徐 林1,徐兆春1,劉曉超2
(1馬鋼股份設(shè)備管理部;2馬鋼股份煉鐵總廠,安徽馬鞍山243000)
【摘 要】 介紹了燒結(jié)帶冷機存在的問題,傳統(tǒng)檢修方案對生產(chǎn)的影響,經(jīng)計算校核,提出了傳動輪齒板部分改造檢修方案,優(yōu)化施工方案,實現(xiàn)了燒結(jié)帶冷機快速大修的目標。
【關(guān)鍵詞】 燒結(jié)帶冷機;齒輪;鏈節(jié);快速大修
引言
馬鋼煉鐵總廠北區(qū)有2座4 000 m3 高爐,日產(chǎn)鐵水 17 600 t,配套 2 臺 360 m2 燒結(jié)機,日產(chǎn)燒結(jié)礦24 000 t。A#燒結(jié)機 2006 年 10 月投產(chǎn),運行 13 年無大修,帶冷機傳動輪及鏈節(jié)磨損嚴重,成為嚴重危及安全生產(chǎn)的重大隱患。
1 存在的問題
帶冷機功能是對經(jīng)單輥破碎機破碎的熱燒結(jié)礦進行冷卻。外形尺寸帶寬 4.5 m,有效冷卻長度96 m,冷卻面積 432 m2。傳動形式為多點嚙合全懸掛。
設(shè)備存在的問題主要有:
(1)齒狀環(huán)狀件傳動輪(分度圓直徑 3 236 mm) 經(jīng)13年不間斷運行,整體磨損嚴重(見圖1),表象為齒面磨損、斑蝕;齒形改變、配合間隙差。
(2)帶冷機鏈節(jié)的鏈板、銷軸磨損加劇。鏈板節(jié)距由原來 1 000 mm 增加到 1 020~1 030 mm,銷軸磨損量超過 3 mm。嚙合位置后移超過 35 mm,鏈板與齒板非工作面發(fā)生干涉,啃齒(如圖2)。
(3)臺車與鏈板幾何形變剪切聯(lián)接螺栓,臺車松動位移,見圖3。
帶冷機整體設(shè)計壽命 8年,無法與高爐 15年爐齡有效匹配,12 天檢修工期將嚴重影響燒結(jié)礦供料,高爐須休風應對。尤其適逢高爐壯年期,停產(chǎn)12天亦無主要檢修項目,對爐況影響及產(chǎn)能壓制的負面作用難以估量。
因此優(yōu)化帶冷機傳動輪、鏈節(jié)更換方案,實施快速大修,消除設(shè)備隱患是此項課題的核心與關(guān)鍵。
2 方案優(yōu)化
2.1 傳統(tǒng)年修網(wǎng)絡(luò)
帶冷機傳動輪、鏈節(jié)同時更換,工期為25天。 傳統(tǒng)帶冷機年修網(wǎng)絡(luò)圖見圖4。
2.2 優(yōu)化方案及工藝計算
帶冷機傳動輪齒板為整體結(jié)構(gòu),原更換方案須將柔傳裝置拆除。考慮起吊高度與距離,且現(xiàn)場需配備250 t以上的吊車以及制作大型吊裝工具,全過程與鏈節(jié)更換工序干涉,占主線工期 5 天以上。為此經(jīng)負荷校驗,在確保安全的前提下,通過對其采用剖分式改造,實現(xiàn)不占主工期的在線更換。
2.2.1 兩半對稱剖分式的結(jié)構(gòu)示意圖見圖5。
2.2.2 齒板連接所需最少螺栓個數(shù)的計算及齒板強度校驗
齒板扭矩N=2 200 kN·m ;精制螺栓孔直徑為d=φ47H7 ;精制孔分度直徑為 D=2 580 mm ;精制螺栓材質(zhì)為45鋼,調(diào)質(zhì)處理。
(1)螺栓的需用最小許用剪切應力[τ]
采用絞制孔用螺栓連接時,載荷主要靠螺栓的剪切和擠壓來承受。
對于塑性材料當應力達到屈服極限 σs時,將產(chǎn)生顯著塑性變形,常會使構(gòu)件不能正常工作。因此塑性材料的需用拉應力[σ]為:
對于塑性材料,ns=1.2~2.5。
一般情況下,塑性材料的許用切應力[τ]要比同樣材料的許用拉應力[σ]小,而許用擠壓應力[σbs]比[σ]大:
經(jīng)查《重型機械標準》,螺栓的屈服強度 σs=370MPa,安全系數(shù) n 取最大值,n=2.5,分別代入公式
(1),可得其許用拉應力:
將許用拉應力[ σ ]值代入公式(2)中得許用切 應力[ τ ]:
[ τ ] = (0.6~0.8 )[ σ ] = 88.8 ∼ 118.4 MPa 取最小值,
