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多措并舉降低燒結工序能耗的生產實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2025-05-07  作者:孫曉波 孫曉東 何曉野  瀏覽次數:385
 
核心提示:摘要:本文分析了通鋼煉鐵事業部燒結工序能耗的現狀,采取了一系列降低燒結工序能耗的措施。通過優化燒結配礦、低溫厚料層燒結、配料自動化、提高混合料溫度、控制燃料粒度、改善燃料分布等措施降低了固體燃耗;通過降低燒結系統漏風率、提高設備作業率、減少設備的空運轉時間降低了燒結系統電耗;通過采用微負壓點火技術和低溫點火技術降低了點火煤氣消耗。 關鍵詞:節能措施;工序能耗;固體燃耗;電耗;煤氣消耗
 多措并舉降低燒結工序能耗的生產實踐

孫曉波  孫曉東  何曉野

(通化鋼鐵股份有限公司煉鐵事業部 吉林通化   134003)

摘要:本文分析了通鋼煉鐵事業部燒結工序能耗的現狀,采取了一系列降低燒結工序能耗的措施。通過優化燒結配礦、低溫厚料層燒結、配料自動化、提高混合料溫度、控制燃料粒度、改善燃料分布等措施降低了固體燃耗;通過降低燒結系統漏風率、提高設備作業率、減少設備的空運轉時間降低了燒結系統電耗;通過采用微負壓點火技術和低溫點火技術降低了點火煤氣消耗。

關鍵詞:節能措施;工序能耗;固體燃耗;電耗;煤氣消耗

1  

通鋼現有兩臺360m2燒結機,分別投產于2007年8月和2014年4月,2座2680m3高爐,2座高爐的主要爐料結構是燒結礦、球團礦和天然塊礦,其中燒結礦是煉鐵的主要原料,占入爐礦配比的78%左右。近幾年,隨著燒結礦產量的增加,操作技能水平的提高及新技術新設備的投入,通鋼燒結工序能耗指標逐年降低,但與國內各大中型鋼鐵企業相比,仍比先進企業高10kgce/t。通鋼根據燒結機的工藝流程和生產特點,采用新工藝、新技術,同時采用新的管理理念和管理措施,把節能降耗與技術進步有機結合,降低了燒結工序能耗,取得了較好的效果。 

2  燒結工序能耗現狀  

鋼鐵企業是能耗大戶,能耗是噸鋼成本的重要組成部分。燒結工序能耗約占鋼鐵生產總能耗的8.3%,僅次于煉鐵,是鋼鐵生產的第二耗能大戶。燒結工序能耗主要包括固體燃料消耗、電力消耗、點火煤氣消耗、動力(壓縮空氣、蒸汽、水等)消耗,其中固體燃料消耗占70%~80%,電力消耗占13%~20% ,點火消耗占5%~10%。多年來,通鋼燒結在節能減排,降低成本方面做了大量工作,也取得了比較好的效果,但與一些先進企業相比,燒結工序能耗指標還比較高,還有一定差距。

3  降低燒結工序能耗的措施

3.1降低固體燃耗  

固體燃料消耗占燒結工序能耗的70%~80%,因此將降低固體燃料消耗作為主攻方向。

3.1.1優化燒結配礦技術  

通鋼燒結作業區使用的鐵礦粉品種較多,有地方精粉、澳礦粉、巴西混合粉和其他粉礦、褐鐵礦等;各種礦粉的成礦條件不同,燒結性能也不同,為發揮各種礦粉的最佳燒結功效,需進行優化配礦的研究。澳礦粉的SiO2和Al2O3的含量較高,但粒度組成較好,具有熔點低、易同化的優點,使用后能降低燒結負壓;而巴西礦粉SiO2、Al2O3含量低,但同化性及液相生成的能力差,兩者搭配使用,燒結礦的各項經濟指標明顯提高,對降低燃料消耗起到了關鍵作用。 

3.1.2梯形厚料層燒結技術的應用

據資料介紹料層每提高10mm可降低固體燃料消耗2-3kg/t,燒結料層提高后,在燒結機速相同的條件下高溫保持時間延長,有利于鐵酸鈣的發育和黏結相的發展,而且料層越厚,料層中下部自動蓄熱作用越強,在相同燃料比時料層中下部獲得的熱量也就越多,料層所能達到的溫度也就越高,有利于液相的形成,通過與京唐鋼鐵燒結的學習交流,實行梯形厚料層布料,為實現梯形厚料層燒結采取的措施如下:

