劉旺平
(新疆伊犁鋼鐵股份有限公司煉鋼廠)
摘 要:新疆伊犁鋼鐵股份有限公司主要產(chǎn)品是高強(qiáng)度建筑用鋼,LF精煉爐的精煉工藝任務(wù)主要是脫氧、脫硫、鋼水的成分和溫度調(diào)整。長(zhǎng)期以來脫氧劑和化渣劑使用的種類多,現(xiàn)場(chǎng)的操作的壓力大,工作強(qiáng)度高。為此新疆伊犁鋼鐵股份有限公司開發(fā)了兼具化渣和脫氧功能的脫氧化渣劑,進(jìn)行了工業(yè)試驗(yàn),取得了較好的工藝效果,本文予以簡(jiǎn)介,供同行參考。
關(guān)鍵詞:建筑用鋼;煉鋼;脫氧化渣劑;工藝優(yōu)化
0 前言
伊鋼地處新疆伊犁哈薩克自治州新源縣則可臺(tái)鎮(zhèn),煉鋼生產(chǎn)線采用BOF+LF+CCM的工藝配置,由于是普鋼生產(chǎn)企業(yè),沒有鐵水脫硫工藝,鋼水每班的精煉爐數(shù)在16爐以上,每爐精煉時(shí)間在20min,主要產(chǎn)品為高強(qiáng)度建筑用鋼,鋼水精煉過程中使用3種以上的輔助熔劑:鋁渣球、復(fù)合脫氧劑、新型化渣劑,除新型化渣劑從料倉加入外,復(fù)合脫氧劑和鋁渣球采用人工手投加入的工藝。隨著去年鋼鐵市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益的萎縮,為提高產(chǎn)能和降本增效,伊鋼實(shí)施了鋼包內(nèi)加廢鋼的工藝,導(dǎo)致鋼水硫含量不穩(wěn)定,造成精煉工序勞動(dòng)強(qiáng)度大,現(xiàn)場(chǎng)操作波動(dòng)大。為優(yōu)化LF精煉工序的操作,降低精煉成本,伊鋼開展了使用新型脫氧化渣劑的工藝試驗(yàn),為今后普鋼精煉工藝的優(yōu)化做好技術(shù)儲(chǔ)備,本文做簡(jiǎn)要介紹,供同行參考。
1 LF精煉過程中頂渣的功能與造渣的機(jī)理分析
1.1 鋼水精煉過程中頂渣的作用
鋼水精煉過程中,頂渣的主要功能有以下的幾個(gè)主要方面[1-5]:
(1) 覆蓋鋼液,減少鋼液裸露造成的溫度損失和鋼液的二次氧化;
(2) 合適的頂渣形成的泡沫渣,在LF升溫過程中起到埋弧冶煉的作用,提高電能的利用率,減少電弧輻射造成的熱量損失和對(duì)設(shè)備、爐襯的損壞;
(3) 通過擴(kuò)散脫氧降低頂渣中的氧含量,促進(jìn)鋼液中的自由氧或浮氏體向頂渣中擴(kuò)散,達(dá)到進(jìn)一步降低鋼液氧含量的目的;
(4) 利用頂渣-鋼液間的界面反應(yīng),完成鋼液脫硫的目的;
(5) 通過控制頂渣成分與物理性質(zhì),吸附從鋼液中上浮的夾雜物,凈化鋼液;
(6) 通過頂渣脫氧提高合金化過程中合金的收得率。
所以普鋼鋼水精煉的渣系主要以CaO-SiO2-Al2O3為主,各種成分的來源和功能如下:
(1) CaO主要來源于造渣材料石灰,以及鈣質(zhì)脫氧劑CaC2反應(yīng)后的產(chǎn)物。在鋼渣中解離為Ca2+和O2-,為爐渣擴(kuò)散脫氧和脫硫提供陽離子和陰離子;
(2) SiO2主要來源于造渣材料、硅質(zhì)脫氧劑和含硅合金的氧化。是頂渣中能夠與CaO、MgO等物質(zhì)形成低熔點(diǎn)液態(tài)基礎(chǔ)渣的主要元素,故SiO2被稱為液化劑,是形成液態(tài)鋼渣最重要的基礎(chǔ)物質(zhì);
