冷軋成品機(jī)組三合一全自動機(jī)器人研發(fā)與實踐
曹凱1 鄭昊1 柳軍1 李婷2 李志鋒2
(1. 鞍鋼股份有限公司冷軋廠,遼寧 鞍山 114021;
2. 鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院,遼寧 鞍山114009)
摘要: 針對由人工擔(dān)任冷軋各成品機(jī)組出口處鋼卷套筒和貼標(biāo)簽工作, 存在勞動強(qiáng)度較大、工作效率較低以及危害風(fēng)險較高等難題,采用系統(tǒng)集成技術(shù)研發(fā)了一款三合一全自動機(jī)器人系統(tǒng)代替人工從事的搬運(yùn)套筒、鋼卷貼膠帶、鋼卷貼標(biāo)簽等工作。通過現(xiàn)場運(yùn)行表明, 整套系統(tǒng)設(shè)計合理、工作穩(wěn)定可靠。該機(jī)器人自動紙?zhí)淄蚕到y(tǒng)可廣泛應(yīng)用于各出口機(jī)組打包工序上。
關(guān)鍵詞: 三合一全自動工業(yè)機(jī)器人;紙筒輸送裝置;視覺識別系統(tǒng)
按照,2021年中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會圍繞行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)開展工作,據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計,截至2021年11月底,國內(nèi)已有約80%的鋼鐵企業(yè)在推進(jìn)智能制造,數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效初顯。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的應(yīng)用變得越來越廣泛,尤其是在切割、搬運(yùn)、碼垛、焊接、噴涂等方面應(yīng)用較多[1-3]。在中國制造 2025 方針的推動下[4-6],努力消除我國鋼鐵行業(yè)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用存在的短板問題,有必要開發(fā)應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)惡劣環(huán)境下的工業(yè)機(jī)器人自動化系統(tǒng)。
由于成品下線機(jī)組出口處人工搬運(yùn)套筒、人工套筒時存在勞動強(qiáng)度較大、工作效率較低以及危害風(fēng)險較高等難題,在滿足成品下線機(jī)組出口處鋼卷打包工藝的前提下, 采用系統(tǒng)集成技術(shù)設(shè)計了三合一全自動機(jī)器人系統(tǒng)代替人工從事的搬運(yùn)套筒、鋼卷貼膠帶、鋼卷貼標(biāo)簽等工作,并開展了現(xiàn)場運(yùn)行實踐,本文對此做一介紹。
1 鋼卷套筒現(xiàn)場工藝
1.1 工藝參數(shù)
卷取機(jī)上鋼卷下料至移動小車,小車將鋼卷輸送到鞍座位置,紙筒搬運(yùn)裝置接收到上紙筒命令,到鋼卷下料移動到天車吊卷位置貼標(biāo)完成為止,要滿足出口鋼卷下線速度,保證機(jī)組連續(xù)生產(chǎn)要求。時間控制滿足工藝要求。
1.2 鋼卷套筒系統(tǒng)原工藝流程
天車將紙筒吊到指定位置,人工將紙筒搬運(yùn)到手動上料架上,在由人工推送紙筒到芯軸上。鋼卷下料后需要人工打印標(biāo)簽,再去貼標(biāo)簽。人工粘膠帶需要事先準(zhǔn)備好長膠帶,在由工人去鋼卷側(cè)面把鋼卷帶頭找出,并粘貼牢固。原有貼標(biāo)方式存在貼標(biāo)不及時,或人工打印標(biāo)簽有誤等現(xiàn)象。
2 基于視覺的三合一全自動工業(yè)機(jī)器人
為了解決原鋼卷套筒系統(tǒng)存在的問題,開展了基于視覺的三合一全自動工業(yè)機(jī)器人研發(fā)。
2.1 設(shè)備布局
基于視覺的三合一全自動工業(yè)機(jī)器人機(jī)器人系統(tǒng)包括機(jī)器人控制柜和紙?zhí)淄才_架以及安全圍欄等防護(hù)設(shè)備,主要布局如圖1所示。
圖1 設(shè)備布局示意圖
2.2 系統(tǒng)配置
該系統(tǒng)主要包括以下設(shè)備:工業(yè)機(jī)器人、行走機(jī)構(gòu)、紙筒搬運(yùn)抓手和輸送裝置、粘膠帶裝置、標(biāo)簽打印和貼標(biāo)裝置、視覺識別系統(tǒng)和PLC控制柜等。
