任金喜 符政學 劉力銘 劉力源
(河南省豫興熱風爐工程技術有限公司)
摘 要:高爐熱風爐在由燃燒轉為送風期間,為保證閥門能夠安全啟閉,必須對熱風爐進行均壓,常規均壓通過冷風管道上的均壓閥進行均壓,由于均壓時分流了部分冷風,造成高爐風壓、風量、爐內氣流、透氣性指數、爐頂壓力等指標波動,這樣對高爐的穩定運行造成破壞。為降低波動,采用均壓閥門小開度,小流量進行均壓,但是這種操作均壓時間非常長,雖然波動減小,但是減少了熱風爐有效燒爐時間,降低了熱風爐使用效率。河南豫興熱風爐工程技術有限公司采用獨特的專利技術,利用外來氣源進行均壓,徹底解決了因為均壓造成的運行弊病,并且增加了燒爐時間,提高了風溫,為高爐穩定順行及節能增效創造了條件。
關鍵詞:熱風爐;波動;均壓
1 現狀
呂梁建龍實業有限公司有1座高爐,配套3座熱風爐,采用“兩燒一送”的工作制度,單爐送風時間為45分鐘,高爐熱風爐換爐充壓方式為常規充壓,充壓由冷風均壓管利用部分高爐冷風進行充壓。高爐生產要求充壓時對鼓風的影響≤10KPa,為了達到此目的,充壓閥的開度非常小,一次充壓時長為14分鐘,致使換爐時間接近于18分鐘,雖然控制了風壓波動≤10KPa,但是極大地減少了熱風爐的蓄熱時間,致使熱風爐不能發揮最佳狀態,嚴重制約了高爐節能降耗的能力。
為改變這種操作弊病,呂梁建龍實業有限公司考察了另外一種熱風爐均壓技術, 即鼓風機“定壓送風”技術,但鼓風機“定壓送風”技術弊病也比較多,主要表現為如下弊病:
① 鼓風機正常生產時不能滿負荷生產,需要一直保留 15%-20%的風量,滿足均壓時的風量增加,這樣會降低鼓風機的能效,風機不能滿負荷生產。
② 根據使用效果,采用“定壓送風”技術后,只能將鼓風波動控制在10kPa左右,仍然很難完全消除風壓、風量及爐況波動影響。
③ 均壓時間在7分鐘左右,風機控制遲滯,均壓時間較長,操作不靈活。
④ 在均壓時風機負荷提升,容易對機械及電氣系統造成沖擊,造成電網波動。
⑤ 均壓換爐時間受高爐生產制約,熱風爐不能隨時換爐,制約熱風爐正常工作。
由于鼓風機“定壓送風”技術存在以上弊病,很多單位已經棄用,繼續采用常規均壓技術。
綜上所述,采用無波動換爐技術,已迫在眉稍,勢在必行。
2 無波動換爐技術方案及實施運行情況
為徹底消除熱風爐換爐均壓造成的以上弊病,河南豫興熱風爐工程技術有限公司采用獨特的專利技術,利用外來氣源進行均壓,徹底解決了因為均壓造成的運行弊病,并且增加了燒爐時間,提高了風溫,為高爐穩定順行及節能增效創造了條件。
(1) 可行性
空壓機的風與鼓風機的風同屬空氣,充壓介質的性質沒有發生改變,為滿足生產需要,改造時,只需將壓縮空氣管連接在冷風支管上(冷風閥與熱風爐之間),原管道及系統不做調整,在新的均壓管道上增加1個氣動或液動閥門,原來均壓閥門作為備用閥門,利用壓縮空氣進行充壓,熱風爐原來操作工藝未作改變,因此該項目是可行的。
(2) 無波動換爐系統基本組成及工藝流程圖
無波動換爐系統主要包括如下裝置:高壓氣罐,為高壓氣罐充壓的空壓機,調壓閥組及相關管道閥門組成。該系統和原來充壓系統并聯,新舊系統可以進行轉換,無波動換爐系統能夠為每座熱風爐進行快速充壓操作。無波動換爐工作制度為空壓機連續工作,根據熱風爐工作需要,進行集中供氣均壓。由于是完全獨立于高爐供風系統的外來充壓氣源,所以在每次充壓時不會對高爐風壓產生影響。另外,由于該獨立充壓裝置為高壓設備,配置多路自動減壓閥門,可以實現“小壓差大流量”安全充壓,這樣通常的充壓過程所花費時間由14分鐘縮短為4分鐘以內,提高熱風爐的有效作業時間。
圖1無波動換爐系統工藝流程圖
