龍鋼高爐提煤降焦操作實(shí)踐
李斌宜 程西亞 唐曉東
(陜鋼集團(tuán)龍鋼公司煉鐵廠)
摘要:本文重點(diǎn)介紹2022年上半年龍鋼高爐提煤降焦冶煉模式,通過(guò)高效冶煉操作實(shí)踐,保持了爐況的穩(wěn)定順行,實(shí)現(xiàn)了指標(biāo)提升和進(jìn)步。緊抓原燃料質(zhì)量的穩(wěn)定,穩(wěn)定爐料結(jié)構(gòu),穩(wěn)定入爐有害元素負(fù)荷,為長(zhǎng)期順行和指標(biāo)提升創(chuàng)造條件。
關(guān)鍵詞:煤降焦比;實(shí)踐
1 概況
2021年下半年,受公司經(jīng)營(yíng)理念的調(diào)整,原燃料質(zhì)量和結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,低價(jià)礦、低品位礦、高硫焦、非主流焦炭占比持續(xù)增大,高爐順行一度受破壞,雖然保持基本順行狀態(tài),但是強(qiáng)化程度低、燒套頻繁,煤氣利用差,焦比大幅度升高,高爐焦比399.4kg,比上半年升高23.1kg,燃料比539.4kg,比上半年升高18.1kg。
2022年1-5月,通過(guò)開(kāi)展提煤降焦攻關(guān),采取優(yōu)化裝料制度、調(diào)整風(fēng)口配置、提高噴煤量、穩(wěn)定爐溫等措施,焦炭負(fù)荷提升較明顯,由2021年累計(jì)4.15t/t提高至4.51t/t,綜合負(fù)荷由3.06kg/t提高至3.16kg/t,4-5月份焦炭負(fù)荷穩(wěn)定在4.50t/t以上,焦比由2021年下半年的的399.4下降至5月份的359.9kg,取得歷史最好焦比。
時(shí)間 |
利用系數(shù) |
焦比 |
煤比 |
燃料比 |
富氧率 |
煤氣利用率 |
風(fēng)溫 |
生鐵硅 |
負(fù)荷 |
單位 |
t/m3d |
kg/t |
kg/t |
kg/t |
% |
% |
℃ |
% |
t/t |
2021年上半年 |
2.845 |
376.3 |
143 |
519.3 |
4.31 |
47.03 |
1187 |
0.44 |
4.23 |
2021年下半年 |
2.583 |
399.4 |
142 |
539.4 |
3.17 |
46.23 |
1184 |
0.47 |
4.06 |
2021年全年 |
2.721 |
386.8 |
143 |
529.6 |
3.85 |
46.71 |
1186 |
0.45 |
4.15 |
2022年1月 |
2.799 |
379.7 |
154 |
533.5 |
3.58 |
46.80 |
1188 |
0.44 |
4.24 |
2022年2月 |
2.858 |
368.0 |
160 |
527.9 |
3.85 |
46.13 |
1196 |
0.38 |
4.35 |
2022年3月 |
2.870 |
362.8 |
165 |
527.5 |
3.73 |
46.70 |
1196 |
0.36 |
4.42 |
2022年4月 |
2.890 |
361.8 |
165 |
527.2 |
3.71 |
46.73 |
1202 |
0.37 |
4.51 |
2022年5月 |
2.943 |
359.9 |
165 |
524.8 |
3.82 |
47.00 |
1210 |
0.37 |
4.55 |
2 堅(jiān)持大工藝統(tǒng)領(lǐng)思路,實(shí)施高效冶煉生產(chǎn)。
2.1緊盯原燃料供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量,發(fā)揮含鐵料、燃料管控小組職能,克服疫情造成的物料運(yùn)輸受阻,保證了高爐用料需求和質(zhì)量穩(wěn)定。
2.1.1穩(wěn)定高爐基本爐料結(jié)構(gòu)
(1)原料結(jié)構(gòu):燒結(jié)礦78±1%+球團(tuán)12±1%+塊礦11±1%,確保燒結(jié)礦、球團(tuán)全消化,控制塊礦比例<12%。
(2)優(yōu)化焦炭配比,保障基本冶煉條件。
焦炭結(jié)構(gòu):焦炭結(jié)構(gòu):主流焦炭≥80%,干熄焦炭≥60%,嚴(yán)格執(zhí)行焦炭質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)控水分,穩(wěn)定粒級(jí),力爭(zhēng)保干熄焦,及時(shí)與供方聯(lián)系,焦炭生產(chǎn)過(guò)程配煤變化、工藝參數(shù)變化等信息要及時(shí)通報(bào)、調(diào)整焦炭用料計(jì)劃。
(3)優(yōu)化球團(tuán)比例提高入爐綜合品位,≥57%,力爭(zhēng)≥57.5%。
