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鐵水預處理高效脫硫工藝

放大字體  縮小字體 發布日期:2024-12-25  作者:肖 峰,謝金洋,代定明,尹 文  瀏覽次數:3769
 
核心提示:摘要: 隨著我國鋼鐵行業的發展,對鋼中硫含量的要求越來越嚴格,一般要求鋼中[S]的質量分數不大于 0.02% ,而一些對硫含量要求更為嚴格的鋼種,則要求成品中硫含量小于 0.005% 。為了進一步提升鐵水脫硫能力、降低鐵水消耗,本文分析了 KR 預處理工藝過程中鐵水溫度、脫硫劑單耗、初始硫含量、攪拌時間對脫硫率的影響,針對 KR 工藝優化前存在的問題進行了分析,基于熱力學平衡計算,建立了適宜的爐渣堿度、FeO 以及溫度的控制方式,更有利于獲得堿度合適、流動性較好的爐渣,優化了渣鋼反應的動力學條件。通過工藝

鐵水預處理高效脫硫工藝

肖 峰,謝金洋,代定明,尹 文

( 四川德勝集團釩鈦有限公司,四川 樂山 610107)

摘要: 隨著我國鋼鐵行業的發展,對鋼中硫含量的要求越來越嚴格,一般要求鋼中[S]的質量分數不大于 0.02% ,而一些對硫含量要求更為嚴格的鋼種,則要求成品中硫含量小于 0.005% 。為了進一步提升鐵水脫硫能力、降低鐵水消耗,本文分析了 KR 預處理工藝過程中鐵水溫度、脫硫劑單耗、初始硫含量、攪拌時間對脫硫率的影響,針對 KR 工藝優化前存在的問題進行了分析,基于熱力學平衡計算,建立了適宜的爐渣堿度、FeO 以及溫度的控制方式,更有利于獲得堿度合適、流動性較好的爐渣,優化了渣鋼反應的動力學條件。通過工藝優化,基于不同的鐵水條件,調整裝入量在 78 ~ 80 t、優化攪拌頭轉速、攪拌時間以及攪拌 深 度,KR脫硫劑單耗為 0.123 kg /( t · s) ,下降了 13.38% ,平均攪拌時間縮短了1.04 min,脫硫劑消耗減少了 2.58 kg /t,噸鋼脫硫渣量減少了 1.97 kg /t,全天最高脫硫包數 78 包,全月有 9 次單班 KR脫硫完成 27 爐,KR各項工藝指標均得到改善,形成了高效低成本 KR冶煉工藝,降低了冶煉過程渣料消耗量,減少了冶煉成本,實現了 KR高效低成本脫硫。

關鍵詞: KR; 鐵水預處理; 脫硫; 攪拌時間; 攪拌深度; 脫硫劑單耗

0 引言

隨著我國鋼鐵行業的發展,對鋼中硫含量的要求越來越嚴格,一般要求鋼中 S 的質量分數不大于 0.02% ,而一些對硫含量要求更為嚴格的鋼種,如: 管線鋼、船板鋼、汽車用板等鋼種,則要求成品中硫含量小于 0.005% [1-7]。高爐 - 轉爐 -精煉 - 連鑄的傳統長流程工藝中硫的控制主要在精煉過程中進行,但是單靠精煉過程很難實現超低硫鋼的冶煉,而采用多次造渣的冶煉方式雖可以實現硫的控制,但會增加冶煉成本[8-10]。采用鐵水預處理脫硫技術可以較好地解決上述問題,通過預處理將鐵水硫含量降低到一個較低的水平,在轉爐過程中控制入爐料的硫含量,減少轉爐回硫,在精煉過程中進一步脫硫,從而實現超低硫鋼冶煉的目標[11-15]

為了進一步提升鐵水脫硫能力、降低鐵水消耗,四川德勝鋼鐵對 KR預處理工藝進行不斷和優化與改進,形成了高效低成本 KR冶煉工藝,降低了冶煉過程渣料消耗量,減少了冶煉成本,并結合冶煉實際情況,對 KR脫硫的工藝參數進行了優化,實現了KR高效低成本脫硫。

1 KR脫硫工藝情況

四川德勝鋼鐵鐵水成分如表 1 所示。KR脫硫工序主要流程如圖 1 所示,工藝指標見表 2。

圖片1 

圖片2 

KR處理工藝優化前,現場存在的主要問題如下:

(1) 為保證每日消鐵量,轉爐平均鐵水裝入量在 82~ 84 t 左右,導致脫硫前凈空小,大多只有150 mm左右,導致攪拌速度基本在 80~ 88 r/min,無法提升。

(2) KR脫硫下料管出料處靠近脫硫包邊緣,不僅脫硫凈空小,而且不能充分將料攪入鐵水中,造成脫硫劑浪費,脫后硫不受控,且脫硫效率低。

(3) 渣道清理和渣盤清理較頻繁,傾翻車上渣盤一周左右就堆滿脫硫劑和渣鐵混合物。

為了更好地滿足現場冶煉需求,針對 KR脫硫效率影響因素展開研究,以期優化現有 KR 工序參數,實現高效脫硫。

2 KR脫硫效果的影響因素

鐵水 KR脫硫反應方程式見式(1) [16]:

[S]+ ( O2- ) = ( S2- ) +[O] ( 1)

上式反應的平衡常數可寫為:

圖片3 

根據化學平衡原理分析,脫硫的影響因素主要包括:

