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鏈箅機-回轉(zhuǎn)窯技術(shù)提升實踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-05-20  作者:韓慧臻  瀏覽次數(shù):3377
 
核心提示:摘要:針對河鋼宣鋼鏈箅機 - 回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)中存在的工序能耗高、球團質(zhì)量流動大、回轉(zhuǎn)密結(jié)圈等問題,通過開展產(chǎn)線對標、工藝測定研究,找到了問題癥結(jié)所在,并通過制定實施生球造球優(yōu)化、輥篩篩分優(yōu)化、鏈箅機三段溫度壓力優(yōu)化、回轉(zhuǎn)窯環(huán)冷機用風(fēng)優(yōu)化四大工藝優(yōu)化方案,回轉(zhuǎn)密結(jié)圈時間由1.5個月延長到4個月,產(chǎn)量達 3145t/d,鏈箅機 - 回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)波動小,可長周期穩(wěn)定順行,產(chǎn)線質(zhì)量、效率大大提升。 關(guān)鍵詞:鏈箅機;回轉(zhuǎn)窯;球團;結(jié)圈;篩分;環(huán)冷機
 鏈箅機-回轉(zhuǎn)窯技術(shù)提升實踐

韓慧臻

(河鋼集團宣鋼公司 煉鐵廠,河北 宣化 075000)

摘要:針對河鋼宣鋼鏈箅機 - 回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)中存在的工序能耗高、球團質(zhì)量流動大、回轉(zhuǎn)密結(jié)圈等問題,通過開展產(chǎn)線對標、工藝測定研究,找到了問題癥結(jié)所在,并通過制定實施生球造球優(yōu)化、輥篩篩分優(yōu)化、鏈箅機三段溫度壓力優(yōu)化、回轉(zhuǎn)窯環(huán)冷機用風(fēng)優(yōu)化四大工藝優(yōu)化方案,回轉(zhuǎn)密結(jié)圈時間由1.5個月延長到4個月,產(chǎn)量達 3145t/d,鏈箅機 - 回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)波動小,可長周期穩(wěn)定順行,產(chǎn)線質(zhì)量、效率大大提升。

關(guān)鍵詞:鏈箅機;回轉(zhuǎn)窯;球團;結(jié)圈;篩分;環(huán)冷機

0  引言

球團生產(chǎn)工藝是一種通過高溫氣體焙燒,把細磨的鐵精礦粉制成球團的方法1。 球團礦作為良好的高爐爐料,與高堿度燒結(jié)礦搭配,可使高爐達到增產(chǎn)、節(jié)能,提高經(jīng)濟效益的目的,是鋼鐵生產(chǎn)中的重要一環(huán)2。 鏈箅機 - 回轉(zhuǎn)窯氧化球團生產(chǎn)線具有產(chǎn)品質(zhì)量高、原料適應(yīng)性強、單機生產(chǎn)能力大、可用煤做燃料、操作成本低等優(yōu)點,是目前國內(nèi)外大型氧化球團生產(chǎn)線首選的生產(chǎn)設(shè)備3。河鋼宣鋼煉鐵廠球團作業(yè)區(qū)1#鏈箅機回轉(zhuǎn)窯年產(chǎn)100 萬 t合格的氧化球團礦,生產(chǎn)工藝十分復(fù)雜,整條生產(chǎn)線由原料系統(tǒng)、配料系統(tǒng)、烘干系統(tǒng)、潤磨系統(tǒng)、造球系統(tǒng)、鏈箅機系統(tǒng)、回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)、環(huán)冷機等多個系統(tǒng)構(gòu)成4 。投產(chǎn)以來,工序能耗高、造球質(zhì)量波動大、回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈周期短等問題嚴重制約了球團礦的生產(chǎn)效率5 。 基于河鋼宣鋼1#回轉(zhuǎn)窯的工藝概況和系統(tǒng)功能6 ,針對影響目標參數(shù)實現(xiàn)的限制性因素,制定實施了4大工藝優(yōu)化方案,即生球質(zhì)量優(yōu)化,鏈箅機熱工制度優(yōu)化,回轉(zhuǎn)窯環(huán)冷機用風(fēng)優(yōu)化,輥篩篩分優(yōu)化等措施,旨在提高球團礦質(zhì)量,穩(wěn)定生產(chǎn)。