(3) Al2O3主要來源于造渣材料。能夠與CaO形成低熔點(diǎn)的物質(zhì),促進(jìn)石灰的熔解,是頂渣的助熔劑。由于鋼液脫硫的產(chǎn)物CaS,能夠形成穩(wěn)定的11CaO·7Al2O3·CaS,增加頂渣的硫容量,Al2O3同時(shí)能夠調(diào)整爐渣的粘度、表面張力和流動(dòng)性,是影響頂渣吸附夾雜物能力的重要組分;
綜上所述,頂渣中CaO、SiO2、Al2O3三種組分不可或缺,但是需要控制在一個(gè)合理的范圍內(nèi)。
1.2 鋼水精煉過程中頂渣的擴(kuò)散脫氧材料
頂渣改質(zhì)脫氧的常見元素是鋁質(zhì)脫氧劑和碳質(zhì)脫氧材料,二者的脫氧改質(zhì)特點(diǎn)簡(jiǎn)述如下:
(1)鋁質(zhì)頂渣改質(zhì)劑的特點(diǎn)
鋁質(zhì)脫氧材料的特點(diǎn)是脫氧反應(yīng)迅速,其脫氧反應(yīng)的熱力學(xué)數(shù)據(jù)如下[1]:
3(FeO)+2Al→Al2O3+3[Fe] (1)
ΔGθ=-947514+168.91T
3(MnO)+2Al→Al2O3+3[Mn] (2)
ΔGθ=-471919+66.02T
鋁脫氧速度快,脫氧反應(yīng)時(shí)間短,脫氧量與碳脫氧相比,脫氧量小,并且在頂渣的改質(zhì)過程中,脫氧反應(yīng)依靠擴(kuò)散反應(yīng),反應(yīng)的動(dòng)力學(xué)條件受鋼包吹氬的工藝因素控制。
(2)碳質(zhì)脫氧材料的特點(diǎn)是同比條件下脫氧量大,是反應(yīng)速度較慢的吸熱反應(yīng),其中碳在頂渣改質(zhì)過程中的脫氧反應(yīng)如下[3]:
2FeO(s)+C(s)=2Fe(s)+CO2(g) (3)
ΔGθ=123880-125.64T
FeO(s)+C(s)=Fe(s)+CO(g) (4)
ΔGθ=145215-148.32T
由(1)和(3)的計(jì)算可知,1kg的金屬鋁能夠脫除爐渣中0.88kg的氧,1kg的碳能夠2.6kg鋼渣中的氧,其脫氧量和脫氧成本的對(duì)比差距顯著。
電石脫氧也是一種脫氧工藝,特點(diǎn)是脫氧的同時(shí),提高頂渣的堿度。工業(yè)電石CaC2含量在83%以下,主要成分為CaC2和CaO,熔點(diǎn)為1700~2300℃,在煉鋼環(huán)境下CaC2是不可能分解的,煉鋼溫度下為固態(tài),所以電石脫氧完全為界面反應(yīng),反應(yīng)速度受控于擴(kuò)散傳質(zhì)。
電石脫氧的熱力學(xué)數(shù)據(jù)如下[6]:
CaC2+3[O]=CaO(s)+2CO
△G=-75300-37.51T
由以上的計(jì)算可知,脫氧能力:鋁>電石>碳。從脫氧量來看,等量電石>等量碳>等量的鋁。考慮到工業(yè)電石的純度,碳脫氧的量也是最大的。
1.3 鋼水精煉過程中石灰的熔解
精煉造渣過程中,向頂渣中加入石灰,石灰進(jìn)入有液相的基礎(chǔ)渣中,為促進(jìn)石灰快速熔化,在加入石灰的同時(shí),加入螢石化渣是鋼水精煉工藝不可或缺的基本操作,其化渣的原理如下[7]:
(1) CaF2和CaO在高溫下可以形成熔點(diǎn)1362℃的共晶體,直接促進(jìn)石灰熔化,螢石同樣與MgO反應(yīng),形成MgF2,熔點(diǎn)為1536℃,這是螢石促進(jìn)石灰和白云石熔解的機(jī)理。
