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龍鋼高爐提煤降焦操作實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-09-30  作者:李斌宜 程西亞 唐曉東  瀏覽次數(shù):1049
 
關(guān)鍵詞: 煤降焦比;實(shí)踐
核心提示:摘要:本文重點(diǎn)介紹2022年上半年龍鋼高爐提煤降焦冶煉模式,通過(guò)高效冶煉操作實(shí)踐,保持了爐況的穩(wěn)定順行,實(shí)現(xiàn)了指標(biāo)提升和進(jìn)步。緊抓原燃料質(zhì)量的穩(wěn)定,穩(wěn)定爐料結(jié)構(gòu),穩(wěn)定入爐有害元素負(fù)荷,為長(zhǎng)期順行和指標(biāo)提升創(chuàng)造條件。 關(guān)鍵詞:煤降焦比;實(shí)踐

龍鋼高爐提煤降焦操作實(shí)踐

李斌宜 程西亞 唐曉東

(陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鐵廠)

摘要:本文重點(diǎn)介紹2022年上半年龍鋼高爐提煤降焦冶煉模式,通過(guò)高效冶煉操作實(shí)踐,保持了爐況的穩(wěn)定順行,實(shí)現(xiàn)了指標(biāo)提升和進(jìn)步。緊抓原燃料質(zhì)量的穩(wěn)定,穩(wěn)定爐料結(jié)構(gòu),穩(wěn)定入爐有害元素負(fù)荷,為長(zhǎng)期順行和指標(biāo)提升創(chuàng)造條件。

關(guān)鍵詞:煤降焦比;實(shí)踐

1 概況

2021年下半年,受公司經(jīng)營(yíng)理念的調(diào)整,原燃料質(zhì)量和結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,低價(jià)礦、低品位礦、高硫焦、非主流焦炭占比持續(xù)增大,高爐順行一度受破壞,雖然保持基本順行狀態(tài),但是強(qiáng)化程度低、燒套頻繁,煤氣利用差,焦比大幅度升高,高爐焦比399.4kg,比上半年升高23.1kg,燃料比539.4kg,比上半年升高18.1kg。

2022年1-5月,通過(guò)開(kāi)展提煤降焦攻關(guān),采取優(yōu)化裝料制度、調(diào)整風(fēng)口配置、提高噴煤量、穩(wěn)定爐溫等措施,焦炭負(fù)荷提升較明顯,由2021年累計(jì)4.15t/t提高至4.51t/t,綜合負(fù)荷由3.06kg/t提高至3.16kg/t,4-5月份焦炭負(fù)荷穩(wěn)定在4.50t/t以上,焦比由2021年下半年的的399.4下降至5月份的359.9kg,取得歷史最好焦比。

時(shí)間

利用系數(shù)

焦比

煤比

燃料比

富氧率

煤氣利用率

風(fēng)溫

生鐵硅

負(fù)荷

單位

t/m3d

kg/t

kg/t

kg/t

%

%

%

t/t

2021年上半年

2.845

376.3

143

519.3

4.31

47.03

1187

0.44

4.23

2021年下半年

2.583

399.4

142

539.4

3.17

46.23

1184

0.47

4.06

2021年全年

2.721

386.8

143

529.6

3.85

46.71

1186

0.45

4.15

2022年1月

2.799

379.7

154

533.5

3.58

46.80

1188

0.44

4.24

2022年2月

2.858

368.0

160

527.9

3.85

46.13

1196

0.38

4.35

2022年3月

2.870

362.8

165

527.5

3.73

46.70

1196

0.36

4.42

2022年4月

2.890

361.8

165

527.2

3.71

46.73

1202

0.37

4.51

2022年5月

2.943

359.9

165

524.8

3.82

47.00

1210

0.37

4.55

2  堅(jiān)持大工藝統(tǒng)領(lǐng)思路,實(shí)施高效冶煉生產(chǎn)。

2.1緊盯原燃料供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量,發(fā)揮含鐵料、燃料管控小組職能,克服疫情造成的物料運(yùn)輸受阻,保證了高爐用料需求和質(zhì)量穩(wěn)定。

2.1.1穩(wěn)定高爐基本爐料結(jié)構(gòu)

(1)原料結(jié)構(gòu):燒結(jié)礦78±1%+球團(tuán)12±1%+塊礦11±1%,確保燒結(jié)礦、球團(tuán)全消化,控制塊礦比例<12%。

(2)優(yōu)化焦炭配比,保障基本冶煉條件。

焦炭結(jié)構(gòu):焦炭結(jié)構(gòu):主流焦炭≥80%,干熄焦炭≥60%,嚴(yán)格執(zhí)行焦炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)控水分,穩(wěn)定粒級(jí),力爭(zhēng)保干熄焦,及時(shí)與供方聯(lián)系,焦炭生產(chǎn)過(guò)程配煤變化、工藝參數(shù)變化等信息要及時(shí)通報(bào)、調(diào)整焦炭用料計(jì)劃。