1 技術(shù)現(xiàn)狀

河鋼宣鋼1#回轉(zhuǎn)窯由于原設(shè)計缺陷、設(shè)備老化、工藝參數(shù)匹配不合理等問題,存在窯頭正壓,回轉(zhuǎn)窯頻繁結(jié)圈,產(chǎn)、質(zhì)量水平低等問題,需從工藝、設(shè)備角度系統(tǒng)分析影響其提產(chǎn)提質(zhì)的關(guān)鍵因素,找準切入點,包括生球質(zhì)量有待提高,生球篩分有待提高,焙燒熱工制度需進一步完善,系統(tǒng)用風(fēng)應(yīng)合理調(diào)整以及相關(guān)設(shè)備、設(shè)施優(yōu)化改造。

2 技術(shù)提升方案

2.1 生球質(zhì)量及成球效果優(yōu)化

2.1.1 加強造球前各工序操作,穩(wěn)定原料水分

造球前原料水分的精確控制及水分穩(wěn)定性直接影響生球質(zhì)量和成球效果。 若采用濕度最小的礦粉造球,由于毛細水不足,母球長大很慢,而且結(jié)構(gòu)脆弱、強度極低;若礦粉濕度過大,盡管初始成球較快,但易造成母球相互黏結(jié)變形,生球粒度不均勻,同時過濕的礦粉還容易黏結(jié)在造球盤上。 過濕的生球強度也很差,在運輸過程中易變形、黏結(jié)破裂;干燥焙燒時將導(dǎo)致料層的透氣性變差,爆裂溫度降低,干燥焙燒時間延長,產(chǎn)量與質(zhì)量下降。

一般,礦粉的適宜成球水分是 8% ~10% ,且水分波動范圍很窄,一般不超過 ± 0.5% ,這就需對造球前水分的穩(wěn)定性加以控制。

(1)為穩(wěn)定干燥工序,實行每日跑盤制度,發(fā)現(xiàn)下料量超出正常范圍時,及時進行處理,保證下料的準確性和穩(wěn)定性。 針對高爐煤氣壓力波動大的現(xiàn)狀,對1#回轉(zhuǎn)窯兩臺干燥機燒嘴的電動調(diào)節(jié)閥進行更換,實現(xiàn)遠程調(diào)節(jié)。 在干燥崗位及中控室安裝煤氣壓力報警裝置,當煤氣壓力≤3.0 kPa及≥12 kPa時或 1min內(nèi)煤氣壓力變化超1 kPa時觸發(fā)警報,崗位人員根據(jù)煤氣壓力波動情況,及時對煤氣電動調(diào)閥進行調(diào)整, 從而穩(wěn)定干燥出口水分在 ( 6.0 ± 0.5)% ,干燥后水分穩(wěn)定率提高 10個百分點,如表1所示。

圖片1+ 

(2)針對潤磨工序,為了提高磨機精粉處理量,減少磨機“脹肚” 現(xiàn)象,保護設(shè)備正常運行,干燥后水分控制在(6.0 ± 0.5)% ,生球造球適宜水分控制在(7.0 ± 0.5)% 。 通過實際生產(chǎn)摸索發(fā)現(xiàn),造球盤中大量加水易產(chǎn)生泥疙瘩,導(dǎo)致成球快,生球的質(zhì)量得不到保證,影響后續(xù)生產(chǎn)。 通過改變工藝思路,在磨機后皮帶上增加打水管,對精粉進行均勻加水,使造球前原料水分穩(wěn)定在(6.5 ± 0.5)% ,這樣造球盤中加水量減少近一半,成球效果及生球質(zhì)量得到了提高,可滿足后續(xù)生產(chǎn)要求。

2.1.2 造球工藝優(yōu)化,改善生球質(zhì)量

生球質(zhì)量在很大程度上決定著成品球團礦的質(zhì)量和產(chǎn)量,因此力求實現(xiàn)生球粒度均勻、機械強度高、熱穩(wěn)定性好、水分適宜。

