劉 佳,崔 猛
(天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司,天津301500)
[摘 要] 為降低煉鋼工序成本,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐渣料成本最優(yōu),進(jìn)行了轉(zhuǎn)爐低成本造渣技術(shù)的研究與試驗(yàn)。以“留渣 +雙渣”為基礎(chǔ)冶煉模式,確定了石灰石、鐵礦石在轉(zhuǎn)爐少渣冶煉中的使用方案,使石灰消耗由 42.4 kg/t 降低至 26.5kg/t,鐵礦石用量由 0 kg/t 增加至 23.5 kg/t,轉(zhuǎn)爐渣料成本降低 4.8 元 / 噸鋼,金屬料成本降低 7.05 元 / 噸鋼。
[關(guān)鍵詞] 轉(zhuǎn)爐;低成本;造渣工藝;少渣
0 引言
天津天鋼聯(lián)合特鋼有限公司(以下簡(jiǎn)稱聯(lián)合特鋼),是集燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、連鑄、軋鋼生產(chǎn)工藝為一體的現(xiàn)代化大中型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,鋼鐵企業(yè)大力推行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,煉鋼生產(chǎn)正在向?qū)崿F(xiàn)緊湊式連續(xù)化的專業(yè)生產(chǎn)線、實(shí)現(xiàn)高效率快節(jié)奏的生產(chǎn)工藝、降低消耗和成本的方向發(fā)展。如何在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前期下實(shí)現(xiàn)冶煉成本的最低,成為工藝技術(shù)人員的重要研究課題,因此聯(lián)合特鋼開展了轉(zhuǎn)爐低成本造渣技術(shù)的專項(xiàng)研究與試驗(yàn),在轉(zhuǎn)爐內(nèi)部熱源條件充裕,冶煉普通碳素結(jié)構(gòu)鋼過程中,利用石灰石、鐵礦石等成本低廉的渣料進(jìn)行轉(zhuǎn)爐冶煉,實(shí)現(xiàn)成本的最優(yōu)化控制[1]。
1 轉(zhuǎn)爐低成本造渣技術(shù)
轉(zhuǎn)爐低成本造渣技術(shù)的核心是循環(huán)利用富含CaO 的冶煉終渣作為前期脫磷渣的一部分,使用石灰石代替部分冶金石灰,同時(shí)配加部分鐵礦石,加快轉(zhuǎn)爐前期成渣速度,降低轉(zhuǎn)爐造渣成本、和金屬料消耗成本。
1.1 轉(zhuǎn)爐配加石灰石快速脫磷技術(shù)
石灰是煉鋼過程中的主要造渣材料之一,但其生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存成本高,同時(shí)其生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存過程容易對(duì)環(huán)境造成境污染。由于石灰石成本僅為石灰成本的 1/3 左右,其開采、運(yùn)輸、儲(chǔ)存對(duì)環(huán)境影響較小,而轉(zhuǎn)爐內(nèi)溫度顯著高于石灰石分解溫度,因此,轉(zhuǎn)爐冶煉可以采用石灰石替代部分冶金石灰,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐快速成渣,提高轉(zhuǎn)爐前期脫磷效率,同時(shí)降低造渣成本。
轉(zhuǎn)爐吹煉前期的冶金條件有利于脫磷反應(yīng)的進(jìn)行,脫磷效率是受轉(zhuǎn)爐冶煉前期的渣量、溫度、爐渣堿度和爐渣氧化鐵含量影響。因此轉(zhuǎn)爐吹煉前期快速成渣、適宜的爐渣堿度和氧化鐵含量是前期脫磷的重要環(huán)節(jié)。
1.1.1 轉(zhuǎn)爐配加石灰石對(duì)成渣溫度的影響
石灰石在高溫下是極不穩(wěn)定的物質(zhì),在高溫下的反應(yīng)為:
CaCO3=CaO+CO2
△G0 =170 577-144.19T J/mol
