吳國江 閆鎖山
(常熟市龍騰特種鋼有限公司 燒結(jié)分廠)
摘要: 本文主要介紹燒結(jié)分廠2*180㎡燒結(jié)機(jī)通過空煤氣預(yù)熱、點(diǎn)火裝置提升、安裝微負(fù)壓點(diǎn)火裝置,降低爐膛負(fù)壓,自動(dòng)控制調(diào)整等措施,提高燒結(jié)煤氣利用,使燃料充分燃燒,從而降低煤氣消耗,提升燒結(jié)低碳發(fā)展的生產(chǎn)實(shí)踐。
關(guān)鍵詞:燒結(jié);煤氣;預(yù)熱爐、微負(fù)壓;自動(dòng)控制;消耗
1 前言
龍騰特鋼燒結(jié)分廠1號(hào)180m2燒結(jié)機(jī)投產(chǎn)于2011年,2號(hào)180m2 燒結(jié)機(jī)投產(chǎn)于2014年,雙機(jī)具備年產(chǎn)燒結(jié)礦400萬噸,能夠充分滿足煉鐵高爐用料需求。
燒結(jié)生產(chǎn)以風(fēng)為綱,其原理是通過料面點(diǎn)火,繼而在抽風(fēng)作用下風(fēng)力透過料面自上而下運(yùn)行帶動(dòng)火焰向下逐步深入,所以臺(tái)車上的原料必須具備一定的透氣性,而這個(gè)首要條件是由點(diǎn)火完畢之前的工藝干預(yù)決定的。如果初始負(fù)壓過高,空煤氣溫度低、點(diǎn)火裝置耗能高、參數(shù)調(diào)整差,不僅會(huì)造成煤氣的浪費(fèi),更重要的是過大的風(fēng)量會(huì)將原料顆粒間隙的空氣瞬間抽空,使料層緊縮壓實(shí),合理的料層透氣性受到破壞,最終制約燒結(jié)機(jī)煤氣消耗和產(chǎn)能的發(fā)揮。
“雙減排”是企業(yè)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任的重要體現(xiàn),也是企業(yè)挖潛增效,提高經(jīng)濟(jì)效益的必要手段。而燒結(jié)煤氣消耗指標(biāo)就是燒結(jié)工序能耗中的一個(gè)重要環(huán)節(jié),它在工序能耗中所占比例達(dá)到11%左右。在2015年之前,180m2燒結(jié)機(jī)點(diǎn)火用高爐煤氣消耗指標(biāo)長期在70m3/t以上,煤氣消耗量居高不下成為重點(diǎn)要攻關(guān)研究的課題。因此在降低燒結(jié)工序煤氣消耗上龍騰特鋼燒結(jié)分廠也持續(xù)將燒結(jié)理論與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際設(shè)備和科技進(jìn)步發(fā)展相結(jié)合,持續(xù)落實(shí)降低燒結(jié)工序煤氣消耗措施、持續(xù)開展行業(yè)提升和科技創(chuàng)新。截止目前,實(shí)現(xiàn)了燒結(jié)工序煤氣消耗26m3/t。
2 空煤氣預(yù)熱的輔助提升
2.1提升目的
冷煤氣是低溫度煤氣,一般為常溫。由于高爐煤氣熱值太低,其正常燃燒溫度遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了燒結(jié)生產(chǎn)對(duì)點(diǎn)火溫度1100±50℃的要求,為了達(dá)到生產(chǎn)需求就要犧牲煤氣消耗而達(dá)正常燒結(jié)所需要的點(diǎn)火及燃燒溫度,這就需要將高爐煤氣本身和助燃空氣均預(yù)熱后進(jìn)行點(diǎn)火,以滿足生產(chǎn)的要求。
高爐煤氣不能直接用于燒結(jié)點(diǎn)火的技術(shù)關(guān)鍵在于燃燒溫度過低,不能滿足鐵礦石燒結(jié)溫度的要求。高爐煤氣的熱值隨著高爐新技術(shù)的采用,其熱值已降至720Kcal/NM3,不預(yù)熱的高爐煤氣根據(jù)熱值高低,理論燃燒溫度只有1100-1230℃左右,可以達(dá)到的爐溫只有870-950℃左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了1100℃左右點(diǎn)火溫度的實(shí)際要求。這就是過去國內(nèi)外燒結(jié)點(diǎn)火爐都采用熱值為1800~4200Kcal/ M3的混合煤氣和焦?fàn)t煤氣的原因。為提高燃?xì)獾娜紵郎囟龋倘豢梢圆捎酶谎跞紵却胧罱?jīng)濟(jì)的方式還是將高爐煤氣和助燃空氣進(jìn)行預(yù)熱提高高爐煤氣和助燃空氣的溫度最為有效。當(dāng)煤氣和空氣預(yù)熱溫度分別為100~300℃和200~400℃時(shí),煤氣的理論燃燒溫度可達(dá)到1640℃,相應(yīng)爐溫可以達(dá)到1100℃左右,從而滿足了燒結(jié)點(diǎn)火爐的點(diǎn)火溫度和點(diǎn)火時(shí)間要求。