[ τ ]=88.8 MPa。
(2)單個精制螺栓所承受的剪切應力τ
其中,F(xiàn)為螺栓所承受剪切力,A為單個螺栓的截面面積,n為螺栓個數(shù)。
分別代入數(shù)值得:
螺栓滿足剪切強度的條件為: τ≤[τ]
代入數(shù)值可得:n≥12.6
因此,鉸制螺栓至少為13個。
(3)驗證螺栓擠壓強度是否滿足強度條件, 即σbs ≤ [σbs]
由公式 1~3可得螺栓最小許用擠壓強度
[σbs] = 1.5 [ σ ]=222 MPa
式中,F(xiàn)為螺栓所承受剪切力,Abs為單個螺栓的 截面面積,n為螺栓個數(shù)。
Abs = td (8)
式中,t為擠壓長度,t=103 mm,d為螺栓直徑d= 44 mm 代入數(shù)值得σbs =22.95 MPa,
σbs ≤ [σbs]
經(jīng)計算校核,鉸制螺栓數(shù)量大于13個。為提高安全系數(shù),選取半個鏈輪精制螺栓16個。
3 項目實施
3.1 編制施工網(wǎng)絡(luò)
煉鐵總廠A#燒結(jié)帶冷機年修網(wǎng)絡(luò)圖見圖6。
提前拆除帶冷機中部煙罩和煙囪→停機→拆除全部臺車→拆除上部鏈節(jié)→回裝上部新鏈節(jié)及臺車→同步更換傳動輪齒板→轉(zhuǎn)動傳動輪更換下部鏈節(jié)及回裝臺車→再次轉(zhuǎn)動傳動輪更換剩余全部鏈節(jié)及回裝臺車→煙罩回裝及收尾工作→試車。
3.2 實施準備工作
汲取以往施工經(jīng)驗,提前拆除兩段帶冷煙罩和煙囪,擴大工作面,并增加一個吊車占位,3 個作業(yè)點同時進行臺車及鏈節(jié)的拆除及回裝,每個作業(yè)點間隔約 10 輛臺車的距離,每次拆除 5 輛臺車,效率提高30%。
3.3 臺車與鏈節(jié)的拆除
帶冷上臺面靠傳動輪位置設(shè)一作業(yè)點,每 5 輛臺車轉(zhuǎn)至上部后立即拆除臺車聯(lián)接螺栓,每隔15輛臺車切割一輛臺車的扇形板,以便臺車轉(zhuǎn)動到吊裝位置后可直接起吊落地。三處作業(yè)點分別完成5輛臺車提升吊裝后,帶冷機再次逆向轉(zhuǎn)動15輛臺車至吊裝點,按此方法重復直至所有上部臺面臺車拆除完成。所有臺車拆除完后將上部鏈節(jié)從頭尾輪處切斷,并將上部鏈節(jié)按6節(jié)一段切割,用卷揚機拖到吊裝點落地。
3.4 上部鏈節(jié)及臺車回裝
與以往全部鏈節(jié)更換完后再回裝臺車不同,此次上部鏈節(jié)拆除完成立即回裝上部鏈節(jié)與臺車。裝一段新鏈節(jié)即回裝臺車,從兩個作業(yè)面分別往頭尾輪兩個方向同步回裝,人工設(shè)卷揚拉動鏈節(jié)及臺車,此方法大大節(jié)約了回裝時間并且前期上部鏈節(jié)及臺車的回裝作業(yè)不需要轉(zhuǎn)動傳動輪,期間傳動輪齒板更換同步進行,不占用主線工期。
3.5 傳動輪齒板更換
上部鏈節(jié)在傳動輪處斷開后開始,與“上部鏈節(jié)及臺車回裝”節(jié)點重合進行。設(shè)兩個作業(yè)組同時進行,12 h一班,連續(xù)作業(yè)。完成舊齒板割除后,兩片式新齒板按出廠標記位置調(diào)整安裝就位。使用4臺磁座鉆配合 Φ48空心鉆頭鉆孔,可調(diào)鉸刀進行鉸孔,測繪、加工、安裝絞制螺栓,76 h 完成齒板的更換。
3.6 下部鏈節(jié)及臺車回裝
齒板更換完成后通過兩次轉(zhuǎn)動,將下部舊鏈節(jié)轉(zhuǎn)動到帶冷機上方,完成最后剩余鏈節(jié)的更換及臺車的回裝。
4 結(jié)語
綜上所述,通過新技術(shù)、新工藝、新工法的引進以及施工方案的優(yōu)化,僅用7天時間,高質(zhì)量完成包括帶冷機頭部齒輪、鏈節(jié)本體及臺車更換等內(nèi)容的快速大修,為非高爐爐役條件下,燒結(jié)系統(tǒng)大修提供了實踐經(jīng)驗。
參考文獻
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