(1)利用蒸汽預熱混合料提高料溫,消除過濕層。

(2)改善生石灰質量,提高生石灰CaO含量。

(3)穩定生石灰下料量,避免生石灰波動造成的水分波動。

(4)外礦配比增加,透氣性過好,將原來的固定式平料器改為可調式平料器。

通過以上措施的實施,2024年上半年燒結機的料層厚度達到了900mm以上,實現了厚料層燒結技術,降低了燒結固體燃耗。

3.1.3提高混合料溫度

提高混合料溫度,使其達到露點以上,降低過濕層對氣流的阻礙而改善料層的透氣性,加快燃燒速度,提高臺時產量,節約固體燃耗。另外,混合料溫度提高后,部分顯熱可代替固體燃料的燃燒熱,降低固體燃耗。主要采取以下措施提高混合料溫度:

(1)提高混合料加水溫度,混合料加水溫度由65℃提高至80℃。

(2)在混合料礦槽通蒸汽預熱混合料。經多次試驗和設備改進,將原來混合料礦槽四周安裝的一排蒸汽噴頭改為兩排蒸汽噴頭,通過調節閥門開度控制蒸汽量,使混合料水分及料溫均勻,目前燒結機圓輥處的混合料溫度達到了60℃以上。

3.1.4 破碎實行市場化管理

(1)在破碎崗位施行市場化管理,簽訂包括燒結礦工序成本、破碎后粒級、產量保供、維護費用等指標,與破碎崗位職工收入直接掛鉤的承包合同,明碼標價,完成合同標準能提高收入,達不到合同要求就要接受考核。

(2)破碎崗位整體市場化承包,人員、設備、費用統歸承包人負責管理,責權利統一,按照市場化管理手段,更靈活、更有效的促進破碎崗位各方面工作符合公司發展需要。

(3)通過市場化管理,設備穩定運行,職工收入有所增加。破碎崗位職工工作積極性提高、責任心加強,破碎過程中嚴格執行合同制定標準,破碎后燃料粒級全面滿足燒結工藝需要,推動燒結礦質量、產量提升。 

3.1.5控制燃料粒度,改善燃料分布,降低燒結燃料比

(1)燒結過程的燃燒速度和傳熱速度相接近,才能實現用盡可能少的燃料達到所需溫度。燃料粒度過細時燃燒速度過快,高溫保持時間短,燃燒帶變薄,鐵礦粉之間的黏結不牢固,燒結礦的強度降低,成品率降低。隨著鐵礦石資源的緊缺,外礦粉比例逐年增加,燒結混合料經混勻、造球、制粒后大于3mm粒級65%左右,外礦粉的大顆粒部分難以熔化,過細的燃料不能滿足燒結過程中的熱量需求。經實踐驗證,將焦粉粒度標準重新修訂,焦粉小于3mm粒級由65%提升到72%,大于8mm粒級由6%降至2%以內,并制定了燃料粒度的考核標準,這一措施實施后,燃料的粒度發生了明顯的改變,提高了燃料利用率,降低了燃料配比。

(2)燃料倉上方安裝均粒器,燃料落到均粒器上以后,呈漫反射狀落到料倉中,不再形成圓錐狀料堆,而是均勻的落下,從而避免了大顆粒燃料向堆角滾落,較好的緩解了粒度偏析現象。

3.1.6精細化管理盯入燒的原燃料質量,穩定燒結燃料比 

通鋼燒結使用的燃料有焦粉和無煙煤兩種。焦粉主要是高爐篩下碎焦,成分較穩定;而無煙煤的質量波動較大,特別是灰分的波動不但影響燃料的消耗,還會影響燒結礦的堿度。為給燒結創造良好的條件,除對進廠燒結煤的質量提出要求外,在無煙煤進廠時取樣,掌握進廠成分,將成分差異較大的在一次料場分開造堆存放,一堆一取,堆、取料采取平鋪直取的方式進行預混勻。開始取料向燃料倉庫上料時由專人跟蹤取斷面樣,按標準縮分后送化驗室檢驗成分值;燒結使用前再次在燃料破碎后的輸出皮帶處取樣,送化驗室化驗。經過三次跟蹤和數據對比掌握無煙煤的成分,看火工可以有預見性地調整燃料配比,保持燒結燃料比的長周期穩定。 

3.2降低燒結系統電耗

3.2.1降低燒結系統漏風率

燒結生產過程中,吸風機消耗的電量約占燒結生產過程總電量的70%,但較高的系統漏風率將大幅度降低吸風機有效功率,從而導致生產效率降低,能耗增高。為此燒結作業區將燒結機漏風治理列為重點工作,并且制定燒結機漏風治理方案,并要求嚴格執行,通過對燒結機漏風的治理,燒結機系統漏風率由50.44%降至48.53%,進一步降低燒結機系統漏風率、增加產能、降低能耗。

3.2.2完善臺車條、擋板

由于燒結生產的連續性,使燒結機臺車篦條、擋板長期受到高溫侵蝕和熱風磨損,篦條與篦條以及燒結機相鄰臺車擋板之間的間隙不斷增大,如不及時更換,篦條與篦條、臺車擋板之間將出現松動現象,導致篦條、擋板脫落現象,造成臺車表面出洞增大漏風率,引起吸風機耗電量的增加,為解決這一問題,燒結作業區利用每次定修的機會對燒結機篦條、擋板進行緊固和更換。

