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日鋼 60 萬 t/ a 鏈篦機- 回轉窯生產線為焙燒赤鐵礦進行的風系統改造

放大字體  縮小字體 發布日期:2013-10-13  來源:山東日照鋼鐵公司  作者:楊軍林, 張學文  瀏覽次數:430
 
核心提示:日鋼兩條 60 萬 t/a 球團生產線原按焙燒磁鐵礦球團設計, 2008 年金融危機后, 為降本增效, 逐步增加了巴西赤鐵礦配比。由于原料類型改變, 造球和焙燒系統均出現了一系列問題, 通過分析原因, 采取相應的改造方案, 球團生產得以穩定順行。

楊軍林張學文

山東日照鋼鐵公司山東 日照 276806)

摘 要: 日鋼兩條 60 萬 t/a 球團生產線原按焙燒磁鐵礦球團設計, 2008 年金融危機后為降本增效逐步增加了巴西赤鐵礦配比。由于原料類型改變造球和焙燒系統均出現了一系列問題通過分析原因采取相應的改造方案球團生產得以穩定順行。

關鍵詞赤鐵礦球團生球爆裂風系統改造

前 言

日照鋼鐵公司于 2005 年和 2006 年各建成1條 60 萬 t/ a 鏈篦機回轉窯氧化球團生產線原設計采用 100% 磁鐵礦生產兩條生產線建成后當月即達產。在隨后的生產中每條線產量均達到 2 300 t/ d, 年產量均達 70 萬 t, 且生產穩定成品球質量較好抗壓強度穩定在3 000N/ 個以上。2008 年金融危機后為降本增效,在球團原料中添加了一定比例的巴西赤鐵礦,經過一年的試驗最終將赤鐵礦配比增加到70% 以上一度甚至達到 100% , 兩條線產量均穩定在 1 800 t/ d, 年產量達 60 萬 t

由于兩條生產線均按焙燒磁鐵礦設計在由磁鐵礦焙燒轉為赤鐵礦焙燒的過程中設備、工藝上暴露出許多問題制約了生產。其中最突出的就是生球爆裂嚴重回轉窯結圈頻繁回熱和主抽風管道嚴重堵塞風機抽風量大幅下降并且由于抽風量降低導致窯頭窯尾逸塵現場環境惡劣。針對這些問題進行了一系列改造包括造球機采用變頻調速、提高布料篩分系統篩分效率、加強窯尾密封、擴大鏈篦機截風門以及風系統放灰改造等提高了作業率和產量效果十分明顯。

風系統出現的問題及造成的影響

2回轉窯結圈周期明顯縮短

焙燒赤鐵礦時由于生球水分較磁鐵礦高,生球進入鏈篦機后干燥一段風溫較低生球較少爆裂但進入干燥二段后由于煙罩溫度達到450~ 580 e , 生球爆裂較多進入預熱段后煙罩溫度進一步增至 780 e , 生球爆裂嚴重從而產生大量粉塵。這部分粉塵隨著煙氣進入高溫風機進氣管道顆粒較大的沉積在管道內。每次管道清理完畢后 20~ 25 天內管道積灰較少,抽風順暢窯況良好生產正常且產量穩定。但超過這一時間后管道內積灰不斷增加抽風不暢表現為風機電流下降。此時由于碎裂的球團進入到回轉窯導致窯況惡化窯內結圈明顯增多、變大尤其是到 40~ 45 天左右時風機電流下降較多窯況惡劣窯頭窯尾冒灰、揚塵嚴重窯內嚴重結圈被迫停窯檢修。每次檢修進入管道內檢查時都發現管道內積灰高度達管徑的一半以上個別部位甚至達到 2/ 3

2高溫風機磨損嚴重

由于煙氣中含塵量增加導致高溫風機轉子、進風口、機殼磨損嚴重。其中轉子壽命由焙燒磁鐵礦時的 12 個月降至 個月進風口及機殼由原先每 6個月磨漏補焊一次變成 2~ 3 個月補焊一次。

2預熱段供熱不足

由于風機抽風量下降導致回轉窯內的高溫廢氣無法順利抽到鏈篦機預熱段窯內焙燒帶溫度過高結圈嚴重尤其是到檢修周期的后期大塊頻繁生成、脫落崗位工人勞動強度極大。

列出了的一個檢修周期中風機電流及干燥段溫度的變化表中數據為 個檢修周期統計平均值)。從中可看出高溫風機電流及鏈篦機干燥一段、二段溫度隨著檢修后的天數增加下降嚴重。