(1)造球工藝改進。 造球盤的工藝參數(shù)包括直徑、轉(zhuǎn)速、邊高等。 適宜的轉(zhuǎn)速才能使物料沿著造球盤工作面滾動。 造球盤的轉(zhuǎn)速與傾角和物料性質(zhì)有關(guān)。 傾角過大,圓盤內(nèi)的物料帶不到母球形成區(qū);傾角過小,盤內(nèi)的物料全拋到盤邊,盤心出現(xiàn)空料不能造球。 造球盤的傾角一般為45° ~50°。 造球盤的邊高與傾角和直徑有關(guān),傾角小,邊高越大,填充率也越大,成球時間越長。經(jīng)生產(chǎn)觀察,以出球效果及生球質(zhì)量好的造球盤為標準,對其他造球盤進行工藝調(diào)整,將造球盤的角度均調(diào)整為47°,旋轉(zhuǎn)刮刀的轉(zhuǎn)速均調(diào)整為10 r/ min,旋轉(zhuǎn)刮刀與底襯的距離調(diào)整為30~40mm。 改進后,出球效果明顯好轉(zhuǎn),落下強度提升到 5 ~8次,生球流量的穩(wěn)定性、布料的平整性均得到了提升。

(2)造球盤加水設(shè)施優(yōu)化向造球盤內(nèi)加水加料是一項重要和復(fù)雜的操作的。 生產(chǎn)過程中水和混合料是分別加入造球盤中,但兩者關(guān)系十分密切,加水與加料配合良好、適宜,才能造出水分適宜、粒度均勻的生球。 加入水量與生球質(zhì)量有較大的關(guān)系:加水量低于適宜值,成球速度減慢,生球粒度偏小,出球率減少;加水量高于適宜值,成球速度加快,產(chǎn)量提高,但是生球強度下降。 加入造球盤中的物料應(yīng)保證料面疏松。 造球過程中加水方法一般有兩種:一是滴狀水,加在下料點區(qū)域,形成母球;一種是霧狀水,噴到母球表面,使其迅速長大。 通過對造球盤加水設(shè)施摸索,對造球盤下料小皮帶頭輪位置、加水管的布局和位置、固定刮刀及旋轉(zhuǎn)刮刀、造球盤襯板進行了改造。 造球盤落料點較之前向盤內(nèi)延伸了 100mm,小皮帶下料點到邊板距離達到43cm(圖1),加水管由之前的一根管 增加為互相垂直的兩根管( 圖2),成球效果明顯提升。

圖片2+ 

圖片3 

經(jīng)過改進,生球的落下強度、抗壓強度及抗磨性能改善,大球、雜球明顯減少,成球效果明顯提升,生球的爆裂溫度有所提高,減少了生球在鏈箅機中干燥、預(yù)熱時產(chǎn)生的粉末。 生球粒級組成見圖3。

圖片4 

2.2 大小輥篩改造,提高篩分效果

當物料從潤磨機中潤磨完成之后,會經(jīng)過皮帶機被傳送到圓盤造球機之中,開始進行造球7。 從 造球盤排出物料不僅有粒度合格的生球,還有部分大球、小球和粉末。 為了去除不合格的大球、小球和粉末,必須設(shè)置篩分裝置。 篩分裝置包括 25根大輥篩、41根小輥篩,大輥篩將 > 16mm粒級以上的生球及雜球篩分出去,小輥篩將8mm粒級以下的生 球及粉末篩分出去,這樣可以避免把大量粉末和超粒級生球帶入鏈箅機,使生球粒度均勻,改善料層透氣性,提高產(chǎn)品球團礦的產(chǎn)量、質(zhì)量。 輥篩除了篩分功能外,對生球還有再造功能,可使生球進一步壓實,去除毛刺,光滑表面,提高強度,有利于生球干燥、焙燒的順利進行。 經(jīng)研究,對輥篩進行了全面改造,提高了篩分效果。

(1)將小輥篩篩輥加長 100mm,改造后小輥篩東西兩側(cè)的長度分別比鏈箅機篦床寬度增加約30mm,保證了鏈箅機兩邊布料量;同時調(diào)整布料車在各區(qū)域的停留時間。 小輥篩東西兩側(cè)加裝把邊,流料板兩側(cè)加裝擋板縮口后,鏈箅機料面非常平整,從東至西測量 料面 4個 點 的 高 度 為:172 mm、 170 mm、169 mm、171mm,布料效果非常好(圖4), 徹底消除了鏈箅機東西兩側(cè)布料虧料的現(xiàn)象。

