楊 帥
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司,山東 濟南 271104)
摘 要:轉爐高錳鐵水煉鋼工藝,作為鋼鐵行業的一項創新突破,正逐步展現出其在經濟與環境兩方面的卓越貢獻。通過對轉爐精煉過程的深入探索,科研人員發現,精準調控吹氧速率、精心調配渣系成分以及精細管理冶煉溫度,是鑄就高品質鋼材的三大基石。實驗數據清晰地表明,實施分段吹氧策略、優化渣系的堿度配比以及精確控制冶煉終點溫度,能夠顯著提升錳元素的回收率,大幅降低鋼中的磷含量,進而增強鋼材的組織均勻性與性能穩定性。這一工藝革新不僅為高錳鋼的生產開辟了高效、清潔的新路徑,也為整個鋼鐵行業的可持續發展注入了強勁動力,其廣泛應用前景令人期待。
關鍵詞:轉爐煉鋼;高錳鐵水;吹氧工藝;渣系優化;溫度控制
隨著高錳鋼在現代工業中的廣泛應用,開發高效、低成本、環保的高錳鋼生產工藝成為冶金行業的重要課題。傳統的高錳鋼生產方法存在能耗高、成本高、污染大等問題。近年來,以高錳鐵水為原料的轉爐煉鋼工藝,因其獨特的優勢受到廣泛關注。文章通過系統分析轉爐高錳鐵水煉鋼的工藝特點,探討影響鋼質量的關鍵因素,旨在為該工藝的工業化應用提供理論依據和技術支持。
1 實驗方法與材料
1.1 實驗裝置
文章使用專門設計的 50kg 小型實驗轉爐系統,模擬工業規模轉爐條件。系統包括鎂鉻磚內襯、可調節氧氣噴槍、傾動裝置和精確溫度控制(鉑銠熱電偶,精度±5℃)。配備高精度氧氣流量控制器(0~100Nm3 /h)和廢氣分析系統[1] 。PLC 自動化控制確保實驗穩定性和可重復性。輔助設備有取樣裝置、快速冷卻系統和小型加料系統,全面模擬工業生產過程。
1.2 原料及輔料
主要原料為 50t 中頻感應爐熔煉的高錳鐵水。輔料包括造渣劑(生石灰、螢石)、合金料(硅錳合金、金屬硅)和脫氧劑(鋁粒)。所有原輔料經嚴格成分分析和篩選。造渣劑和合金料粒度為 10~50mm,確保快速熔化和均勻分布。準備少量廢鋼作為冷卻劑。原輔料干燥處理后水分含量<0.5%。用量根據實驗條件精確計算和配比,如表 1 所示。
1.3 實驗步驟
實驗按預設工藝流程進行:將 1350℃高錳鐵水倒入轉爐,加入造渣劑。初始高速吹氧(80Nm3 /h,3min)進行脫碳和升溫,轉入中速吹氧(60Nm3 /h,5~7min)控制錳氧化。每分鐘取樣分析,適時加入合金料。接近目標溫度(1620~1650℃)時,轉入低速吹氧(40Nm3 /h)控制終點成分。最后停止吹氧,出鋼。通過調整吹氧參數和造渣劑添加量控制反應。實驗流程,如圖 1 所示。
1.4 分析測試方法
采用多種先進分析測試方法:直讀光譜儀(ARL4460 型)分析鋼水成分,精度±0.01%;高頻紅外碳硫分析儀(LECO CS744 型)測定 C、S 含量,精度±0.0001%;X 射線熒光光譜儀(XRF-1800 型)分析渣樣;電子探針顯微分析儀(EPMA-1600 型)研究脫磷機理;光纖測溫系統實現連續無接觸測溫;EMF 法測定溶解氧含量。進行金相分析和力學性能測試評估微觀組織和性能。所有方法遵循標準,定期校準確保數據準確性。
2 工藝參數對鋼質量的影響
2.1 吹氧工藝的影響
2.1.1 吹氧速率
吹氧速率是影響轉爐高錳鐵水煉鋼質量的關鍵因素。實驗研究表明,吹氧速率直接影響脫碳速度、溫度上升率和錳的氧化損失。采用三段式吹氧法,即初期高速(80Nm3 /h)、中期中速(60Nm3 /h)、后期低速(40Nm3 /h)的吹氧模式,可以在保證脫碳效率的同時,將錳的收得率提高到 85%以上[2] 。初期高速吹氧快速提高溫度并脫除大部分碳,中期中速吹氧有利于控制錳的氧化,后期低速吹氧則有助于精確控制終點成分。實驗結果顯示,優化吹氧速率可以顯著提高冶煉效率和鋼水質量,同時減少能源消耗,如表 2 所示。
