劉博 柴文花
(新疆天山鋼鐵巴州有限公司)
摘要:本文總結(jié)了巴州鋼鐵A高爐單爐發(fā)揮極致效率所開展的工作,通過優(yōu)化高爐操作制度和工藝、抓好爐前出鐵管理,提高富氧、風(fēng)量及廢鋼加入量,在實(shí)現(xiàn)高爐強(qiáng)化冶煉的基礎(chǔ)上,主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)顯著提升。
關(guān)鍵詞:極致效率 強(qiáng)化冶煉 操作優(yōu)化
0 引言
巴州鋼鐵為了應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的生產(chǎn)形勢(shì),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式發(fā)生調(diào)整,由雙高爐改為單高爐生產(chǎn),單爐模式生產(chǎn)運(yùn)行后。工序間生產(chǎn)節(jié)奏打亂、能源放散率走高及回收利用率下降,亟需提升單爐產(chǎn)量,發(fā)揮A高爐極致效率、極致產(chǎn)能,來實(shí)現(xiàn)公司各個(gè)產(chǎn)線的產(chǎn)能平衡、能源平衡和資產(chǎn)效能的最大化,提升巴州鋼鐵的競(jìng)爭(zhēng)力。
1 存在的問題
1、焦炭質(zhì)量總體欠佳,且穩(wěn)定性不足,各焦種之間質(zhì)量差別大,引起熱制度很難穩(wěn)定。進(jìn)廠焦種多,2023年進(jìn)廠焦炭多達(dá)13種,因頻繁調(diào)整配比,對(duì)高爐帶來沖擊,時(shí)常采取退負(fù)荷操作,以穩(wěn)定爐況,為了客觀評(píng)價(jià)各家焦炭質(zhì)量,我們采取分廠家、分類別進(jìn)行使用的方式,所以在不同焦炭切換時(shí)往往造成熱制度不穩(wěn)定,再累加其他不利因素,所以高爐穩(wěn)定性差;原料方面:自產(chǎn)燒結(jié)礦比例長(zhǎng)期保持在60-65%之間,燒結(jié)礦5-10mm>25%,含粉高,同時(shí)為降低成本,配吃有害元素偏高的精粉,燒結(jié)礦平均含Zn在0.1%以上,加劇了爐況不穩(wěn)定因素。
2、鋅負(fù)荷高,導(dǎo)致有害元素富集,周期性結(jié)厚、脫落,操作爐型不穩(wěn)定。前端原料含鋅較高,導(dǎo)致高爐鋅負(fù)荷達(dá)到0.8-1.2kg/t,嚴(yán)重超標(biāo)。鋅的富集導(dǎo)致風(fēng)口中小套上翹漏煤氣、中小套損壞,高爐頻繁休風(fēng)。另外在高爐內(nèi)部形成鋅富集,引起爐墻結(jié)厚結(jié)瘤,并且周期性脫落,引起爐況失常。
3、爐役后期,爐缸溫度持續(xù)升高,制約高爐提產(chǎn)。A高爐自開爐投產(chǎn)以來運(yùn)行已12年,爐缸溫度呈上升趨勢(shì),最高時(shí)溫度超過711℃,對(duì)生產(chǎn)安全和提高產(chǎn)能帶來了較大影響。對(duì)爐缸象腳區(qū)、爐缸側(cè)壁溫度重點(diǎn)監(jiān)控,確保高爐安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2 采取的措施
1、強(qiáng)化爐前鐵口噴濺管理
1)高爐風(fēng)口大套以下全面、經(jīng)常性壓漿,堵塞煤氣通路,重點(diǎn)是鐵口區(qū)域壓漿;2)采用多鉆頭開口方式,新增φ35鉆頭,用φ45、φ35遞次使用,φ45鉆頭開進(jìn)深度1.5m,更換為φ35鉆頭開進(jìn)至深度2.5m,更換為φ32的六棱鋼釬繼續(xù)開進(jìn),確保鐵口開透,減緩噴濺;3)提升炮泥質(zhì)量,讓提產(chǎn)與炮泥質(zhì)量相匹配,炮泥強(qiáng)度提高,燒結(jié)性能好,透氣性良好,耐渣鐵侵蝕性能較高,鐵口工作狀態(tài)穩(wěn)定;4)采取單場(chǎng)連出方式,可以有效緩解噴濺;5)鐵口孔道壓入堵漏,借鑒同行利用炮泥封堵漏點(diǎn)治理鐵口噴濺的方法,設(shè)計(jì)專用炮頭,能夠從鐵口孔道壓漿直達(dá)煤氣泄漏點(diǎn)。
2、全過程做好有害元素的控制,保爐況穩(wěn)定
1)根據(jù)高爐Zn負(fù)荷富集情況,制定不同Zn負(fù)荷下高爐排Zn方案。方案一:入爐Zn負(fù)荷>0.6kg/t,執(zhí)行日常排Zn;方案二:Zn富集量>30噸,執(zhí)行洗爐排Zn;方案三:Zn富集量>60噸,降料面排Zn。