(1) 爐渣堿度。渣中堿性氧化物越多,堿度越高,有利于提高硫分配比。

(2) 渣中 FeO。( FeO) 的濃度低時,有利于提高硫分配比。

(3) 熔池溫度。鋼渣間的脫硫反應屬于吸熱反應,溫度 越 高,反應的平衡常數和硫的分配系數越大。

2. 1 鐵水溫度對 KR脫硫效果的影響

鐵水溫度對 KR脫硫效果的影響如圖 2 所示??梢钥闯?,在其他因素差距不大的條件下,隨著鐵水溫度從1220 ℃ 上升到1300 ℃,脫硫率從80% 逐漸增加到 90% 以上,因為 KR脫硫的反應是吸熱反應,升高溫度一方面加快了脫硫反應速度,另一方面提高了脫硫反應限度。此外,更高的溫度有利于石灰熔化,可以更快地獲得堿度高、流動性好的爐渣,提高渣鋼反應的動力學條件。

圖片4 

2. 脫硫劑消耗對 KR脫硫效果的影響

脫硫劑消耗對 KR脫硫的影響如圖3所示??梢?,噸鐵脫硫劑消耗從3 kg 增加到9 kg時,脫硫率明顯增加,而從9 kg 再往上繼續增加時,鐵水脫硫率上升速度較為緩慢,因此脫硫率的用量存在適宜范圍。脫硫率加入量過少,無法將硫全部脫除,而脫硫劑加入量過大時,可能會造成熔池溫降以及爐渣粘度過大,導致動力學條件惡化,使得成本上升的同時渣量變大,給扒渣帶來困難。

圖片5 

2.3 鐵水初始硫含量對 KR脫硫效果的影響

鐵水初始硫含量對 KR脫硫率的影響見圖 4。如圖 4 所示,初始硫含量也會對脫硫率產生明顯的影響。初始鐵水硫含量越高,脫硫效果越好,鐵水硫含量高的情況下,有利于提高硫的活度,促進鐵水脫硫反應的進行。從圖 4 中也可以看出當[S]含量高于 0.15% 后,脫硫率基本保持穩定,此時硫含量的提高對脫硫率的影響逐漸變小。

圖片6 

2.4 攪拌時間對 KR脫硫效果的影響

攪拌時間對 KR脫硫率的影響如圖 5 所示。當攪拌時間從 400s 提高到 900s,脫硫率逐漸提高,600~700s 就已經基本達到了最大值。攪拌時間過短,脫硫率偏低且脫硫率的波動較大; 而當攪拌時間大于 700s 后,脫硫率基本穩定,平均在 90% 以上。增長攪拌時間或者提高攪拌速度,均可以達到提高脫硫率的效果,但是也會增加成本,同時導致溫降過大, 因此一般將攪拌時間控制 10 min 以上即可。

圖片7 

3 KR脫硫工藝優化及效果

基于脫硫效果影響因素的分析,開展了 KR脫硫工藝優化工作:

(1) 鐵水裝入量穩定在 78 ~ 80 t 左右,保證脫前凈空≥500 mm,當鐵水攪起漩渦后加脫硫劑。

(2) 根據攪拌頭使用的爐數控制轉速,前 60 爐控制在 80~90 r/min,60~100 爐為 90~100 r/min,100~150 爐為 100~110 r/min,150 爐以上為 110~118 r/min。

( 3) 針對不同鐵水硫含量控制脫硫時間,如表 3所示。

圖片8 

( 4) 依據鐵水脫硫空間動態控制攪拌頭插入深度在 3.1 ~ 3.3 m。

通過不斷地現場試驗與工藝優化,KR工藝各項指標均得到了改善,如表 4 所示。

圖片9 

優化后 KR脫硫劑單耗為 0.123 kg /( t·s) ,比優化前下降了13.38%,KR比例提高了8.52%,平均攪拌時間減少 1.04 min,噸鐵 KR脫硫劑消耗減少2.58 kg /t,噸鋼脫硫渣量減少1.97 kg /t,全天最高脫硫包數78 包,全月有9 次單班 KR脫硫完成27 爐。

4 結論

(1) 鐵水溫度升高可以加快脫硫反應速度,并提高反應限度。隨著鐵水溫度從 1 220 ℃ 上升到1 300 ℃,脫硫率從 80% 逐漸增加到 90% 以上。

(2) 噸鐵脫硫劑消耗提高有利于提高脫硫率,噸鐵脫硫劑消耗從 3 kg 增加到 9 kg 時,脫硫率明顯增加,而從 9 kg 再往上繼續增加時,鐵水脫硫率上升速度較為緩慢。

(3) 初始硫含量也會對脫硫率產生明顯影響,初始鐵水硫含量越高,脫硫效果越好,當硫含量高于 0.15% 后,脫硫率基本保持穩定。

(4) 增長攪拌時間或者提高攪拌速度,均可以達到提高脫硫率的效果,當攪拌時間從 400 s 提高到 900 s,脫硫率逐漸提高,600 ~ 700 s 就已經基本達到了最大值。攪拌時間過短,脫硫率偏低且脫硫率波動較大,而當脫硫時間大于 700 s 后,脫硫率基本穩定。

(5) 基于不同的鐵水條件,通過調整裝入量、優化攪拌頭轉速、脫硫時間以及攪拌頭的深度控制,KR各項工藝指標均得到改善,KR脫硫劑單耗0.123 kg /( t·s) ,下降 13.38% ,平均攪拌時間減少1.04 min,脫硫劑消耗減少 2.58 kg /t,噸鋼脫硫渣量減少 1.97 kg /t,全天最高脫硫包數 78 包,全月有9 次單班 KR脫硫完成 27 爐。

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