雷建梅 楊紅明 劉鴻選
(山西建龍實(shí)業(yè)有限公司)
摘要:燒結(jié)終點(diǎn)位置是反映燒結(jié)狀態(tài)的重要參數(shù),是燒結(jié)過程各種因素共同作用的結(jié)果,是判斷燒結(jié)過程正常與否的重要標(biāo)志。山西建龍為提高265燒結(jié)終點(diǎn)命中率,對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行小改小革,并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際制定了預(yù)判終點(diǎn)位置的方法。
關(guān)鍵詞:燒結(jié);終點(diǎn)位置
1 前言
山西建龍265燒結(jié)機(jī)(實(shí)際面積為297m2)僅18個風(fēng)箱,寬4.5m(臺車兩邊各加寬250mm),長66m,其短粗特點(diǎn)決定了終點(diǎn)溫度不好控制,機(jī)尾三個風(fēng)箱(16、17、18)溫度上升非??欤y以控制。按照燒結(jié)理論終點(diǎn)溫度一般要求控制在倒數(shù)第二個風(fēng)箱位置處,為此命名為終點(diǎn)命中率,終點(diǎn)命中率的控制有以下意義:
1.1 燒結(jié)終點(diǎn)命中率是燒結(jié)過程中燒結(jié)終點(diǎn)位置與預(yù)設(shè)燒結(jié)終點(diǎn)位置的接近程度, 它是衡量燒結(jié)過程控制水平的重要指標(biāo)之一, 對燒結(jié)礦的質(zhì)量、產(chǎn)量、 能源消耗、 設(shè)備隱患有著重要的影響。
1.2 保證燒結(jié)礦質(zhì)量
燒結(jié)終點(diǎn)命中率高 ,可以使燒結(jié)礦的質(zhì)量更加穩(wěn)定和均勻。 因?yàn)闊Y(jié)終點(diǎn)位置的準(zhǔn)確控制可以保證燒結(jié)過程中各種物理化學(xué)反應(yīng)的充分進(jìn)行 ,從而獲得質(zhì)量更好的燒結(jié)礦。
1.3 提高燒結(jié)礦產(chǎn)量
燒結(jié)終點(diǎn)命中率高 ,可以減少燒結(jié)過程中的過燒和欠燒現(xiàn)象 ,有效利用抽風(fēng)面積,從而提高燒結(jié)礦的產(chǎn)量。
1.4 降低能源消耗
燒結(jié)終點(diǎn)命中率高 ,可以減少燒結(jié)過程中的能源浪費(fèi) ,從而降低生產(chǎn)成本。
1.5 保護(hù)設(shè)備
燒結(jié)終點(diǎn)命中率高 ,可以減少燒結(jié)過程中設(shè)備的磨損 ,有效避免因跑紅礦燙傷皮帶事故。
因此 ,提高燒結(jié)終點(diǎn)命中率是燒結(jié)生產(chǎn)過程中的重要指標(biāo)之一。
為提高終點(diǎn)位置命中率,山西建龍成立了終點(diǎn)命中率攻關(guān)小組,通過數(shù)月的攻關(guān),終點(diǎn)命中率有較明顯的上升。
2 265燒結(jié)終點(diǎn)命中率的現(xiàn)狀分析、目標(biāo)制定及對策的制定與實(shí)施
山西建龍265燒結(jié)(實(shí)際面積為297m2)僅18個風(fēng)箱,寬4.5m(臺車兩邊各加寬250mm),長66m,其短粗特點(diǎn)決定了終點(diǎn)溫度不好控制,為此展開了提高終點(diǎn)命中率的研究。
2.1 現(xiàn)狀分析與目標(biāo)制定
從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個方面分析了影響終點(diǎn)命中率的因素,并對2023年3-8月份終點(diǎn)命中率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),平均為90.13%,結(jié)合公司要求目標(biāo),制定目標(biāo)命中率為93%。
表1 影響終點(diǎn)命中率的因素及判定
序號 |
末端因素 |
驗(yàn)證方法 |
驗(yàn)證內(nèi)容 |
驗(yàn)證結(jié)果 |
判定 |
|
人為 |
1 |
操作調(diào)整滯后 |
