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逆流活性炭脫硫脫硝技術在燒結煙氣超低排放中的應用

放大字體  縮小字體 發布日期:2024-10-30  作者:何生明  瀏覽次數:3326
 
核心提示:摘 要:隨著鋼鐵行業的持續發展,伴隨著煙氣排放量日益增長,其中SO2、NOX的排放嚴重影響到人類的生存環境和經濟發展,因此亟需對其進行治理,實現污染物超低排放對于緩解其造成的環境污染意義重大。針對鋼鐵企業中燒結煙氣超標排放難題,在分析活性炭理化特性的基礎上,采用逆流活性炭脫硫脫硝技術對浙江某鋼鐵企業現有燒結煙氣凈化系統進行改造, 凈化后煙氣SO2、NOX、顆粒物分別約為20 mg/Nm3、45 mg/Nm3、8 mg/Nm3,實現燒結煙氣超低排放。此工作可為逆流活性炭提供實際應用參考。 關鍵詞:逆流
 逆流活性炭脫硫脫硝技術在燒結煙氣超低排放中的應用

何生明

(河北大河邯鋼設計院有限公司, 河北 邯鄲  056000)

摘 要:隨著鋼鐵行業的持續發展,伴隨著煙氣排放量日益增長,其中SO2、NOX的排放嚴重影響到人類的生存環境和經濟發展,因此亟需對其進行治理,實現污染物超低排放對于緩解其造成的環境污染意義重大。針對鋼鐵企業中燒結煙氣超標排放難題,在分析活性炭理化特性的基礎上,采用逆流活性炭脫硫脫硝技術對浙江某鋼鐵企業現有燒結煙氣凈化系統進行改造, 凈化后煙氣SO2、NOX、顆粒物分別約為20 mg/Nm3、45 mg/Nm3、8 mg/Nm3,實現燒結煙氣超低排放。此工作可為逆流活性炭提供實際應用參考。

關鍵詞:逆流;活性炭;  脫硫脫硝;  燒結煙氣

隨著國內環保問題日益突出,國家的環保政策也愈加嚴格。2019年,生態環境部、發展改革委、工業和信息化部等五部委印發《關于推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》中提高了燒結煙氣污染物的排放標準。要求燒結機煙氣中二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放濃度小時均值分別不高于35 mg/Nm3、50mg/Nm3、10 mg/Nm3

目前,浙江某鋼鐵企業2臺430 m2燒結機,前期均采用一套錯流式活性炭脫硫脫硝煙氣凈化裝置。吸附塔進口原煙氣中二氧化硫、氮氧化物、顆粒物濃度約700 mg/Nm-3, 400 mg/Nm³, 45 mg/Nm³,凈化后二氧化硫、氮氧化物、顆粒物排放濃度分別約為45 mg/Nm3、130 mg/Nm3、17 mg/Nm3,排放濃度達不到超低排放標準。經分析,由于煙氣中污染物濃度在吸附塔內水平分布不均勻,造成從吸附塔排出的活性炭飽和程度不一致,未能充分發揮活性炭的吸附作用。

因此,決定采用逆流活性炭脫硫脫硝技術對前期燒結煙氣凈化系統進行煙氣深度處理改造,使活性炭在吸附塔內同一水平截面處飽和度一致,對煙氣中SO2和顆粒物吸附更充分[1]。此外,逆流式技術脫硫和脫硝獨立反應,容易調節脫硫層及脫硝層活性炭床層高度,使脫硫脫硝效率更高,從而全面實現燒結煙氣超低排放。促進鋼鐵等相關產業的綠色健康發展。

1.逆流活性炭凈化工藝

1.1工藝流程   

燒結煙氣經過增壓風機增壓后進入吸附系統后,采用活性炭一體化凈化裝置,實現一套裝置中完成吸附和催化還原反應過程。吸附劑和催化劑選用特殊性能的活性炭,活性炭在吸附塔內分為完全獨立的脫硫床層和脫硝床層,活性炭由塔頂加入,在重力和塔底出料裝置的作用下從上向下移動,煙氣自下而上,兩者逆流相向接觸。原煙氣在脫硫床層脫除SO2達標后在中間氣室與經汽化的氨空氣充分混合,再穿過脫硝床層進行脫除NOx,凈化后的煙氣達到排放標準后通過主煙囪排入大氣。

解析塔設計中采用充氮氣隔氧技術,為防止活性炭的解析氧化,采用壓力階梯設計,防止解析后的活性炭再次吸附SO2[1]。吸附塔排出的飽和活性炭,首先經振動篩、風篩篩分,篩上的大顆粒活性炭通過鏈斗輸送機輸送到解析塔進行解析,解析后的活性炭出解析塔后經振動篩、風篩,將細小活性炭和粉塵去除,篩分后的活性炭輸送到吸附塔循環使用,活性炭卸料、布料、篩分、轉運等過程產生的粉塵尾氣經布袋除塵器處理后經排氣筒排放。新活性炭通過新炭倉加入到系統中,用于補充系統損失的活性炭。活性炭吸附的SO2被解析釋放送往制酸系統制成濃硫酸,實現資源的回收利用。

圖片1 

1  逆流式活性炭工藝流程圖

1.2活性炭理化特性

      表1為活性炭表面的元素組成,可以看出,活性炭表面含有豐富的基團,是加速污染物與還原劑發生反應的載體,活性炭自身的這種特性有利于對極性污染物的吸附和催化反應[2]。圖2為活性炭放大5000倍的掃描電鏡,由圖可知,活性炭表面凸凹不平,比表面積大、空隙結構豐富,具有很強的吸附能力。綜上可知活性炭具有較強的吸附和催化能力,滿足逆流脫硫脫硝裝置的要求。       

