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水鋼 1350m3 高爐提高利用系數生產實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2024-07-26  作者:肖揚武 1,朱鵬程 1,郎 黔 1,黃 潤 2  瀏覽次數:1373
 
核心提示:摘 要:水鋼 3號高爐 2022年7月因虧損嚴重被迫停爐控虧,為了生存必須求變將成本降下來。分析了3號高爐在 2021年中生產的實踐數據,具體分析了燒結系統、料運系統對高爐技術經濟指標的一些影響;并在確保高爐經濟用料情況下,提出了合理使用焦煤資源的有益建議。同時,水鋼鐵焦事業部積極應對,組織攻關進行了提高利用系數生產實踐,在通過改善原燃料質量、調整高爐上下部制度及提升基礎管理等工作,取得良好效果,高爐利用系數從 3.03 t/(m3·d)提高至 3.23t/(m3·d),實現了高效、經濟生產。 關鍵
 水鋼 1350m3 高爐提高利用系數生產實踐

肖揚武 1,朱鵬程 1,郎 黔 1,黃 潤 2

(1.首鋼水鋼煉鐵廠,貴州 六盤水 553028;2.貴州大學 材料與冶金學院,貴州 貴陽 550025)

摘 要:水鋼 3號高爐 2022年7月因虧損嚴重被迫停爐控虧,為了生存必須求變將成本降下來。分析了3號高爐在 2021年中生產的實踐數據,具體分析了燒結系統、料運系統對高爐技術經濟指標的一些影響;并在確保高爐經濟用料情況下,提出了合理使用焦煤資源的有益建議。同時,水鋼鐵焦事業部積極應對,組織攻關進行了提高利用系數生產實踐,在通過改善原燃料質量、調整高爐上下部制度及提升基礎管理等工作,取得良好效果,高爐利用系數從 3.03 t/(m3·d)提高至 3.23t/(m3·d),實現了高效、經濟生產。

關鍵詞:高爐;利用系數;優化措施

水鋼3號高爐于2004年9月投產,并于 2017年 4月12日進行第一次大修投產。大修的原因為熱風爐能力不足,2020年年底開始新建 4# 頂燃式熱風爐,投用后大幅提高風溫。但因燃料比仍較高,導致噸鐵虧損大。為保水鋼不失血于2022 年6月底停爐控虧,因此強化高爐冶煉、降低噸鐵成本、提高利用系數對高爐作業區的生產意義重大。2022 年 8 月 13 日開爐以來,經過全事業部的努力恢復,通過提升技術、管理水平,從穩定外部生產條件、優化內部操作制度著手,實現 2022 年9 月 -2022 年 11 月平均日產量達到 4355t,高爐利用系數明顯提高,取得了較好的效果,如圖1所示。

圖片1 

當前提高利用系數的措施:提高入爐品位、實施凈料入爐、優化高爐操作優化布料創造富氧條件、提高爐頂壓力、控制爐缸活躍度、強化除鐵管理、加強設備管理和優化鐵水運輸系統等方式,通過上述方式,能夠實現利用系數和技術經濟指標的全面提升[1-6]。基于此,結合水鋼自身實際冶煉情況,不斷挖掘潛力,勇于技術創新,敢于打破傳統技術瓶頸,實現利用系數的明顯提高。

1 高爐利用系數的優化措施

1.1 提高原燃料質量

1.1.1 燒結系統

(1)穩定燒結礦質量的主要措施

①燒結配礦堅持“先實驗,后實踐”的原則,每次變配比前進行燒結杯實驗,做到吃“明白”料。

②加強原料圓盤皮帶電子秤維護管理,同時安裝聯鎖控制系統,杜絕斷料不大于 1min,提高了下料準確率。

③對四輥機腔內加擋料板,減少大于 5mm 粒級進入燒結機,提高燒結 FeO 穩定率。

④增加梭式布料機分料器,減少物料成分波動;對混合機加水管進行改造,提高混合機制粒效果。

⑤對配料室拖稱皮帶下料口進行改造,提高下料準確率;對 1# 四輥上機腔進行封堵,提高燃料粒級。

⑥混 1#、2# 皮帶打水管,使生石灰得以提前消化,提高混合料制粒效果。

⑦制作、安裝燒結機邊壓料輥,減少燒結過程中邊緣效應,提高料層厚度,從而提高燒結礦轉鼓指數。

⑧增設二次混合機加水裝置,提高混勻效果;燒結機安裝狼牙棒,改善了燒結透氣性。

⑨混勻料場實現菱形布料,改善混勻料粒度偏析,增加燒結原料穩定性。

(2)提高產量產能的主要措施

①對燒結機臺車掉頭,漏風率減小,提高上料量2kg/m。

②增設松料器,提高燒結上料量。

③對風箱增設調節閥,風箱負壓進一步合理調整,提高上料量。

1.1.2 料運系統

(1)嚴格執行槽位管理規定,細化槽位管理控制標準。

(2)對礦槽焦炭篩、燒結篩、生礦篩改造,減少了入爐粉末,增加燒結礦、焦炭“平均粒級”計算,更加全面檢測原燃料入爐粒度;對皮帶增設下料溜管,減少原燃料運輸中轉過程中的摔打,降低粉末。

(3)對槽上篦條的整治,消除異物入爐,避免高爐休、減風;安裝皮帶防雨彩鋼瓦約 1244m,避免入爐物料“淋雨”。

1.2 優化高爐操作制度及操作參數

1.2.1 優化上、下部制度及操作制度

(1)2021 年 8 月份以來,在總結前期上、下部制度調整的基礎上,對 3 號高爐風口面積進行優化調整,同時在下部制度調整的基礎上,對上部布料制度進行優化,使上、下部制度匹配更加合理,9 月份以來,爐況保持穩定順行,如圖 2 所示。