現(xiàn)場驗(yàn)證 |
料層厚度、混合料水分、燃料配比變化 |
風(fēng)箱溫度不在17號風(fēng)箱位置 |
真因 |
設(shè)備 |
1 |
加篦條頻繁 |
現(xiàn)場驗(yàn)證 |
負(fù)壓波動,工況調(diào)整頻繁 |
料層波動大,燒結(jié)過程波動大 |
真因 |
2 |
抽風(fēng)管道磨損漏 |
現(xiàn)場驗(yàn)證 |
工況調(diào)整頻繁 |
燒結(jié)過程波動 |
真因 |
|
3 |
在線更換臺車導(dǎo)致物料稀松 |
現(xiàn)場驗(yàn)證 |
燒結(jié)系統(tǒng)漏風(fēng) |
各參數(shù)異常波動 |
真因 |
|
4 |
清理礦槽粘料 |
現(xiàn)場驗(yàn)證 |
適當(dāng)控制布料 |
料層平整,無大波動 |
真因 |
|
5 |
活頁門角度偏直 |
現(xiàn)場驗(yàn)證 |
混合料水分波動大 |
混合料水分調(diào)整幅度大,影響燒結(jié)過程波動 |
假因 |
|
6 |
松料器粘料 |
現(xiàn)場驗(yàn)證 |
負(fù)壓波動,工況調(diào)整頻繁 |
燒結(jié)過程不穩(wěn)定 |
假因 |
|
環(huán)境 |
7 |
高鈣灰粒度偏細(xì),一混揚(yáng)塵大 |
現(xiàn)場驗(yàn)證 |
調(diào)整活頁門頻繁,影響布料 |
料層波動大 |
真因 |
8 |
看火操作平臺環(huán)境溫度高 |
現(xiàn)場驗(yàn)證 |
無法長時(shí)間停留操作 |
調(diào)整不及時(shí),影響參數(shù)波動 |
假因 |
|
9 |
二配所有皮帶封閉,無法直觀物料下料 |
現(xiàn)場驗(yàn)證 |
調(diào)整不及時(shí) |
燒結(jié)過程波動 |
假因 |
|
物料 |
10 |
高鈣灰粒度偏細(xì) |
現(xiàn)場驗(yàn)證 |
水分波動,負(fù)壓波動 |
增加主抽抽風(fēng)系統(tǒng)負(fù)荷 |
真因 |
11 |
一配煉鋼灰下料量 |
現(xiàn)場驗(yàn)證 |
下料量不穩(wěn)定 |
混合料水分波動大 |
假因 |
|
12 |
變料頻繁 |
現(xiàn)場驗(yàn)證 |
調(diào)整頻繁 |
調(diào)整頻繁影響工況 |
假因 |
|
13 |
混合料雜物多 |
現(xiàn)場驗(yàn)證 |
調(diào)整頻繁影響布料 |
調(diào)整頻繁影響布料 |
真因 |
|
方法 |
14 |
卸礦溫度、冷返流量變化 |
現(xiàn)場驗(yàn)證 |
冷返加水控制 |
負(fù)壓波動、工況調(diào)整 |
假因 |
15 |
二配混勻料倉位高低控制 |
現(xiàn)場驗(yàn)證 |
負(fù)壓波動、工況調(diào)整 |
負(fù)壓波動、工況調(diào)整 |
真因 |
圖1 3-8月份終點(diǎn)命中率完成情況
2.2對策制定與措施的實(shí)施:
根據(jù)要因分析和措施分解,擬定了改善對策,明確了責(zé)任分工和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
表2 要因分析與實(shí)施對策
要因 |
問題點(diǎn) |
計(jì)劃實(shí)施對策 |
抽風(fēng)管彎頭磨損漏風(fēng) |
?顆粒料與抽風(fēng)管道彎頭連接處摩擦嚴(yán)重,導(dǎo)致彎頭管道磨損漏風(fēng),不利于節(jié)能降耗,且只能在停機(jī)狀態(tài)下處理類似問題 |
抽風(fēng)管彎頭改造 |
松料器扁鋼易積料 |
松料器之間布料易粘連成?,影響燒結(jié)料層透?性,造成燒結(jié)礦質(zhì)量下降 |
松料器改造增加氣流分布 |
圓輥活頁門角度偏直 |
調(diào)整困難容易堆料,料面容易出現(xiàn)拉鉤不平整等現(xiàn)象 |
燒結(jié)機(jī)圓輥活頁門改造 |
礦槽粘料不能徹底清理 |
粘料堆積影響圓輥下料不暢,在?產(chǎn)中清理困難,影響?產(chǎn)過程波動 |
礦槽安裝空氣炮 |
篦條壓塊銷墊片不全漏風(fēng) |