圖片5 

(2)輥篩兩側(cè)與擋料板接觸的位置是輥篩極易損壞的部位,一是由于擋料板與輥篩摩擦而產(chǎn)生磨損,二是從潤磨機漏出的小鋼球很容易卡在輥篩與擋料板之間的空隙,產(chǎn)生磨損。 更換下的輥篩往往中部比較完好,而端部磨損嚴重,為了提升篩分效果和減少備件的消耗,將輥篩端部 300mm 由空心改為實心耐磨不銹鋼材質(zhì)(圖 5),提高耐磨性,避免了大球進入鏈箅機的機會和由于磨損產(chǎn)生輥篩斷裂的事故。

圖片6 

(3) 輥篩的安裝傾角也非常重要。 傾角過小, 會降低篩分能力,不能滿足生產(chǎn)要求;傾角過大,篩 分能力有所提高,但會降低篩分效率。1#回轉(zhuǎn)窯小 輥篩角度為 11°,略大,利用檢修,將輥篩重新安裝, 輥篩角度降至 10.5°后,篩分效果及效率明顯提高 (圖 6)。

圖片7 

(4)球團用原料經(jīng)過潤磨機磨細后供造球使 用,潤磨機內(nèi)定期添加直徑 100mm的鋼球用于磨 礦。 鋼球經(jīng)過不斷地磨損,直徑越來越小,當鋼球直徑小于 25 mm 后,從潤磨機出料篦板縫中隨物料進 入下游皮帶,再進入造球及輥篩,從而影響造球質(zhì)量 及輥篩壽命。 為此設(shè)置發(fā)明了揀鋼球裝置(圖 7), 將出潤磨機后進入皮帶的鋼球揀出,減少對造球及 輥篩工序的影響。

圖片8 

通過對造球及輥篩的改造,改善了鏈箅機布料效果,提高了生球干燥、預(yù)熱效果,球團礦質(zhì)量大幅提升;提高了輥篩篩分能力,減少了濕返料進入下道工序的含量,使進入鏈箅機的粉末減少,顯著改善回 轉(zhuǎn)窯窯況。 濕返料量由100t /h 降至 63 t / h,比例由50.0% 降至 31.5% 。

2.3 鏈箅機三段溫度壓力改進方案

由于設(shè)計原因,1#鏈箅機的溫度梯度及熱工參數(shù)合理性不夠,各段溫度差較大,升溫速率快。 在原有設(shè)施條件下,人為降低預(yù)熱溫度,對應(yīng)測定布料后入鏈箅機 1#風(fēng)箱碎球粒級及干燥一段煙罩溫度變化情況,找出預(yù)熱段煙罩溫度、干燥一段煙罩溫度與 1#灰箱中碎料關(guān)系,確定河鋼宣鋼原料條件下生球爆裂溫度,如表 2 所示。

圖片9 

由表 2 可以看出,當干燥一段溫度在280 ℃ 以下時,1#灰箱碎球大幅度減少,說明生球爆裂溫度在280~ 285 ℃。 同時,優(yōu)化干燥二段控制在 630 ~ 800 ℃,預(yù)熱段控制在1000 ~ 1050 ℃。合理目標溫度參數(shù)確定后,進行如下調(diào)整:

(1)鏈箅機三段內(nèi)隔墻調(diào)整 生球干燥的目的是使生球安全地承受預(yù)熱階段 的溫度應(yīng)力,避免進入預(yù)熱階段時產(chǎn)生裂紋或爆裂。 生球的干燥過程也是提高其熱穩(wěn)定性的過程,干燥 介質(zhì)的溫度高、流速大、濕度小,則干燥速度快。 但 若干燥速度過快,則生球表面汽化也快,當生球?qū)?性差時,內(nèi)部擴散速度低于表面,造成內(nèi)部仍還有水 分,而表面已形成干燥外殼,輕者使球產(chǎn)生裂紋,重 者產(chǎn)生爆裂。 從生產(chǎn)中看,干燥一段的 1#灰箱中有 大量粉末和碎球,說明生球在干燥一段有爆裂現(xiàn)象。為了降低干燥一段和二段的溫度,將干燥一段和二 段之間隔墻的孔封堵六分之五,使孔洞的面積由1.26m2 減至 0.20 m2 ;干燥二段與預(yù)熱段之間隔墻 的孔封堵二分之一,使孔洞的面積由040 m2減至0.20m2 。 改造后(圖 8),干燥一段和干燥二段溫度 均降低,加熱速率變慢,使得溫度梯度更加合理,控 制了生球爆裂的發(fā)生。 改造前與改造后鏈箅機各段溫度對比見表 3。