吹氧方式對高錳鋼的冶煉過程和最終質量有顯著影響。研究比較了單槍頂吹、雙槍頂吹和頂底復合吹等不同吹氧方式的效果。結果表明,相比傳統單槍頂吹,雙槍頂吹可以提高氧氣利用率,改善爐內反應的均勻性。頂底復合吹則進一步優化了冶煉效果,底吹氮氣可以增強鋼液的攪拌效果,促進渣-金屬反應,有利于脫磷和脫硫。在相同的總氧氣用量下,頂底復合吹比單純頂吹可以將脫磷率提高約 10%,脫硫率提高約 15%。此外,復合吹還可以減少飛濺,延長爐襯壽命,提高鋼水的均勻性和純凈度。
吹氧時間的控制對高錳鋼的冶煉質量至關重要。實驗研究表明,最佳吹氧時間范圍為 10~12min。在這個時間范圍內,可以實現充分脫碳(碳含量<0.1%),同時保持較高的錳收得率(>85%)。吹氧時間過短會導致脫碳不充分,殘留碳量高,影響鋼的性能;而吹氧時間過長則會造成過度氧化,增加錳的損失,并可能引入過多的氧。實驗還發現,吹氧時間與鋼水溫度、渣系堿度等參數密切相關[3] 。在高堿度渣系條件下,可以適當縮短吹氧時間;而在低初始溫度條件下,則需要延長吹氧時間以確保充分升溫。
2.2 渣系優化的影響
2.2.1 渣系堿度
渣系堿度是影響高錳鋼冶煉質量的關鍵因素之一。實驗研究確定了最佳渣系堿度范圍為 2.5~3.0(以CaO/SiO2 比值計)。在此堿度范圍內,可以實現較高的脫磷率(>80%),同時保持較低的錳損失(<15%)。堿度過低會導致脫磷效果不佳,而堿度過高則可能引起過度脫錳和耐火材料的侵蝕。實驗還發現,渣系堿度與吹氧強度和溫度存在交互作用。在高溫條件下,可以適當降低渣系堿度;而在強氧化條件下,則需要提高渣系堿度以防止過度脫錳。
2.2.2 渣系成分
渣系成分對高錳鋼的冶煉過程和最終質量有重要影響。研究重點考察了 CaO、SiO2、MgO、Al2O3 和 MnO等主要組分對冶煉效果的影響。實驗結果表明,適當提高 CaO 含量(50%~55%)可改善脫磷效果,但過高會增加錳的氧化損失。SiO2 含量影響渣的流動性,控制在15%~20%范圍內較為適宜。MgO 的添加(6%~8%)可保護耐火材料,但含量過高會降低渣的流動性。適量的Al2O3(3%~5%)可降低渣的熔點,改善流動性[4] 。MnO 含量則直接反映錳的氧化程度,控制在 12%~15%較為理想。
2.2.3 渣量
渣量是影響高錳鋼冶煉效果的重要因素之一。實驗研究確定了最佳渣量范圍為鋼水重量的 8%~12%。在此范圍內,可以實現較高的脫磷率(>80%),同時保持較低的錳損失(<15%)和合理的能耗。渣量過少會導致脫磷不充分和溫度控制困難,而渣量過大則會增加錳的氧化損失和能耗。實驗還發現,渣量與吹氧強度和初始溫度存在交互作用。在高吹氧強度條件下,可以適當減少渣量;而在低初始溫度條件下,則需要增加渣量以確保充分升溫。此外,渣量的控制還需要考慮渣系成分和堿度的影響。
2.3 溫度控制的影響
2.3.1 初始溫度
初始溫度對高錳鋼冶煉過程和最終質量有顯著影響。實驗研究確定了最佳初始溫度范圍為 1350~1400℃。在此溫度范圍內,可以實現較快的脫碳速率,同時保持較低的錳損失(<15%)和合理的能耗。初始溫度過低會導致脫碳困難和能耗增加,而初始溫度過高則會增加錳的氧化損失和爐襯侵蝕。實驗還發現,初始溫度與吹氧強度和渣量存在交互作用。在高初始溫度條件下,可以適當降低吹氧強度;而在低初始溫度條件下,則需要增加渣量以確保充分升溫,如表 3 所示。
2.3.2 冶煉過程中的溫度變化
