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淺談新金鋼鐵燒結(jié)減排的新舉措

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2022-11-07  作者:李兆甲 翟玉兵 朱曉旭  瀏覽次數(shù):1410
 
核心提示:摘要:本文主要介紹新金鋼鐵燒結(jié)廠在煙氣減排方面采取的一些措施,主要講述從入機(jī)原料、工藝管控以及煙氣治理等幾個方面入手,最大限度降低煙氣中碳、硫、氮和粉塵的含量,達(dá)到減排的目的。 關(guān)鍵詞:新金鋼鐵;厚料層燒結(jié);強(qiáng)化制粒;煙氣治理
 淺談新金鋼鐵燒結(jié)減排的新舉措

李兆甲  翟玉兵  朱曉旭

(河北新金鋼鐵有限公司  燒結(jié)廠)

摘要:本文主要介紹新金鋼鐵燒結(jié)廠在煙氣減排方面采取的一些措施,主要講述從入機(jī)原料、工藝管控以及煙氣治理等幾個方面入手,最大限度降低煙氣中碳、硫、氮和粉塵的含量,達(dá)到減排的目的。

關(guān)鍵詞:新金鋼鐵;厚料層燒結(jié);強(qiáng)化制粒;煙氣治理

1前言

2020年9月22日,中國政府在第七十五屆聯(lián)合國大會上提出:“中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值,努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。”

隨著國家管控力度的加大,各大企業(yè)都面臨節(jié)能減排的壓力,新金鋼鐵在此過程中秉承“環(huán)保達(dá)標(biāo),綠色生產(chǎn)”的理念加大節(jié)能減排的力度,特別是燒結(jié)廠作為整個生產(chǎn)鏈條的源頭,承擔(dān)的環(huán)保壓力是最大的,為了能達(dá)到國家要求的排放標(biāo)準(zhǔn),燒結(jié)廠組織骨干人員成立了攻關(guān)小組,向這個課題發(fā)起了挑戰(zhàn)。

2  現(xiàn)狀分析

2.1目前新金燒結(jié)機(jī)料層厚度控制在730mm,機(jī)速控制在2m/min-2.12m/min,混合料水分控制在7.5%-7.8%,采用板式松料器和拖式平料器。此生產(chǎn)模式下提高料層會導(dǎo)致機(jī)尾燒不透,夾帶生料。薄料層燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓達(dá)不到公司制定的75.7%的要求,長期處于剛達(dá)標(biāo)狀態(tài)。為保證燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度,只能采取高碳操作,亞鐵升高,燒結(jié)礦還原性偏低,違背了燒結(jié)工藝控制理念。

2.2混合料過松料器松料后,再經(jīng)過風(fēng)箱抽風(fēng)后料會抽瓷,為保證機(jī)尾不夾帶生料,只能控制低負(fù)壓操作。燒結(jié)以風(fēng)為綱,負(fù)壓降低意味著風(fēng)量的不足,影響整個燒結(jié)過程。

2.3目前國家要求的排放標(biāo)準(zhǔn)是顆粒物10mg/m³,二氧化硫35mg/m³,氮氧化物50mg/m³,一氧化碳4000mg/m³,燒結(jié)廠煙氣排放基本處于臨界值,最初的做法是簡單的控負(fù)荷,減低產(chǎn)量來控制煙氣的排放量,但長此以往,燒結(jié)產(chǎn)能得不到最大發(fā)揮,能耗造成嚴(yán)重浪費。為了解決這一問題,燒結(jié)廠技術(shù)骨干人員成立技術(shù)攻關(guān)小組,集思廣益制定了幾條可行性措施,分別為嚴(yán)控原料入機(jī)硫、氮含量,工藝技改和管控等幾個方面。

3  采取的措施

3.1  嚴(yán)控原料入機(jī)硫、氮含量

燒結(jié)過程是一個氧化過程,煙氣中的二氧化硫和氮氧化物全部都是由原料中帶入進(jìn)去,最直接最有效的辦法是控制好原料中的硫和氮含量。根據(jù)元素守恒定律和理想氣體方程式可以簡單推算出原料中的硫和氮含量對煙氣中二氧化硫和氮氧化物的影響。故此為降低煙氣中二氧化硫和氮氧化物的含量,在配料過程中減少原料中硫和氮的帶入。硫元素主要由國內(nèi)精粉帶入,為此結(jié)合供應(yīng)尋找低硫精粉,結(jié)合脫硫進(jìn)口硫含量來增配精粉量,確保脫硫進(jìn)口硫控制在1000mg/m³。氮元素主要是燃料中帶入,燃料揮發(fā)分越高,帶入的氮元素越高,前期燒結(jié)用洗精煤,揮發(fā)分一般在6%左右,為降低氮元素帶入,選擇用全焦粉燒結(jié),目前用的焦粉揮發(fā)分一般在2%左右,并且焦粉熱值和固定碳較洗精煤高,故用上全焦粉燒結(jié)后燒結(jié)礦燃耗由52Kg/T降低到49Kg/T。用全焦粉燒結(jié)后,脫銷進(jìn)口氮氧化物由220mg/m³降低到200mg/m³。

