陳生利
(廣東中南鋼鐵股份有限公司,廣東韶關(guān) 512123)
摘要:韶鋼7號高爐(2200m3)2022年3月大修投產(chǎn)后3個鐵口出現(xiàn)較為嚴重的噴濺現(xiàn)象,造成出鐵時渣鐵流偏小,易導(dǎo)致高爐爐內(nèi)憋渣鐵,影響高爐穩(wěn)定、順行。后續(xù)采取了降低爐內(nèi)壓差、優(yōu)化高爐操業(yè)制度、鐵口壓漿、改善炮泥質(zhì)量、重新制作鐵口泥套等措施進行綜合治理,取得了良好的效果,使鐵口噴濺問題得到了有效的控制,高爐鐵產(chǎn)量逐步由6800t/d提升至7200t/d以上水平,效果顯著。
關(guān)鍵詞:高爐;鐵口噴濺;壓漿
0 前言
韶鋼7號高爐有效容積2200m3,于2021年10月18日停爐大修,2022年3月31日點火開爐。高爐設(shè)南北兩個出鐵場,3個鐵口(南側(cè)兩鐵口夾角60°)。液壓炮和開口機異側(cè)布置。正常出鐵制度為南、北兩個出鐵口交替出鐵,另外一個修補備用(1#鐵口北邊修溝除外)。自該高爐投產(chǎn)后,鐵口出鐵噴濺問題嚴重,使爐內(nèi)渣鐵不能及時有效的排放,直接影響高爐正常的生產(chǎn),造成高爐產(chǎn)量低、消耗、礦耗高、環(huán)保等一系列問題。
1 鐵口噴濺的影響
1.1 影響爐外作業(yè)安全
韶鋼7號高爐高爐鐵口噴濺在鐵口出鐵過程中渣鐵流分散嚴重,出鐵過程中煙塵大,爐前除塵系統(tǒng)負荷過重難以及時排除,出鐵場煙塵污染嚴重,對環(huán)保管控造成很大的影響(見圖1),鐵口堵口后大溝兩邊渣鐵堆積嚴重,需24h安排專門的勾機隨時待命清理,大大增加了爐前員工的工作量(見圖2);同時由于鐵口噴濺,爐前員工在鐵口周邊區(qū)域作業(yè)時安全隱患極大。
另外,韶鋼7號高爐鐵口區(qū)域采用圍蔽式結(jié)構(gòu),在鐵口長時間噴濺嚴重時,引起鐵口區(qū)域溫度高及部分鐵花飛濺到開口機、液壓炮油管上,造成開口機、液壓炮油管頻繁燒壞,對正常生產(chǎn)造成極大的困擾。使用高強度炮泥后噴濺有緩解但未從根本上解決。表1是使用高強度炮泥后鐵口噴濺情況。
表1 使用高強度炮泥后鐵口噴濺情況
鐵口號 |
使用日期 |
出鐵爐次 |
無噴濺爐次 |
一般噴濺爐次 |
噴濺嚴重爐次 |
漏鐵爐次 |
1號鐵口 |
4月16-30日 |
61 |
43 |
16 |
2 |
|
3號鐵口 |
4月16-30日 |
62 |
35 |
21 |
5 |
1 |
合計 |
|
123 |
78 |
37 |
7 |
1 |
說明 |
從4月16日70151爐次開始使用高強度炮泥,至4月30日,共使用123爐次。1號和3號鐵口深度平均分別達到3448mm、3458mm。 |
1.2 對高爐生產(chǎn)的影響
1.2.1 對高爐穩(wěn)定性的影響
鐵口長時間噴濺會影響爐內(nèi)渣鐵不能及時有效的排放,渣鐵難以出凈,高爐受憋,引起高爐壓差高且時有冒尖,需經(jīng)常減風過渡,造成高爐加減風頻繁,高爐長期慢風作業(yè)(正常風量4900m3/min,實際4750m3/min),導(dǎo)致高爐風速低,鼓風動能小,風口回旋區(qū)窄,中心氣流不足,易造成高爐中心堆積,對高爐穩(wěn)定、順行造成重大影響。
1.2.2 對高爐產(chǎn)量及指標的影響
鐵口長時間噴濺出渣鐵差,高爐經(jīng)常減風,造成高爐冶煉強度降低,影響產(chǎn)量減少。因高爐長時間壓差高,高爐在操作上被迫采取降低礦焦比、小批重、發(fā)展中心氣流等措施改善高爐透氣性,造成高爐消耗高,技術(shù)經(jīng)濟指標差,鐵口噴濺造成鐵損大,金屬收得率低,礦耗高。圖1是韶鋼7號高爐2022年4-5月礦耗趨勢,圖2是韶鋼7號高爐2022年4-5月金屬收得率趨勢。
圖1 韶鋼7號高爐2022年礦耗趨勢
圖2 韶鋼7號高爐2022年4-5月金屬收得率趨勢
2 鐵口噴濺的原因分析