2)以瓦斯灰含鋅量為基準(zhǔn),靈活推行中心加焦操作。由于巴州鋼鐵焦炭全部外購(gòu),加之環(huán)保壓力,目前存儲(chǔ)焦炭場(chǎng)地有限,短倒頻次增加,導(dǎo)致總體焦炭粒度偏碎,高爐中心氣流總體偏弱,穩(wěn)定性不足。通過對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)和生產(chǎn)實(shí)際,采取中心加焦模式并促進(jìn)中心氣流穩(wěn)定,進(jìn)一步提升爐況穩(wěn)定性,排鋅能力會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。基本制度如下:方案一:瓦斯灰鋅含量≤15%,中心加焦比例10%;方案二:瓦斯灰鋅含量≤12%,中心加焦比例15%;方案三:瓦斯灰鋅含量≤9%,中心加焦比例18%。
3、強(qiáng)化原料管理優(yōu)化槽下篩分
1)改焦炭搭配模式,穩(wěn)定爐溫爐況。通過學(xué)習(xí)對(duì)標(biāo),煉鐵廠將A高爐使用焦炭模式進(jìn)行了改變,面對(duì)進(jìn)廠焦種增加的現(xiàn)狀,為確保高爐穩(wěn)定順行,眼睛向內(nèi)找問題,優(yōu)化操作,由單一焦炭品種使用轉(zhuǎn)為多品種共同使用,減少焦炭切換頻次,采取主焦+副焦模式,固定主焦比例≥70%,規(guī)避兩個(gè)品種質(zhì)量差距大切換時(shí)帶來的熱制度、甚至是爐況的波動(dòng),有效促進(jìn)爐溫爐況穩(wěn)定性提升。
2)細(xì)化操作方針,嚴(yán)肅工藝執(zhí)行。細(xì)化操作應(yīng)對(duì)預(yù)案,計(jì)算多種焦炭質(zhì)量加權(quán)平均,針對(duì)不同質(zhì)量均值,制定不同的產(chǎn)量、焦比、風(fēng)量、壓差操業(yè)方針,命中率≥90%,并要求值班工長(zhǎng)嚴(yán)格執(zhí)行。
3)強(qiáng)化槽下篩分,減少粉末入爐。根據(jù)高爐爐況狀態(tài),以料速7.7批/小時(shí)為基準(zhǔn),匹配時(shí)間最長(zhǎng)的備料速度,降低槽下燒結(jié)礦的T/M值,強(qiáng)化槽下篩分能力,減少粉末入爐比例,通過現(xiàn)場(chǎng)計(jì)算與調(diào)整,當(dāng)?shù)V批設(shè)定31t,配比67:33時(shí),槽下燒結(jié)礦的T/M值為25kg/s,隨著礦批的增減,T/M值相對(duì)應(yīng)的增減,槽下<5mm比例降低至1.49%。
4、優(yōu)化工藝參數(shù),持續(xù)攻關(guān),促進(jìn)高爐產(chǎn)能提升
1)本質(zhì)入手,優(yōu)化初始?xì)饬鞣植肌?duì)標(biāo)同行業(yè)內(nèi)同爐型高爐下部制度的定位,擬逐步縮小風(fēng)口面積,鼓風(fēng)動(dòng)能由原來8500kg·m/s左右提升到10000kg·m/s以上。動(dòng)能大幅提升后,高爐初始?xì)饬靼l(fā)生根本性變化,高動(dòng)能有效打通了中心氣流,提供爐缸活躍性,高爐抗波動(dòng)性顯著加強(qiáng),中心初始?xì)饬魍ㄍ负笾行呐配\能力得到加強(qiáng),為高爐穩(wěn)定順行創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。
2)優(yōu)化高爐四大操作制度。送風(fēng)制度:對(duì)高爐送風(fēng)參數(shù)逐步優(yōu)化調(diào)整,采用大風(fēng)量、高頂壓、高動(dòng)能措施,2024年平均風(fēng)量提高并穩(wěn)定在3100m³/min以上,同步提高爐頂壓力,高爐頂壓較2023年提高5kpa,送風(fēng)制度更趨合理,爐缸活躍度持續(xù)改善;裝料制度:結(jié)合原燃料條件,堅(jiān)持“雙氣流原則,發(fā)展中心兼顧邊緣”的布料矩陣, 保持焦炭平臺(tái)(≥5環(huán))穩(wěn)定,靈活調(diào)整礦平臺(tái)寬度(≥3環(huán))以適應(yīng)爐況及原燃料變化。 通過布料制度優(yōu)化,提高爐況適應(yīng)能力,實(shí)現(xiàn)爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,并保持較高煤氣利用率;造渣制度:為了保證含鈦爐渣流動(dòng)性,合理控制渣中MgO,操作中需維持較低的爐渣堿度,由于品位低、堿金屬較高,控制相對(duì)較低的爐渣堿度和相對(duì)較高的MgO/AL2O3比,渣中MgO控制在8%以上,有利于爐況穩(wěn)定;熱制度:生產(chǎn)含Si控制在0.25-0.4%之間,鐵水物理熱>1480℃,鐵水物理熱合格率目標(biāo)100%,保證爐缸均勻活躍,又提高了煉鋼工序的熱能利用。