1 活性炭 XPS 表面元素分析結果[2]

樣品

w(C1s)/%

w(O1s)/%

w(N1s)/%

w(Cl2p)/%

w(S2p)/%

O/C

活性炭

92. 40

6. 43

0.88

0.12

0.17

0.0696

圖片2 

圖2   活性炭掃描電鏡

1.3脫硫原理

活性炭吸附煙氣中SO2、H2O、O2,在活性炭微孔內SO2與O2、H2O反應生成H2SO4。進入脫硫吸附塔的煙氣溫度在120~160℃之間時SO2脫除效率高[3]。當活性炭吸附飽和后通過活性炭輸送系統輸送至解析塔通過高溫解析再生,恢復活性。反應式為:

微信截圖_20241030092526

1.4脫硝原理

脫硫后的煙氣進入中間氣室與經汽化的氨空氣充分混合,再穿過脫硝床層進行脫除NOx,由于活性炭對NOX的吸附作用,降低了NOX與NH3的反應活化能,可發生催化還原反應,將煙氣中的NOX轉化為N2和H2O。同樣進入脫硝吸附塔的煙氣溫度在120~160℃之間具有較高的脫硝效率[3]。反應式為:

4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O (2)

2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O (3)

1.5顆粒物吸附原理

經電除塵器過濾后的燒結煙氣中顆粒粒徑一般在2 μm以下,吸附塔內的活性炭層相當于高效顆粒層過濾器,這些微小顆粒通過慣性碰撞、攔截、擴散沉降等方式沉積在活性炭表面凹陷區域及孔洞。通常,直徑超過1 μm的顆粒可通過碰撞進行捕集,而1 μm以下的粒子可通過遮擋和擴散方式進行捕集[4]。減少活性炭自身產生的顆粒物及降低吸附塔內煙氣流速有利于顆粒物的超低排放。

1.6解析原理

吸附了污染物的活性炭被送至解析塔,在解析塔內被加熱至溫度390-450℃,被活性炭吸附的SO2被釋放出來,生成富含SO2的氣體送制酸系統,可經過制硫酸工藝制備98%濃硫酸。解析后的活性炭經冷卻后,通過風篩除塵和振動篩篩分,將細小活性炭和粉塵去除,篩分后的活性炭送回到吸附塔循環使用。新的活性炭需要連續的加入到系統中補充篩分及再生造成的損耗[1]。反應式為:

2H2SO4 +C→2SO2+CO2+2H2O (4)

2 項目運行情況及效果分析

系統投入運行前后煙氣排放數據如表2所示。由表可知,采用逆流活性炭脫硫脫硝技術后,凈化后煙氣中SO2排放濃度基本穩定在20 mg/Nm³左右,脫硫效率達到95%以上,NOx排放濃度基本穩定在45 mg/Nm³左右,脫硝效率達到85%以上,顆粒物排放濃度基本穩定在8 mg/Nm³左右,燒結煙氣污染物減排效果顯著,污染物排放濃度均達到環保標準的要求。

2   凈化系統投用前后煙氣排放數據:

(時間以單月計算)

項目

ρ(SO2) /( mg/Nm-3)

ρ(NOx) / (mg/Nm-3)

ρ(顆粒物) /( mg/Nm-3)

投入前

45

130

17

投入后

20

45

8

減排量

25

85

9

減排率

  55.6%

65.3%

  52.9%

經分析可知,由于原裝置由于煙氣在吸附塔入口一側SO2濃度較高,所以這一側的活性炭吸附后飽和程度較高,在煙氣出口一側, SO2經吸附后濃度下降,活性炭飽和程度較低,因此從吸附塔排出的活性炭飽和程度不一致,未能充分發揮活性炭的吸附作用。此外,同一活性炭床層脫硫脫硝時,在煙氣SO2濃度未降到最低時噴氨,過量的氨氣會與剩余SO2發生反應生成NH4HSO4造成床層板結,降低脫硝效率。采用逆流式脫硫脫硝技術后,脫硫層與脫硝層分開,活性炭把煙氣中的SO2充分吸收后再噴入氨氣,在脫硝層進行脫硝反應,避免活性炭層的板結[5]。脫硫層及脫硝層活性炭床層高度容易調節,脫硫脫硝效率更高,增加了污染物超低排放的穩定性。

3結語

采用逆流活性炭脫硫脫硝技術對燒結煙氣凈化系統進行煙氣深度處理改造,建成后脫硫脫硝效果顯著,脫硫率達到95%以上,脫硝率達到85% 以上,凈化后煙氣中各污染物排放濃度達到超低排放水平,推動行業高質量、可持續發展。該技術工藝簡單,機構性緊湊,占地面積更小,具有良好的經濟和社會效益,值得在燒結煙氣脫硫脫硝項目建設中推廣應用。

參考文獻

[1] 崔巖等. "活性炭脫硫脫硝技術在燒結煙氣治理中的應用." 硫酸工業 6(2021):5.

[2] 李蘭廷. 活性焦脫硫脫硝的機理研究——煙氣組成的影響[J]. 煤炭學報, 2010(S1):5.

[3] 王耀昕. 活性炭聯合脫硫脫硝技術綜述[J]. 電站系統工程, 2004, 20(6):2.

[4] 王章國, 張艷軍, 申明強. 活性炭脫硫脫硝系統顆粒物排放的影響因素[J]. 河北冶金, 2021(10):5.

[5] 韓健, 閻占海, 邵久剛. 逆流式活性炭煙氣脫硫脫硝技術特點及應用[J]. 燒結球團, 2018, 43(6):6. 

 
 
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