(3)優(yōu)化球團(tuán)比例提高入爐綜合品位,≥57%,力爭(zhēng)≥57.5%。

2.1.2 管理前移,在確保供應(yīng)的基礎(chǔ)上控制入爐質(zhì)量。

(1)持續(xù)緊盯緊缺的國(guó)內(nèi)礦、焦面、無(wú)煙煤、煉鐵熔劑、焦炭等回貨工作,做好與韓城公司、供貨商等溝通工作,確保滿(mǎn)足生產(chǎn)用量。

(2)每日緊盯焦炭計(jì)劃進(jìn)購(gòu)量和實(shí)際進(jìn)購(gòu)量,緊盯焦炭質(zhì)量變化情況,出現(xiàn)偏差及時(shí)協(xié)調(diào)解決。

(3)優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)和燒結(jié)、球團(tuán)配比,降低入爐有害元素,尤其是堿金屬負(fù)荷。

一是調(diào)整外購(gòu)球配加比例,單倉(cāng)配加,控制2.0%;二是燒結(jié)停用去鉀除塵灰,降低混勻礦鈉含量;三是自產(chǎn)球團(tuán)使用復(fù)合膨潤(rùn)土,代替普通膨潤(rùn)土,在穩(wěn)定自產(chǎn)球團(tuán)質(zhì)量的情況下,降低堿金屬含量。

月份

鋅負(fù)荷

鈦負(fù)荷

硫負(fù)荷

堿負(fù)荷

鉛負(fù)荷

標(biāo)準(zhǔn)

≤0.3kg/t

≤5kg/t

≤4.0kg/t

≤3.0kg/t

≤0.2kg/t

21年全年

0.334

5.623

4.169

3.446

0.046

1月

0.172

4.763

3.649

3.025

0.031

2月

0.15

5.07

3.49

2.84

0.040

3月

0.17

4.50

3.41

2.83

0.030

4月

0.193

5.282

3.53

3.134

0.040

5月

0.181

4.519

3.431

3.085

0.029

(4)持續(xù)改善噴吹煤結(jié)構(gòu),優(yōu)化含碳除塵灰使用。

參考2021年經(jīng)驗(yàn)和區(qū)域?qū)?biāo),有效控制焦面使用,比例由40%降至15-20%,增加無(wú)煙煤,發(fā)揮3個(gè)優(yōu)勢(shì):一是減少?lài)娒汗艿滥p和刷套內(nèi)沿,提高輸煤過(guò)程安全;二是提高煤焦置換比(焦面發(fā)熱值最低);三是降低噴吹煤成本(焦面單價(jià)比高揮發(fā)煙煤高100-200元)。

(5)強(qiáng)化原燃料管理,加強(qiáng)原燃料質(zhì)量、含沫量、進(jìn)廠計(jì)量檢查,重點(diǎn)增加筒倉(cāng)焦炭皮帶稱(chēng)檢查頻次,監(jiān)督焦炭、配煤比例執(zhí)行,規(guī)范供應(yīng)程序,落實(shí)鐵前原燃料管理責(zé)任。

2.2優(yōu)化操作提升爐況管理

(1)全風(fēng)作業(yè)。嚴(yán)格控制合理的風(fēng)壓、頂壓上限,穩(wěn)定氣流分布,根據(jù)目前各爐設(shè)備運(yùn)行情況,1280高爐風(fēng)壓360-370kpa,頂壓210-215kpa,1800高爐風(fēng)壓420-430kpa,頂壓230-240kpa。

(2)擴(kuò)大礦批。參考區(qū)域和對(duì)標(biāo)單位操作,各爐礦批略?。?860高爐64噸),在不破壞高爐順行的前提下適當(dāng)增加礦石批重,1280高爐礦批35噸以上,3-5#高爐礦批55噸以上。

(3)優(yōu)化裝料制度。優(yōu)化裝料制度,改善煤氣利用。針對(duì)高爐布料角度偏小,階段性會(huì)出現(xiàn)水溫差升高,爐身部位氣流紊亂、爐況難行、爐墻溫度劇烈波動(dòng)的情況。通過(guò)布料矩陣調(diào)整,礦焦角度全部外推,1280高爐外擴(kuò)5-7度,1800高爐外擴(kuò)1-3度),邊緣氣流和生產(chǎn)爐型逐步穩(wěn)定,系統(tǒng)水溫差控制有所縮小。通過(guò)對(duì)比系統(tǒng)溫差保持在4.0-5.5℃時(shí)氣流較合理。

(4)堅(jiān)持中低硅冶煉,縮小硅偏差。通過(guò)強(qiáng)化爐內(nèi)管理,規(guī)范煤量下限調(diào)劑,降低風(fēng)口前理論燃料溫度(由2380℃以上降至2280℃左右),控制渣堿不低于1.22;應(yīng)用自動(dòng)噴吹,班煤量調(diào)劑次數(shù)和波動(dòng)量波動(dòng)波動(dòng)減少,爐溫穩(wěn)定性有所提升,生鐵硅平均已降到0.36-0.37%,硅偏差由0.150%以上降至0.13-0.14%。