5、抓好“四害”治理,確保高爐穩(wěn)定高效運(yùn)行。有害元素富集:強(qiáng)化原燃料質(zhì)量、有害元素的管理,制定管理辦法,制定《高爐排鋅、排堿方案》結(jié)合爐況對(duì)入爐有害元素及排出統(tǒng)計(jì)分析,并采取相應(yīng)處理措施;風(fēng)口漏水:采取改進(jìn)風(fēng)口結(jié)構(gòu)、降低渣比、改善煤粉粒度、加強(qiáng)噴槍調(diào)整等措施,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)使用周期0損傷;冷卻壁損壞:通過聯(lián)動(dòng)改善焦炭質(zhì)量;加長(zhǎng)風(fēng)口長(zhǎng)度;優(yōu)化布料制度,均衡邊緣氣流分布;維持合理的冶煉強(qiáng)度,控制產(chǎn)量、富氧率等措施,實(shí)現(xiàn)冷卻壁渣皮的穩(wěn)定,減少冷卻壁損傷;爐底溫度高:高爐爐缸為陶瓷杯+碳磚結(jié)構(gòu),針對(duì)2023年出現(xiàn)的爐底溫度升高問題。持續(xù)采用定期配加釩鈦球團(tuán)礦養(yǎng)護(hù)爐缸的方式,控制爐底溫度持續(xù)升高。
5、開展算賬經(jīng)營(yíng),高爐加廢鋼、提富氧攻關(guān)活動(dòng)
1)測(cè)算高爐加廢鋼性價(jià)比分析,在廢鋼價(jià)格合適前提下大量配加廢鋼,不斷發(fā)揮高爐極致產(chǎn)能,如下圖:
項(xiàng)目 |
廢鋼單耗 |
鐵水日產(chǎn) |
富氧 |
入爐品位(%) |
主材單耗 |
燃料比 |
(kg/t) |
(t) |
(m³/h) |
含廢鋼 |
(kg/t) |
(kg/t) |
|
基準(zhǔn) |
108 |
3654 |
7125 |
58.9 |
1602 |
523 |
1 |
150 |
3792 |
7125 |
59.8 |
1577 |
529 |
2 |
185 |
3907 |
7125 |
60.65 |
1555 |
534 |
3 |
215 |
4006 |
7125 |
61.4 |
1536 |
540 |
4 |
245 |
4104 |
7125 |
62.16 |
1536 |
544 |
結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,在燒結(jié)礦、球團(tuán)礦品位及富氧不變的情況下,當(dāng)廢鋼加到245kg/t時(shí),平均鐵水日產(chǎn)可達(dá)到4100t以上。
2)巴州鋼鐵A高爐富氧使用煉鋼余氧,正常生產(chǎn)期間富氧量在6000-7000m³/h之間,進(jìn)一步提高富氧量需外購(gòu)液氧,測(cè)算如下:
鐵水日產(chǎn) |
富氧率 |
富氧量 |
入爐品位 |
廢鋼比 |
燃料比 |
煤比 |
(t/天) |
(%) |
(m³/h) |
(%) |
(kg/t) |
(kg/t) |
(kg/t) |
3654 |
2.6 |
7125 |
58.9 |
108 |
523 |
106 |
3759 |
3.5 |
9307 |
58.9 |
108 |
525 |
112 |
3900 |
4.6 |
12408 |
58.9 |
108 |
527 |
121 |
4002 |
5.4 |
14801 |
58.9 |
108 |
528 |
128 |
4105 |
6.2 |
17310 |
58.9 |
108 |
532 |
131 |
當(dāng)富氧率達(dá)到6.2%,鐵水日產(chǎn)量完成4100t以上。
3 結(jié)語
巴州鋼鐵A高爐通過開展高爐加廢鋼、提富氧,提升原燃料管理、優(yōu)化高爐操作制度和內(nèi)外部高效聯(lián)動(dòng)等措施后,有效提高了高爐產(chǎn)能。2024年以來,A高爐各項(xiàng)指標(biāo)顯著提升,高爐廢鋼比最高達(dá)170kg/t,高爐富氧穩(wěn)定在12000m³/h以上,實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)化冶煉,尤其是5月份,5月10日產(chǎn)量4218.62t,全月完成124546.64t,最高日產(chǎn)和月產(chǎn)均再次突破歷史記錄。
參考文獻(xiàn)
[1] 何 勇,陳生利,吳金富,韶鋼 6 號(hào)高爐強(qiáng)化冶煉攻關(guān)實(shí)踐,南方金屬,1009-9700( 2017) 02-0059-04;