(3) 無波動換爐系統設計及投運
此次改造本著經濟適用,使用便捷,不額外增加工人及操作難度的情況下,徹底消除高爐及熱風爐因為換爐均壓造成的弊病,為高爐穩定順行創造必要條件。
經過交流及現場考察,空壓站現有兩臺空壓機,一直閑置停用,通過計算,可以滿足無波動換爐所用高壓氣源。空氣罐及閥組區域在煙筒旁邊的一小塊空地進行建設,管道系統依靠現場管廊進行鋪設。增加一個獨立的PLC系統,在原來操作界面上顯示數據,另外每個熱風爐均壓閥旁邊增加新均壓閥符號,新舊均壓閥能夠相互切換,原來操作程序不做調整,熱風爐操作按照原來程序進行運行。這種設計能夠達到投資最小,生產穩定性最好。
經過緊張施工,該系統于2021年8月25日順利投產,一直使用至今,使用效果完全達到設計要求。均壓時間由原來的14分鐘,縮短為2分鐘,風壓波動0~2KPa。
圖2空氣罐安裝圖 圖3均壓閥安裝圖
(4)無波動換爐系統實施后的效果
① 徹底消除了充壓時對高爐運行造成的系統壓力、風量、高爐透氣性指數等消極影響,并且消除了因為熱風爐換爐誤操作而造成風口灌渣事故發生。
圖4 使用前的高爐運行數據曲線 圖5 使用后的高爐運行數據曲線
② 增加了熱風爐的燒爐時間,(由原來均壓時間14分鐘,縮短為2分鐘,增加了15%的燒爐時間)由于不再受高爐生產制約,可以縮短送風時間,提高風溫20℃,(原來平均風溫1173℃,投運后平均溫度1194℃)降低高爐燃料消耗 。
圖6 使用前的高爐風溫記錄表 圖7使用后的高爐風溫記錄表
③ 因熱風爐操作不再受高爐制約,需要換爐就換爐, 減少高爐值班室的工作量,高爐操作人員專心高爐操作。熱風爐操作人員根據高爐要求,進行獨立操作,互不干涉。
④ 常規充壓方式每次換爐都減去一部分鼓風風量,無形中給高爐減了風。技改后實質是將空壓機產生的壓縮空氣代替了均壓需要的冷風,相當于給高爐新增加了風量,提高了產量。
3 無波動換爐系統效益分析
(1) 直接效益如下:
① 高爐熱風爐通過穩定燒爐,延長燒爐時間,縮短送風間隔時間,可提高風溫20℃,降低焦比0.5%,以目前520kg/t計,燃料比可降低2.6kg/t;高爐以日產4500t/d計,日節焦11.7t/d,年節焦4095t/a,焦炭價格2500元/t,一年節約焦炭價格1023.75萬元。
② 因為利用壓縮空氣代替熱風爐冷風均壓,相當于高爐增加了風量,每日可增加生鐵產量鐵44t/d,每年可增鐵15400t/a,生鐵利潤按照150元/t。每年增產生鐵利潤為231萬元。
③ 因為使用壓縮空氣進行均壓,每次均壓需要壓縮空氣1600m³,壓縮空氣成本為0.1元/m³。每次均壓成本為160元,40分鐘換爐,每年壓縮空氣費用為201.6萬元。
每年利潤合計如下:
1023.75萬元+231萬元-201.6萬元=1053.15萬元
投資回收期:5月
間接效益如下:
① 降低高爐運行波動,保證了爐況順行,穩定生鐵質量。
② 熱風爐不受高爐生產制約,根據送風情況,隨時更換熱風爐,提高了風溫,并保證了風溫穩定。
③ 減少熱風爐誤操作所引起高爐事故。
④ 降低了高爐及熱風爐操作人員勞動強度,使操作人員專職本職操作。
⑤ 對于熱風爐運行期間,由于煤氣壓力低,在規定時間內,煙道無法達到溫度要求,形成被動換爐。采用無波動換爐技術,可以延長10%的燒爐時間,滿足熱風爐儲存更多的熱量,保證送風溫度。
4 結語
無波動換爐技術是一項新技術,效益可觀,能夠在現有熱風爐工作基礎上進行升級改造,新建熱風爐系統可以作為配套設備,為高爐的穩定順行創造有利條件。
參考文獻
[1] 王華 《冶金熱工基礎》 中南大學出版社