任 濤1,2,劉 林2,馮 超1,朱 榮1,楊華鵬1
( 1. 北京科技大學(xué),北京 100083; 2. 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司,山東 日照 276800)
摘要: 高廢鋼比、長(zhǎng)爐齡和降低生產(chǎn)成本是鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)爐冶煉的重要發(fā)展方向。為解決生產(chǎn)過(guò)程中提高廢鋼比例造成終點(diǎn)過(guò)吹問(wèn)題,某鋼廠針對(duì)提升復(fù)吹效果進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)爐齡推進(jìn)的可行性研究和分析,通過(guò)不斷的摸索和完善,形成了一套具有日鋼特色的轉(zhuǎn)爐經(jīng)濟(jì)爐齡控制模式。首先,將原有毛細(xì)管式的底吹透氣磚改為環(huán)縫式透氣磚,采用梅花樁底吹布局并增長(zhǎng)底吹透氣磚長(zhǎng)度的裝置改進(jìn),并結(jié)合碳氧積動(dòng)態(tài)調(diào)整底吹強(qiáng)度工藝制度來(lái)延長(zhǎng)底吹透氣磚壽命; 然后通過(guò)數(shù)值模擬方法,研究了頂吹氧氣和底吹空氣下的熔池流場(chǎng)的變化,并分析了措施實(shí)施前后爐襯侵蝕變化情況; 最后通過(guò)濺渣方式的優(yōu)化,將原濺渣模式加輕燒鎂球 + 生白云石改為加焦粉 + 輕燒白云石,并采用高槍位逐步壓槍的方式濺渣,有效減少了濺渣時(shí)長(zhǎng)和熔池侵蝕。將改進(jìn)后的生產(chǎn)工藝應(yīng)用在該鋼廠實(shí)際生產(chǎn)中,采集爐襯侵蝕、鋼鐵料消耗和爐渣全鐵數(shù)據(jù)。工業(yè)實(shí)踐結(jié)果表明,實(shí)施優(yōu)化后生產(chǎn)工藝后,鋼水質(zhì)量提升,其靜態(tài)脫磷率由前爐役的 66. 3% 提高至 70. 7% ; 冶煉和濺渣時(shí)間縮短,冶煉周期由 44 min /爐降低至 35 min /爐; 優(yōu)化后爐役的耐材成本降低1. 17 元/t,廢鋼消耗量提升 4% ,煉鋼成本降低 11. 94 元/t。
關(guān)鍵詞: 長(zhǎng)爐齡; 高廢鋼比; 復(fù)吹效果; 鋼水質(zhì)量; 降低成本
鋼鐵行業(yè)積極響應(yīng)國(guó)家綠色煉鋼、降低碳排放政策,近年來(lái)廢鋼單耗不斷提升,鐵水熱量不足,終點(diǎn)過(guò)吹導(dǎo)致耐材侵蝕加劇[1],護(hù)爐時(shí)間長(zhǎng)、鋼水脫磷難、低碳鋼碳控制不穩(wěn)定、耐材成本高[2]、噴濺等問(wèn)題凸顯。鋼水產(chǎn)量的提升和質(zhì)量的穩(wěn)定來(lái)源于轉(zhuǎn)爐爐型的穩(wěn)定和復(fù)吹效率的提高,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,煉鋼區(qū)域從這兩方面入手,不斷摸索,對(duì)護(hù)爐模式和底吹系統(tǒng)進(jìn)行不斷的優(yōu)化和總結(jié),力求開(kāi)發(fā)出一套適用于當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài)下的經(jīng)濟(jì)質(zhì)量爐齡控制模式。
1 背 景
1. 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)/質(zhì)量性能指標(biāo)( 攻關(guān)前指標(biāo))
攻關(guān)前主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo): 鋼鐵料消耗1 076. 3 kg /t、碳氧積 30. 3、終渣 TFe22. 2% 、濺渣時(shí)間 6. 9 min、靜態(tài)脫磷率 66. 3% 、一倒率 95. 4% 、耐材成本 2. 37 元/t。
1. 2 主要問(wèn)題或差距
( 1) 爐齡要求較高,爐齡按照 > 10 000 爐控制。爐底侵蝕嚴(yán)重,無(wú)法滿足高爐齡要求,爐齡 2 000 爐開(kāi)始采取漲爐底操作方式,轉(zhuǎn)爐爐底吹效果開(kāi)始變差,在爐役后期底吹透氣性更差,特別在廢鋼單耗較高的生產(chǎn)狀態(tài)下?tīng)t內(nèi)動(dòng)力學(xué)條件不足,噴濺比例升高、脫磷效果差、廢鋼熔化不均勻、碳控制不穩(wěn)定[3]。