圖片2 

(2)為降低用礦成本,高爐大幅調整爐料結構,提高釩鈦球比例,操作制度上降低爐溫,放開對生鐵[S]的管控,同時引進新的爐溫判斷標準,即以[Si]+[Ti]表示爐溫,而不是單純的以[Si]表示爐溫。生鐵產量增加,故利用系數大幅提高。

1.2.2 優化操作參數

在保持爐況順行的基礎上優化各項操作參數,進行強化冶煉,提高利用系數。采取措施量化高爐“攻、守、退”的標準:

(1)日常操作穩定風量 3850~4000m3 /min,控制合理的鼓風動能,活躍爐缸工作狀態,同時保持焦炭冶煉強度不低于 1.200t/(m3 ·d)(如表 1 所示),若爐況有利壞變化,及時采取措施應對;

圖片3 

圖片6 

(2)重點關注水溫差、爐缸側壁及爐芯穩定變化情況,穩定水溫差不大于 5℃,在此基礎上擴大礦批、提高焦炭負荷;

(3)提高富氧率,2022 年 8 月開爐以來富氧率由3.20%提高至5.43%(富氧量從10000m3 /h調整為16000m3 /h),提高富氧率是強化冶煉的有效措施,富氧率提高后冶煉強度由 1.180t/m3 ·d 升高至 1.259t/m3 ·d,目前保持1.250t/m3 ·d 左右的較高水平,具體如圖 3 所示 。

圖片4 

(4)提高風溫使用水平,在開爐恢復爐況達產后全用風溫,在保持高風溫的同時,盡可能提高煤比,進一步強化冶煉。

(5)增強工長操作爐溫意識,確保鐵水物理熱不低于 1410℃,確保爐缸熱流充分,同時摸索適宜的爐渣鎂鋁比,總結為控制爐渣鎂鋁比 0.55~0.65,并堅持執行。

1.3 加強基礎管理工作

1.3.1 加強爐內技術管理

對爐內等關鍵崗位操作人員進行針對性的培訓,開展爐況專業會、分析會,加強專業人員技術和工作經驗交流,相互取長補短,不斷提高操作技術水平,同時嚴肅工長操作紀律,嚴格按照操作制度和標準作業,加強對應急預案的學習,提高工長操作的預見性、異常及突發工況的處理能力。

1.3.2 強化爐前作業管理

組織爐前技師、班組長等研究爐前操作改進措施,對提高鐵口一次貫通率、控制出鐵間隔時間、穩定鐵口打泥量等進行攻關,同時修訂爐前鐵產量管理考核規定,激勵爐前各班組搶放渣鐵的意識,有效保證爐前渣鐵出凈。

1.3.3 提升大系統穩定

堅持點檢定修工作,新點檢制度的開展,完善點檢表,有利于設備分級管理,進一步完善設備功能,強化隱患治理;精確實施定修項目,每次定修時對照周期執行,確保定修質量達到定修周期,降低檢修勞動強度,同時認真落實和做好備品備件管理,做好機旁備件與三級庫房備件的管理工作,消除設備耽誤。

2 效果分析

3 號高爐通過對原燃料質量、高爐操作以及基礎管理等工作提高技術、管理水平,實現了利用系數提高的預期效果。2022 年 1—6 月入爐品位 55.38%、利用系數3.034t/(m3 ·d),8—10 月份入爐品位 54.00%、利用系數3.226t/(m3 ·d),品位下降 1.38%,利用系數上升 0.192%, 平均日產量提高了 260t。如圖 4。

圖片5 

4結 語

水鋼 3 號高爐圍繞保持爐況長期穩定順行,通過提升原燃料質量、高爐操作以及各項基礎管理工作,從技術上、管理上采取措施,確保大系統穩定是高爐利用系數提高的基礎。

(1)在原燃料的管理上,做好精料工作,讓高爐吃“明白料”。對燒結配礦堅持“先試驗,再實踐”的原則,持續做好燒結杯、試驗,指導優化配礦,提高原燃料質量。

(2)高爐操作上,堅定“上穩下活”的操作方針,結合生產條件變化,保持上、下部制度合理匹配,同時適當下壓爐溫,做好爐況“攻、守、退”工作。

(3)基礎管理工作是確保煉鐵大系統穩定的重要環節,通過提升基礎管理工作,消除無計劃的生產、設備、操作耽誤,才能實現高爐利用系數的提高。

參考文獻

[1]鄭林,潘玉柱,徐益軍,等.湘鋼 1# 高爐爐況波動與快速恢復探討[J].金屬材料與冶金工程,2024,52(1):30-34.

[2]張紅斌,劉林勇,張偉業.提高首鋼長鋼 8 號高爐利用系數的生產實踐[J].山西冶金,2023,46(6):151-153.

[3]王麗敬,胡支濱,韓陽,等.高爐利用系數提升的鼓風制度自適應調控模型研究[J].冶金自動化,2023,47(2):57-65+ 88.

[4]王雪峰,李偉偉,華建明,等.2021 年我國 3800m3以上大型高爐生產情況簡析[J].煉鐵,2022,41(6):31-36.

[5]徐飛.寶鋼 4 號高爐高利用系數低燃料比生產實踐[J].煉鐵,2021,40(6):1-5.

[6]孟繁超,邵磊,鄒宗樹.高爐焦炭反應性與含鐵爐料還原性的匹配[J].材料與冶金學報,2020,19(4):253-258. 

 
 
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