2.2 項(xiàng)目實(shí)施
在充分肯定和評(píng)估空煤氣預(yù)熱效果之后,燒結(jié)分廠利用現(xiàn)有場(chǎng)地,組織對(duì)外的企業(yè)對(duì)標(biāo)和預(yù)熱效果及效益評(píng)定后,組建項(xiàng)目投入及實(shí)施,先后安裝兩臺(tái)煤氣空氣雙預(yù)熱爐,采用先進(jìn)的工藝和技術(shù)提升了空煤氣的預(yù)熱溫度及能力和降低煤氣消耗的效果。
2.3預(yù)熱系統(tǒng)改造后,空氣溫度由30℃左右上升至300℃左右,煤氣溫度由30℃左右上升至100℃左右,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),提高了煤氣燃燒熱值和較少煤氣消耗,能夠降低煤氣消耗量在10m³/t左右。
2.4在原有雙預(yù)熱的基礎(chǔ)上2020燒結(jié)分廠大修又在現(xiàn)有二期180㎡燒結(jié)機(jī)臥式空煤氣雙預(yù)熱爐進(jìn)行擴(kuò)容改造,提升預(yù)熱效果及燃燒效率和降低煤氣消耗。
3 點(diǎn)火燃燒系統(tǒng)升級(jí)提升
3.1技術(shù)要點(diǎn)
燒結(jié)點(diǎn)火過程的熱交換是個(gè)非常復(fù)雜的過程,影響的因素很多。目前,世界各國使用的燒結(jié)點(diǎn)火爐有兩種點(diǎn)火方式。一種是利用燃燒的高溫火焰直接點(diǎn)燃混合料。另一種是把點(diǎn)火爐當(dāng)作燃燒室,借助燃燒室的高溫氣氛來點(diǎn)燃混合料。近幾年來,世界主要發(fā)達(dá)工業(yè)國家多采用高溫火焰瞬時(shí)直接點(diǎn)火,厚料層操作這一先進(jìn)的新技術(shù)。
3.2技術(shù)推進(jìn)
燒結(jié)分廠通過對(duì)標(biāo)、調(diào)研及考察和推進(jìn)實(shí)施了高爐煤氣空氣雙預(yù)熱燒結(jié)的一種高效燒結(jié)點(diǎn)火器,是目前比較先進(jìn)的節(jié)能點(diǎn)火爐之一。其原理是利用燃燒的高溫火焰直接沖擊燒結(jié)混合料,實(shí)現(xiàn)瞬時(shí)點(diǎn)火。其火焰在臺(tái)車寬度方向上呈幕簾狀,具有溫度分布均勻、點(diǎn)火時(shí)間短、煤氣能源消耗低等特點(diǎn)。
3.3技術(shù)成果
通過燒結(jié)點(diǎn)火燃燒系統(tǒng)的節(jié)能改造,燒結(jié)煤氣消耗水平能夠平均下降10m³/t左右
4 微負(fù)壓點(diǎn)火及相關(guān)改造
4.1 微負(fù)壓可行性分析
燒結(jié)分廠持續(xù)秉承對(duì)標(biāo)行業(yè)先進(jìn)技術(shù)和工藝的理念,持續(xù)保持燒結(jié)業(yè)內(nèi)中的提升工作。在充分掌握微負(fù)壓點(diǎn)火技術(shù)的同時(shí)推動(dòng)項(xiàng)目的立項(xiàng)和實(shí)施。
微負(fù)壓點(diǎn)火其主要理論是基于燒結(jié)氣體動(dòng)力學(xué)而來,實(shí)際措施主要是通過對(duì)點(diǎn)火爐下方的1#~3#風(fēng)箱風(fēng)量和負(fù)壓的合理分配、控制使點(diǎn)火爐內(nèi)部形成-10~-50pa的微負(fù)壓。點(diǎn)火負(fù)壓過低,點(diǎn)火爐火焰內(nèi)收,冷空氣從點(diǎn)火爐四周吸入,降低爐膛溫度,臺(tái)車兩側(cè)點(diǎn)火效果差;點(diǎn)火燃料的可燃成分過早地被吸入料層,表層點(diǎn)火熱量不足,抽入過多風(fēng)量破壞原始料層透氣性,增加料層阻力,增加進(jìn)入風(fēng)箱支管的灰量。點(diǎn)火負(fù)壓過高,點(diǎn)火爐火焰外撲(向臺(tái)車外擴(kuò)散),點(diǎn)火爐的燃燒產(chǎn)物不能全部抽入料層,浪費(fèi)能源,且燒損臺(tái)車欄板。
4.1.2 微負(fù)壓裝置改造及成果
通過燒結(jié)分廠全方位的技術(shù)交流及增設(shè)微負(fù)壓調(diào)整裝置,實(shí)現(xiàn)風(fēng)料分離,全程穩(wěn)定了點(diǎn)火負(fù)壓控制,較大程度的降低煤氣消耗指標(biāo),達(dá)到了既定改造項(xiàng)目效益的實(shí)現(xiàn)。
4.2點(diǎn)火器下風(fēng)箱間隔板進(jìn)行改造提升
