龍鋼微負壓點火系統(tǒng)改造實踐
寧春明 翟玉兵
(陜鋼集團龍鋼公司 煉鐵廠)
摘要: 本文主要介紹龍鋼公司400㎡燒結(jié)機安裝微負壓點火裝置,降低爐膛負壓,提高煤氣利用,使燃料充分燃燒,同時增加空氣預(yù)熱系統(tǒng),從而降低煤氣消耗,提升燒結(jié)礦產(chǎn)量的生產(chǎn)實踐。
關(guān)鍵詞:龍鋼;燒結(jié)微負壓;空氣預(yù)熱;自動控制
1 前言
400m2燒結(jié)機投產(chǎn)于2010年,是龍鋼公司燒結(jié)系統(tǒng)大型化發(fā)展的第二步。其設(shè)計利用系數(shù)為1.25t/m2h,在2018年之前,400m2燒結(jié)機利用系數(shù)最高達到1.35 t/m2h,點火用轉(zhuǎn)爐煤氣消耗指標長期在15m3/t以上,在2019年至2020年之間,隨著主抽風(fēng)機運行模式調(diào)整、燒結(jié)機臺車欄板加高(750mm-900mm)、二混逆流襯板改造以及燒結(jié)原料結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化等一系列工藝提升措施的落實,燒結(jié)機利用系數(shù)達到1.53t/m2h并逐步穩(wěn)定,工藝變化不僅帶來的是產(chǎn)能的提升,同時燒結(jié)機能耗指標、質(zhì)量指標均有長足進步,在同行業(yè)生產(chǎn)工藝指標排行中逐步擠入前列。
煤氣消耗量居高不下成為重點要攻關(guān)研究的課題,燒結(jié)生產(chǎn)以風(fēng)為綱,其原理是通過料面點火,繼而在抽風(fēng)作用下風(fēng)力透過料面自上而下運行帶動火焰向下逐步深入,所以臺車上的原料必須具備一定的透氣性,而這個首要條件是由點火完畢之前的工藝干預(yù)決定的。如果初始負壓過高,不僅會造成煤氣的浪費,更重要的是過大的風(fēng)量會將原料顆粒間隙的空氣瞬間抽空,使料層緊縮壓實,合理的料層透氣性受到破壞,最終制約燒結(jié)機產(chǎn)能的發(fā)揮。
理想的微負壓點火工藝的實現(xiàn)是燒結(jié)工序工藝管控人員一直以來的共同奮斗目標,其既是燒結(jié)發(fā)展的工藝瓶頸同時也是降耗提產(chǎn)的巨大契機,煉鐵廠燒結(jié)工序工藝管理人員,將燒結(jié)理論與現(xiàn)場實際設(shè)備相結(jié)合,成立攻關(guān)小組,向這個題目發(fā)起挑戰(zhàn)。
2 現(xiàn)狀分析
2.1目前臺車點火負壓達不到零壓或微負壓的理想狀態(tài),實際生產(chǎn)過程中,隨著原料結(jié)構(gòu)的變化,通過調(diào)節(jié)風(fēng)箱翻板控制點火負壓效果不明顯,點火負壓隨著原料結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)條件的變化,點火負壓-17Kp,爐膛壓力在-4~2KPa之間波動,導(dǎo)致點火溫度波動頻繁,人員調(diào)整頻繁,影響過程穩(wěn)定。當爐膛壓力下降至-2KPa時,保證煤氣安全的情況下,必須增加煤氣消耗量,但點火料面出現(xiàn)過熔狀態(tài),影響透氣性,降低產(chǎn)量;當負壓在正壓狀態(tài)時,火焰外噴,保證煤氣安全的情況下,出點火爐料面出現(xiàn)發(fā)黃,點火不足,返礦量加大。
2.2點火器下風(fēng)箱翻板容易堵塞,每次檢修都有堵塞現(xiàn)象發(fā)生,影響點火效果及抽風(fēng)面積的穩(wěn)定。燒結(jié)機點火器下部1#2#3#風(fēng)箱隔板和其它風(fēng)箱隔板與臺車體底部均有5cm左右的間距,1#2#3#風(fēng)箱與其他風(fēng)箱串風(fēng),形成了一個整體抽風(fēng)空間,在用前3個風(fēng)箱翻板控制點火負壓時,負壓幾乎無明顯變化,根本起不到調(diào)節(jié)點火負壓的作用,翻板關(guān)閉量大時容易造成翻板處堵塞,點火負壓達不到理想狀態(tài),造成點火料面不均勻和煤氣浪費。
2.3風(fēng)箱磨損嚴重,更換周期較短,每三個月就出現(xiàn)破損漏風(fēng)現(xiàn)象。
2.4操作人員水平不一,操作過程存在差異,在交接班過程中容易出現(xiàn)不統(tǒng)一的調(diào)整;且人員在操作過程中不精心,布料操作出現(xiàn)欠料、壓料等現(xiàn)象,造成料層透氣性不均勻,爐膛壓力出現(xiàn)波動。現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn)不少操作工忽視點火負壓對燒結(jié)料層溫度和負壓的影響,操作工對點火負壓嚴重影響燒結(jié)生產(chǎn)缺乏認知,不認為高點火負壓會給燒結(jié)的產(chǎn)、質(zhì)量和能耗造成嚴重損失;在日常操作中,操作工不經(jīng)常去調(diào)節(jié)點火負壓的1號、2號、3號風(fēng)箱的閘門。
