何宇龍 李巖峰 康瑞全
(河鋼集團(tuán)邯鋼公司大型軋鋼廠)
摘要:設(shè)計并應(yīng)用了一種多功能檢測裝置,對全自動化生產(chǎn)線遠(yuǎn)程控制箱內(nèi)的多種信號進(jìn)行實時監(jiān)控,降低電氣設(shè)備事故,并通過遠(yuǎn)程組網(wǎng)功能,實現(xiàn)集中統(tǒng)一管理,提高效率。
關(guān)鍵詞:控制電源;溫濕度;遠(yuǎn)程組網(wǎng)
1 前言
現(xiàn)代自動化生產(chǎn)線基本都采用大量的現(xiàn)場遠(yuǎn)程站來采集現(xiàn)場傳感器信號和控制輸出,現(xiàn)場遠(yuǎn)程站內(nèi)通常使用DC24v控制電源用于現(xiàn)場設(shè)備控制和信號反饋。由于電氣元件老化、控制電壓衰減、環(huán)境溫濕度變化等原因,造成現(xiàn)場設(shè)備動作異常從而造成設(shè)備事故。但因其信號不穩(wěn)定很難準(zhǔn)確判斷事故原因,往往造成事故擴(kuò)大化。
本論文結(jié)合現(xiàn)場實際情況,設(shè)計了一種多功能檢測裝置,同時對遠(yuǎn)程站內(nèi)的控制電源電壓、環(huán)境溫度、濕度等數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測,既可現(xiàn)場觀察數(shù)據(jù),又可以遠(yuǎn)程組網(wǎng)。為自動化產(chǎn)線集中管理、監(jiān)控現(xiàn)場大量的遠(yuǎn)程站,降低維護(hù)難度,提高維護(hù)效率提供了一種有效的解決方案。
2 總體設(shè)計方案
本論文設(shè)計了一種多功能檢測裝置,硬件組成包括嵌入式單片機(jī)、LED驅(qū)動芯片、RS485接口電路、電源外圍輔助電路;軟件組成包括單片機(jī)控制程序、LED顯示屏實時數(shù)據(jù)顯示、用于遠(yuǎn)傳數(shù)據(jù)的modbus-RTU協(xié)議等。
該檢測裝置的系統(tǒng)架構(gòu)如圖1所示:以主控MCU為核心,采集遠(yuǎn)程站控制電源電壓、溫、濕度信號等,通過計算并按照一定的邏輯在LED屏上顯示。也可通過RS485接口,實現(xiàn)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)組網(wǎng)功能,方便維護(hù)人員實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。
圖1 系統(tǒng)架構(gòu)圖
3 硬件部分
3.1MCU主邏輯電路
MCU主邏輯電路部分為模塊的運算單元,是最新一代的小型嵌入式處理器,它為實現(xiàn)MCU的需要提供了低成本的平臺、引腳數(shù)少、系統(tǒng)功耗低,同時提供卓越的計算性能和可靠的AD轉(zhuǎn)換功能,內(nèi)置8K+128B字節(jié)的內(nèi)置存儲器,用于存放程序和數(shù)據(jù)。
3.2電源部分
電源部分為模塊提供5V供電,采用的的電源管理芯片,為4.5V到40V寬輸入電壓范圍。是一款高效、高壓降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器,固定150KHz開關(guān)頻率,可提供最高3A輸出電流能力,低紋波,出色的線性調(diào)整率與負(fù)載調(diào)整率,內(nèi)置固定頻率振蕩器與頻率補(bǔ)償電路, 簡化了電路設(shè)計。如圖2所示.
圖2 電源部分原理圖
3.3接口部分
接口部分采用RS485通訊接口電路,用于modbus-RTU協(xié)議通訊提供硬件支持;采用HC協(xié)議與溫濕度傳感器通訊;采用SPI協(xié)議與LED顯示屏通訊。
4 軟件部分
本系統(tǒng)軟件設(shè)計采用IAR Embedded Workbench 編程環(huán)境。從電控柜內(nèi)控制電源上取出電壓信號接入本裝置,系統(tǒng)上電后,首先初始化單片機(jī)相關(guān)寄存器和變量,然后MCU采集并計算出電壓值送LED顯示屏實時顯示。同時從溫濕度傳感器讀取溫濕度數(shù)據(jù)送LED數(shù)碼管分時顯示,如果需要組網(wǎng)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳功能,可根據(jù)需要接入RS484接口進(jìn)行數(shù)據(jù)收集。主控流程圖如圖3所示。
圖3 主控流程圖
5 結(jié)束語
本文介紹了一種根據(jù)現(xiàn)場實際情況需要自主開發(fā)的多功能檢測裝置,并在河鋼邯鋼大型軋鋼廠現(xiàn)場實踐應(yīng)用,效果良好。為降低設(shè)備事故,提高自動化生產(chǎn)線電氣設(shè)備集中控制管理效率,為未來智能工廠的發(fā)展提供了一種有效的解決方案。