4.2.1改造推進(jìn):燒結(jié)分廠在深入研究降低煤氣消耗過程中,通過現(xiàn)場(chǎng)跟蹤及推演點(diǎn)火效果和燃燒狀態(tài),又逐步推進(jìn)采用浮動(dòng)式風(fēng)箱隔板代替原有的隔板,利用彈性原理使密封時(shí)刻緊貼臺(tái)車體底部,使1#~3#風(fēng)箱各自分離形成獨(dú)立風(fēng)箱,實(shí)現(xiàn)了風(fēng)箱之間不串風(fēng)、不漏風(fēng),在改善整體密封效果的同時(shí)有效實(shí)現(xiàn)風(fēng)門、風(fēng)量和負(fù)壓的獨(dú)立精準(zhǔn)控制,從細(xì)節(jié)組織、挖潛改造和布局優(yōu)化上進(jìn)一步提升降耗空間。
4.2.2改造實(shí)施后效果
改造前,燒結(jié)前3號(hào)風(fēng)箱與后部風(fēng)箱之間存在風(fēng)量分配上的互串影響,前3號(hào)風(fēng)箱負(fù)壓與后部風(fēng)箱負(fù)壓之間差別不大。改造后,前1-3號(hào)爐膛負(fù)壓由前期的-12kPa左右,達(dá)到-4kPa,-5kPa,-6kPa,達(dá)到微負(fù)壓狀態(tài)下而進(jìn)一步降低煤氣消耗。
5 煤氣空氣自動(dòng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)升級(jí)
關(guān)于燒結(jié)空煤氣自動(dòng)調(diào)節(jié)上,燒結(jié)分廠主動(dòng)提升自動(dòng)化程序的推陳更新和研究開發(fā),打破常規(guī)通過人員手動(dòng)操作現(xiàn)場(chǎng)調(diào)節(jié)煤氣及空氣調(diào)節(jié)閥開度,以達(dá)到符合生產(chǎn)實(shí)際需求的點(diǎn)火溫度的操作模式。通過優(yōu)秀技能人才程序編制、設(shè)置,設(shè)定空煤氣的調(diào)整比例,部分實(shí)現(xiàn)按比例自動(dòng)調(diào)整空煤氣使用,也減少了人為控制上的煤氣消耗,提升了煤氣消耗向智能化管控的思路和方向。
6 燒結(jié)邊緣效應(yīng)的控制的輔助降耗
6.1 影響因素
燒結(jié)“邊緣效應(yīng)”,即燒結(jié)機(jī)臺(tái)車兩側(cè)的漏風(fēng)和物料的偏析影響燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量。另一方面,燒結(jié)邊緣效應(yīng)差,也涉及點(diǎn)火爐熱值浪費(fèi),邊緣點(diǎn)火差會(huì)增加煤氣用量,提高點(diǎn)火溫度,提高煤氣消耗。
6.2改進(jìn)措施
燒結(jié)分廠采取多種形式組合抑制燒結(jié)邊緣效應(yīng)問題。一是調(diào)整進(jìn)入混合料倉梭式布料小車兩邊換向時(shí)間,控制兩側(cè)物料偏析問題。二是通過燒結(jié)機(jī)鋪底料兩側(cè)控制邊緣不鋪底,達(dá)到抑制邊緣效應(yīng)的目的。三是采用燒結(jié)機(jī)布料兩側(cè)增加物料壓輥,提高物料厚實(shí)程度。四是采用燒結(jié)機(jī)臺(tái)車兩側(cè)加盲弊條封堵,減少和抑制邊緣效應(yīng)問題。
6.3 控制效果
通過多種形式燒結(jié)邊緣效應(yīng)的抑制,也從熱工上減少了熱量流失,提高了煤氣燃燒效率和利用率,輔助降低了煤氣消耗。
7 結(jié)語
1、通過燒結(jié)分廠持續(xù)工藝裝備的優(yōu)化及提升和優(yōu)質(zhì)的管理控制,燒結(jié)煤氣消耗指標(biāo)得到較大提升和進(jìn)步。
2、目前行業(yè)燒結(jié)工序高爐煤氣消耗平均指標(biāo)在44m3/t,龍騰特鋼燒結(jié)分廠煤氣消耗水平在26m3/t,處于行業(yè)領(lǐng)先水平,按照每立方煤氣折算0.107kgce/t,噸礦節(jié)約標(biāo)煤0.856kgce/t。
3、按照龍騰特鋼燒結(jié)分廠年產(chǎn)燒結(jié)礦400萬噸的產(chǎn)能狀況,對(duì)比行業(yè)平均高爐煤氣消耗指標(biāo),噸礦下降煤氣消耗8m3/t,折算年度減少碳排放27139.62噸。
4、在脫銷煤氣消耗領(lǐng)域,龍騰特鋼低溫脫銷煤氣消耗對(duì)比行業(yè)及周邊企業(yè)平均下降12m3/t,按照公司燒結(jié)產(chǎn)能,折算年度減少碳排放40704噸。
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