2.5 燒結(jié)礦質(zhì)量的影響
對于高負壓點火,料層透氣性差,當燒結(jié)時間結(jié)束時,會出現(xiàn)未參與燒結(jié)的散料,返礦量增加,卸料溫度過高,對皮帶壽命造成影響。燒結(jié)點火負壓低時,混合料料層結(jié)構(gòu)松散,透氣性好,因此垂直燃燒速度快,使得燒結(jié)終點前移,在生產(chǎn)過程中通常會提高燒結(jié)機機速,從而使得點火時間又相應(yīng)地縮短,最終導(dǎo)致表層燒結(jié)礦強度差,易破碎,返礦率增加;
2.6 微負壓可行性分析
從燒結(jié)工藝理論的慣性出發(fā),起初的攻關(guān)方向定在了配料返礦潤濕和臺車布料疏松,隨后在生產(chǎn)過程中和檢修期間先后采取了配料熱水引流、返礦加水管改造和臺車疏料器布局改造等措施,經(jīng)過跟蹤,臺車混合料>3mm比例較前有些許提升,但實際生產(chǎn)負壓、廢氣溫度等關(guān)鍵參數(shù)的變化并不是很明顯。結(jié)合400m2和450m2燒結(jié)機1#~3#風(fēng)箱的負壓參數(shù)對比,確定了影響生產(chǎn)提升的這最后一公里的方向。
微負壓點火是燒結(jié)工藝中極為重要的一環(huán),其主要理論是基于燒結(jié)氣體動力學(xué)而來,實際措施主要是通過對點火爐下方的1#~3#風(fēng)箱風(fēng)量和負壓的合理分配、控制使點火爐內(nèi)部形成-10~-50pa的微負壓。點火負壓過低,點火爐火焰內(nèi)收,冷空氣從點火爐四周吸入,降低爐膛溫度,臺車兩側(cè)點火效果差;點火燃料的可燃成分過早地被吸入料層,表層點火熱量不足,抽入過多風(fēng)量破壞原始料層透氣性,增加料層阻力,增加進入風(fēng)箱支管的灰量。點火負壓過高,點火爐火焰外撲(向臺車外擴散),點火爐的燃燒產(chǎn)物不能全部抽入料層,浪費能源,且燒損臺車欄板。
3 微負壓點火改造方案
3.1 對風(fēng)箱間隔板進行改造提升
采用浮動式風(fēng)箱隔板代替原有的隔板,利用彈性原理使密封時刻緊貼臺車體底部,使1#~3#風(fēng)箱各自分離形成獨立風(fēng)箱,同時臺車靜滑道也采用動密封技術(shù),實現(xiàn)了風(fēng)箱之間不串風(fēng)、不漏風(fēng),在改善整體密封效果的同時有效實現(xiàn)風(fēng)門、風(fēng)量和負壓的獨立精準控制。如圖1
圖1風(fēng)箱隔板改造
3.2 微負壓裝置改造
在原有風(fēng)箱上增設(shè)倒U形旁通管道并加裝球形閥,實現(xiàn)風(fēng)料分離,確保風(fēng)料雙行互不干涉,原有風(fēng)箱基礎(chǔ)對風(fēng)箱與大煙道連接彎管進行縮放處理,減少透風(fēng)量,獨特的倒U形風(fēng)量調(diào)節(jié)器設(shè)計根據(jù)負壓控制要求實現(xiàn)自動調(diào)整風(fēng)量大小,避免生產(chǎn)過程中人為參與,不能及時調(diào)整帶來的負壓忽高忽低,全程穩(wěn)定負壓變化。如圖2
圖2 微負壓裝置
3.3 風(fēng)箱內(nèi)部順篦條裝置改造
原風(fēng)箱翻板全開,以風(fēng)管球形閥控制風(fēng)量,同時利用雙層卸灰的密封原理控制物料放散過程不漏風(fēng),并增加放散物料的風(fēng)管篦條順行裝置,徹底解決風(fēng)管卸料不暢、易堵塞問題。
4 改造實施后效果
2021年1月14日至1月20日400㎡燒結(jié)機進行了為期6天的計劃檢修,利用此次檢修實施了今年降本增效項目之一燒結(jié)微負壓點火技術(shù)改造,現(xiàn)將改造的技術(shù)方案和改造后的效果及改造后運行過程存在問題進行說明。
圖3
1號所示位置與大煙道連通,主要作用為臺車產(chǎn)生的細料、返礦放料。
2號所示位置下部有電動蝶閥,主要作用為調(diào)節(jié)風(fēng)量。
改造前:400㎡燒結(jié)機煤氣單耗2020年完成14.38m³/t,平均每小時用量6641m³。 改造后:1月20日改造完開機后通過近兩周的運行數(shù)據(jù)對比,煤氣單耗完成11.36m³/t,平均每小時用量4806m³,較2020年度下降3.02m³/t。
400㎡燒結(jié)機煤氣單耗比較 |
