包脫磷率分布在 50.0%~ 72.2%,平均脫磷率為62.9%;回磷量分布在0.001%~0.003%,均值為0.001 9%。以此方式生產,在轉爐出鋼磷質量分數0.025%以內時,成品磷質量分數穩定控制在0.01%以內,可滿足低磷鋼種的生產需求。
2.2 轉爐不倒渣直接出鋼生產試驗
2020年9—10月,在低磷鋼種上開展轉爐不等樣直接出鋼的新工藝試驗,此種方式轉爐冶煉周期如圖9。
由圖9可知,與原工藝相比,新工藝轉爐冶煉周期可由 33.7 min 降低到 30.5 min,冶煉周期縮短3.2 min。另外,新工藝轉爐終點無需補吹處理,補吹率可由原工藝的 15%降低到 0,大幅度降低了鋼水氧含量和脫氧劑的消耗,進而降低了煉鋼成本并提高鋼水質量。
3 結 論
1) 研究鋼包脫磷的熱力學條件,發現鋼包脫磷反應與轉爐終點碳含量、爐渣堿度和爐渣氧化鐵含量相關,降低轉爐終點碳含量、提高爐渣堿度以及控制爐渣 FeO 質量分數在 17%有利于脫磷反應的進行。
2) 生產實踐表明,鋼包脫磷率分布在 50.0%~72.2%,平均脫磷率為 62.9%,回磷量分布在 0.001%~0.003%,平均回磷量為 0.001 9%,轉爐出鋼磷質量分數在 0.025%以內時,成品磷質量分數可穩定控制在0.010%以內。
3) 采用鋼包脫磷工藝組織低磷鋼的生產,轉爐冶煉周期由33.7 min降低到30.5 min,補吹率由15%降低到0。
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