圖片10 

圖片11 

(2)鏈箅機煙罩進風(fēng)管改造由于生球干燥所需時間占整個焙燒周期的1 /4, 1#回轉(zhuǎn)窯東西兩個耐熱風(fēng)機的回?zé)犸L(fēng)均進入干燥一段,而且匯入同一根管道,預(yù)熱段抽回的熱風(fēng)集中在距干燥一段進口3 ~ 4m 的位置,干燥一段內(nèi)的溫度均勻性差,由于熱量集中且位于剛進入鏈箅機煙罩的位置,所以生球極易產(chǎn)生爆裂,也不利于干燥 一段干燥作用的發(fā)揮。 為此,在煙罩進風(fēng)管南側(cè) 2m 的位置新增加一根直徑 1000 mm鋼管,與原有 舊管道連接,這樣回?zé)犸L(fēng)從南北兩根管道進入干燥 一段內(nèi),溫度不再集中,溫度均勻性得到改善,提高 了干燥效果,如圖 9所示。

圖片12 

2.4 回轉(zhuǎn)窯環(huán)冷機用風(fēng)優(yōu)化方案

2.4.1 合理調(diào)整主槍內(nèi)外風(fēng)比例及高爐、焦爐煤氣比例,動態(tài)控制回轉(zhuǎn)窯內(nèi)高溫點位置

(1)優(yōu)化主槍燃燒器內(nèi)、外風(fēng)操作。 回轉(zhuǎn)窯主槍燃燒器從外向內(nèi)通道順序:軸流風(fēng)、旋流風(fēng)、高爐煤氣、焦爐煤氣、中心風(fēng)(圖 10)。 煤氣從通道按一定的擴散角向外噴出,旋流風(fēng)與噴出的煤氣混合以高速度螺旋前進,與高速射出的軸流風(fēng)束相遇。 軸流風(fēng)束的插入進一步增強了煤氣與風(fēng)的混合(包括周圍的二次風(fēng)),并可調(diào)節(jié)火焰的發(fā)散程度,能按需要調(diào)節(jié)火焰的長短、粗細,直到獲得所需的火焰形狀。 中心風(fēng)促使中心部分少量回流煤氣燃燒,使燃燒更為充分,并起穩(wěn)流的作用。 在燃燒器的外側(cè)增加攏焰罩防止軸向火焰發(fā)散,起到穩(wěn)定火焰的功效。 經(jīng)過生產(chǎn)摸索,形成了助燃風(fēng)內(nèi)、外風(fēng)調(diào)整制度及高爐、焦爐煤氣使用規(guī)定。 每周對內(nèi)、外風(fēng)進行兩次調(diào)整,開度30% 和 70% 輪換,這樣窯內(nèi)火焰長度就會得到有效調(diào)整,內(nèi)風(fēng)加大后,與噴出的煤氣混合,火焰發(fā)散范圍面積加大;外風(fēng)加大后,與噴出的煤氣混合,可增加火焰長度。 通過在生產(chǎn)時使用手持測溫槍對回轉(zhuǎn)窯窯頭、窯中、窯尾各部位進行測溫,和檢修時工藝人員對回轉(zhuǎn)窯內(nèi)、外風(fēng)按照不同比例進行調(diào)整混合,并進入回轉(zhuǎn)窯,通過觀察放置于回轉(zhuǎn)窯內(nèi)測風(fēng)儀的具體狀態(tài),判斷測量內(nèi)、外風(fēng)可達到窯內(nèi)最遠距離相結(jié)合的方法,綜合分析出窯內(nèi)高溫點從原來的5m 集中區(qū)域,已擴大至窯頭到窯尾之間的 30m區(qū)域,高溫點不再集中,能有效防止結(jié)圈的產(chǎn)生。

圖片13 

(2)高爐煤氣用量大、焦爐煤氣用量小會使窯內(nèi)焙燒溫度不夠,火焰過長,造成球團焙燒不充分, 影響球團礦質(zhì)量;高爐煤氣用量小、焦爐煤氣用量大,會使窯內(nèi)溫度過高,火焰短且集中,容易形成結(jié) 圈。 生產(chǎn)發(fā)現(xiàn),焦爐煤氣用量 2000 ~2600 m3/ h、 高爐煤氣用量 10000 ~15000 m3 /h 為最適宜的比 例,并隨時根據(jù)實際生產(chǎn)情況進行調(diào)整,保證窯壁 溫度在 1200 ~1250 ℃。

