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巴州鋼鐵A高爐極致效率生產(chǎn)實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-07-22  作者:劉博 柴文花  瀏覽次數(shù):2474
 
核心提示:摘要:本文總結(jié)了巴州鋼鐵A高爐單爐發(fā)揮極致效率所開展的工作,通過優(yōu)化高爐操作制度和工藝、抓好爐前出鐵管理,提高富氧、風(fēng)量及廢鋼加入量,在實(shí)現(xiàn)高爐強(qiáng)化冶煉的基礎(chǔ)上,主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)顯著提升。 關(guān)鍵詞:極致效率 強(qiáng)化冶煉 操作優(yōu)化
  巴州鋼鐵A高爐極致效率生產(chǎn)實(shí)踐

劉博  柴文花

(新疆天山鋼鐵巴州有限公司) 

摘要:本文總結(jié)了巴州鋼鐵A高爐單爐發(fā)揮極致效率所開展的工作,通過優(yōu)化高爐操作制度和工藝、抓好爐前出鐵管理,提高富氧、風(fēng)量及廢鋼加入量,在實(shí)現(xiàn)高爐強(qiáng)化冶煉的基礎(chǔ)上,主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)顯著提升。

關(guān)鍵詞:極致效率  強(qiáng)化冶煉  操作優(yōu)化

0  引言

巴州鋼鐵為了應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的生產(chǎn)形勢(shì),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式發(fā)生調(diào)整,由雙高爐改為單高爐生產(chǎn),單爐模式生產(chǎn)運(yùn)行后。工序間生產(chǎn)節(jié)奏打亂、能源放散率走高及回收利用率下降,亟需提升單爐產(chǎn)量,發(fā)揮A高爐極致效率、極致產(chǎn)能,來實(shí)現(xiàn)公司各個(gè)產(chǎn)線的產(chǎn)能平衡、能源平衡和資產(chǎn)效能的最大化,提升巴州鋼鐵的競(jìng)爭(zhēng)力。

1  存在的問題

1、焦炭質(zhì)量總體欠佳,且穩(wěn)定性不足,各焦種之間質(zhì)量差別大,引起熱制度很難穩(wěn)定。進(jìn)廠焦種多,2023年進(jìn)廠焦炭多達(dá)13種,因頻繁調(diào)整配比,對(duì)高爐帶來沖擊,時(shí)常采取退負(fù)荷操作,以穩(wěn)定爐況,為了客觀評(píng)價(jià)各家焦炭質(zhì)量,我們采取分廠家、分類別進(jìn)行使用的方式,所以在不同焦炭切換時(shí)往往造成熱制度不穩(wěn)定,再累加其他不利因素,所以高爐穩(wěn)定性差;原料方面:自產(chǎn)燒結(jié)礦比例長(zhǎng)期保持在60-65%之間,燒結(jié)礦5-10mm>25%,含粉高,同時(shí)為降低成本,配吃有害元素偏高的精粉,燒結(jié)礦平均含Zn在0.1%以上,加劇了爐況不穩(wěn)定因素。

2、鋅負(fù)荷高,導(dǎo)致有害元素富集,周期性結(jié)厚、脫落,操作爐型不穩(wěn)定。前端原料含鋅較高,導(dǎo)致高爐鋅負(fù)荷達(dá)到0.8-1.2kg/t,嚴(yán)重超標(biāo)。鋅的富集導(dǎo)致風(fēng)口中小套上翹漏煤氣、中小套損壞,高爐頻繁休風(fēng)。另外在高爐內(nèi)部形成鋅富集,引起爐墻結(jié)厚結(jié)瘤,并且周期性脫落,引起爐況失常。

3、爐役后期,爐缸溫度持續(xù)升高,制約高爐提產(chǎn)。A高爐自開爐投產(chǎn)以來運(yùn)行已12年,爐缸溫度呈上升趨勢(shì),最高時(shí)溫度超過711℃,對(duì)生產(chǎn)安全和提高產(chǎn)能帶來了較大影響。對(duì)爐缸象腳區(qū)、爐缸側(cè)壁溫度重點(diǎn)監(jiān)控,確保高爐安全穩(wěn)定運(yùn)行。

2  采取的措施

1、強(qiáng)化爐前鐵口噴濺管理

1)高爐風(fēng)口大套以下全面、經(jīng)常性壓漿,堵塞煤氣通路,重點(diǎn)是鐵口區(qū)域壓漿;2)采用多鉆頭開口方式,新增φ35鉆頭,用φ45、φ35遞次使用,φ45鉆頭開進(jìn)深度1.5m,更換為φ35鉆頭開進(jìn)至深度2.5m,更換為φ32的六棱鋼釬繼續(xù)開進(jìn),確保鐵口開透,減緩噴濺;3)提升炮泥質(zhì)量,讓提產(chǎn)與炮泥質(zhì)量相匹配,炮泥強(qiáng)度提高,燒結(jié)性能好,透氣性良好,耐渣鐵侵蝕性能較高,鐵口工作狀態(tài)穩(wěn)定;4)采取單場(chǎng)連出方式,可以有效緩解噴濺;5)鐵口孔道壓入堵漏,借鑒同行利用炮泥封堵漏點(diǎn)治理鐵口噴濺的方法,設(shè)計(jì)專用炮頭,能夠從鐵口孔道壓漿直達(dá)煤氣泄漏點(diǎn)。

