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天鐵高爐減少風(fēng)口破損操作實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2015-08-20  作者:謝文飛  瀏覽次數(shù):817
 
核心提示:摘要:本文對(duì)天鐵第一煉鐵廠高爐風(fēng)口破損嚴(yán)重的問(wèn)題,通過(guò)優(yōu)化配料工作,針對(duì)循環(huán)物料,均勻配吃,防止配料波動(dòng),以自主研發(fā)的中型高爐無(wú)鐘多環(huán)布料煤氣流轉(zhuǎn)型理論,指導(dǎo)布料操作,突破原有操作模式,全開(kāi)風(fēng)口恢復(fù)爐況,使高爐風(fēng)口的破損數(shù)目大幅降低,降低了設(shè)備的休風(fēng)率,提升了高爐的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。
 
天鐵高爐減少風(fēng)口破損操作實(shí)踐
謝文飛
(天津天鐵冶金集團(tuán)第一煉鐵廠)
摘 要 本文對(duì)天鐵第一煉鐵廠高爐風(fēng)口破損嚴(yán)重的問(wèn)題,通過(guò)優(yōu)化配料工作,針對(duì)循環(huán)物料,均勻配吃,防止配料波動(dòng),以自主研發(fā)的中型高爐無(wú)鐘多環(huán)布料煤氣流轉(zhuǎn)型理論,指導(dǎo)布料操作,突破原有操作模式,全開(kāi)風(fēng)口恢復(fù)爐況,使高爐風(fēng)口的破損數(shù)目大幅降低,降低了設(shè)備的休風(fēng)率,提升了高爐的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。
關(guān)鍵詞 高爐;優(yōu)化配料;多環(huán)布料;全開(kāi)風(fēng)口;風(fēng)口破損
1 前言
    天津天鐵集團(tuán)第一煉鐵廠現(xiàn)有4座700 m3高爐,每座高爐配置16個(gè)風(fēng)口。2011-2013年,累計(jì)風(fēng)口破損642個(gè),低品質(zhì)料的使用,使燒結(jié)礦中的堿金屬、Zn升高,導(dǎo)致風(fēng)口大量破損(見(jiàn)表1)。通過(guò)采取各種措施,2014年風(fēng)口損壞68個(gè)。在鋼鐵市場(chǎng)形勢(shì)日趨嚴(yán)峻,進(jìn)一步降低生鐵成本過(guò)程中取得較好的效果。
2 風(fēng)口破損原因
2.1 有害元素含量高
     在燒結(jié)礦配料方面,考慮低成本因素,混合料配用了布袋灰、燒結(jié)機(jī)頭灰,在燒結(jié)礦配礦的比例中,混合料、鋼泥配加比例較大,使燒結(jié)礦中的堿金屬、Zn含量升高,高爐堿負(fù)荷、鋅負(fù)荷較重。2011-2013年鋅負(fù)荷最高達(dá)到0.8kg/t。一方面堿金屬造成焦炭粉化,Zn在爐缸大量吸熱,使?fàn)t缸向涼,透液性和透氣性變差,造成高爐出現(xiàn)排堿、排Zn現(xiàn)象頻繁,導(dǎo)致風(fēng)口大量破損;另一方面,堿金屬和鋅滲入爐襯中,導(dǎo)致磚襯膨脹,爐體長(zhǎng)高、長(zhǎng)胖,導(dǎo)致風(fēng)口及二套變形、上翹。
2.2 高爐上下部調(diào)劑
    由于外部條件變化,上部調(diào)整裝料制度不到位,導(dǎo)致中心或邊緣氣流過(guò)于旺盛或不足,造成渣皮脫落,使?fàn)t缸透液性大幅下降,爐缸的工作狀態(tài)變差,不活躍,死區(qū)較多,爐缸堆積現(xiàn)象較為頻繁,易造成風(fēng)口大量破損。
2.3 高爐休風(fēng)恢復(fù)爐況