 

原因分析

分析發現上述一系列問題都是因為赤鐵礦配比增加所致。由于巴西赤鐵礦顆粒較粗,使得生球水分升高(見表 2)、爆裂溫度降低原按焙燒 100% 磁鐵礦設計的熱工制度已不能適應焙燒赤鐵礦的要求。因此除了調整鏈篦機各工藝段的進氣溫度和窯內焙燒溫度外由于赤鐵礦焙燒需要的供熱量大大增加系統廢氣量也相應增加原來的風系統必須作相應改造

 

改造方案及實施

4鏈篦機預熱段截風門擴大改造

鏈篦機與回轉窯之間的截風門是窯內熱廢氣到達鏈篦機的唯一通道。原有的截風門在風管未堵塞的情況下尚能滿足生產需要一旦管道堵塞鏈篦機內負壓下降窯內熱量受截風門影響無法順利到達鏈篦機造成鏈篦機預熱段供熱不足預熱球質量下降而同時回轉窯焙燒帶溫度比焙燒磁鐵礦時要高出 50~ 100 e ,窯內高溫廢氣不能及時排出勢必造成回轉窯頻繁結圈而且窯尾冒火嚴重。對此我們在2011 年 12 月 2#生產線大修時將截風門由原來的 2195 m2擴大到 3192 m2。改造后消除了截風門對窯內熱量向鏈篦機傳遞的影響正常生產時完全可以通過調節高溫風機、主抽風機風門來控制鏈篦機各段的溫度。

4鏈篦機預熱段隔墻改造

鏈篦機預熱段與干燥二段隔墻上留有 500mm 見方的通孔以便于預熱段熱量部分傳遞到干燥二段。風管堵塞后鏈篦機內負壓減小由預熱段進入干燥二段的熱量也相應減少造成干燥二段溫度偏低生球干燥效果欠佳一部分生球水分在高溫預熱段蒸發引起球團爆裂。

對此我們在預熱段隔墻原有開孔的基礎上又增開了 個 300 @300 mm 的通孔進一步增加預熱段進入干燥二段的熱量。

4鏈篦機兩側風管放灰改造

2011 年 12 月 2#生產線大修時在 2#鏈篦機兩側的高溫管道上各增加了 個集灰斗干燥二段的主抽管道上每側也增加 個集灰斗。

灰斗下部設電液動插板閥及加濕機同時相應增加 條輸灰皮帶。開始時每半個月放灰一次由于放灰后窯況改善明顯遂將管道放灰定為每周一次。檢修時進入管道內觀察發現每周放灰一次即可保證管道內的積灰高度不超過300 mm

4鏈篦機各工藝段溫度調整

根據巴西赤鐵礦的焙燒特點對鏈篦機干燥一段、二段和預熱段的進氣溫度進行了調整見表 3) , 保證生球水分在干燥段得以脫除預熱段溫度得到保障。

 

改造后的效果

截風門及隔墻改造后鏈篦機預熱段、干燥二段風箱溫度在一個檢修周期內變化較小有助于生產穩定。

從改造后 個檢修周期的統計數據表 4)反映出高溫風機的電流隨著檢修后的天數增加波動較小能穩定在 25 A 左右鏈篦機干燥段的溫度波動也較小生產操作能夠穩定進行。

 

鏈篦機兩側增設風管放灰后風管內的積灰被及時、有效地排出積灰高度穩定控制在300 mm 以下窯況得到明顯改善窯內結圈大大減少有效地減輕了工人的勞動強度。更為重要的是窯頭窯尾躥火、冒灰現象徹底消除,現場環境得到極大改善而且檢修周期也由原來的 45 天延長至 60~ 65 年作業率提高了1167% , 球團礦年產量增加 10 800 t

結束語

當球團生產原料從磁鐵礦轉變為赤鐵礦時除了應及時調整鏈篦機各工藝段溫度之外,風系統也要相應改變以適應赤鐵礦生產的特點。接下來我們將就如何進一步提高巴西赤鐵礦細度降低膨潤土添加量和生球水分進行研究以期為球團生產節能、降耗、降成本奠定基礎。

 
 
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