李兆甲 翟玉兵 劉占平
(河北新金鋼鐵有限公司 燒結廠)
摘要:本文主要介紹新金鋼鐵燒結廠在降低固體燃耗方面采取的一些措施,主要講述從固體燃料粒度、厚料層燒結、外配煤工藝等方面降低固體燃耗。
關鍵詞:固體燃耗;厚料層燒結;外配煤;燃料粒度
1前言
降低燒結固體燃耗是燒結工藝始終追求的目標,新金鋼鐵燒結廠始終致力于降低燒結固體燃耗,通過近幾年的生產實踐和技改,200㎡燒結機固體燃耗目前降低到44kg/t左右,基本達到了同機型行業先進水平。
2現狀分析
隨著碳達峰碳中和概念的推出,節能減排已經成為所有鋼廠的必由之路,而固體燃耗占燒結總能耗的70%,故此降低燒結固體燃耗成為重中之重。其次,國家對一氧化碳的排放管控越來越嚴,為降低燒結一氧化碳排放,降低固體燃料消耗也成了必然的選擇。最后,目前鋼鐵行業處于寒冬期,固體燃料成本占燒結可控成本的50%以上,降低燒結固體燃耗也成了降低燒結成本的可靠選擇。
3攻關措施
3.1嚴格控制燃料粒度
說到控制燃料粒度,一般都認為燃料粒度≤3mm的占到75-80%左右為標準,這也就造成鋼廠只強調燃料破碎,忽視了超細燃料的比例。近幾年燒結廠采購的洗精煤和焦粉普遍出現偏細的情況,<1mm的比例高達50%以上,造成燃料粒度過細,燃料粒度過細一方面會造成降低料層透氣性,同時由于燃燒速度過快而使燃燒帶過窄,來不及生成足夠液相導致影響燒結礦強度,返礦量增多[1],另一方面隨著環保管控逐步升級,除塵設施逐步增多,過細的燃料在除塵時更多地進入除塵器造成實際燃料偏少,增加了燃料消耗。故此特結合原料質檢和燃料采購部門制定<1mm占比不超過20%等新規定。
3.2廠內含碳循環料分倉配加
重力除塵灰因水分大,鋼廠基本都單獨配加,但是高爐上料、槽下等除塵灰基本都與除塵灰在一個配料倉使用,造成主機燃料不穩定,影響燒結生產。結合化驗室對高爐區域除塵灰進行化驗。化驗成分如表1所示。高爐區域除塵灰碳含量在20~30%,為穩定燃料配比,規定高爐區域除塵灰單獨分倉配加,根據每日產生量確定合理配比穩定配加,減少了燃料波動。
表1 高爐區域除塵灰成分
單位 |
名稱 |
成分 |
|||
TFe |
S |
C |
Zn |
||
高爐 |
上料除塵灰 |
42.78 |
0.12 |
25.64 |
0.023 |
槽下除塵灰 |
48.78 |
0.38 |
23.98 |
0.218 |
|
重力除塵灰 |
45.44 |
0.62 |
22.4 |
0.483 |
3.3合理配礦
隨著鐵礦石不斷開采,低價位的褐鐵礦已經成為各大鋼廠配礦的主流。高配比的褐鐵礦雖然有利于降低燒結礦成本,但為了保證燒結礦質量,勢必為增加固體燃料消耗,對降低燒結礦成本起到不利因素。為了能合理的搭配褐鐵礦,通過長期的生產實踐,褐鐵礦:赤鐵礦:磁鐵礦的比例一般為4:2:1.在此配比下,既能降低燒結礦成本又不至于使燒結固體燃耗反彈過多。
3.4超厚料層燒結[2]
通過長時間的工藝試驗,厚料層燒結越來越得到大家的認可。厚料層燒結因其自動蓄熱原理,可以有效的降低燃料消耗,且上層燒結礦占燒結礦總數的比例降低,也使燒結礦轉鼓強度有所改善。新金鋼鐵目前能實現超厚料層操作有兩方面原因,原因一、提高了料層透氣性,主要措施是1,煉鋼污泥通入一次混料滾筒,利用污泥黏度大的特點,增強混合料成球能力和制粒小球強度;2,實行低負壓點火,保護原始料層透氣性,提高表層料面透氣性。原因二、目前燒結礦產能大于高爐產能,燒結機產量可以適當降低。在此基礎上,逐步試驗超厚料層燒結,從去年的800mm料層逐步提高到900mm。目前燒結正在準備改造臺車欄板,擬計劃臺車欄板從800mm提高到900mm,屆時燒結料層最高可以滿鋪到1000mm。
圖1 臺車欄板800mm,料層超欄板達到900mm
3.6料面噴蒸汽
