提高高爐使用風溫的研究
苗廣志 王 溫 肖 璞
(唐山國豐鋼鐵有限公司)
摘 要 面對利潤空間急劇下降、成本及效益壓力劇增。從理論和經驗上都可驗證,隨著風溫水平的增加,高爐噸鐵燃料消耗會明顯下降,每提高100 ℃風溫,至少可使噸鐵燃料消耗降低15kg。通過現場評估、確定合理風溫水平;優化日常操作;耐火球的更換;納米球的投用;改進熱風爐燒爐與送風制度。使兩個鐵廠的風溫水平均有了提高。從而達到了降低燃料比及鐵水成本。
關鍵詞 高爐;熱風爐;風溫;燃料比
1 前言
目前面對外部嚴峻復雜經濟環境的嚴峻考驗,在國內外經濟形勢下滑、鋼鐵需求減弱、國內產能釋放,利潤空間急劇下降、成本及效益壓力劇增,2014年10-12月份,高爐煤氣利用率越來越好,綜合燃料比呈逐漸下降趨勢,但兩個煉鐵廠風溫使用水平較低。據統計,2014年10-12月份,一鐵450m3高爐平均風溫為1111 ℃,二鐵450高爐平均風溫為1147 ℃。風溫還有進一步提高的可能。從理論和經驗上都可驗證,隨著風溫水平的增加,高爐噸鐵燃料消耗會明顯下降。國內外資料顯示每提高100 ℃風溫,至少可使噸鐵燃料消耗降低15kg。為響應國家節能減排號召,節約國家能源消耗,實現國豐煉鐵清潔文明生產和提高煉鐵效益,有進一步提高一鐵、二鐵風溫的必要。
2 采取的主要措施
2.1 通過現場評估、確定合理風溫水平
合理使用風溫水平應根據高爐工程設計方案進行確定,國豐450高爐工程設計熱風爐送風溫度1150℃,熱風爐結構、熱風爐耐材應能滿足設計風溫要求,通過實際統計,2014年10-12月份,一鐵450m3高爐平均風溫為1111 ℃,低于設計溫度,還有提升空間。
2.2 增強使用高風溫的認識
(1)原料鈦高,高爐鐵水高硅高鈦時渣鐵流動性不好,爐缸狀態不活,不接受風壓風量,壓量關系緊張、穩定性差。高爐處于高二氧化硅、高二氧化鈦硅鈦負荷狀態時,二氧化硅、二氧化鈦穩定性相近,爐內還原行為相似,但高溫區內鈦的還原量高于硅的還原量。爐內焦炭量大,高溫區上移時,直接還原區范圍變大,造成還原出的鈦與碳、氮反應生成高熔點TiC(熔點3140℃)、TiN(熔點2930℃),使熔渣變稠,渣鐵不易分離,造成爐缸堆積,形成了所謂的“熱結。使用全風溫操作,提高鐵水物理熱,降低化學熱使成渣帶下移,減少爐內高溫區范圍,因為高溫狀態下鈦的還原量高于硅的還原量。
(2)高爐爐溫略高時,引起壓量關系緊張,應先調整噴煤量,盡量不調風溫,臨時減噴煤量,會使理論燃燒溫度升高,初始煤氣體積增大,但體積增大部分與總煤氣體積比是非常小的,不會引起氣流變化,同時,減煤后噸鐵燃料比降低,總的噸鐵熱收入降低,爐缸溫度下降,煤氣體積會減小,壓量關系會逐步改善。同時高風溫有助于渣鐵物理熱提高,能改善渣鐵的流動性,使渣鐵更順暢的流出爐缸,提高爐缸均勻、活躍程度,改善爐缸煤氣初始分布。
2.3 日常操作的優化
(1)煤氣脫水器定期排水,每班排兩次。
(2)熱風爐定時換爐,450m3高爐推薦熱風爐60分鐘換爐一次,杜絕熱風爐燜爐,以減少換爐前后風溫波動大。
(3)在拱頂溫度1250℃滿負荷時,每50分鐘換爐一次,換爐時間應≤10分鐘。杜絕熱風爐燜爐,以減少換爐前后風溫波動大。
(4)控制煙道溫度在300-350 ℃,
(5)控制Si含量在0.25-0.5之間,噴煤比在160kg/t之間,使頂溫在100-200 ℃。
(6)注意核實各種焦炭入倉號,做到按要求焦炭分等級搭配入爐,班中要每2小時清理振篩篩片一次。
2.4 加強布袋、熱風爐的整體維護
一次濾袋過濾標態煤氣為35m3/m2h,總的壓力損失為5-6kPa左右,保證出口標態煤氣含塵量小于10mg/m3,濾袋使用溫度應在85-250℃。每班檢漏一次,發現布袋損壞及時切箱體更換布袋。如果布袋損壞,熱風爐煤氣中含塵量增加,超出10mg/m3的規定值,會對熱風爐內襯進行磨損,從而破壞熱風爐內襯和對耐火造成侵蝕,并且煤氣中粉塵會堵塞耐火球之間的空隙。使風溫燒不上去,熱風爐內透氣性變差。在做好布袋維護的同時,每班要巡檢熱風爐兩次,并定期對熱風爐爐體、拱頂、熱風閥門、燃燒閥門和重要管道進行熱成像檢查,發現有局部溫度高、有跑風現象等問題時,及時上報并組織相關人員進行檢修。
2.5 耐火球的更換
在實際生產中,熱風爐內球床的氣孔度是變化的,隨著生產時間的延續氣孔度一般由0.42降到0.28時,熱風爐就需要更換球,來降低熱風爐阻力損失。
2.6 納米球的投用
高爐利用更換熱風爐熱風球期間,對高爐配備的熱風爐上部高溫段φ60高鋁質蓄熱球進行 “杰能王”高輻射覆層技術試用施工。
2.7 改進熱風爐燒爐與送風制度。
三座熱風爐在生產中一座熱風爐處于送風狀態(一小時換爐一次),一座大燒一小時,另一座小燒半小時后充壓半小時準備送風;由于兩座高爐換爐分單雙點避開了同時有兩座熱風爐大燒的現象,穩定外網煤氣壓力;
3 結論及提高風溫效果
通過現場評估、確定合理風溫水平;優化日常操作;耐火球的更換;納米球的投用;改進熱風爐燒爐與送風制度。使兩個鐵廠的風溫水平均有了提高。一鐵450m3高爐熱風溫度平均由1111 ℃提高到1145℃。二鐵450m3高爐熱風溫度平均由1147 ℃提高到1152℃。納米球的投用在同等燒爐條件下,熱風出口溫度平均提高≥10℃;縮短燒爐時間≥5%;延長送風時間≥5%。