3.2  工藝技改和管控

3.2.1降低混合料水分

燒結(jié)料層中水分蒸發(fā)冷凝取決于氣相中水蒸汽實際分壓和飽和蒸汽壓大小。燒結(jié)過程中,水分蒸發(fā)在預(yù)熱干燥帶進(jìn)行,燒結(jié)點火開始水分受熱蒸發(fā)轉(zhuǎn)移到廢氣中,廢氣中水蒸汽實際分壓不斷提高。燒結(jié)過程中,當(dāng)含有水蒸汽的熱廢氣穿過下部冷料時,廢氣將大部分熱量傳遞給冷料,而廢氣自身溫度大幅度下降,使物料表面飽和蒸汽壓也不斷下降。導(dǎo)致水蒸汽冷凝成水形成過濕層,增加了氣流通過的阻力。原始混合料水分越高,形成的過濕層越厚,阻力越大,料層透氣性越差,料層厚度越低。

前期燒結(jié)生產(chǎn)混合料水分一般控制在7.5%-7.8%,為提高混合料料層,下調(diào)0.5%混合料水分,控制在7%-7.3%,調(diào)整前后數(shù)據(jù)對比,如表1所示。

表1  水分調(diào)整前后數(shù)據(jù)對比

項目

出一混粒度<3mm

料層厚度

機(jī)速

主管負(fù)壓

混合料水分7.5%-7.8%

20%-25%

730mm

2.06m/s

10.5-11MPa

混合料水分7%-7.3%

25%-26%

760mm

2.01m/s

10.9-11.6MPa

混合料水分降低后,料層厚度提升了30mm,穩(wěn)定生產(chǎn)期間燃料配比從4.9%下調(diào)至4.8%,初步實現(xiàn)低水低碳,厚鋪慢轉(zhuǎn)的燒結(jié)原則。

3.2.2改造松料器和平料器

燒結(jié)機(jī)原來用的松料器為板式松料器,平料器用拖式平料器,此結(jié)構(gòu)適應(yīng)薄料層生產(chǎn),但對于厚料層燒結(jié)來說,嚴(yán)重影響了料層透氣性,制約了料層的提高,為解決這一問題,利用檢修機(jī)會對松料器和平料器進(jìn)行了改進(jìn),松料器改成階梯式多功能松料器,并通入蒸汽,如圖1所示。平料器改成板式平料器,確保料面平整,如圖2所示。改造完成投產(chǎn)后燒結(jié)料層提高到800mm,如圖3所示。生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比如表2所示。

松料器主要由上下二排可以靈活組裝的三分鋼管組成,底排松料器距離臺車篦條200mm高,距離兩側(cè)欄板300mm寬兩排鋼管縱向間距 250 mm,底層設(shè)計11根圓管,上層設(shè)計10根圓管,形成梯形,松料器固定安裝于九輥布料器落料點與點火器前端之間的干燥段,沿臺車運行方向平行布置。松料器的作用主要是通過鋼管在燒結(jié)料層斷面中產(chǎn)生規(guī)則孔隙,減小料層抽風(fēng)阻力,增加有效抽風(fēng)量,從而起到改善氣流分布、提高料層透氣性的作用。

平料器主要由一塊豎板和兩根螺桿組成,固定在松料器和點火器中間位置,螺桿的目的在于能靈活調(diào)整料層厚度,平料器的作用主要是通過豎板把經(jīng)過松料器后形成的不平整料層刮平,使料面平整,厚度均勻,從而起到改善燒結(jié)過程中氣流分布不勻,垂直燃燒速度不統(tǒng)一的作用。