石灰石分解時(shí)間與塊度基本呈正比的線性關(guān)系,溫度對(duì)這種由表及里的分解反應(yīng)的影響較大。當(dāng)溫度較達(dá)到 1 400 ℃時(shí),石灰石塊表面的導(dǎo)熱受阻,產(chǎn)生了較明顯的 CaO-CaCO3 的分解界面,當(dāng)溫度較低時(shí),呈現(xiàn)了體積預(yù)熱的現(xiàn)象,較長(zhǎng)時(shí)間的預(yù)熱效果減小了石灰石塊的當(dāng)量直徑。當(dāng)溫度達(dá)到 1400~1 450 ℃時(shí),石灰石分解反應(yīng)加劇,2~3 min 內(nèi)分解 70%左右,而石灰石快速分解過程中會(huì)吸收大量的熱量,由于石灰石分解融化吸熱能力約是石灰的 2.48 倍,因此,其可以降低初期渣溫度,有利于脫磷反應(yīng)的進(jìn)行,同時(shí)避免出現(xiàn)劇烈的 C-O 反應(yīng)形成的噴濺。
1.1.2 轉(zhuǎn)爐配加石灰石對(duì)成渣過程的影響
用石灰石造渣的第一步必然是石灰石的分解。其分解反應(yīng)就由表至里地進(jìn)行,先是表面的 CaO 與酸性氧化物或鐵的氧化物進(jìn)行成渣反應(yīng),然后逐漸向里滲透。由于受到內(nèi)層 CaCO3 的分解反應(yīng)的限制,沒有更多的 CaO 參與造渣,這就可以避免高熔點(diǎn)的硅酸二鈣的生成[2],而較多的生成了熔點(diǎn)相對(duì)較低的硅酸鈣,又由于 CO2 的增加使鐵水氧化性增強(qiáng),鐵的氧化物增加,也就較多的生成鐵酸鈣、正鐵酸鈣和橄欖石形態(tài)等低熔點(diǎn)化合物。因此可以使轉(zhuǎn)爐吹煉前期快速形成堿度適宜、氧化性較高的前期渣,有利于前期快速脫磷。磚爐渣中主要礦物質(zhì)熔點(diǎn)見表 1。
1.2 轉(zhuǎn)爐配加鐵礦石技術(shù)
1.2.1 轉(zhuǎn)爐配加鐵礦石的主要作用
轉(zhuǎn)爐內(nèi)直接實(shí)現(xiàn)部分鐵礦石的熔融還原,可使得一部分鐵礦石在轉(zhuǎn)爐內(nèi)被直接還原為鐵,充分發(fā)揮轉(zhuǎn)爐煉鋼的優(yōu)勢(shì),降低排放,減少金屬料成本。
(1)在轉(zhuǎn)爐冶煉中期加入鐵礦石首先發(fā)生還原反應(yīng),鐵礦石還原是吸熱反應(yīng),起到調(diào)節(jié)熔池溫度的作用,可以防止脫碳反應(yīng)太過激烈,同時(shí)可以減少熔渣向鋼水返 P。
(2)大部分鐵礦石被鐵水中的[C]還原成單質(zhì)鐵,提高鋼水收得率,同時(shí)鐵礦石中帶入的(O)參與脫碳反應(yīng),增加轉(zhuǎn)爐供氧強(qiáng)度,降低氧氣消耗量,縮短吹煉周期。
(3)鐵礦石部分還原生成(FeO)參與成渣反應(yīng),(FeO)可以有效降低爐渣粘度,緩解熔池“返干”現(xiàn)象,避免金屬噴濺或粘槍事故發(fā)生。
在轉(zhuǎn)爐熔池溫度較高時(shí),鐵礦石加入后在很短時(shí)間內(nèi)就可以完成反應(yīng),需注意加入批次和數(shù)量,槍位不得大幅調(diào)整,避免發(fā)生噴濺,影響金屬收得率。
1.2.2 影響鐵礦石熔融還原的因素
(1)溫度對(duì)鐵礦石還原率的影響。研究表明在1 550 ℃以下時(shí),鐵礦石的還原率隨溫度的升高而隨之提高,在高于 1 550 ℃以后,隨著溫度的升高,還原率有所下降。
(2)鐵礦石密度對(duì)還原率的影響。研究發(fā)現(xiàn),密度較大的鐵礦石在熔化過程中保持原顆粒狀層層熔化,完全熔化時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng);密度較小的鐵礦石在熔化過程中會(huì)裂解成小顆粒,熔化時(shí)間大大縮短。
2 生產(chǎn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析
2.1 前期脫磷數(shù)據(jù)分析
圖 1 給出了冶煉前期脫磷率的影響因素。從圖1-a 可以看出在吹煉前期隨著供氧時(shí)間的延長(zhǎng)呈現(xiàn)有助于脫磷的趨勢(shì),最佳的脫磷期冶煉供氧時(shí)間的控制在 350~400 s 為宜。從圖 1-b 可以看出,隨著轉(zhuǎn)爐熔池溫度升高,前期脫磷率呈現(xiàn)下降趨勢(shì),說明在低溫條件下有利于鐵水磷的高效脫除,此階段轉(zhuǎn)爐熔池溫度控制在 1 350~1 400 ℃。從圖 1-c 可以看出,前期爐渣堿度 1.8~2.0 范圍內(nèi)具有最優(yōu)的脫磷效率[3]。