(1)工業(yè)機(jī)器人
系統(tǒng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)工業(yè)機(jī)器人本體如圖2所示,六軸機(jī)器人工作參數(shù)如表2所示。
圖2 工業(yè)機(jī)器人本體
表2 工業(yè)機(jī)器人工作參數(shù)
軸運(yùn)動 |
工作范圍 |
最大軸速 |
S軸旋轉(zhuǎn) |
+180°~-180° |
120°/s |
L軸下臂 |
+76°~-60° |
97°/s |
U軸上臂 |
+90°~-86° |
115°/s |
R軸手腕旋轉(zhuǎn) |
+360°~-360° |
145°/s |
B軸手腕擺動 |
+125°~-125° |
145°/s |
T軸手腕回轉(zhuǎn) |
+360°~-360° |
220°/s |
機(jī)器人控制單元包含電機(jī)驅(qū)動器、IO單元、通訊模塊等等,并配備一個機(jī)器人示教器。
(2)行走機(jī)構(gòu)
機(jī)器人安裝固定在行走機(jī)構(gòu)上,行走機(jī)構(gòu)通過化學(xué)螺栓固定在車間混凝土地面上,行走機(jī)構(gòu)由伺服電機(jī)驅(qū)動,精準(zhǔn)的將機(jī)器人輸送到所需位置。
(3)紙筒搬運(yùn)抓手和輸送裝置
連接于機(jī)器人T軸上,配裝ATC,進(jìn)行機(jī)器人抓手快換,搬運(yùn)裝置用來搬運(yùn)紙筒并安裝到芯軸上,配有激光測距裝置。
(4)粘膠帶裝置
粘膠帶裝置集成了激光檢測裝置、粘貼膠帶裝置等。激光掃描裝置用于確認(rèn)鋼卷大小及位置并確認(rèn)粘膠帶位置。
(5)標(biāo)簽打印和貼標(biāo)裝置
標(biāo)簽打印裝置與現(xiàn)場機(jī)組網(wǎng)絡(luò)連接,打印出需要的標(biāo)簽信息。貼標(biāo)裝置集成了激光檢測裝置、掃碼裝置、貼標(biāo)組件等。激光掃描裝置用于確認(rèn)鋼卷大小及位置并確認(rèn)貼標(biāo)位置;掃碼裝置用于掃描二維碼確認(rèn)鋼卷信息;貼標(biāo)裝置用于完成吸取標(biāo)簽并且貼到鋼卷指定位置。
(6)視覺識別系統(tǒng)
視覺識別系統(tǒng),用于識別芯軸上橡膠外圈變形量,通過計算進(jìn)行上紙筒位置補(bǔ)償。
(7)PLC控制柜
主PLC控制柜,包含PLC主控制單元,輸入輸出模塊,以太網(wǎng)通訊模塊,串口通訊模塊等。
2.3 電氣系統(tǒng)
機(jī)器人自動控制系統(tǒng)采用SIEMENS系列的 PLC 為該系統(tǒng)控制器,并采用 Profibus-DP接口方式進(jìn)行通信,DP 從站有現(xiàn)場 HMI 操作箱、伺服控制器及機(jī)器人控制器。整套自動控制 PLC 控制系統(tǒng)采用硬接線 I/O的方式與 L1 服務(wù)器進(jìn)行安全聯(lián)鎖以及搬運(yùn)機(jī)器人、機(jī)器人粘膠帶裝置、步進(jìn)梁小車和機(jī)器人貼標(biāo)系統(tǒng)的聯(lián)鎖控制。 采用以太網(wǎng)(ETHERNET)、Profinet、TCP/IP通信協(xié)議。設(shè)備通過硬線與L1實現(xiàn)通訊,獲取連鎖控制等信息。機(jī)器人上位機(jī)與三級通訊,機(jī)器人PLC根據(jù)跟蹤信號向上位機(jī)申請數(shù)據(jù),獲取卷號等基礎(chǔ)信息上位機(jī)將相應(yīng)的鋼卷數(shù)據(jù)發(fā)給PLC。
2.4 系統(tǒng)工藝流程設(shè)計及控制原理
改進(jìn)后鋼卷套筒系統(tǒng)工作流程示意圖見圖3。
圖3 改進(jìn)后鋼卷塔筒系統(tǒng)工藝流程示意圖
該系統(tǒng)的主要功能如下:
(1) 機(jī)器人搬運(yùn)系統(tǒng)收到機(jī)組“上料紙筒”信息,搬運(yùn)抓手對紙筒進(jìn)行確認(rèn)并抓取紙筒,搬運(yùn)抓手對芯軸掃描確認(rèn)上紙筒位置,通過視覺識別系統(tǒng)對芯軸上橡膠套變形進(jìn)行位置補(bǔ)償,將紙筒上到指定位置;
(2) 機(jī)器人粘膠帶系統(tǒng)收到“鋼卷到位”信號,通過激光掃描裝置確認(rèn)鋼卷直徑和帶頭位置,精確計算出預(yù)先設(shè)定粘膠帶位置,并準(zhǔn)確的將膠帶粘到設(shè)定位置,并粘貼牢固;
(3) 步進(jìn)梁小車收到“膠帶粘貼完成”信號,將鋼卷從鞍座輸送到天車吊卷鞍座工位;