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2020年度后3個月運行情況 |
檢修前第1周 |
檢修前第2周 |
檢修周后第1周 |
檢修后第2周 |
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2020年度 |
10月 |
11月 |
12月 |
1.1-1.7 |
1.8-1.14 |
1.22-1.28 |
1.29-2.3 |
單耗 |
14.38 |
15.7 |
15.32 |
19.58 |
21.35 |
24.58 |
11.73 |
11.36 |
小時流量 |
6641 |
7352 |
7463 |
8675 |
7658 |
8313 |
5256 |
4806 |
與2020年度比較 |
檢修后單耗與12月對比 |
-7.85 |
-8.22 |
|||||
檢修后小時流量與12月對比小時節(jié)約量 |
-2402 |
-3869 |
改造前,前3號風(fēng)箱與后部風(fēng)箱之間來回串風(fēng),前3號風(fēng)箱負壓與后部風(fēng)箱負壓之間差別不大,通過改造提升,前3號爐膛負壓由前期的-18kp變更為-4.6kp,-8.5kp,-10.5kp,達到微負壓狀態(tài)。
5 其他方面改造
5.1大煙道連通改造
龍鋼三臺燒結(jié)機目前均采用雙煙道模式運行,運行過程中兩側(cè)廢氣溫度和負壓不同程度存在偏差情況導(dǎo)致抽風(fēng)系統(tǒng)不夠穩(wěn)定,進而導(dǎo)致兩側(cè)風(fēng)量不一致,影響料面點火與抽風(fēng)平衡,對此對大煙道采用每間隔10米用特制鋼管進行連接,以達到平衡風(fēng)量的目的。如圖4
圖4 大煙道連通改造
微負壓點火、大煙道連通 |
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前3號風(fēng)箱負壓kp |
煤氣流量m³/h |
空氣流量m³/h |
爐膛負壓kp |
廢氣溫度 |
<5mm % |
強度% |
平均粒徑 |
主抽電流變化 |
改造前 |
19 |
8500 |
8500 |
-4 |
138/126 |
1.989 |
79.65 |
20.67% |
420/390 |
改造后 |
4 |
4000 |
5000 |
-1 |
135/132 |
1.965 |
79.71 |
21.17% |
408/402 |
通過改造后燒結(jié)機煙道溫度,負壓得到平衡,爐膛負壓維持在合理范圍,同時風(fēng)箱卡堵問題得到解決,上料量提升10t/h左右,兩側(cè)主抽電流得到平衡,對臺車由于受熱不均帶來的臺車跑偏問題得到大幅改善。
5.2 空氣預(yù)熱系統(tǒng)改造
1) 在點火爐保溫段設(shè)置助燃空氣預(yù)熱器,利用燒結(jié)礦的輻射熱量預(yù)熱助燃空氣,提高高爐煤氣燃燒溫度、減少點火煤氣消耗。
2) 原點火段燒嘴、燒嘴前閥門、支管、支管閥門、鋼結(jié)構(gòu)、預(yù)制梁和側(cè)墻預(yù)制塊均利舊,只是新增保溫段鋼結(jié)構(gòu)、空氣換熱器、保溫段側(cè)墻預(yù)制塊、空氣換熱器上手動蝶閥、管路。
3) 空氣預(yù)熱器管路設(shè)置旁通,保證在空氣預(yù)熱器不工作時,不中斷燒結(jié)機助燃空氣供應(yīng)。
4) 助燃空氣鼓風(fēng)機及空氣流程。點火爐燒嘴的助燃空氣由鼓風(fēng)機集中供風(fēng),鼓風(fēng)機出來的空氣經(jīng)管道輸送至空氣分配器、空氣預(yù)熱器、點火爐空氣總管、點火爐各燒嘴。
預(yù)熱系統(tǒng)改造后,空氣溫度由42℃上升至120℃,達到預(yù)期目標,同時煤氣節(jié)約量2-3m³/t。
6 結(jié)語
(1)龍鋼微負壓改造400㎡燒結(jié)機采用轉(zhuǎn)爐煤氣做點火燃料,通過微負壓點火系統(tǒng)改造、大煙道連通、熱風(fēng)點火,使轉(zhuǎn)爐煤氣達到最好的利用率,同時增加微負壓自動控制系統(tǒng)更加促進了微負壓控制的精細化
(2)通過實施微負壓點火自動化控制、大煙道連通技術(shù)后,主抽風(fēng)量得到平衡,臺車點火效果提升、料層透氣性增加明顯,產(chǎn)量得到提升,固燃消耗、返礦率隨之下降,同時主抽電流平衡后,節(jié)約了電量。
參考文獻
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[3] 化學(xué)工業(yè)出版社《燒結(jié)礦生產(chǎn)》徐海芳 主編2013.1