    高爐生產(chǎn)中60天左右需要一次10-12小時(shí)的定修,在恢復(fù)爐況過(guò)程中,均采取花堵3~4個(gè)風(fēng)口。目的是為了維持適宜的風(fēng)速及鼓風(fēng)動(dòng)能,保證吹透中心,以快速恢復(fù)爐況。每次爐況恢復(fù)的過(guò)程中,都出現(xiàn)堵泥風(fēng)口兩側(cè)的風(fēng)口損壞,每次破損風(fēng)口3-5個(gè),甚至出現(xiàn)風(fēng)口二套燒壞,需要組織休風(fēng)更換。
2.4 渣皮脫落
    由于原燃料質(zhì)量變化或大量使用焦丁后,使高爐煤氣流發(fā)生變化,導(dǎo)致?tīng)t墻渣皮脫落,富集在局部風(fēng)口處,使風(fēng)口燒壞。
3 采取的措施
3.1 優(yōu)化配料工作
3.1.1 燃料控制
     由于焦炭入庫(kù)后存放時(shí)間較長(zhǎng),沒(méi)有及時(shí)使用,造成強(qiáng)度降低,造成爐況波動(dòng)風(fēng)口損壞。根據(jù)入庫(kù)時(shí)間,季節(jié)特點(diǎn),合理安排出庫(kù)。及時(shí)了解焦炭配煤比的變更情況,加強(qiáng)熱強(qiáng)度、水分的監(jiān)控。及時(shí)調(diào)整焦比、煤比,確保爐況穩(wěn)定。
針對(duì)部分酸性球團(tuán)含鈦偏高,造成渣鐵粘稠,類(lèi)似爐缸堆積的情況,采取要求供應(yīng)商提供的球團(tuán)鈦含量小于0.04%。在給高爐取料時(shí),將含鈦偏高的球團(tuán)與含鈦低的球團(tuán)各取50%,進(jìn)行混合后供給高爐,同時(shí)將高爐球團(tuán)的配加比例控制在10-15%,降低了渣鐵的粘度,提高了渣鐵的流動(dòng)性。
    第一煉鐵廠長(zhǎng)期使用南非塊礦,由于南非塊礦冶金性能較好,但堿金屬含量較高,鉀含量在0.25-0.35%,鈉含量0.13%左右。針對(duì)塊礦長(zhǎng)期使用南非塊礦,品重單一的情況,采取拓寬塊礦的品種,配加了麥克塊、紐曼塊、恰那塊、PB塊等有害元素含量低的塊礦品種。塊礦配加比例控制在17%左右,既確保了高爐爐況穩(wěn)定順行,又減少了堿金屬的帶入量。
    通過(guò)配料技術(shù)控制有害元素的含量,要求鋅負(fù)荷<0.5kg/t,堿負(fù)荷K2O+Na20≤3.5kg/tFe。針對(duì)堿金屬含量高的燒結(jié)機(jī)頭灰不再直接配吃,與鋅含量高的布袋除塵灰合并流程,經(jīng)脫除鋅、鉀、鈉等有害元素后再回混勻料堆,根據(jù)循環(huán)物料的產(chǎn)量,均勻配吃,防止配料波動(dòng)。對(duì)含鋅高的干鋼泥的配加由5%調(diào)整到3%,既保持了經(jīng)濟(jì)料的使用,又降低了高爐爐料的鋅負(fù)荷,避免了干鋼泥集中配加帶來(lái)的鋅負(fù)荷急劇升高,造成的爐況失常;燒結(jié)礦的白云石的配加量由8%提高到8.5%,高爐爐渣的鎂鋁比由0.63%提高到0.65-0.68%的范圍,鎂鋁比提高以后,使高爐的排堿、排鋅的能力得到提高,穩(wěn)定的堿負(fù)荷、鋅負(fù)荷使高爐爐況平穩(wěn),降低了風(fēng)口的破損。
3.2 通過(guò)爐況調(diào)劑,保持合理的操作爐型
    在焦丁的使用上,我們對(duì)配加焦丁發(fā)展邊緣氣流的作用沒(méi)有得到充分的重視,配加焦丁后3-5天后出現(xiàn)爐墻渣皮脫落,造成爐涼,爐缸渣鐵透液性急劇下降,造成焦比上升,風(fēng)口頻繁損壞。因此在使用焦丁時(shí),裝料制度采用適度加重邊緣的措施。向邊緣加一圈礦或減一圈焦,或布料角度調(diào)整0.5°等措施,使高爐布料平臺(tái)中心和邊緣的礦焦比保持穩(wěn)定,確保了中心和邊緣氣流的穩(wěn)定,進(jìn)而穩(wěn)定了爐墻渣皮。確保了爐況的長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行,減少了風(fēng)口的損壞。采用此項(xiàng)措施后,未再出現(xiàn)吃焦丁后渣皮脫落、風(fēng)口損壞情況的發(fā)生。