2、全過程做好有害元素的控制,保爐況穩(wěn)定

1)根據(jù)高爐Zn負(fù)荷富集情況,制定不同Zn負(fù)荷下高爐排Zn方案。方案一:入爐Zn負(fù)荷>0.6kg/t,執(zhí)行日常排Zn;方案二:Zn富集量>30噸,執(zhí)行洗爐排Zn;方案三:Zn富集量>60噸,降料面排Zn。

2)以瓦斯灰含鋅量為基準(zhǔn),靈活推行中心加焦操作。由于巴州鋼鐵焦炭全部外購(gòu),加之環(huán)保壓力,目前存儲(chǔ)焦炭場(chǎng)地有限,短倒頻次增加,導(dǎo)致總體焦炭粒度偏碎,高爐中心氣流總體偏弱,穩(wěn)定性不足。通過對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)和生產(chǎn)實(shí)際,采取中心加焦模式并促進(jìn)中心氣流穩(wěn)定,進(jìn)一步提升爐況穩(wěn)定性,排鋅能力會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)。基本制度如下:方案一:瓦斯灰鋅含量≤15%,中心加焦比例10%;方案二:瓦斯灰鋅含量≤12%,中心加焦比例15%;方案三:瓦斯灰鋅含量≤9%,中心加焦比例18%。

3、強(qiáng)化原料管理優(yōu)化槽下篩分

1)改焦炭搭配模式,穩(wěn)定爐溫爐況。通過學(xué)習(xí)對(duì)標(biāo),煉鐵廠將A高爐使用焦炭模式進(jìn)行了改變,面對(duì)進(jìn)廠焦種增加的現(xiàn)狀,為確保高爐穩(wěn)定順行,眼睛向內(nèi)找問題,優(yōu)化操作,由單一焦炭品種使用轉(zhuǎn)為多品種共同使用,減少焦炭切換頻次,采取主焦+副焦模式,固定主焦比例≥70%,規(guī)避兩個(gè)品種質(zhì)量差距大切換時(shí)帶來的熱制度、甚至是爐況的波動(dòng),有效促進(jìn)爐溫爐況穩(wěn)定性提升。

2)細(xì)化操作方針,嚴(yán)肅工藝執(zhí)行。細(xì)化操作應(yīng)對(duì)預(yù)案,計(jì)算多種焦炭質(zhì)量加權(quán)平均,針對(duì)不同質(zhì)量均值,制定不同的產(chǎn)量、焦比、風(fēng)量、壓差操業(yè)方針,命中率≥90%,并要求值班工長(zhǎng)嚴(yán)格執(zhí)行。

3)強(qiáng)化槽下篩分,減少粉末入爐。根據(jù)高爐爐況狀態(tài),以料速7.7批/小時(shí)為基準(zhǔn),匹配時(shí)間最長(zhǎng)的備料速度,降低槽下燒結(jié)礦的T/M值,強(qiáng)化槽下篩分能力,減少粉末入爐比例,通過現(xiàn)場(chǎng)計(jì)算與調(diào)整,當(dāng)?shù)V批設(shè)定31t,配比67:33時(shí),槽下燒結(jié)礦的T/M值為25kg/s,隨著礦批的增減,T/M值相對(duì)應(yīng)的增減,槽下<5mm比例降低至1.49%。

4、優(yōu)化工藝參數(shù),持續(xù)攻關(guān),促進(jìn)高爐產(chǎn)能提升

1)本質(zhì)入手,優(yōu)化初始?xì)饬鞣植肌?duì)標(biāo)同行業(yè)內(nèi)同爐型高爐下部制度的定位,擬逐步縮小風(fēng)口面積,鼓風(fēng)動(dòng)能由原來8500kg·m/s左右提升到10000kg·m/s以上。動(dòng)能大幅提升后,高爐初始?xì)饬靼l(fā)生根本性變化,高動(dòng)能有效打通了中心氣流,提供爐缸活躍性,高爐抗波動(dòng)性顯著加強(qiáng),中心初始?xì)饬魍ㄍ负笾行呐配\能力得到加強(qiáng),為高爐穩(wěn)定順行創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。