  圖片1  圖片2                                 

圖1、板式松料器改造階梯式多功能松料器

圖片3 

圖2   板式平料器

圖片4   圖片5 

圖3  料層提高到800mm

表2   改造前后數(shù)據(jù)對比

項目

料層

機(jī)速

燃料配比

亞鐵

轉(zhuǎn)鼓

內(nèi)返

改造前

750

2.06

4.8

8.31

75.95

25

改造后

800

1.7

4.2

7.43

76.15

23

對比

50

-0.36

-0.6

-0.88

0.2

-2

 

通過數(shù)據(jù)對比,此項技術(shù)改造后整體燒結(jié)礦質(zhì)量、燃耗均向好發(fā)展。轉(zhuǎn)鼓提高0.2%,燃耗降低6kg/t。

3.2.3料面噴吹蒸汽

燒結(jié)料面噴吹蒸汽降低一氧化碳排放量目前是政府鼓勵企業(yè)投入的一項新舉措,筆者預(yù)測,隨著技術(shù)的成熟,料面噴吹技術(shù)將成為燒結(jié)機(jī)的標(biāo)配。水蒸汽可參與燒結(jié)中碳的燃燒過程[1],其化學(xué)反應(yīng)為:

C+nH2O(g)+O2=CO2+nH2O(g)   (1)

式(1)中左邊的H2O來自料面上部,與熾熱燒結(jié)礦換熱后參與汽化吸熱反應(yīng),右邊的來自吸熱反應(yīng)產(chǎn)物H2和O2的反應(yīng)。新金鋼鐵燒結(jié)廠利用檢修機(jī)會整體鋪設(shè)管道,在燒結(jié)段料面上部鋪設(shè)共8排蒸汽管道,蒸汽噴嘴距離燒結(jié)料面150mm,兩個蒸汽噴嘴間距300mm,如圖4所示。蒸汽管道壓力需保證在4公斤以上。在料面噴吹蒸汽的作用主要是水蒸汽在高溫狀態(tài)下分解成H2和O2,增強(qiáng)燒結(jié)過程中氧化氛圍,使燃料充分燃燒,降低CO排放量,并且水蒸汽在燒結(jié)過程中起到助燃的作用,加快了垂直燃燒速度,對提高產(chǎn)量有一定的幫助。通過對料面噴吹蒸汽,燒結(jié)煙氣含量進(jìn)行檢測對比,得出料面噴吹蒸汽后一氧化碳排放量明顯降低,顆粒物、二氧化硫、氮氧化物也有不同程度降低。數(shù)據(jù)如表3所示。

圖片6   圖片7 

圖4  料面噴吹蒸汽裝置

表3  料面噴吹蒸汽前后對比

項目

進(jìn)口(mg/m³)

出口(mg/m³)

顆粒物

二氧化硫

氮氧化物

氧氣

顆粒物

二氧化硫

氮氧化物

一氧化碳

改造前

163

749

196

12.6

3.63

14.69

40.73

3299.3

改造后

37

679

176

15.78

3.24

4.82

33.79

2952.56

對比

-126

-70

-20

3.18

-0.39

-9.87

-6.94

-346.74

4  結(jié)語

1)優(yōu)化配礦后,燒結(jié)脫硫進(jìn)口硫含量控制到了1000mg/m³,進(jìn)口氮氧化物含量下降20mg/m³;

2)混合料水分由7.5%-7.8%降低到7%-7.3%后,燒結(jié)料層從730mm提高到了760mm。燃料配比從4.9%降低到了4.8%;

3)松料器和平料器改造后,燒結(jié)料層提高到了800mm,燃料配比從4.8%降低到4.2%,燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓提高0.2%,內(nèi)返降低2%配比;

4)料面配吹蒸汽后,煙氣中一氧化碳含量降低了350mg/m³,顆粒物、二氧化硫、氮氧化物也有不同程度降低。

新金鋼鐵有限公司燒結(jié)廠  李兆甲  聯(lián)系電話:17303201229

參考文獻(xiàn)

[1]  山西興達(dá)科技出版《現(xiàn)代燒結(jié)生產(chǎn)實用技術(shù)》馮二蓮  李飛  劉繼強(qiáng) 編著2018.9

[2]  冶金工業(yè)出版社《鐵礦石燒結(jié)生產(chǎn)實用技術(shù)》許滿興 何國強(qiáng) 張?zhí)靻?廖繼勇 編著;2019.8

[3]  化學(xué)工業(yè)出版社《燒結(jié)礦生產(chǎn)》徐海芳 主編2013.1

[4]  姜興軍;王子秀萊鋼3*105㎡燒結(jié)機(jī)低水分的實踐;《SILICON VALLEY》 


 
 
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