高爐鐵口嚴重噴濺一般出現(xiàn)在大中修高爐開爐后,主要原因是耐材烘烤后產(chǎn)生的水蒸氣、爐內(nèi)產(chǎn)生的煤氣通過耐材縫隙竄入鐵口孔道,使渣鐵在煤氣或蒸汽的巨大壓力下噴濺而出[2]。比較直接的原因有:
①7號高爐鐵口部位爐墻是采用碳磚和棕剛玉預(yù)制件整體砌筑而成(見圖3),鐵口孔道橫向交叉方向上的磚縫以及鐵口孔道泥芯外環(huán)和碳磚之間搗打料致密程度差,是鐵口孔道產(chǎn)生竄風的主要因素;
②冷卻壁間的縫隙竄氣;
③風口各套與風口組合磚之間縫隙竄氣;
④爐缸耐材砌筑時灰漿不夠飽滿或者磚縫超標砌體間竄氣。
圖3 7號高爐鐵口部位碳磚及棕剛玉
2.1 冷卻壁之間縫隙
高爐冷卻壁間縫隙采用碳化硅搗打料填充,間縫隙狹小,內(nèi)寬外窄。外側(cè)縫隙一般在 20~30mm,內(nèi)側(cè)縫隙最大可至50mm,搗料施工非常困難。施工過程中采用手工搗打,密實度難以保證,開爐后碳化硅搗打料干燥收縮,出現(xiàn)較大縫隙,形成煤氣通道[2]。
2.2 風口各套與風口組合磚之間縫隙
由于風口套為銅件,熱膨脹系數(shù)大。高爐投入生產(chǎn)后,受溫度影響,風口套及組合磚均會膨脹,為了保護設(shè)備,消除熱應(yīng)力,風口套與組合磚之間需要填充緩沖泥漿,施工過程的細節(jié)控制不好,就會成為高爐煤氣泄漏的通道。
2.3 耐火砌體間縫隙
耐火磚之間需要用結(jié)合劑填充密封。如果灰漿不夠飽滿,磚縫就會超標,加之鐵口通道所選用的耐材比較復(fù)雜,碳磚和剛玉磚組合在一起,由于材料性質(zhì)的差異,也給鐵口通道的密封帶來很大困難。
2.4 爐殼與冷卻壁間縫隙
在高爐砌筑時,爐殼與冷卻壁之間的縫隙,原工藝是采用鐵屑填充。由于這種施工方法費時費力,所以現(xiàn)工藝采用自流式耐火泥漿填充,烘爐期間采取壓力灌漿,以增加密實度。灌漿料的性能選擇不當或者施工方法不妥,均會造成冷卻壁與爐殼間存在較多的縫隙,加上爐殼鋼結(jié)構(gòu)密封不嚴,常常會造成大量煤氣泄漏。圖4是鐵口出渣鐵情況受力分析圖,圖4是鐵口孔道竄煤氣示意圖。
圖4 鐵口出渣鐵情況受力分析圖
3 鐵口噴濺治理措施
3.1 降低高爐爐內(nèi)壓差
韶鋼7號高爐開爐后風口面積為0.3321m2,2022年4月28日休風風口面積縮小到0.3265m2,確保高爐風速及鼓風動能,爐內(nèi)采取高壓差(210KPa)、高頂壓(245KPa)操作,因熱風壓力、壓差高在一定程度上加劇了鐵口噴濺。
為解決鐵口噴濺對高爐生產(chǎn)造成的被動情況,煉鐵技術(shù)人員技術(shù)攻關(guān),采取上、下部調(diào)劑的方式改善爐內(nèi)氣流分布:
①擴大風口面積。至2022年10月,利用高爐休風機會,分三次將高爐風口面積逐步調(diào)整至0.3471m2,提高高爐入爐風量,活躍爐缸;
②使用長風口。利用高爐休風機會,分三次將小套長度為541mm的短風口全部調(diào)整為581mm的長風口,促進中心氣流暢通;
③由圓形溜槽改為方形溜槽,實現(xiàn)精準布料;
④優(yōu)化布料制度。布料矩陣由“平臺+漏斗”改為“中心加焦”模式,改善爐況一方面穩(wěn)定爐況,提高爐況的抗波動能力,另一方面減少高爐熱風壓力的波動,有利于減少鐵口噴濺,促進及時出干凈渣鐵。
3.2 優(yōu)化高爐操業(yè)制度
為進一步緩解鐵口噴濺,爐內(nèi)為爐外創(chuàng)造良好的出鐵條件,在確保高爐穩(wěn)定順行的前提下,韶鋼7號高爐制定合理、科學的攻、守、退的操作制度,提高對高爐的管控水平:
①每班制定詳細的操業(yè)方針,值班工長嚴格執(zhí)行好操業(yè)方針的同時,持續(xù)提高其精細化操業(yè)水平,精心操作,維護爐況的穩(wěn)定;
②根據(jù)走料及爐況順行情況,風量盡可能維持在4900m3/min以上的水平,優(yōu)先提升鼓風動能,保持爐芯、爐缸活躍;
③值班工長每班對理論堿度進行檢查、校核,同時加強爐溫管控的精準性:PT:目標1495℃~1535℃;[Si]:0.30~0.60%;R:1.20-1.27;[S]:0.020~0.035%。