( 2) 生產(chǎn)主要鋼種為低碳低磷鋼種,且由于熱量不足終點(diǎn)過(guò)氧化嚴(yán)重,耐材侵蝕加劇,補(bǔ)爐頻次及濺渣時(shí)間長(zhǎng),爐型不穩(wěn)定,產(chǎn)能受限[4]。
2 問(wèn)題解決方案
2. 1 透氣元件形式優(yōu)化
原有底吹透氣磚為毛細(xì)管透氣磚,其特點(diǎn)是分散供氣,但單管尺寸小、氣流強(qiáng)度低易被覆蓋。環(huán)縫式透氣磚特點(diǎn)是單管氣流強(qiáng)度大,不容易堵塞。計(jì)劃將底吹透氣磚更改為環(huán)縫式透氣磚,增大底吹氣量調(diào)節(jié)性,從根本上解決透氣磚容易被覆蓋導(dǎo)致?tīng)t役中后期透氣不良,底吹效果差的問(wèn)題[5]。底吹磚結(jié)構(gòu)示意如圖 1和圖 2 所示。
2. 2 底吹磚長(zhǎng)度及爐底磚優(yōu)化
增長(zhǎng)底吹透氣磚長(zhǎng)度,減少永久層厚度,通過(guò)加長(zhǎng)工作層的長(zhǎng)度,延長(zhǎng)底吹磚的使用壽命[6]。砌筑方案如圖 3 和圖 4 所示。
利用梅花樁特性,通過(guò)樁間隙填充熔渣,增加爐底的抗沖擊能力,進(jìn)一步延長(zhǎng)底吹磚使用壽命。如圖 5和圖 6 所示。
2. 3 根據(jù)碳氧積變化底吹強(qiáng)度動(dòng)態(tài)調(diào)整
常規(guī) 狀 態(tài) 下 底 吹 強(qiáng) 度 控 制: 0. 065 → 0. 054 →0. 097 m3 /( t·min) 。根據(jù)底吹裸露不明顯,上調(diào)整底吹強(qiáng)度,保證底吹效果; 底吹裸露明顯,碳氧積低于22 × 10 - 4,下調(diào)底吹強(qiáng)度,保證爐底侵蝕速度受控[7]。爐底控制常態(tài)如圖 7 所示。
2. 4 氧槍噴頭選定及流場(chǎng)模擬
眾所周知,復(fù)合吹煉增加了底部供氣,加強(qiáng)了轉(zhuǎn)爐內(nèi)鋼水的攪拌力,使轉(zhuǎn)爐內(nèi)鋼水成分和溫度的不均勻性得到有效改善,碳氧反應(yīng)更進(jìn)一步接近平衡,避免了鋼水過(guò)氧化,提高了轉(zhuǎn)爐脫磷和脫硫的能力[8]。所以頂吹和底吹的匹配度至關(guān)重要。
2. 4. 1 噴頭選型
針對(duì)不同工況選用了幾種氧槍噴頭參數(shù)作為基礎(chǔ)常用參數(shù)如表 1 所示。
2. 4. 2 復(fù)吹流場(chǎng)模擬
1) 條件設(shè)定[9]
入口: 頂吹: 383. 35 m /s( 65 000 m3 /h) ;
底吹: 81. 24 m /s( 180 m3 /h) × 8;
出口: 標(biāo)準(zhǔn)大氣壓;
表面張力: 1. 3 N/m;
接觸角: 150°。
2) 材質(zhì)設(shè)定
頂吹/底吹( 空氣) : 密度 1. 225 kg /m3,選擇密度不變做模擬;
鋼水: 密度 7 000 kg /m3。
3) 鋼水表面形貌
吹氣流使鋼水表面形成沖擊坑,沖擊坑周圍形成凸起。同時(shí)底吹氣泡上浮,使液面表面氣泡溢出位置形成凸起與噴濺。如圖 8 所示,沖擊坑深度約 0. 6 m( 約總深度 1 /3) 。
4) 底吹氣泡形貌
底吹氣體形成氣泡上浮,受入口角度和鋼水流動(dòng)影響,氣泡上浮路徑向中心略傾斜。如圖 9 所示。
由于設(shè)置氣體密度不變,因此氣泡體積不變。若設(shè)置氣泡密度可變,則氣泡在上浮過(guò)程中會(huì)發(fā)生膨脹。但氣泡上浮與鋼水流動(dòng)基本規(guī)律相同,模擬結(jié)果可用于規(guī)律分析研究。
5) 鋼水流場(chǎng)形貌
xy 截面,鋼水表面因頂吹氣流作用,鋼水從中心流向周圍,再形成流向中心的環(huán)流。
yz 截面,因頂吹和底吹共同作用,鋼水在底吹氣流兩側(cè)分別形成環(huán)流。
同時(shí)鋼水液面流速最高,爐壁附近流速低。鋼水內(nèi)部流場(chǎng)主要受底吹影響,如圖 10 所示。
通過(guò)圖 11 可以基本判定爐內(nèi)鋼水的混合程度: 鋼水總體流動(dòng)與混合很充分,僅底部中心與側(cè)面爐壁附近流速較低。
因此有兩個(gè)鋼水混勻程度評(píng)價(jià)指標(biāo): ①鋼水平均流速: 此時(shí)為 0. 195 m /s; ②鋼水低流速分布區(qū)域大小:通過(guò) xy 或 yz 兩個(gè)截面流速云圖判斷,如圖 11 所示。綜上所述,若鋼水平均流速較高,且流速分布均勻,低速區(qū)域較小,則可判斷此時(shí)工藝對(duì)鋼水混勻效果更好。
