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配加不銹鋼除塵灰燒結(jié)杯試驗及燒結(jié)礦冶金性能試驗

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-03-02  作者:魯逢霖,劉國勝  瀏覽次數(shù):1287
 
核心提示:摘 要:針對不銹鋼除塵灰造成的環(huán)保問題,進行了配加不銹鋼除塵灰燒結(jié)杯試驗及燒結(jié)礦冶金性能試驗,研究燒結(jié)法處理不銹鋼除塵灰的可行性。 試驗結(jié)果表明:隨著不銹鋼除塵灰配比的增加,燒結(jié)利用系數(shù)、成品率、轉(zhuǎn)鼓強度均呈逐漸降低的趨勢;配加不銹鋼除塵灰后,燒結(jié)礦軟化熔滴性能有劣化的趨勢,燒結(jié)礦低溫還原粉化率RDI(+3.15mm) 、900 ℃還原度基本持平。 關(guān)鍵詞:不銹鋼除塵灰;燒結(jié)杯試驗;燒結(jié)礦冶金性能;軟化熔滴性能
 配加不銹鋼除塵灰燒結(jié)杯試驗及燒結(jié)礦冶金性能試驗

魯逢霖,劉國勝

(甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)

摘 要:針對不銹鋼除塵灰造成的環(huán)保問題,進行了配加不銹鋼除塵灰燒結(jié)杯試驗及燒結(jié)礦冶金性能試驗,研究燒結(jié)法處理不銹鋼除塵灰的可行性。 試驗結(jié)果表明:隨著不銹鋼除塵灰配比的增加,燒結(jié)利用系數(shù)、成品率、轉(zhuǎn)鼓強度均呈逐漸降低的趨勢;配加不銹鋼除塵灰后,燒結(jié)礦軟化熔滴性能有劣化的趨勢,燒結(jié)礦低溫還原粉化率RDI(+3.15mm) 、900 ℃還原度基本持平。

關(guān)鍵詞:不銹鋼除塵灰;燒結(jié)杯試驗;燒結(jié)礦冶金性能;軟化熔滴性能

1 引言

不銹鋼除塵灰含有較高的 Fe、Cr、Ni等有用元素,具有比較高的資源利用價值。 酒鋼不銹鋼除塵灰分為 300 系列和 400系列兩種,月產(chǎn)生量分別為2500t、2200t,年產(chǎn)生量分別為 30000t、26000 t。 截止 2021 年 8月,在冶金渣場已堆存約10.4 萬 t, 環(huán)保壓力日益加大,急需解決該難題。 為此,進行了配加不銹鋼除塵灰燒結(jié)杯試驗及燒結(jié)礦冶金性能試驗,研究燒結(jié)法處理不銹鋼除塵灰的可行性。 通過配加不同比例不銹鋼除塵灰燒結(jié)杯試驗,研究不銹鋼除塵灰配比對燒結(jié)指標(biāo)及燒結(jié)礦冶金性能的影響,探尋合適的不銹鋼除塵灰配比及燒結(jié)工藝參數(shù),為后續(xù)工業(yè)化處理不銹鋼除塵灰提供技術(shù)支持。

2 試驗原料

本試驗所用自產(chǎn)精礦、啟源精礦、酸返、瓦斯灰、生石灰、石灰石、焦粉均取自酒鋼煉鐵廠 1#~3#燒結(jié)機生產(chǎn)現(xiàn)場;不銹鋼除塵灰取自酒鋼不銹鋼分公司,為酒鋼不銹鋼分公司壓球生產(chǎn)線提前消化、潤濕過的不銹鋼除塵灰。 試驗原料化學(xué)成分見表1。 由表 1 可以看出,不銹鋼除塵灰TFe 36.10%、 Cr2O3 16.54%,含有較高的 Fe、Cr 等有用元素;CaO含量高達 19.80%,屬堿性物料;S含量偏高,達到0.137%。