(2) 螢石還能夠破壞石灰熔解過程中,在石灰外表殼形成的高熔點(diǎn)2CaO·SiO2的結(jié)構(gòu),促進(jìn)石灰的進(jìn)一步熔解,這一過程起到關(guān)鍵作用的是螢石解離出的F離子,其離子反應(yīng)的方程式如下:
F-+Si+4→SiF4↑
由以上的分析可知,F(xiàn)離子是促進(jìn)石灰熔解的主要物質(zhì),文獻(xiàn)表明[7],3NaF·AlF3能夠與CaO形成熔點(diǎn)920℃的共晶體,所以3NaF·AlF3具有比CaF2更強(qiáng)的化渣能力。
2 新型脫氧化渣劑的創(chuàng)新應(yīng)用與實(shí)踐
2.1 伊鋼鋼水精煉工藝的特點(diǎn)
伊鋼LF的工藝技術(shù)參數(shù)如下表1:
表1: LF精煉爐的工藝參數(shù)
Table1: Process parameters of LF refiner
項(xiàng)目 |
單位 |
參數(shù) |
LF平均處理量(公稱) |
t |
80 |
鋼包上口直徑 |
mm |
Φ3030 |
鋼包內(nèi)襯上口直徑 |
mm |
Φ2490 |
鋼包底部直徑 |
mm |
Φ2800 |
電極長(zhǎng)度 |
mm |
1800 |
電極直徑 |
mm |
350 |
正常加熱速度 |
℃/min |
6 |
伊鋼鋼水精煉工藝,與國內(nèi)絕大多數(shù)的鋼鐵企業(yè)的精煉工藝一致,其基本工藝過程為:鋼水到站,送電冶煉開始,加入石灰和化渣劑,化渣的同時(shí)加入脫氧劑,調(diào)整鋼液的成分和溫度,直到成分和溫度的調(diào)整完成后,鋼水出站上連鑄機(jī)澆鑄。
在以上的工藝過程中,化渣劑、復(fù)合脫氧劑、鋁渣球的使用分開加入,現(xiàn)場(chǎng)的操作難度大,勞動(dòng)強(qiáng)度高。伊鋼三種熔劑的基本成分見下表2-4。
表2:鋁渣球的主要成分,W[]%
Table2: The main component of aluminum slag ball
mAl |
Al2O3 |
SiO2 |
MgO |
C |
N |
P |
S |
>20 |
35-65 |
<8 |
<6 |
<2 |
<6 |
<0.1 |
<0.3 |
表3:新型化渣劑的主要成分,W[]%
Table3: The main component of the new slag melting agent
F |
Na |
Al |
P |
S |
>40 |
15~25 |
3~5 |
<0.1 |
<0.1 |
表4:鋼水復(fù)合脫氧劑的成分,W[]%
Table4: Composition of molten steel complex deoxidizer
CaC2 |
CaF2 |
Al |
P |
S |
>40 |
>8 |
>10 |
<0.1 |
<0.1 |
2.2 新型化渣劑的試驗(yàn)應(yīng)用
根據(jù)以上的分析認(rèn)為,伊鋼冶煉建筑用鋼的精煉工藝,采用鋁質(zhì)脫氧劑,成本高,對(duì)于工藝沒有明顯的優(yōu)勢(shì)。所以將化渣劑和脫氧劑的功能集成在一種產(chǎn)品中,能夠優(yōu)化伊鋼的鋼水精煉工藝。