冶煉過程中的溫度變化對高錳鋼的質量控制至關重要。研究表明,理想的溫度曲線呈“S”型:初期快速升溫,中期緩慢升溫,后期穩定控溫。初期快速升溫(15~20℃/min)有利于加速脫碳和脫磷反應;中期緩慢升溫(5~10℃/min)可以控制錳的氧化損失;后期溫度控制在1620~1650℃范圍內,有利于終點成分的精確控制。實驗發現,溫度變化率與吹氧強度、渣系組成密切相關。在高堿度渣系條件下,溫度上升速度較快,需要適當降低吹氧強度;而在低堿度條件下,可能需要增加吹氧強度以維持足夠的反應溫度。
2.3.3 終點溫度
終點溫度是決定高錳鋼最終質量的關鍵因素。實驗研究確定了最佳終點溫度范圍為 1620~1650℃。在此溫度范圍內,可以保證鋼水中合金元素的充分溶解,同時避免過度的溫度損失和氧化。終點溫度過低會導致合金元素溶解不充分,影響鋼的性能;而終點溫度過高則會增加能耗,加劇錳的氧化損失,并可能引起夾雜物的增多。研究發現,終點溫度與鋼種、出鋼方式和后續處理工藝密切相關。對于需要進行 LF 精煉的高錳鋼,可以將終點溫度控制在較低范圍(1620~1630℃);而對于直接澆注的鋼種,則需要適當提高終點溫度(1640~1650℃)以補償澆注過程中的溫度損失。
3 工藝優化及效果分析
3.1 優化后的工藝參數
通過系統的實驗研究和數據分析,確定了轉爐高錳鐵水煉鋼的最優工藝參數。吹氧采用三段式控制:初期80Nm3 /h、中期 60Nm3 /h,后期 40Nm3 /h。渣系堿度控制在2.8~3.0,渣量為鋼水重量的 10%~12%[5] 。初始溫度設定在 1380~1400℃,終點溫度控制在 1630~1650℃。優化后的工藝參數綜合考慮了脫碳效率、錳收得率、脫磷效果和能源消耗等因素,實現了高錳鋼生產的全面優化。
3.2 鋼質量改善效果
優化后的工藝顯著提高了高錳鋼的質量。碳含量精確控制在 0.9%~1.2%范圍內,錳含量穩定在 12.5%~13.5%。磷含量降低到 0.04%以下,硫含量控制在 0.003%以下。鋼水中的氧含量減少到 30ppm 以下,氮含量控制在80ppm 以內。微觀組織均勻性顯著提高,夾雜物數量減少 50%以上。力學性能測試顯示,抗拳強度提高 8%~10%,韌性提升 15%~20%。這些改善使得產品更好地滿足了高端應用的需求。
3.3 經濟效益分析
優化后的工藝帶來了顯著的經濟效益。首先,錳的收得率從原來的 80%提高到 88%,每噸鋼可節省錳鐵30~40kg。能源消耗降低約 10%,每噸鋼節省電耗 40~50kW·h。爐襯壽命延長 20%,大幅減少了維修成本和停產時間。產品合格率從 95%提升到 98.5%,減少了返工和廢品損失。綜合計算,每噸高錳鋼的生產成本降低約8%~10%,年產 100 萬噸的鋼廠可增加利潤 3000~4000萬元。
3.4 環境效益分析
優化工藝顯著改善了生產過程的環境表現。煙塵排放量減少 25%,達到國家超低排放標準。CO2 排放強度降低 12%,為鋼鐵行業減碳做出貢獻。廢水循環利用率提高到 98%,大幅減少了新水消耗和廢水排放。固體廢棄物利用率提升到 95%以上,鋼渣、除塵灰等副產品實現了資源化利用。噪聲水平降低 5~8dB,改善了工作環境。
4 結 語
文章通過系統實驗和分析,深入探討了轉爐高錳鐵水煉鋼工藝中影響鋼質量的關鍵因素。研究結果表明,通過優化吹氧工藝、調整渣系組成和精確控制冶煉溫度,可顯著提高高錳鋼的質量和生產效率。這一工藝不僅能夠降低生產成本,還能減少環境污染,為高錳鋼的清潔生產提供了新的技術路線。未來研究應進一步深化工藝參數的精細化控制,探索自動化和智能化生產方案,以推動該工藝在工業規模上的廣泛應用。
參考文獻
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[5]田春健,臧喜民,張利武,等.轉爐高廢鋼比煉鋼技術的發展狀況與探討[J].鋼鐵研究學報,2024,36(6):692-706.