圖片1 

3 試驗方案

3.1 配料比

燒結(jié)礦堿度按照 1.90 控制,模擬現(xiàn)場燒結(jié)生產(chǎn),分別進行配加不銹鋼除塵灰 0.1%、3%、5%、7% 等 5組燒結(jié)杯試驗,研究配加不銹鋼除塵灰后對燒結(jié)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)及燒結(jié)礦冶金性能的影響。 燒結(jié)杯試驗配料比見表2。

圖片2 

3.2 試驗工藝參數(shù)控制

點火時間6min,點火負壓6000Pa,燒結(jié)負壓10000Pa  ,料層高度700mm,壓料 30mm,混合料水分控制參考值9.5% ~10.0%。

4 試驗結(jié)果及分析

燒結(jié)杯試驗結(jié)果見表3,燒結(jié)礦化學(xué)成分見表4。 不銹鋼除塵灰配比對燒結(jié)利用系數(shù)的影響見圖1,不銹鋼除塵灰配比對燒結(jié)時間和垂直燒結(jié)速度的影響見圖2,不銹鋼除塵灰配比對燒結(jié)礦成品率的影響見圖 3,不銹鋼除塵灰配比對轉(zhuǎn)鼓指數(shù)的影響見圖 4。

圖片3 

圖片4 

圖片5 

由表 3、圖 1、圖 2、圖 3、圖4 可以看出,隨著不銹鋼除塵灰配比的增加,燒結(jié)利用系數(shù)呈逐漸降低的趨勢,配加7%不銹鋼除塵灰時,燒結(jié)利用系數(shù)最低僅為 1.24 t / (m 2·h ), 與基準(zhǔn)期相比降低了0.32t/ (m2· h),降低20.51%;隨著不銹鋼除塵灰配比的增加,燒結(jié)時間延長、垂直燒結(jié)速度呈逐漸降低的趨勢,燒結(jié)礦成品率也呈逐漸下降的趨勢,配加7%不銹鋼除塵灰時,成品率為77.88%,與基準(zhǔn)期相比降低了4.57%;隨著不銹鋼除塵灰配比的增加,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)呈逐漸下降的趨勢,配加7%不銹鋼除塵灰時,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)為57.50%,與基準(zhǔn)期相比降低了3.75%。

配加不銹鋼除塵灰后燒結(jié)利用系數(shù)降低的原因分析:①由于不銹鋼除塵灰 Cr2O3含量 16.54%,鉻的熔點高于鐵,因此配加不銹鋼除塵灰不利于燒結(jié)過 程中粘結(jié)相的生成1 ,導(dǎo)致成品率降低,從而降低 了產(chǎn)量。 ②由于不銹鋼除塵灰具有粒度細、親水性差的特點23 ,在抽風(fēng)燒結(jié)過程中,極細粒級的不銹鋼除塵灰會隨燒結(jié)廢氣被抽走,堵塞料層中的毛細孔道,使料層透氣性變差,導(dǎo)致燒結(jié)時間延長、垂直燒結(jié)速度降低,從而降低了產(chǎn)量。 ③由于過濕層的存在,燒結(jié)廢氣中含有水蒸氣,這些水蒸氣、極細粒級的不銹鋼除塵灰遇到低溫的燒結(jié)機篦條,就會冷凝、逐漸粘結(jié)在燒結(jié)機篦條上,從而造成燒結(jié)機糊篦條的現(xiàn)象,這也是導(dǎo)致燒結(jié)機產(chǎn)量降低的一個因素。

5 冶金性能試驗

5.1 低溫還原粉化率

燒結(jié)礦低溫還原粉化率試驗結(jié)果見表5。

圖片6 

由表 5 可以看出,配加不銹鋼除塵灰后,燒結(jié)礦低溫還原粉化率 RDI(+3.15 mm)變化不大,基本持平。我國冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(YB/ T421-2014)規(guī)定低溫還原粉化率RDI(+3.15 mm) ≥68%,按照此標(biāo)準(zhǔn)本次試驗基準(zhǔn)期和配加不銹鋼除塵灰的4個試驗組均大于冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