根據(jù)以上分析,采用頂渣化渣與脫氧一體化的新型脫氧化渣劑優(yōu)化精煉工藝,其基本工藝路線為:頂渣化渣的同時(shí)→化渣劑中的碳質(zhì)脫氧材料脫氧反應(yīng)產(chǎn)生的CO/CO2→促進(jìn)爐渣泡沫化埋弧冶煉。這種工藝能夠?qū)⒕珶掃^程中重要的化渣+脫氧+埋弧的功能發(fā)揮好,實(shí)現(xiàn)冶煉過程的優(yōu)化也冶煉電耗的降低。新型脫氧化渣劑的成分見下表5:
表5:新型脫氧化渣劑的主要成分,W[]%
Table5:The main component of new deoxidizing slag agent
Ca+Mg+K+Na |
F |
SiO2 |
Al+Al203 |
C |
P |
S |
>20 |
>35 |
<5 |
>10 |
>10 |
<0.1 |
<0.3 |
本次試驗(yàn)采用連續(xù)試驗(yàn)對(duì)比的工藝方法,即連續(xù)試驗(yàn)80爐以上。試驗(yàn)過程新型化渣劑人工手投加入,替代新型化渣劑,試驗(yàn)過程中復(fù)合脫氧劑按照原有的工藝加入,冶煉過程中的主要數(shù)據(jù)如下表6:
表6:試驗(yàn)過程中的基本冶煉數(shù)據(jù)
Table 6: Basic smelting data during the test
項(xiàng)目 |
初始溫度 |
石灰噸耗,kg/t |
增碳劑噸耗,kg/t |
脫氧劑噸耗,kg/t |
脫氧化渣劑噸耗,kg/t |
范圍 |
1512~1569 |
0~8.73 |
0.14~1.26 |
1.1~1.94 |
0.27~1.04 |
平均值 |
1534 |
4.15 |
0.59 |
1.1 |
0.61 |
根據(jù)生產(chǎn)應(yīng)用數(shù)據(jù),結(jié)合冶煉的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤情況,使用新型化渣劑具有以下的特點(diǎn):
(1) 使用新型脫氧化渣劑的試驗(yàn)過程中,LF化渣的同步,頂渣就能夠形成穩(wěn)定的泡沫渣,埋弧冶煉的效果明顯;
(2) 石灰用量與脫氧化渣劑的用量之比為7:1,化渣能力優(yōu)于螢石(4~5:1)和原有新型化渣劑(5:1)的效果,;
(3) 頂渣形成白渣的綜合性能優(yōu)于傳統(tǒng)工藝,大多數(shù)爐次取樣濺渣的結(jié)果表明,爐渣形成白渣的時(shí)間短,白渣表面疏松,說明爐渣中的Al2O3含量合適,鋼液的脫硫率提高15%;現(xiàn)場(chǎng)爐渣濺渣的照片見下圖1:
Figure 1: Solid photo of the slag after sampling of the deoxidizing slag agent
圖1:試驗(yàn)脫氧化渣劑取樣后爐渣的實(shí)體照片
(4) 試驗(yàn)過程中,由于伊鋼鋼水硫含量低,石灰用量少,精煉渣的渣量較少,有煉鋼工擔(dān)心化渣劑增碳,影響操作,以及化渣劑中的鋁是否產(chǎn)生鋼液澆鑄過程中的結(jié)瘤問題等擔(dān)心,均沒有出現(xiàn)。
2.2 新型化渣劑的試驗(yàn)效果分析
根據(jù)試驗(yàn)效果,參與試驗(yàn)的技術(shù)人員和操作人員形成以下的共識(shí):
(1) 新型脫氧化渣劑中的化渣元素F含量較高,材料中的K+Na+Al203均是助熔材料[8],所以新型化渣脫氧劑的化渣能力較為突出;