2.4.2環(huán)冷機溫度壓力優(yōu)化 環(huán)冷機冷卻是焙燒

球團礦過程中的重要環(huán)節(jié),它雖然不直接作用于焙燒固結(jié)過程,卻極大地影響固結(jié)的結(jié)果。 冷卻速度過快,沿球團半徑收縮不均 勻,產(chǎn)生應(yīng)力,使球團礦強度降低。 當冷卻速度為70 ~80 ℃ /min 時,球團礦強度最高,既能滿足球團 礦的強度,要求也能達到較好的冷卻效果。

改進措施如下:

(1)環(huán)冷機一段與二段、二段與三段風(fēng)箱間通風(fēng)孔全部封堵,環(huán)冷機一段與二段隔墻下降400mm(圖 11),可以有效防止風(fēng)箱間的竄風(fēng),也可以減少環(huán)冷機一段、二段、三段之間熱量的流通,形成良好的回?zé)釡囟取?/p>

圖片1 

(2) 環(huán) 冷 機 布 料 厚 度 由 550mm 提 高 至650mm,平料坨刮料,保證布料平整。 在滿足冷卻效果的前提下,適當降低機速,可增加厚度,降低冷卻速度,促進球團礦再次氧化和強度提升。 環(huán)冷機 布料料層厚度為 550mm時,成品球抗壓強度為 2560N/ 個,布料厚度提高至 650mm 后,成品球抗 壓速度為2580N / 個,增加 20N / 個。 調(diào)整前,環(huán)冷一段溫度控制在950 ℃以上,環(huán)冷 二段溫度控制在 700~ 850℃;環(huán)冷一段壓力為2.0 ~ 2.3kPa ,環(huán)冷二段壓力為1.8 ~ 2.1kPa,通過 調(diào)整,環(huán)冷一段溫度控制在 1000 ~1050 ℃,環(huán)冷二 段溫度控制在 650 ~ 750 ℃;環(huán)冷一段壓力為2.1~ 2.5kPa ,環(huán)冷二段壓力為2.0 ~ 2.4kPa ,達到了環(huán) 冷一二段不串風(fēng)的效果,環(huán)冷機熱量得到充分利 用,改 善 了 回 轉(zhuǎn) 窯 的 焙 燒 效 果, 節(jié) 省 了 煤 氣 使 用量8

3 實施效果

通過對造球設(shè)施改進、參數(shù)優(yōu)化,改善了成球效果,提高了生球流量和質(zhì)量的穩(wěn)定性;輥篩的改造大大提高了篩分效果,減少了粉末入窯量;通過合理進行溫度匹配,優(yōu)化工藝參數(shù),有效防止了生球爆裂;對回轉(zhuǎn)窯環(huán)冷機的用風(fēng)改進,控制了各部回?zé)犸L(fēng)梯度。 扣除因環(huán)保管控及檢修影響的停機,改造前后河鋼宣鋼1#回轉(zhuǎn)窯主要經(jīng)濟指標見表 4。 生球質(zhì)量提升、輥篩篩分改進、生球爆裂溫度 工業(yè)試驗研究、合理參數(shù)的匹配調(diào)整以及回轉(zhuǎn)窯、 環(huán)冷機用風(fēng)的優(yōu)化已在河鋼宣鋼 1#回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)中 得到應(yīng)用,回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈時間由 1.5 個月延長至 4 個 月,產(chǎn)量水平明顯提高。

圖片2 

4 結(jié)語

上述措施的創(chuàng)新和應(yīng)用,深化了河鋼宣鋼 1#鏈箅機 - 回轉(zhuǎn)窯長周期地穩(wěn)定順行,回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈時間延長,產(chǎn)量水平提高,達到3145t / d,在全國同類型 鏈箅機 - 回轉(zhuǎn)窯中處于先進水平。 同時,改造后生 產(chǎn)設(shè)備維持在較優(yōu)的狀態(tài),降低了生產(chǎn)過程的波 動,確保了生產(chǎn)安全、穩(wěn)定和持續(xù)運行。

參考文獻

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