2. 5 濺渣方式優(yōu)化
2. 5. 1 原濺渣模式
原濺渣模式參數(shù)如下:
(1) 調(diào)渣劑: 輕燒鎂球 + 生白云石;
(2) 濺渣時(shí)長(zhǎng): 6 ~ 7 min;
(3) 濺渣方式: 開(kāi)氮后加入 3 ~ 5 kg /t 生白云石 +1. 6 kg /t 輕燒鎂球,槍位采用低槍位起渣 + 高槍位逐步壓槍的方式濺渣。
(4) 存在缺陷: 濺渣時(shí)間長(zhǎng),爐底上漲嚴(yán)重,熔池侵蝕嚴(yán)重。
2. 5. 2 優(yōu)化后濺渣模式
優(yōu)化后濺渣模式參數(shù)如下[10]:
(1) 調(diào)渣劑: 焦粉 + 輕燒白云石;
(2) 濺渣時(shí)長(zhǎng): 3. 5 ~ 4. 5 min;
(3) 濺渣方式: 放鋼末期,從爐后用管道噴入爐內(nèi)1 ~ 2 kg /t 焦末進(jìn)行渣脫氧,下槍開(kāi)氮后加入 1 ~ 2 kg /t輕燒白云石,槍位采用高槍位逐步壓槍的方式濺渣。
如圖 12 所示。
3 實(shí)踐結(jié)果
3. 1 爐襯侵蝕對(duì)比
采取了解決措施方案后,對(duì)比前代爐役,爐齡穩(wěn)定受控,全爐役爐底透氣磚清晰可見(jiàn)。
3. 1. 1 爐底對(duì)比( 爐齡 3 800 爐)
(1) 前代爐役爐底高低不平,透氣磚位置不明顯;底吹利用率低。
(2) 當(dāng)代爐役爐底厚度均勻,透氣磚位置侵蝕明顯,但侵蝕比較均勻。
(3) 環(huán)縫式底吹侵蝕速度較毛細(xì)管慢,有利于提高經(jīng) 濟(jì) 爐 齡。環(huán) 縫 式 底 吹 3 872 爐 時(shí),侵 蝕 速 度:0. 056 mm /爐; 毛細(xì)管式底吹 3 876 爐時(shí),侵蝕速度:0. 066 mm /爐。如圖 13 所示。
3. 1. 2 爐身對(duì)比( 爐齡 3 800 爐)
(1) 前代爐役爐帽粘鋼粘渣嚴(yán)重,除小面三角區(qū)外其他位置偏厚,小面三角區(qū)侵蝕明顯較快。
(2) 當(dāng)代爐役整體厚度均勻,大面變薄,小面侵蝕減弱。整體爐型由前代“葫蘆狀”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;圓桶狀”。
如圖 14 所示。
3. 2 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比
通過(guò)不斷的摸索和研究,采取解決措施方案后取得了階段性的成果,爐型穩(wěn)定受控,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)明顯提升。當(dāng)前廢鋼比較上代爐役平均升高 4% ,終點(diǎn)過(guò)吹更為嚴(yán)重,但從各項(xiàng)指標(biāo)看,鋼鐵料消耗( RECC)同比降低 4. 8 kg /t,終渣全鐵降低 3. 1% ,耐材成本降低 1. 17 元/t。
4 結(jié) 語(yǔ)
通過(guò)對(duì)底吹元件更換、底吹磚長(zhǎng)度更改及爐底梅花樁布局設(shè)計(jì)、氧槍噴頭參數(shù)配合底吹設(shè)定、濺渣護(hù)爐式調(diào)整、輕補(bǔ)爐底的應(yīng)用,有效地提升了轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)能力、鋼水質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本,延長(zhǎng)了經(jīng)濟(jì)爐役周期。
( 1) 冶煉周期縮短: 現(xiàn)爐役前 6 000 爐齡冶煉周期為 36. 54 min,比上代爐役前 6 000 爐齡冶煉周期為44. 74 min 低 8. 2 min。
( 2) 鋼水質(zhì)量提升: 靜態(tài)脫磷率: 現(xiàn)爐役靜態(tài)脫磷率 70. 8% ,比上爐役 66. 3% 高 4. 5% 。
( 3) 生產(chǎn)成本降低: 鋼鐵料消耗: 現(xiàn)爐役鋼鐵料消耗為 1 071. 5kg /t,比上爐役1 076. 3kg /t 降低 -4. 8 kg /t。終渣全鐵: 現(xiàn)爐役 18. 4% ,比上爐役 22. 2% 低 3. 8% 。耐材成本: 補(bǔ)爐料成本降低 1. 17 元/t。
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