3.2.3減少設備的空運轉時間

(1)在不同季節生產時,根據環冷機料溫及外環境溫度合理運轉鼓風機臺數。要求卸料溫度控制在60-120℃,每減少一臺鼓風機運行,每小時可節約電量710 KWh。

(2)在生產時合理控制吸風機風門開度,滿足工藝參數的前提下降低吸風機百葉窗的開度,降低吸風機負荷從而達到降低電量的目的。(主抽風機百葉窗開度由90%調整到60%后,可以降低電流約30A,一小時一臺主抽風機可以節約電量300kwh左右)。

(3)組織啟機生產時,提起做好設備檢查,保證連續穩定啟機生產,避免設備空轉浪費電能。

(4)精細設備點檢,提高設備作業率

推行設備管理系統,使設備處于可控狀態。同時根據點檢內容制定點檢表。對設備進行缺陷、隱患原因分析,并制定治理方案,在大、中、小定修前作業區與維檢單位制定檢修方案,列出詳細的檢修項目,按時按點高標準完成檢修計劃,通過設備的精細化點檢燒結機作業率達到了95.97%。

3.3降低點火的煤氣消耗

3.3.1采用微負壓點火技術

點火器下風箱的抽風壓力對點火過程的影響很大,如果抽風負壓過大,將會使剛剛鋪到臺車上的混合料抽得過緊,沿臺車縱向上的混合料密度增大,透氣性變差。另外未燃燒的可燃成分與廢氣過早地被吸入料層,降低熱利用率,同時造成點火器周圍的冷空氣涌入爐內,降低點火器爐膛內溫度。為此燒結作業區通過與先進單位的交流學習,對燒結機1#風箱進行封堵,降低燒結點火爐爐膛負壓,實現微負壓點火操作,既保證了點火的效果,又節省了煤氣消耗。

3.3.2低溫點火技術

合適的點火溫度既能把臺車上的混合料點燃,又不使表面過熔。為此燒結作業區推行精細化管理操作,完善燒結點火溫度自動控制系統,按設定點火溫度自動控制,保證點火溫度控制在1050±50℃,確保燒結料面無過熔、欠燒現象,通過自動化水平提升進一步降低煤氣單耗。

表1  煤氣單耗

時間

單位

2022年

2023年

2024年

煤氣單耗

m³/t

4.19

4.05

3.82

 

3.4提升自動化水平,推行精細化管理

(1)進一步改進混合機加水操作,由原來的自動加水升級到智能加水,通過對燒結料水分的精準控制,促進燒結礦質量、產量提高,降低固體單耗。

(2)自行設計、編程,實現了鋪底料倉位自動控制,減少了崗位職工勞動量,避免了因鋪底料倉監護不及時導致的燒結機停機,提高燒結礦產量。

(3)生石灰倉噴料始終是影響燒結生產穩定的難題,為解決生石灰棚倉噴料問題,通過與兄弟單位的學習交流,在生石灰下料點處制作緩沖倉,當生石灰棚倉噴料時,通過緩沖倉進行調節,減少了生石灰波動,緩解了生石灰棚倉噴料對生產造成的影響,提高了燒結礦質量穩定。

(4)強化績效考核,為提高各班組成本意識,有效管控生產工藝過程,降低燒結工序能耗,燒結作業區將噸礦電耗、噸礦煤氣單耗、噸礦焦粉單耗等主要能耗指標納入績效考核,職工收入與班組指標掛鉤,進一步鼓舞職工降本增效干勁。

(5)經常性的組織職工經驗交流座談,對影響能耗指標的因素,通過群策群力共同研究解決,通過交流學習,大家不僅使大家互通有無,實現了共同進步,而且還提升了思想認識,為降低能耗打下了堅實基礎。

4節能效果

通過上述一系列優化調整和技術措施,通鋼煉鐵事業部燒結工序能耗指標有了明顯的改善,具體如表2所示。

表2  工序能耗

時間

單位

2022年

2023年

2024年

工序能耗

千克標煤/噸

50.17

48.89

47.55

 

5結論

(1)通鋼煉鐵事業部燒結工序能耗高,主要是固體燃料消耗高,通過優化生產組織,強化燃料進廠管理等綜合技術措施和強化管理,減少了固體燃料消耗,從而降低了燒結工序能耗。

(2)優化燒結過程參數,有效降低了燒結過程的電能和煤氣消耗,為燒結工序能耗的降低創造了有利條件。

參考文獻

[1] 王維新.中國煉鐵技術發展評述[J].河南冶金,2008,16(4):4-9. 

[2] 賀先新.淺析武鋼厚料層燒結的發展[J].燒結球團,2004.3 

 
 
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