2.1.2 管理前移,在確保供應(yīng)的基礎(chǔ)上控制入爐質(zhì)量。
(1)持續(xù)緊盯緊缺的國(guó)內(nèi)礦、焦面、無(wú)煙煤、煉鐵熔劑、焦炭等回貨工作,做好與韓城公司、供貨商等溝通工作,確保滿(mǎn)足生產(chǎn)用量。
(2)每日緊盯焦炭計(jì)劃進(jìn)購(gòu)量和實(shí)際進(jìn)購(gòu)量,緊盯焦炭質(zhì)量變化情況,出現(xiàn)偏差及時(shí)協(xié)調(diào)解決。
(3)優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu)和燒結(jié)、球團(tuán)配比,降低入爐有害元素,尤其是堿金屬負(fù)荷。
一是調(diào)整外購(gòu)球配加比例,單倉(cāng)配加,控制2.0%;二是燒結(jié)停用去鉀除塵灰,降低混勻礦鈉含量;三是自產(chǎn)球團(tuán)使用復(fù)合膨潤(rùn)土,代替普通膨潤(rùn)土,在穩(wěn)定自產(chǎn)球團(tuán)質(zhì)量的情況下,降低堿金屬含量。
月份 |
鋅負(fù)荷 |
鈦負(fù)荷 |
硫負(fù)荷 |
堿負(fù)荷 |
鉛負(fù)荷 |
標(biāo)準(zhǔn) |
≤0.3kg/t |
≤5kg/t |
≤4.0kg/t |
≤3.0kg/t |
≤0.2kg/t |
21年全年 |
0.334 |
5.623 |
4.169 |
3.446 |
0.046 |
1月 |
0.172 |
4.763 |
3.649 |
3.025 |
0.031 |
2月 |
0.15 |
5.07 |
3.49 |
2.84 |
0.040 |
3月 |
0.17 |
4.50 |
3.41 |
2.83 |
0.030 |
4月 |
0.193 |
5.282 |
3.53 |
3.134 |
0.040 |
5月 |
0.181 |
4.519 |
3.431 |
3.085 |
0.029 |
(4)持續(xù)改善噴吹煤結(jié)構(gòu),優(yōu)化含碳除塵灰使用。
參考2021年經(jīng)驗(yàn)和區(qū)域?qū)?biāo),有效控制焦面使用,比例由40%降至15-20%,增加無(wú)煙煤,發(fā)揮3個(gè)優(yōu)勢(shì):一是減少?lài)娒汗艿滥p和刷套內(nèi)沿,提高輸煤過(guò)程安全;二是提高煤焦置換比(焦面發(fā)熱值最低);三是降低噴吹煤成本(焦面單價(jià)比高揮發(fā)煙煤高100-200元)。
(5)強(qiáng)化原燃料管理,加強(qiáng)原燃料質(zhì)量、含沫量、進(jìn)廠計(jì)量檢查,重點(diǎn)增加筒倉(cāng)焦炭皮帶稱(chēng)檢查頻次,監(jiān)督焦炭、配煤比例執(zhí)行,規(guī)范供應(yīng)程序,落實(shí)鐵前原燃料管理責(zé)任。
2.2優(yōu)化操作提升爐況管理
(1)全風(fēng)作業(yè)。嚴(yán)格控制合理的風(fēng)壓、頂壓上限,穩(wěn)定氣流分布,根據(jù)目前各爐設(shè)備運(yùn)行情況,1280高爐風(fēng)壓360-370kpa,頂壓210-215kpa,1800高爐風(fēng)壓420-430kpa,頂壓230-240kpa。
(2)擴(kuò)大礦批。參考區(qū)域和對(duì)標(biāo)單位操作,各爐礦批略?。?860高爐64噸),在不破壞高爐順行的前提下適當(dāng)增加礦石批重,1280高爐礦批35噸以上,3-5#高爐礦批55噸以上。
(3)優(yōu)化裝料制度。優(yōu)化裝料制度,改善煤氣利用。針對(duì)高爐布料角度偏小,階段性會(huì)出現(xiàn)水溫差升高,爐身部位氣流紊亂、爐況難行、爐墻溫度劇烈波動(dòng)的情況。通過(guò)布料矩陣調(diào)整,礦焦角度全部外推,1280高爐外擴(kuò)5-7度,1800高爐外擴(kuò)1-3度),邊緣氣流和生產(chǎn)爐型逐步穩(wěn)定,系統(tǒng)水溫差控制有所縮小。通過(guò)對(duì)比系統(tǒng)溫差保持在4.0-5.5℃時(shí)氣流較合理。
(4)堅(jiān)持中低硅冶煉,縮小硅偏差。通過(guò)強(qiáng)化爐內(nèi)管理,規(guī)范煤量下限調(diào)劑,降低風(fēng)口前理論燃料溫度(由2380℃以上降至2280℃左右),控制渣堿不低于1.22;應(yīng)用自動(dòng)噴吹,班煤量調(diào)劑次數(shù)和波動(dòng)量波動(dòng)波動(dòng)減少,爐溫穩(wěn)定性有所提升,生鐵硅平均已降到0.36-0.37%,硅偏差由0.150%以上降至0.13-0.14%。