燒結成礦主要是靠燃料燃燒產生的熱量提供,由于碳的燃燒有完全燃燒和不完全燃燒兩種形式,且完全燃燒所釋放的熱量是不完全燃燒的三倍之多,故提高燒結燃料的燃燒效率是增加燒結過程熱量,降低燃料消耗的重要手段。首鋼京唐料面噴蒸汽試驗證明,料面噴灑2t/h蒸汽后固體燃燒降低了1.64kg/t[3]。新金鋼鐵燒結廠對主機平臺進行了改造,從蒸汽管網連接管道到主機臺車段,在5#-15#風箱料面上部增設蒸汽支管,每個支管都有單獨控制閥門進行調節蒸汽大小。改造成功后進行料面噴蒸汽試驗,CO排放降幅達16%左右。
圖2 料面噴蒸汽管
3.7外配煤工藝
在常規工藝中,燃料一次添加,礦粉附著在燃料上,并包裹燃料,妨礙燃料顆粒的燃燒,特別影響料層高溫帶的透氣性。外配煤正是為了通過這種處理來減輕其妨礙,把一部分細粒燃料先在配料室添加到混合料中,在制粒后再加剩余部分粗顆粒燃料配加到混合料中進行外制粒。這樣混合料小球外圍和小球之間的燃料與空氣直接接觸,處于極有利的燃燒狀態。燃料充分燃燒,對降低燃料消耗和一氧化碳排放起到積極作用[4]。新金鋼鐵燒結廠利用增設新一混滾筒的契機,增加外配煤工藝進行生產試驗。本次試驗內容分為兩部分,第一部分為燃料全部內配作為試驗基準值,第二部分為內配煤和外配煤比例為3:7作為試驗值。在配料地溝配洗精煤,配比為燃料總配比的30%,外配煤配焦粉,配比為燃料總配比的70%。
圖3 外配煤工藝,固體燃料通過電子秤輸送到混合料中
3.8優化工藝操作參數
除上述措施外,新金鋼鐵燒結廠還對工藝操作參數控制進行了優化[5]:在厚料層燒結的模式下,FeO控制范圍降低到7%-9.5%,混合料水分7.3%-7.6%,混合料料溫65℃-70℃,混合料<3mm粒級占比23%-25%,終點溫度控制范圍420℃-520℃,煙道溫度控制范圍130℃-150℃。并且對工藝參數進行跟蹤,通過嚴格的管理確保生產過程穩定,為降低燒結礦固體燃耗得到了保障。
4效果驗證
經過一年的攻關,燒結固體燃耗有明顯降低,并且燒結礦質量得到改善,如表2所示,具體分析如下:
表2 攻關前后燒結固體燃耗和質量指標對比
日期 |
固體燃耗 |
亞鐵合格率/% |
轉鼓強度/% |
高爐5-10粒度/% |
高爐返粉率/% |
21年 |
48.49 |
83.04 |
75.24 |
31.99 |
12.76 |
22年 |
44.74 |
91.22 |
75.63 |
28.94 |
11.8 |
對比 |
-3.75 |
8.18 |
0.39 |
-3.05 |
-0.96 |
1> 燒結固體燃耗在攻關前的21年為48.49kg/t,攻關后的22年為44.74kg/t,降低了3.75kg/t,降幅達到7.73%。
2> 固體燃耗下降的同時,燒結礦質量穩定且略有提高,其中亞鐵合格率提高了8.18%,轉鼓強度上升0.39%,高爐5-10粒度下降3.05%,高爐返粉率下降0.96%。
5結語
1>試驗證明,嚴格控制燃料粒度、廠內含碳循環料分倉單獨配加、厚料層燒結、料面噴蒸汽、外配煤工藝、優化工藝操作參數等是降低燒結固體燃料消耗的有效途徑。
2>雖然燒結固體燃耗通過攻關得到明顯的降低,但是和國內外先進企業對比還有一定差距,降低燒結固體燃耗工作還有潛力可挖。我們將繼續挖潛,譬如繼續優化外配煤工藝、降低返礦率、提高料溫等工作,進一步降低燒結固體燃耗。
參考文獻:
[1] 晉明平 談降低燒結礦亞鐵的措施;《南鋼科技》,2001年第4期
[2] 山西興達科技出版《現代燒結生產實用技術》馮二蓮 李飛 劉繼強 編著2018.9
[3] 裴遠東;史鳳奎;吳勝利等 燒結料面噴灑蒸汽提高燃料燃燒效率研究;《燒結球團》,2016(12):16-20
[4] 李益慎 燃料分加對燒結節能增產效果的綜述;《武鋼科技》,1993(9):34-39
[5] 陳革;崔玉元;段先卯 包鋼降低燒結固體燃耗生產實踐;《燒結球團》,2002(1):44-46