壓塊銷孔洞漏風(fēng),產(chǎn)?燒結(jié)過程邊部效應(yīng),影響燒結(jié)礦質(zhì)量 |
篦條壓塊銷增加墊片 |
平臺封閉空氣不流通 |
人員不能在平臺上長時(shí)間站立操作,調(diào)整不及時(shí),影響燒結(jié)過程波動 |
平臺空氣流通引流 |
針對以上要因,從以下六個方面進(jìn)行了小改小革。
2.2.1 抽風(fēng)管彎頭改造
存在問題:因抽風(fēng)管彎頭處于末端,生產(chǎn)過程中, 設(shè)備長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),物顆粒料與抽風(fēng)管道彎頭連接處產(chǎn)生摩擦,導(dǎo)致彎頭管道磨損漏風(fēng),負(fù)壓波動影響終點(diǎn)溫度,不利于節(jié)能降耗,只能在停機(jī)狀態(tài)下處理類似問題。
對策實(shí)施:與維修、點(diǎn)檢現(xiàn)場查看協(xié)商后,在抽風(fēng)管道彎頭處加料盒并澆筑水泥,延長使用壽命,有效的降低了漏風(fēng)率,起到節(jié)能降耗的作用,并延長了作業(yè)時(shí)間。
2.2.2 松料器改造增加氣流分布
存在問題:燒結(jié)生產(chǎn)中,混合料加水潤濕后具有一定粘性,在布料過程中松料器與混合料堆料處不斷粘料直至形成 “疙瘩”無法掉落,加之混合料中雜物通過圓輥掉落到松料器上,使松料器之間粘連成片, 當(dāng)臺車向前運(yùn)行至松料器以外,鋪好的料就會塌陷,影響燒結(jié)料層透氣性,造成燒結(jié)礦質(zhì)量下降。
對策實(shí)施:利用檢修時(shí)間,配合設(shè)備點(diǎn)檢將松料器由原先的扁鋼改造為圓鋼,
有效改善料層透氣性,隨著燒結(jié)料層逐步提高,燒結(jié)礦質(zhì)量得到改善。
2.2.3 燒結(jié)機(jī)圓輥活頁門改造
存在問題:燒結(jié)機(jī)圓輥活頁門磨損嚴(yán)重,活頁門屬于平角,操作過程不易操作,影響布料不均勻與燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量。
對策實(shí)施:配合維修將圓輥活頁門改造,使用稍帶弧度的耐磨板,增強(qiáng)活頁門耐磨度,改善燒結(jié)機(jī)臺車橫向布料的平整性,操作過程中也不會造成過度調(diào)整影響布料,提高燒結(jié)礦質(zhì)量。
2.2.4 礦槽安裝空氣炮
存在問題:混合料礦槽北側(cè)粘料,在生產(chǎn)中清理困難,粘料堆積,圓輥下料不暢,影響生產(chǎn)過程波動。
對策實(shí)施:與點(diǎn)檢、維修現(xiàn)場查看,在混合料礦槽倉壁安裝空氣炮,有效解決混合料礦槽北側(cè)粘料在生產(chǎn)中清理困難問題,杜絕清料過程易發(fā)安全事故,保證圓輥下料順暢,生產(chǎn)穩(wěn)定。
2.2.5 篦條壓塊銷增加墊片
存在問題:燒結(jié)機(jī)臺車蓖條壓塊銷,在運(yùn)行過程中有缺失墊片現(xiàn)象,造成壓塊銷孔洞漏風(fēng),燒結(jié)過程產(chǎn)生邊緣效應(yīng),影響燒結(jié)礦質(zhì)量。
對策實(shí)施:整體完善臺車篦條壓塊銷螺栓并加墊片后,有效降低漏風(fēng)率,杜絕漏風(fēng)引起抽風(fēng)系統(tǒng)電流波動,減少邊緣效應(yīng),提高燒結(jié)礦質(zhì)量。
2.2.6 平臺空氣流通引流
存在問題:燒結(jié)機(jī)操作平臺環(huán)保封閉后,隨著大氣溫度升高,平臺溫度逐步升高直到設(shè)備電機(jī)無法正常散熱導(dǎo)致設(shè)備高溫?fù)p壞,而且氣流不流通,操作員操作過程因高溫?zé)o法長時(shí)間停留操作平臺,易造成操作員不安全因素,不能及時(shí)調(diào)整造成生產(chǎn)波動。
對策實(shí)施:與車間、維修現(xiàn)場查看后,在電機(jī)通風(fēng)機(jī)相對位置增加軸流風(fēng)機(jī),輔助設(shè)備降溫及正常散熱, 氣流可以順勢流通環(huán)境溫度有所改善,操作員在操作過程可以避免高溫引起不適,杜絕不安全因素,保證操作順暢。