    通過(guò)調(diào)劑布料制度,在邊緣氣流過(guò)旺的情況下,采取向邊緣增加布礦的環(huán)數(shù)或減少布向邊緣焦炭的環(huán)數(shù),增加布向中心的焦炭比例;情況較嚴(yán)重時(shí),調(diào)整布礦或布焦的角度0.5-1度;根據(jù)焦炭質(zhì)量和落地礦的多少調(diào)整礦石和焦炭的批重。3-5個(gè)冶煉周期煤氣流轉(zhuǎn)型后,再鞏固效果。以自主研發(fā)的中型高爐無(wú)鐘多環(huán)布料煤氣流轉(zhuǎn)型理論,指導(dǎo)布料操作。通過(guò)以上的調(diào)劑手段,使中心氣流狹長(zhǎng)而銳利,邊緣氣流通暢,形成一個(gè)狹窄的邊緣通路,使中心氣流強(qiáng)于邊緣,達(dá)到合理的煤氣流分布,煤氣利用率由36%-39%提高到42-44%,使操作爐型規(guī)整,使?fàn)t墻渣皮保持相對(duì)穩(wěn)定,保持爐缸工作正常活躍,爐缸的透液性良好,使風(fēng)口的工況條件改善,避免局部窩渣、窩鐵現(xiàn)象。
    在下部調(diào)劑中,由于第一煉鐵廠高爐風(fēng)口布局,原來(lái)為直徑120mm×3+110mm×13配置,風(fēng)口面積0.1574m2,配置不夠理想。后來(lái)逐步調(diào)整到直徑110mm×16個(gè),面積0.1520m2,配置較為均勻但風(fēng)口面積又相對(duì)偏小,爐缸邊緣存在死區(qū);經(jīng)過(guò)計(jì)算、研究、探討、比對(duì),根據(jù)各高爐不同的風(fēng)機(jī)能力,擴(kuò)大風(fēng)口面積,三高爐風(fēng)口面積由0.1520m2擴(kuò)大到0.1573m2,其中6個(gè)風(fēng)口直徑由100mm擴(kuò)大到115mm;一、二高爐風(fēng)口面積由0.1520m2擴(kuò)大到0.1555 m2,各有4個(gè)風(fēng)口直徑由100mm擴(kuò)大到115mm,風(fēng)量提高了100-150m³/min。風(fēng)口面積適度擴(kuò)大后,減少了爐缸死區(qū),活躍了爐缸邊緣,使得渣鐵的流動(dòng)性得到較大改善。
     爐缸熱制度不穩(wěn)定,化學(xué)熱和物理熱波動(dòng)較大。通過(guò)高爐日常操作中嚴(yán)格控制生鐵含硅[Si]在0.25%-0.45%之間,爐溫的穩(wěn)定率(0.25%-0.45%之間)由56%提高到80%左右,鐵水物理熱保持在1480℃左右,爐缸的熱制度充沛穩(wěn)定。
3.3 采用快速恢復(fù)爐況技術(shù)
     經(jīng)過(guò)研究,在高爐長(zhǎng)期休風(fēng)后的恢復(fù)過(guò)程中,根據(jù)渣鐵環(huán)流理論和操作實(shí)際,針對(duì)現(xiàn)有的工況條件,對(duì)原有的操作方式,進(jìn)行了大膽革新,采用全開(kāi)風(fēng)口作業(yè),快速提高風(fēng)量,依靠大風(fēng)量增大鼓風(fēng)動(dòng)能。保證了爐況恢復(fù)過(guò)程中初始煤氣流分布合理,避免了由于高風(fēng)壓條件下,堵風(fēng)口作業(yè)造成的對(duì)爐缸圓周渣鐵環(huán)流的阻斷作用,基本杜絕了此種情況下風(fēng)口的熔燒破損。