2.2 石灰石與鐵礦石協(xié)同配加方案
2.2.1 基礎(chǔ)操作標(biāo)準(zhǔn)
當(dāng)鐵水硅大于 0.6%可以使用留渣少渣操作,前期倒渣時(shí)間控制在開吹 360~400s 之間,開吹 100s之后氧壓控制在 0.5~0.6MPa 之間,根據(jù)鐵水和渣況可做適當(dāng)調(diào)整,中期及后期采用正常吹煉 0.78~0.85MPa,終點(diǎn)適當(dāng)提高氧壓、降低槍位進(jìn)行高拉碳操作。
2.2.2 倒前期渣處理
根據(jù)具體情況選擇倒渣時(shí)機(jī)和倒渣量,其倒渣時(shí)半鋼 C 需要大于 0.3%,溫度在 1 350~1400 ℃之間。
2.2.3 前期布料方式
少渣雙渣操作模式下,需考慮不同鐵水狀況下的石灰石與鐵礦石協(xié)同配加方案,如表 2 所示。
2.2.4 中后期控制
倒渣結(jié)束后,再次下槍開吹,槍位下至基本槍位后開始進(jìn)行二次布料,布料使用石灰、石灰石、鐵礦石,分批次加入,保證煙氣中 CO 濃度不持續(xù)遞增,每批次加入量小于 500 Kg,避免加料過于集中,造成溫度集中降低引發(fā)噴濺,冶煉過程關(guān)注爐口火焰以及 CO 變化情況,槍位控制在基本槍位±200mm 范圍內(nèi),出現(xiàn)返干跡象可適當(dāng)提槍,并加入鐵礦石,吹煉 600 s 內(nèi)所有造渣料必須加入完畢,終點(diǎn)拉碳前必須將槍位降至拉碳槍位,保持拉碳時(shí)間大于60s 以上[4]。
3 實(shí)施效果
(1)在鐵水[P]≥0.13%的條件下,增加石灰石、鐵礦石用量后,通過分析發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)爐冶煉前期脫磷效率達(dá)到 65%以上,終點(diǎn)脫磷率平均達(dá)到 90.5%,實(shí)現(xiàn)了低消耗成本情況下的高效脫磷。
(2) 使用石灰石替代部分冶金石灰的造渣工藝,轉(zhuǎn)爐渣料成本降低了 4.8 元/噸。具體情況如表 3 所示。
(3) 新工藝實(shí)施后,鐵礦石使用量增加了 23.5kg/噸鋼,按照每加入 1 kg/噸鋼的鐵礦石的效益為0.3 元測(cè)算,則鋼鐵料成本降低約 7.05 元/噸鋼。
(4) 石灰石在轉(zhuǎn)爐內(nèi)分解生產(chǎn)大量的 CO2 氣體,增加了轉(zhuǎn)爐冶煉的動(dòng)力學(xué)條件[5],同時(shí)石灰石分解生產(chǎn)的 CO2 氣體可以自發(fā)參與轉(zhuǎn)爐內(nèi)的氧化反應(yīng)而轉(zhuǎn)化為 CO 氣體,增加煤氣發(fā)生量。
4 結(jié)論
聯(lián)合特鋼公司開展轉(zhuǎn)爐低成本造渣工藝的開發(fā),實(shí)現(xiàn)了石灰石部分替代冶金石灰協(xié)同鐵礦石配加的技術(shù)應(yīng)用。通過規(guī)范基礎(chǔ)操作標(biāo)準(zhǔn)、少渣雙渣操作、調(diào)整中前期吹煉和造渣操作等措施,達(dá)到了轉(zhuǎn)爐快速成渣和快速脫磷的目的。渣料成本降低了 4.8元/噸鋼,金屬料成本降低了 7.05 元/噸鋼,終點(diǎn)脫磷率平均達(dá)到 90.5%實(shí)現(xiàn)了低成本情況下的高效脫磷,同時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)爐煤氣回收起到了一定的促進(jìn)作用。
參考文獻(xiàn)
[1] 孟義春,轉(zhuǎn)爐少渣冶煉工藝的實(shí)踐[J],天津冶金,2015(1),3- 5.
[2] 楊利彬,劉瀏,莊輝,等,轉(zhuǎn)爐少渣冶煉的試驗(yàn)研究及工藝控制 [J],煉鋼,2013,29(3),28- 31.
[3] 邢建森、崔猛、靳東興,“留渣 + 雙渣”高效脫磷工藝的研究[J], 天津冶金,2015(04),27- 29.
[4] 陳志平,王多剛,虞大俊,左康林,轉(zhuǎn)爐煉鋼少渣冶煉技術(shù)的探索實(shí)踐[J],寶鋼技術(shù),2014(6),17- 20.
[5] 張良明,吳發(fā)達(dá),王愛民,石知機(jī);馬鋼 120t 轉(zhuǎn)爐少渣冶煉工藝應(yīng)用實(shí)踐[J],鋼鐵,2014,49(6),26- 29.