3.3 鐵口壓漿
3.3.1 鐵口、風口區(qū)域壓漿
韶鋼7號高爐利用休風機會對風口、鐵口區(qū)域進行壓漿,消除風口各套與風口組合磚之間縫隙竄氣、冷卻壁間的縫隙竄氣原因引起的鐵口噴濺因素。具體如下:
①風口中套壓漿;
②第4層冷卻壁原有10個壓漿孔清通,進行壓漿;
③每個鐵口兩側(cè)各開2個孔壓漿;
④爐底1層冷卻壁下部開孔5個,將冷卻壁縫隙水排出。
3.3.2鐵口孔道在線壓漿
在正常生產(chǎn)時,通過鐵口孔道壓漿方式,將軟質(zhì)壓漿料壓入鐵口孔道,堵塞煤氣通過爐缸耐材竄入鐵口孔道的縫隙,從而降低鐵口噴濺現(xiàn)象。步驟如下:
①正常生產(chǎn)期間拔炮后重新裝炮后掏空泥炮前段600mm左右空間,裝入自流修補料(15-20Kg);
②炮口最前段預(yù)留80mm用炮泥堵上,用小鉆頭Φ50mm鉆鐵口至紅點然后堵口打入炮泥,30min左右拔炮;
③在線壓漿可根據(jù)實際鐵口噴濺情況靈活操作。圖11是液壓炮裝軟質(zhì)壓漿料示意圖。
3.4 改善炮泥質(zhì)量
高爐堵口炮泥作為高爐堵鐵口的材料,其質(zhì)量好壞直接影響鐵口的壽命及出鐵狀態(tài),好的炮泥既能防止鐵口跑大流、泥潮、鐵口噴濺等不利影響,又能保證炮泥硬度適中,鐵口好開好維護。對鐵口炮泥的質(zhì)量要求:要有足夠的耐火度,合適的氣孔率,以及抗鐵水沖刷、侵蝕能力強,同時要有好的透氣性,易于烘干不裂,燒結(jié)性能好,強度高,開口性能好,污染小,有好的可塑性[1]。
韶鋼7號高爐鐵口噴濺對高爐正常生產(chǎn)影響大后,經(jīng)煉鐵技術(shù)人員評估決定將常規(guī)炮泥改為高強度、高馬夏值炮泥。通過試用瑞爾高強度炮泥后效果明顯,噴濺現(xiàn)象改善,在這種情況下,在治理鐵口噴濺前期使用瑞爾高強度炮泥,逐步采取相關(guān)治理措施后過渡到瑞爾高強度炮泥加瑞爾常規(guī)炮泥,治理后期使用瑞爾常規(guī)炮泥,通過對炮泥質(zhì)量的改善及不同時期炮泥的搭配使用,對治理鐵口噴濺起到了積極的促進作用。
3.5 重新制作泥套
2022年5月,韶鋼7號高爐利用長時間休風機會,將3個鐵口均重新做泥套,消除因泥套原因引起的鐵口噴濺因素。主要步驟如下:
①拆除鐵口框架保護板,清理鐵口到碳磚之間所有耐材;
②鐵口用Φ50mm鉆頭鉆至1700mm位置并吹掃干凈;
③在鐵口框架上焊接厚度δ30mm鋼盲板并在盲板上開設(shè)兩個Φ30mm,壓漿孔利用壓漿孔壓入流動性好滲透性強的碳質(zhì)壓入料;
④初凝后清理至碳磚的壓入料,原樣恢復(fù)鐵口保護板,澆注泥套。圖6是制作泥套示意圖。
圖5 制作泥套示意圖
4 治理效果
韶鋼7號高爐大修后于2022年3月31日點火開爐,開爐后鐵口持續(xù)噴濺,通過以上幾個措施的實施,2022年9月下旬鐵口噴濺情況得到有效控制,鐵口噴濺現(xiàn)象得到控制后高爐產(chǎn)能得到釋放,2022年12月高爐產(chǎn)量升高(產(chǎn)量由6800t/t提升至7200t/d),消耗下降(燃料比由515kg/t下降至510kg/t)。圖7是治理后產(chǎn)量、礦耗趨勢圖。
圖6 產(chǎn)量、礦耗趨勢圖
5 小結(jié)
(1)高爐煉鐵生產(chǎn)是一項非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程,屬于“黑匣子”操作,而鐵口噴濺是高爐大中修后現(xiàn)場常見的問題。
(2)2022年3月31日韶鋼7號高爐開爐后,3個鐵口長時間噴濺,韶鋼煉鐵技術(shù)人員使用新技術(shù)、新工藝,通過上述多種措施快速的治理鐵口噴濺,2022年10月上旬鐵口噴濺情況得到有效控制,爐況轉(zhuǎn)入穩(wěn)定順行,鐵口噴濺現(xiàn)象得到控制后高爐產(chǎn)能得到釋放,高爐產(chǎn)量升高,消耗下降。
參考文獻
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