通過上述措施的實(shí)施,終點(diǎn)命中率上升到目前的93%以上。
3 燒結(jié)終點(diǎn)預(yù)判方法的思考
經(jīng)過長期生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累和通過對燒結(jié)進(jìn)行過程中溫度、負(fù)壓等工藝參數(shù)分析總結(jié),發(fā)現(xiàn)燒結(jié)過程中各風(fēng)箱的廢氣溫度有一定的規(guī)律,因?yàn)閺U氣溫度間接地反映了料層厚度、混合料水分、混合料透氣性、總管負(fù)壓、燒結(jié)機(jī)機(jī)速等工藝參數(shù)變化,而這些參數(shù)的變化與燒結(jié)終點(diǎn)位置有一定的因果關(guān)系。
利用這一特點(diǎn),經(jīng)過長期的生產(chǎn)操作摸索觀察發(fā)現(xiàn),中部風(fēng)箱溫度變化能有效反映燒結(jié)終點(diǎn)位置的變化,特別是13#風(fēng)箱的溫度尤為明顯。當(dāng)中部13#風(fēng)箱溫度低時(shí),到達(dá)卸礦端時(shí),最后3個風(fēng)箱的廢氣溫度顯示燒結(jié)終點(diǎn)滯后;當(dāng)中部13#風(fēng)箱溫度高時(shí),到達(dá)卸礦端時(shí),最后3個風(fēng)箱的廢氣溫度顯示燒結(jié)終點(diǎn)提前。
通過一段時(shí)間風(fēng)箱溫度數(shù)據(jù)的跟蹤記錄發(fā)現(xiàn),13#風(fēng)箱廢氣溫度低于80℃ 時(shí),到達(dá)機(jī)尾時(shí),終點(diǎn)顯示滯后; 高于110℃ 時(shí),到達(dá)機(jī)尾時(shí),終點(diǎn)顯示提前。
為了便于操作和及時(shí)調(diào)整,將13#風(fēng)箱溫度顯示柱狀圖用紅、綠、藍(lán)三種顏色區(qū)分顯示。
當(dāng)中部13#風(fēng)箱溫度低于80℃時(shí),這兩個風(fēng)箱溫度柱狀圖為紅色,這時(shí)適當(dāng)增加主抽風(fēng)門開度或減慢燒結(jié)機(jī)速度,能確保燒結(jié)終點(diǎn)穩(wěn)定。
當(dāng)中部13#風(fēng)箱溫度高于110℃時(shí),這兩個風(fēng)箱溫度柱狀圖為藍(lán)色,這時(shí)適當(dāng)減小主抽風(fēng)門開度或加快燒結(jié)機(jī)速度,能確保燒結(jié)終點(diǎn)穩(wěn)定。
當(dāng)中部13#風(fēng)箱溫度介于80-110℃時(shí),這兩個風(fēng)箱溫度柱狀圖為綠色,這時(shí)燒結(jié)終點(diǎn)能達(dá)到預(yù)定位置,生產(chǎn)工藝參數(shù)無需調(diào)整。
4 效果分析
通過對2023年3-8月份與9-11月份生產(chǎn)指標(biāo)的對比發(fā)現(xiàn)燒結(jié)礦返礦率下降0.35%,按照每降低1%的返礦率,噸燒成本降低1.75元/噸,年創(chuàng)效為216.58萬元。
5 結(jié)語
5.1 265燒結(jié)機(jī)運(yùn)用終點(diǎn)預(yù)判操作方法,有效地減小燒結(jié)終點(diǎn)的波動,穩(wěn)定了燒結(jié)生產(chǎn)過程,有效的提高了燒結(jié)機(jī)的利用系數(shù),有利于燒結(jié)礦質(zhì)量、產(chǎn)量的提高,保證燒結(jié)礦的產(chǎn)量和質(zhì)量,保障高爐對燒結(jié)礦的工藝要求。
5.2 通過生產(chǎn)中的小改小革切實(shí)提高了燒結(jié)終點(diǎn)命中率,使燒結(jié)終點(diǎn)位置在沿臺車方向和臺車斷面方向都保持相對恒定,燒結(jié)礦的質(zhì)量、產(chǎn)量等工藝技術(shù)指標(biāo)均得到了顯著的改善。
5.3 提高終點(diǎn)命中率有效地解決了因燒結(jié)終點(diǎn)未進(jìn)行到底,生料易在環(huán)冷機(jī)上發(fā)生二次燃燒,出現(xiàn)“下紅料”燒皮帶、后續(xù)運(yùn)輸皮帶的使用壽命降低和成本增加的現(xiàn)象。