(4) 機(jī)器人貼標(biāo)系統(tǒng)收到鋼卷到位”信號,機(jī)器人帶著貼標(biāo)裝置移動到指定貼標(biāo)位置,下壓將標(biāo)簽粘貼。
(5) 掃碼裝置拍照檢驗,判斷標(biāo)簽是否有效,如無效報警提示操作人員。
在輸送裝置中,天車將紙筒存放至緩存輸送線上,緩存區(qū)可以存放紙筒;紙筒輸送和提升系統(tǒng)將紙筒輸送到機(jī)器人搬運(yùn)位置,并進(jìn)行對中定位;當(dāng)卷取機(jī)上的鋼卷下線,機(jī)器人搬運(yùn)系統(tǒng)收到機(jī)組“上料紙筒”信息,搬運(yùn)抓手對紙筒進(jìn)行確認(rèn)并抓取紙筒,搬運(yùn)抓手對芯軸掃描確認(rèn)上紙筒位置,通過視覺識別系統(tǒng)識別芯軸上橡膠外圈變形量,通過計算進(jìn)行上紙筒位置補(bǔ)償;搬運(yùn)機(jī)器人確認(rèn)好芯軸位置,將紙筒上到指定位置后撤回到原始位置,并發(fā)送“上料完成”信號給機(jī)組。
卷取機(jī)上鋼卷下料至移動小車,小車將鋼卷輸送到鞍座位置,并發(fā)送“鋼卷到位”信號到機(jī)器人粘膠帶系統(tǒng);粘膠帶裝置集成了激光檢測裝置、粘貼膠帶裝置等。激光掃描裝置用于確認(rèn)鋼卷大小及位置并確認(rèn)粘膠帶位置,通過激光掃描裝置確認(rèn)鋼卷直徑和帶頭位置,精確計算出預(yù)先設(shè)定粘膠帶位置,并準(zhǔn)確的將膠帶粘到設(shè)定位置,并粘貼牢固;機(jī)器人粘膠帶裝置完成膠帶設(shè)定位置粘膠帶動作后,機(jī)器人回原位,并發(fā)送“膠帶粘貼完成”信號給步進(jìn)梁小車信號,步進(jìn)梁小車將鋼卷從鞍座輸送到天車吊卷鞍座工位。
鋼卷輸送到指定鞍座后,發(fā)送“鋼卷到位”信號給機(jī)器人貼標(biāo)系統(tǒng);貼標(biāo)機(jī)PLC訪問讀取三級系統(tǒng)(L3)數(shù)據(jù)庫的鋼卷信息后,打印機(jī)出標(biāo)簽;機(jī)器人向打印機(jī)運(yùn)動并吸取標(biāo)簽;機(jī)器人帶著貼標(biāo)裝置移動到指定貼標(biāo)位置,下壓將標(biāo)簽粘貼;貼標(biāo)簽機(jī)器人配置視覺定位系統(tǒng)及標(biāo)簽識別系統(tǒng)能夠自動識別鋼卷上的最佳貼標(biāo)簽位置,引導(dǎo)機(jī)器人自動進(jìn)行標(biāo)簽粘貼。保存拍照內(nèi)容,原始數(shù)據(jù)可追溯。通過掃描標(biāo)簽上的二維碼信息,復(fù)核標(biāo)簽準(zhǔn)確性:確認(rèn)標(biāo)簽已可靠粘貼在捆帶上,且標(biāo)簽信息與鋼卷信息一致。判斷標(biāo)簽是否有效,如無效報警提示操作人員;標(biāo)簽貼完后,機(jī)器人回到原位等待,步進(jìn)梁解鎖,可以動作;依次循環(huán)。
3 實施效果
基于視覺的三合一全自動工業(yè)機(jī)器人現(xiàn)場運(yùn)行結(jié)果表明,所設(shè)計的機(jī)器人搬運(yùn)系統(tǒng)、視覺識別系統(tǒng)、機(jī)器人粘膠帶系統(tǒng)和機(jī)器人貼標(biāo)系統(tǒng),實現(xiàn)了對實現(xiàn)鋼卷自動換紙筒粘膠帶貼標(biāo)簽功能,不僅降低了工人的勞動強(qiáng)度、提高了工作效率,而且降低了工人的危害風(fēng)險。該系統(tǒng)周期內(nèi)無故障率99.8%以上,日歷作業(yè)率大于80%,工作周期能夠滿足生產(chǎn)節(jié)奏要求,達(dá)到了預(yù)期的效果,貼標(biāo)成功率、上紙筒成功率和標(biāo)簽信息準(zhǔn)確率99%。
4 結(jié)論
采用工業(yè)機(jī)器人集成技術(shù),所研發(fā)的基于視覺的三合一全自動工業(yè)機(jī)器人的開發(fā)和應(yīng)用代替人工從事鋼卷換紙筒、粘膠帶、貼標(biāo)簽等工作,從而降低了工人的勞動強(qiáng)度、提高了工作效率,而且避免了現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境空間狹小,存在一定的安全隱患,甚至是鋼卷的松動對操作工造成的危害風(fēng)險。該三合一全自動工業(yè)機(jī)器人可以廣泛應(yīng)用于成品下線工序上,同時能夠?qū)I(yè)機(jī)器人的應(yīng)用開發(fā)起指導(dǎo)和參考作用。
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