(2) 新型脫氧化渣劑中的碳為石墨狀碳,在頂渣中反應(yīng)溫度為600~1200℃,脫氧產(chǎn)生的氣體能夠促進(jìn)爐渣形成泡沫渣,泡沫渣具有較好的埋弧功能,同時(shí)也能夠增加鋼液-頂渣之間的界面反應(yīng)能力,所以試驗(yàn)過程中新型脫氧化渣劑的脫硫能力較好;
(3) 新型脫氧化渣劑中間的氟化物主要是冰晶石、氟化鈉、氟化鋁,在鋼水爐渣中的脫氧工藝過程中,冰晶石和各種氟化物的分解反應(yīng)如下[9]:
2Na3AlF6+6(O) →3Na2O+Al2O3+12F-
2NaF+(O)→Na2O +2F-
2(AlF3)+3(O)= Al2O3+6F-
F-+Si+4→{ SiF4}↑
F-+Mg+2→MgF2
其形成的Al2O3最終產(chǎn)物在頂渣中穩(wěn)定存在,無需使用鋁渣球,就能夠調(diào)整好頂渣的成分;
(4) 新型脫氧化渣劑中的碳為石墨碳,材料向鋼液增碳,必須經(jīng)過以下過程圖2:
Figure 2: Process of carburizing liquid steel after decomposition of deoxidizing slag agent
圖2:脫氧化渣劑分解后向鋼液增碳的工藝過程
以上正常冶煉過程中,材料分解后,材料中的碳部分在爐渣中與FeO+MnO參與反應(yīng),部分向頂渣-鋼液界面擴(kuò)散,然后通過擴(kuò)散進(jìn)入鋼液增碳。由于擴(kuò)散脫氧是降低頂渣中的氧,鋼液中的氧向鋼渣界面遷移,故在頂渣與鋼液的界面,存在一定的氧濃度,能夠不斷與爐渣中的碳反應(yīng),形成泡沫渣。從增碳的原理看,尤其是伊鋼精煉過程中頂渣量少,存在增碳的可能性,但是通過控制加入操作,能夠消除潛在的增碳風(fēng)險(xiǎn)。即加入脫氧化渣劑時(shí),控制吹氬強(qiáng)度,避免鋼水裸露,直接與化渣脫氧劑接觸,以及白渣形成后,控制加入量,就能夠避免增碳的風(fēng)險(xiǎn)。其中增碳的相關(guān)熱力學(xué)數(shù)據(jù)見下表7[7]:
表7:鋼液增碳的熱力學(xué)數(shù)據(jù)
Table 7: Thermodynamic data of liquid steel carburization
反應(yīng):C=[C]L |
ΔGθ/J?mol-1 |
適用溫度/K |
[C]1% |
26778-40.58T |
1718~2273 |
[C]0.5% |
26778-48.12T |
1808~2273 |
[C]0.1% |
26778-62.38T |
1812~2273 |
[C]0.01% |
26778-19.48T |
1812~2273 |
從總體效果來看,新型脫氧化渣劑將脫氧與化渣功能集成在一種材料中,減少了操作過程中物料的加入量,降低了冶煉成本,減輕了煉鋼工的勞動(dòng)強(qiáng)度,體現(xiàn)出了冶金熔劑創(chuàng)新的技術(shù)效益。
3 結(jié)論
新型脫氧化渣劑在伊鋼的工業(yè)化試驗(yàn)結(jié)果表明,將化渣材料、碳質(zhì)脫氧材料和調(diào)整爐渣Al2O3材料集成在一種材料中,能夠?qū)⒒?rarr;形成泡沫渣→頂渣成分調(diào)整三種工藝目的在一次性操作中完成,對(duì)于降本增效和減輕煉鋼工人的勞動(dòng)強(qiáng)度都有顯著的貢獻(xiàn),是伊鋼以后鋼水精煉工藝優(yōu)化的發(fā)展方向。
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