(5)強(qiáng)化鐵水罐“一罐制運(yùn)行。4月份在煉鐵-煉鋼實(shí)施鐵水罐“一罐制”和鐵水罐加蓋全面運(yùn)行,規(guī)范爐前出鐵管理,穩(wěn)定鐵口深度和鐵水速度,及時(shí)出凈渣鐵。修正澆注鐵溝或設(shè)備故障單鐵口出鐵規(guī)定,要求渣鐵出不凈時(shí)及時(shí)通過(guò)控氧、控風(fēng)、控負(fù)荷調(diào)劑控制產(chǎn)量,嚴(yán)防爐內(nèi)長(zhǎng)時(shí)間憋壓產(chǎn)生難行、懸料。
2.3 提升外圍保障。
(1)對(duì)標(biāo)區(qū)域,引入煉鐵交流專(zhuān)家團(tuán)隊(duì),指導(dǎo)實(shí)踐操作、積累調(diào)劑經(jīng)驗(yàn)。
(2)聯(lián)合西安建大開(kāi)展《高爐冶煉操作操作》培訓(xùn),豐富煉鐵關(guān)鍵崗位人員基礎(chǔ)知識(shí);
(3)邀請(qǐng)專(zhuān)家到龍鋼,開(kāi)展塊礦烘干、燒結(jié)球團(tuán)項(xiàng)目、低碳冶煉等技術(shù)交流學(xué)習(xí)。
(4)加速提升科研成果產(chǎn)出率,強(qiáng)化省級(jí)科技獎(jiǎng)孵化工作。開(kāi)展 “一月一主題” 和“一季度一研討”活動(dòng),鼓勵(lì)關(guān)鍵崗位技術(shù)人員揭榜掛帥,積極解決科技項(xiàng)目的“卡脖子”難題。
(5)以科技創(chuàng)新項(xiàng)目為抓手,助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。有序推進(jìn)“提高噴吹穩(wěn)定率,降低除塵灰碳含量”、“優(yōu)化噴煤比,降低焦比”、“降低燒結(jié)固燃”、“微負(fù)壓點(diǎn)火”、“ 噴吹煤結(jié)構(gòu)優(yōu)化”等節(jié)能減碳課題、項(xiàng)目,助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。
(6)配合“一罐制”安全運(yùn)行降低鐵水罐渣層厚度和溫降。通過(guò)提升鐵水罐耐材質(zhì)量,強(qiáng)化罐渣清理,罐內(nèi)渣層厚度減少5-10cm,安全罐容由100-110噸提到125噸,鐵水罐運(yùn)行數(shù)量由70個(gè)減至30個(gè),鐵水溫降由140℃以上降至100℃以?xún)?nèi),罐的運(yùn)轉(zhuǎn)效率整體提升。
(7)完成5座高爐TRT效能提升改造,投運(yùn)后各爐噸發(fā)電量增加2-4Kwh。
(8)3-4月,高爐澆溝頻繁、單鐵口出鐵增多。澆溝期間不同程度表現(xiàn)出風(fēng)量萎縮,鐵前有憋壓,爐溫升高或出現(xiàn)爐況波動(dòng)情況。重新規(guī)范單場(chǎng)連放出鐵,要求間隔時(shí)間不宜過(guò)長(zhǎng)(≯30分鐘為宜),在澆溝期間嚴(yán)禁隨意上負(fù)荷、加富氧,以出凈渣鐵、穩(wěn)爐溫、保順行為主。
(9)針對(duì)一季度發(fā)生2次突發(fā)斷電,優(yōu)化各風(fēng)機(jī)撥風(fēng),提高聯(lián)鎖安全性。同時(shí)調(diào)整油壓延時(shí)保護(hù),提高異常時(shí)設(shè)備保障能力。重新修訂運(yùn)行風(fēng)機(jī)、TRT應(yīng)急預(yù)案,提高應(yīng)急能力,保安全、穩(wěn)質(zhì)量。
(10)隨著風(fēng)溫提高,使用部分水冷直吹管,效果較好。
3 實(shí)踐效果
2022年1-5月,高爐指標(biāo)明顯進(jìn)步,與去年5月份對(duì)比,高爐利用系數(shù)提高0.222t/m3d,焦比下降26.9kg,煤比提高22kg,焦炭負(fù)荷提高0.40t/t。
4 結(jié)語(yǔ)
(1)持續(xù)抓原燃料質(zhì)量和供應(yīng),對(duì)爐況穩(wěn)定順行和負(fù)荷提高起到關(guān)鍵作用。
(2)焦炭質(zhì)量不穩(wěn)定、供應(yīng)不平衡,4-5月品種增多,造成各爐負(fù)荷差異增大。
(3)優(yōu)化上部裝料制度期間,5#爐調(diào)整頻繁間隔時(shí)間短,發(fā)生2次大的爐況波動(dòng)。
(4)強(qiáng)化過(guò)程3、4#爐側(cè)壁溫度有所上漲,通過(guò)提高風(fēng)速、合理用氧,提高鐵水鈦、控制冶強(qiáng),側(cè)壁溫度受控。
參考文獻(xiàn):
[1] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M].冶金工業(yè)出版社,2005.454-480.