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軋鋼廠提高卷板成材率的分析與研究

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-06-18  作者:李利波 牛占平 劉亞行 袁亞星  瀏覽次數(shù):4492
 
核心提示:摘要:主要介紹了影響熱軋卷板成材率的因素,根據(jù)生產(chǎn)實踐針對影響的因素做了原因分析,并重點介紹提高成材率所做的改進措施。 關(guān)鍵詞:成材率;氧化燒損;軋廢;切頭切尾;板尾取樣
 軋鋼廠提高卷板成材率的分析與研究

李利波  牛占平  劉亞行  袁亞星

河北新金鋼鐵有限公司軋鋼廠  

摘要:主要介紹了影響熱軋卷板成材率的因素,根據(jù)生產(chǎn)實踐針對影響的因素做了原因分析,并重點介紹提高成材率所做的改進措施。

關(guān)鍵詞:成材率;氧化燒損;軋廢;切頭切尾;板尾取樣

1  前言

為了降低生產(chǎn)成本,增強企業(yè)競爭力,軋鋼廠成立了攻關(guān)小組,對卷板成材率進行攻關(guān)。我們每天到現(xiàn)場調(diào)查研究,深入生產(chǎn)一線對生產(chǎn)參數(shù)跟蹤及分析,制定改進措施,通過反復(fù)試驗,取得了可喜的成果。

2  新金軋鋼廠熱軋卷板的工藝流程

連鑄機—除毛刺—旋轉(zhuǎn)盤—稱重—入爐輥道—裝料推鋼—1#、2#加熱—出爐輥道—爐后除鱗—控寬粗軋機—中間輥道(保溫罩)—飛剪—精軋前除鱗—精軋機組—層流冷卻—機前導(dǎo)尺—1#、2#卷取—自動打捆機—1#步進梁—翻鋼機—2#步進梁—稱重—檢驗—慢速鏈運輸—打包—噴號—入庫

3  影響成材率的因素

3.1氧化燒損

在鋼坯加熱過程中,鋼坯表面的鐵元素與爐氣中的氧化性氣體發(fā)生氧化反應(yīng),生成鐵的氧化物,造成金屬損失的現(xiàn)象稱為鋼坯的氧化燒損。影響氧化燒損的因素較多,其中爐內(nèi)氣氛和加熱溫度及加熱時間的影響是主要因素。爐氣的氧化性氣氛濃度越高,氧化性氣體含量越多,氧化能力越強,鋼坯氧化燒損量越大。鋼還的氧化速度隨爐溫升高而加快,900℃開始加劇,1100℃以上氧化速度急劇上升,加熱時間越長氧化生成的氧化鐵皮量越多。

3.2軋廢

軋廢是影響成材率的一個重要因素,鋼溫不均勻、工藝故障、設(shè)備故障都有可能導(dǎo)致堆鋼事故。假設(shè)卷板日產(chǎn)量5500噸,軋廢一塊鋼坯,坯料重量就是17.3噸,成材率就降低了0.31%。因此,必項大大降低軋制故障率,減少軋廢量,提高成材率指標。

3.3切頭切尾

飛剪切頭切尾的長短,明顯影響著成材率,只有合理控制切頭切尾的長度,才能減少金屬損耗,提高成材率。

3.4板尾取樣

在1#成品庫打包處,慢速鏈旁邊板尾取樣扔著一大片,取樣長度有6米的,甚至還有8米的,取樣太長,取樣長度大,明顯影響卷板成材率。

4  采取的措施

4.1降低氧化燒損

4.1.1調(diào)節(jié)空燃比

減少煙氣中的氧含量,能大幅度降低氧化燒損,由于煤氣質(zhì)量的變化,發(fā)現(xiàn)加熱爐在設(shè)計過程中制訂的0.8的空燃比,空氣過剩較大,經(jīng)過一系列的實驗和分析,空燃比在0.6~0.7時,煙氣中氧含量較低。于是,在不影響升溫的情況下,把空燃比降低到0.6,從而降低了氧化燒損。

4.1.2優(yōu)化加熱工藝

單位面積上生成的氧化鐵皮含量與溫度呈指數(shù)關(guān)系,鋼坯在650℃以下時,基本上不生成氧化鐵皮,當(dāng)其溫度超過760℃時,氧化鐵皮厚度就顯著增加,達到可以測量的程度,當(dāng)爐內(nèi)溫度達到800℃時,氧化鐵皮厚度就顯著增加。為了降低燒損,我們對加熱爐各段溫度進行嚴格控制,具體要求如下:

卷板不同鋼種的溫度控制

卷板鋼種

均熱段溫度(℃)

出鋼溫度(℃)

普通冷軋料SPHC

1290

1080

家電板SPHC-2/-3

1280

1080

馬口鐵M鋼

1280

1080

結(jié)構(gòu)鋼

1260

1090

4.2控制軋廢

4.2.1由于軋鋼工操作不規(guī)范,造成工藝故障較多,通過制定《軋機操作規(guī)程》,組織軋鋼工培訓(xùn)和考評,提升了崗位工的技能,從而提高了操作水平,減少工藝故障。

新金軋鋼廠2021-2023年軋廢量統(tǒng)計表

年度

2021年

2022年

2023年

軋廢量(噸)

1893.22

1193.28

1287.86

成材率(%)

98.53

98.57

98.60

注:2023年成材率目標值≥98.60%。

4.3控制切頭鋼長度

在鋼坯軋制中,由于鋼坯頭部在咬入時有明顯的溫降,導(dǎo)致變形不均勻,軋制的物理作用,導(dǎo)致雜質(zhì)會向鋼坯的兩頭聚集。只有把“爛頭爛尾”切除,才能對生產(chǎn)穩(wěn)定起到一定的保障;只有加強對各規(guī)格切頭切尾長度自動化水平的控制,保證切頭切尾尺寸準確穩(wěn)定合理,才能減少浪費,提高成材率。在現(xiàn)場用盒尺檢測切頭鋼寬度,寬的有25cm的、20cm的,切頭鋼太寬。我們結(jié)合維修工調(diào)整飛剪,切頭鋼控制在10cm以內(nèi),切頭鋼量明顯減少。

4.4縮短板尾取樣長度

在1#成品庫打包處,慢速鏈旁邊板尾取樣扔著一大片,取樣長度有6米的,甚至還有8米的,取樣太長。軋鋼廠結(jié)合公司質(zhì)檢處重新制定板尾取樣標準,要求板尾取樣控制在1.5米以內(nèi)。

5  效果

新金軋鋼廠通過降低燒損、減少軋廢、減少切頭切尾和控制板尾取樣,2024年1-5月份卷板成材率明顯提高。詳見下表:

2024年1-5月份卷板成材率統(tǒng)計表

2024年

1月份

2月份

3月份

4月份

5月份

成材率(%)

98.65

98.62

98.66

98.67

98.64

由上表可以看出,2024年1-5月份都達到了98.60%以上,完成公司制定的目標任務(wù)。

6  總結(jié)

決定卷板成材率的因素有很多,通過對氧化燒損、軋廢、切頭切尾、板尾取樣的控制,成材率有了明顯的提高。只有不斷從影響成材率的各個因素分析總結(jié),在細節(jié)中不斷挖潛,才能逐步提高成材率,降低生產(chǎn)成本,增強企業(yè)的競爭力。

 
 
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