(5)強(qiáng)化鐵水罐“一罐制運(yùn)行。4月份在煉鐵-煉鋼實(shí)施鐵水罐“一罐制”和鐵水罐加蓋全面運(yùn)行,規(guī)范爐前出鐵管理,穩(wěn)定鐵口深度和鐵水速度,及時(shí)出凈渣鐵。修正澆注鐵溝或設(shè)備故障單鐵口出鐵規(guī)定,要求渣鐵出不凈時(shí)及時(shí)通過(guò)控氧、控風(fēng)、控負(fù)荷調(diào)劑控制產(chǎn)量,嚴(yán)防爐內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間憋壓產(chǎn)生難行、懸料。

2.3  提升外圍保障。

(1)對(duì)標(biāo)區(qū)域,引入煉鐵交流專(zhuān)家團(tuán)隊(duì),指導(dǎo)實(shí)踐操作、積累調(diào)劑經(jīng)驗(yàn)。

(2)聯(lián)合西安建大開(kāi)展《高爐冶煉操作操作》培訓(xùn),豐富煉鐵關(guān)鍵崗位人員基礎(chǔ)知識(shí);

(3)邀請(qǐng)專(zhuān)家到龍鋼,開(kāi)展塊礦烘干、燒結(jié)球團(tuán)項(xiàng)目、低碳冶煉等技術(shù)交流學(xué)習(xí)。

(4)加速提升科研成果產(chǎn)出率,強(qiáng)化省級(jí)科技獎(jiǎng)孵化工作。開(kāi)展 “一月一主題” 和“一季度一研討”活動(dòng),鼓勵(lì)關(guān)鍵崗位技術(shù)人員揭榜掛帥,積極解決科技項(xiàng)目的“卡脖子”難題。

(5)以科技創(chuàng)新項(xiàng)目為抓手,助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。有序推進(jìn)“提高噴吹穩(wěn)定率,降低除塵灰碳含量”、“優(yōu)化噴煤比,降低焦比”、“降低燒結(jié)固燃”、“微負(fù)壓點(diǎn)火”、“ 噴吹煤結(jié)構(gòu)優(yōu)化”等節(jié)能減碳課題、項(xiàng)目,助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。

(6)配合“一罐制”安全運(yùn)行降低鐵水罐渣層厚度和溫降。通過(guò)提升鐵水罐耐材質(zhì)量,強(qiáng)化罐渣清理,罐內(nèi)渣層厚度減少5-10cm,安全罐容由100-110噸提到125噸,鐵水罐運(yùn)行數(shù)量由70個(gè)減至30個(gè),鐵水溫降由140℃以上降至100℃以?xún)?nèi),罐的運(yùn)轉(zhuǎn)效率整體提升。

(7)完成5座高爐TRT效能提升改造,投運(yùn)后各爐噸發(fā)電量增加2-4Kwh。

(8)3-4月,高爐澆溝頻繁、單鐵口出鐵增多。澆溝期間不同程度表現(xiàn)出風(fēng)量萎縮,鐵前有憋壓,爐溫升高或出現(xiàn)爐況波動(dòng)情況。重新規(guī)范單場(chǎng)連放出鐵,要求間隔時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)(≯30分鐘為宜),在澆溝期間嚴(yán)禁隨意上負(fù)荷、加富氧,以出凈渣鐵、穩(wěn)爐溫、保順行為主。

(9)針對(duì)一季度發(fā)生2次突發(fā)斷電,優(yōu)化各風(fēng)機(jī)撥風(fēng),提高聯(lián)鎖安全性。同時(shí)調(diào)整油壓延時(shí)保護(hù),提高異常時(shí)設(shè)備保障能力。重新修訂運(yùn)行風(fēng)機(jī)、TRT應(yīng)急預(yù)案,提高應(yīng)急能力,保安全、穩(wěn)質(zhì)量。

(10)隨著風(fēng)溫提高,使用部分水冷直吹管,效果較好。

3 實(shí)踐效果

2022年1-5月,高爐指標(biāo)明顯進(jìn)步,與去年5月份對(duì)比,高爐利用系數(shù)提高0.222t/m3d,焦比下降26.9kg,煤比提高22kg,焦炭負(fù)荷提高0.40t/t。

圖片1 

  圖片2

圖片3 

圖片4 

4 結(jié)語(yǔ)

(1)持續(xù)抓原燃料質(zhì)量和供應(yīng),對(duì)爐況穩(wěn)定順行和負(fù)荷提高起到關(guān)鍵作用。

(2)焦炭質(zhì)量不穩(wěn)定、供應(yīng)不平衡,4-5月品種增多,造成各爐負(fù)荷差異增大。

(3)優(yōu)化上部裝料制度期間,5#爐調(diào)整頻繁間隔時(shí)間短,發(fā)生2次大的爐況波動(dòng)。

(4)強(qiáng)化過(guò)程3、4#爐側(cè)壁溫度有所上漲,通過(guò)提高風(fēng)速、合理用氧,提高鐵水鈦、控制冶強(qiáng),側(cè)壁溫度受控。

參考文獻(xiàn):

[1]  周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M].冶金工業(yè)出版社,2005.454-480.

 

 
 
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