2)優(yōu)化高爐四大操作制度。送風(fēng)制度:對(duì)高爐送風(fēng)參數(shù)逐步優(yōu)化調(diào)整,采用大風(fēng)量、高頂壓、高動(dòng)能措施,2024年平均風(fēng)量提高并穩(wěn)定在3100m³/min以上,同步提高爐頂壓力,高爐頂壓較2023年提高5kpa,送風(fēng)制度更趨合理,爐缸活躍度持續(xù)改善;裝料制度:結(jié)合原燃料條件,堅(jiān)持“雙氣流原則,發(fā)展中心兼顧邊緣”的布料矩陣, 保持焦炭平臺(tái)(≥5環(huán))穩(wěn)定,靈活調(diào)整礦平臺(tái)寬度(≥3環(huán))以適應(yīng)爐況及原燃料變化。 通過布料制度優(yōu)化,提高爐況適應(yīng)能力,實(shí)現(xiàn)爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,并保持較高煤氣利用率;造渣制度:為了保證含鈦爐渣流動(dòng)性,合理控制渣中MgO,操作中需維持較低的爐渣堿度,由于品位低、堿金屬較高,控制相對(duì)較低的爐渣堿度和相對(duì)較高的MgO/AL2O3比,渣中MgO控制在8%以上,有利于爐況穩(wěn)定;熱制度:生產(chǎn)含Si控制在0.25-0.4%之間,鐵水物理熱>1480℃,鐵水物理熱合格率目標(biāo)100%,保證爐缸均勻活躍,又提高了煉鋼工序的熱能利用。

5、抓好“四害”治理,確保高爐穩(wěn)定高效運(yùn)行。有害元素富集:強(qiáng)化原燃料質(zhì)量、有害元素的管理,制定管理辦法,制定《高爐排鋅、排堿方案》結(jié)合爐況對(duì)入爐有害元素及排出統(tǒng)計(jì)分析,并采取相應(yīng)處理措施;風(fēng)口漏水:采取改進(jìn)風(fēng)口結(jié)構(gòu)、降低渣比、改善煤粉粒度、加強(qiáng)噴槍調(diào)整等措施,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)使用周期0損傷;冷卻壁損壞:通過聯(lián)動(dòng)改善焦炭質(zhì)量;加長(zhǎng)風(fēng)口長(zhǎng)度;優(yōu)化布料制度,均衡邊緣氣流分布;維持合理的冶煉強(qiáng)度,控制產(chǎn)量、富氧率等措施,實(shí)現(xiàn)冷卻壁渣皮的穩(wěn)定,減少冷卻壁損傷;爐底溫度高:高爐爐缸為陶瓷杯+碳磚結(jié)構(gòu),針對(duì)2023年出現(xiàn)的爐底溫度升高問題。持續(xù)采用定期配加釩鈦球團(tuán)礦養(yǎng)護(hù)爐缸的方式,控制爐底溫度持續(xù)升高。

5、開展算賬經(jīng)營(yíng),高爐加廢鋼、提富氧攻關(guān)活動(dòng)

1)測(cè)算高爐加廢鋼性價(jià)比分析,在廢鋼價(jià)格合適前提下大量配加廢鋼,不斷發(fā)揮高爐極致產(chǎn)能,如下圖:

項(xiàng)目

廢鋼單耗

鐵水日產(chǎn)

富氧

入爐品位(%)

主材單耗

燃料比

(kg/t)

(t)

(m³/h)

含廢鋼

(kg/t)

(kg/t)

基準(zhǔn)

108

3654

7125

58.9

1602

523

1

150

3792

7125

59.8

1577

529

2

185

3907

7125

60.65

1555

534

3

215

4006

7125

61.4

1536

540

4

245

4104

7125

62.16

1536

544

結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,在燒結(jié)礦、球團(tuán)礦品位及富氧不變的情況下,當(dāng)廢鋼加到245kg/t時(shí),平均鐵水日產(chǎn)可達(dá)到4100t以上。

2)巴州鋼鐵A高爐富氧使用煉鋼余氧,正常生產(chǎn)期間富氧量在6000-7000m³/h之間,進(jìn)一步提高富氧量需外購(gòu)液氧,測(cè)算如下:

 

鐵水日產(chǎn)

富氧率

富氧量

入爐品位

廢鋼比

燃料比

煤比

(t/天)

(%)

(m³/h)

(%)

(kg/t)

(kg/t)

(kg/t)

3654

2.6

7125

58.9

108

523

106

3759

3.5

9307

58.9

108

525

112

3900

4.6

12408

58.9

108

527

121

4002

5.4

14801

58.9

108

528

128

4105

6.2

17310

58.9

108

532

131

當(dāng)富氧率達(dá)到6.2%,鐵水日產(chǎn)量完成4100t以上。

3  結(jié)語

巴州鋼鐵A高爐通過開展高爐加廢鋼、提富氧,提升原燃料管理、優(yōu)化高爐操作制度和內(nèi)外部高效聯(lián)動(dòng)等措施后,有效提高了高爐產(chǎn)能。2024年以來,A高爐各項(xiàng)指標(biāo)顯著提升,高爐廢鋼比最高達(dá)170kg/t,高爐富氧穩(wěn)定在12000m³/h以上,實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)化冶煉,尤其是5月份,5月10日產(chǎn)量4218.62t,全月完成124546.64t,最高日產(chǎn)和月產(chǎn)均再次突破歷史記錄。

參考文獻(xiàn)

[1]  何 勇,陳生利,吳金富,韶鋼 6 號(hào)高爐強(qiáng)化冶煉攻關(guān)實(shí)踐,南方金屬,1009-9700( 2017) 02-0059-04;

 
 
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