邱壯 李曉峰
(遼寧紫竹集團恒盛鑄業有限公司鞍山114000)
【摘要】介紹了 Board Cut 2008連鑄機非接觸式自動定尺系統在煉鋼連鑄機上的應用,分析了該定尺系統誤差產生的原因,提出了校正方案。
【關鍵詞】定尺系統;誤差分析;數學期望;均方差
1問題的提出
為了適應市場需求,恒盛鑄業有限公司新建一條板坯、一條矩坯連鑄生產線,于2017年10月投產。其中,板、矩坯定尺切割采用的是北京中遠通公司開發的Board Cut 2008連鑄機非接觸式自動定尺系統,該系統剪切精度高,抗干擾能力強,運行穩定可靠.數據庫管理功能強大。其人機界面如圖1所示。
該連鑄生產線投產后,對切割后的成品坯子(板坯和矩坯)進行了抽樣測量,發現坯子的定尺長度有如下問題:
(1) 誤差離散性較大。
(2) 有負公差(按工藝要求,成品坯子的長度只允許正公差)。
(3) 誤差時常整體偏移。
該自動定尺系統的測量精度是多少?怎樣確定坯子定尺切割的預留長度?如何將成品坯子的誤差 控制在允許的范圍內?這些都是要研究的課題。
2 Board Cut 2008連鑄機非接觸式自動定尺系統的測量原理及測量精度
2.1測量原理
系統采用光學成像方式,根據紅外光照CCD感光元件其像素排列的感光數量,計算鋼坯長度, 如圖2所示。
2.2測量精度(分辨率)
以板坯為例,由圖2可得:
式中:l—成像長度;
L——鋼坯長度;
Lm—光學鏡頭焦距(目距);
Lw——鋼坯到光學透鏡的距離(物距)。
CCD像素間距是0.02 mm,即?l =0.02 mm,由 (1)式可得:
取:L=6000 mm(大多數成品坯子的定尺長度在6000 mm左右),Lw=17 200 mm (實測光學鏡頭到板坯輻道的距離),Lm=70mm(鏡頭焦距),所以?L= 17200/70 x 0.02=4.92 mm,即測量精度(分辨率)為4.92 mm。
2.3切割系統組成
2.3.1 切劃裝置
切割裝置由火焰槍移動裝置、切割小車、走行裝置及壓緊跟蹤裝置等組成。其中壓緊裝置由氣缸驅動。圖3為切割裝置示意圖。切割裝置預備切割時,必須停在零位。
2.3.2測量裟置
測量裝置由一架光學鏡頭、一臺計算機和操作臺組成。光學鏡頭將鋼坯成像在CCD感光器件上,計算機采集CCD數據并處理,計算鋼坯長度并提供人機界面。操作臺有觸摸屏,可輸入切割參數。
2.3.3 切割糸統工作過程
該系統實時監測待切鋼坯長度,當鋼坯長度接近切割定尺長度時,發出切割預壓緊指令,壓緊氣缸動作,使夾緊裝置與鋼坯接觸,但僅僅是接觸,沒有壓緊力,切割小車仍處于停滯狀態,相當于切割預備狀態,當鋼坯長度到達切割定尺要求時發出指令,使壓緊氣缸再動作,壓緊裝置壓住鋼坯,帶動小車與鋼坯同步運行,再啟動切割槍,開始切割。圖4為切割工作程序。
3誤差分析
3.1樣本分析
以板坯為例,共測量了冷坯2421個,取得了2421個數據,見表1。
按照不同誤差加以分組,并記錄在這誤差范圍內板坯的數量,結果如表2。
根據表2做出直方圖,見圖5。
由圖5可以看出,測量誤差服從正態分布,它們與a=0(數學期望),δ=62(均方差)的正態分布符合得相當好。按工藝規定,坯子的定尺長度只能是正公差,若要符合這一要求,則定尺長度要讓出一定長度。讓出長度計算:對于符合正態分布的隨機變量,它的值落在區間[u-3δ, u+3δ]幾乎是肯定的,這就是所謂“3δ規則”。其中:-3δ區間就是要讓出的長度。-3δ=-3 x 62=-188mm。考慮到測量誤差,大體上要讓出200 mm,這樣,誤差在0~ 200mm之間,鋼坯損失率約3.4%,損失太大。
3.2查找原因
從切割工作原理、工作過程入手,對測量切割系統的各個環節和設備進行分析,并在生產中對相關設備的物理量和介質進行測量,發現切割小車壓緊同步裝置的動力氣源壓力時常波動,導致壓緊過程時間變化,影響了切割定尺長度。既壓力低時,壓緊裝置動作慢,壓緊時間較長,坯子定尺偏長;壓力高時,壓緊裝置動作快,壓緊時間較短,坯子定尺偏短。
經檢査,同一管路還有其他幾處用戶,也在不定時用氣,所以造成氣源壓力波動。為保證氣源壓力穩定,在氣源入口加裝一個儲氣罐,用以穩定氣源壓力。實踐證明非常有效,解決了氣源壓力不穩定這一問題(見圖6)。
問題解決后,對切割后的板坯長度重新取樣,共2810個,做岀直方圖。
它們與a=0(數學期望),δ=9.5(均方差)的正態分布符合的相當好。如圖7所示。
δ=9.5(該測量系統給出的誤差指標是δ≤10mm),就是說誤差已經符合系統要求。
3δ=28.5,即在定尺中加上28.5 mm,即可保證切割均為正公差的概率為99.7%,經與質量管理部門研究,考慮到留有一定余量,最后確定在定尺中加40mm。即切割長度(熱定尺)=冷定尺x 1.03 + 40,其中1.03為熱脹冷縮系數。
4結束語
該連鑄生產線投產已經一年有余,質檢部門對板坯定尺長度定期取樣測量,基本上沒有超差現象,也從來未岀現過故障,系統運行確實穩定,由于定尺誤差小,坯子成材率也較高,完全滿足了工藝要求。