5.2 900 ℃還原度

燒結(jié)礦900 ℃還原度試驗結(jié)果見表 6。

圖片7 

由表6、圖5 可以看出,配加不銹鋼除塵灰后,燒結(jié)礦900 ℃還原度變化不大,基本持平。 指標(biāo) 900 ℃還原度的優(yōu)劣是燒結(jié)礦質(zhì)量的一項基本,對高堿度燒結(jié)礦而言,常規(guī)要求 RI>85%,高 要求 RI 應(yīng)>90%。 按照此標(biāo)準(zhǔn)本次試驗基準(zhǔn)期和配 加不銹鋼除塵灰的 5.3 軟化熔滴性能4個試驗組均大于常規(guī)要求。 燒結(jié)礦軟化熔滴性能試驗結(jié)果見表7。

圖片8 

由表7可知, 配加不銹鋼除塵灰后,燒結(jié)礦軟化區(qū)間略加寬,軟化區(qū)間由132 ℃ ,加寬到134 ~139 ℃ ,加寬 2 ~ 7℃ ;熔滴區(qū)間也呈逐漸加寬的趨勢,配加 7%不銹鋼除塵灰時,熔滴區(qū)間>315 ℃ ,與基準(zhǔn)期相比,熔滴區(qū)間加寬 36 ℃ 以上。 分析認為,這是由于不銹鋼除塵灰 Cr2O3含量較高,因而導(dǎo)致燒結(jié)礦軟化、熔滴區(qū)間加寬45 。 另外,配加不銹鋼除塵灰后,最大壓差總體上呈升高的趨勢,雖有個別樣有所反常,但總的趨勢不變;配加 7%不銹鋼除塵灰時, 最大壓差 10.1kPa , 與基準(zhǔn)期相比升高0.9kPa 。

6 結(jié)語

⑴燒結(jié)杯試驗結(jié)果表明,隨著不銹鋼除塵灰配比的增加,燒結(jié)時間延長、垂直燒結(jié)速度降低,燒結(jié)利用系數(shù)、成品率均呈逐漸降低的趨勢。 配加 7%不銹鋼除塵灰時,燒結(jié)利用系數(shù)最低僅為1.24t/ (m 2·h),與 基準(zhǔn)期相比降低了 0.32 t/ (m2·h),降低20.51%。

⑵ 隨著不銹鋼除塵灰配比的增加,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)呈逐漸下降的趨勢,配加7%不銹鋼除塵灰時,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)為57.50%,與基準(zhǔn)期相比降低了3.75%。

⑶配加不銹鋼除塵灰后燒結(jié)利用系數(shù)降低的原因:①由于不銹鋼除塵灰Cr2O3 含量 16.54%,不利于 燒結(jié)過程中粘結(jié)相的生成,導(dǎo)致成品率降低,從而降低了產(chǎn)量;②由于在抽風(fēng)燒結(jié)過程中,極細粒級的不 銹鋼除塵灰會隨燒結(jié)廢氣被抽走,堵塞料層中的毛 細孔道,使料層透氣性變差,導(dǎo)致燒結(jié)時間延長、垂直燒結(jié)速度降低,從而降低了產(chǎn)量。

⑷冶金性能試驗結(jié)果表明,配加不銹鋼除塵灰后,燒結(jié)礦低溫還原粉化率 RdI(+3.15mm)、 燒結(jié)礦 900 ℃還原度變化不大,基本持平。

⑸配加不銹鋼除塵灰后,燒結(jié)礦軟化熔滴性能有劣化的趨勢。 燒結(jié)礦軟化區(qū)間由 132 ℃ ,加寬到134~139 ℃ ,加寬 2 ~7 ℃ ;熔滴區(qū)間也呈逐漸加寬的趨勢, 配加 7% 不銹鋼除塵灰時,熔滴區(qū)間>3.15 ℃ ,與基準(zhǔn)期相比加寬 36 ℃以上。 分析認為, 這是由于不銹鋼除塵灰Cr2O3含量較高,導(dǎo)致燒結(jié) 礦軟化、熔滴區(qū)間加寬。

參考文獻:

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