     復(fù)風(fēng)初期,為確保料動(dòng),且盡快形成煤氣流,抓住時(shí)機(jī),積極穩(wěn)妥用風(fēng)。送風(fēng)后根據(jù)壓量關(guān)系在30~60分鐘左右將風(fēng)壓加至160kPa左右,壓差維持在90~100kPa。在風(fēng)量偏大時(shí),壓差控制在80~90kPa。用較低的壓差,提高高爐煤氣流的穩(wěn)定性,減少崩塌料、懸料的產(chǎn)生,縮短恢復(fù)時(shí)間。下料后逐步趕料線。
     風(fēng)量加至正常風(fēng)量的80%,則放緩加風(fēng)節(jié)奏,一方面穩(wěn)定氣流;另一方面,防止?fàn)t溫大幅下跌,進(jìn)而影響料尺正常動(dòng)作,形成崩、懸料。隨煤粉作用,熱量回升,逐步加全風(fēng)量。復(fù)風(fēng)初,由于重建煤氣流,尤其在O/C比較高的高爐,前期風(fēng)壓高,風(fēng)量小,透氣性差,不吃風(fēng)。而對(duì)于大型高爐,風(fēng)量達(dá)不到一定水平,風(fēng)口前料不動(dòng),而此時(shí),不能因?yàn)楸飰骸⒏邏壕筒患语L(fēng)。
優(yōu)化操作前后送風(fēng)曲線和送風(fēng)風(fēng)壓、風(fēng)量、頂壓變化見(jiàn)圖1、圖2。
     該技術(shù)推廣后,每次長(zhǎng)期休風(fēng)爐況恢復(fù)時(shí)間由2-3天縮短到7小時(shí)左右;風(fēng)口基本無(wú)損壞。通過(guò)表2、表3、表4,優(yōu)化后(如2013年8月28日)三高爐計(jì)劃休風(fēng)及恢復(fù)期間與優(yōu)化前(如2013年3月28日)三高爐計(jì)劃休風(fēng)及恢復(fù)期間指標(biāo)對(duì)比,綜合焦比降低66.78kg/t,減少焦炭量360.58t,產(chǎn)量增加近1955t。2013年3月28日三高爐計(jì)劃休風(fēng)及恢復(fù)期間損壞風(fēng)口3個(gè),二套1個(gè),二次休風(fēng)即30日8:35~11:50更換損壞的風(fēng)口及二套,直到30日風(fēng)口全開(kāi),爐況恢復(fù)正常,增加了爐況恢復(fù)到正常的時(shí)間。
4 實(shí)施效果
    通過(guò)優(yōu)化配料工作,爐況調(diào)劑保持合理的操作爐型,快速恢復(fù)爐況技術(shù)等措施,燒結(jié)礦堿金屬K2O含量由0.15%下降到0.10%,Na2O含量由0.05%下降到0.04%。重力除塵灰堿金屬K2O含量由0.58%下降到0.33%,Na2O含量由0.79%下降到0.14%,Zn含量由1.8%下降到0.43%。高爐經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)得到了大幅提升(見(jiàn)表5),2014年綜合焦比下降到511.43kg/t,休風(fēng)率由3.59%下降到2.82%,風(fēng)口破損數(shù)目由2012年的273個(gè)(月平均損壞22.75個(gè)),2013年的202個(gè)(月平均損壞16.83個(gè)),下降到2014年68個(gè)(月平均損壞5.67個(gè)),取得顯著效果。
5 參考文獻(xiàn)
[1] 由文泉.實(shí)用高爐煉鐵技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2004.350-351.
[2] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2008.443-451.
 
 
 
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