尼立杰
(邢鋼煉鐵廠)
摘 要 通過對中速磨制粉系統中收粉箱體的改造實例,說明噴煤系統收粉箱體的適用結構,同時指出在線改造中要注意的重點方面。
關鍵詞 煤粉制備 收粉箱體 改造
1 前言
邢鋼煉鐵廠現有中速磨4臺,其中Φ1300mm磨2臺,Φ1700mm磨1臺,制造廠家為合肥中亞水泥機械廠;Φ2015mm磨1臺,制造廠家沈陽重型雙馬機械制造有限公司。制粉能力70噸/小時。
2 三期收粉箱體運行狀況
三期收粉箱體于2003年1月投用,箱體主要設計參數:
處理風量:77000—96400m3/h 凈過濾面積:2200m2
入口濃度:500一1000g/Nm3 進口溫度:<l10℃高出露點10℃
收粉箱體共有10個室,每個室10條布袋,布袋型號:2600mm*2800mm*100mm的防靜電針刺氈大濾袋,骨架為“一”字型。在使用過程中,存在以下問題:
2.1 采用2600mm*2800mm*100mm的防靜電針刺氈大濾袋共100條:
2.1.1 布袋破損后不易查找,排放不易控制,自三期建成以來,排放始終有可視煙塵,含塵達到了200mg/Nm3以上。
2.1.2 骨架為“一”字型,在使用過程中起不到骨架作用,布袋透風率差,收粉器箱體壓差高,在正常生產時壓差在5.5~8Kpa之間,遠高于其他除塵系統1.5~2.0Kpa左右的工作壓差。
2.1.3 布袋破損快。因壓差高,每月更換布袋在10~15條之間,每條布袋的平均壽命不足12個月。
2.1.4 布袋體積大,不易更換,更換1條布袋每次至少4個人,需要1小時左右。
2.2 反吹系統利用煙囪排放出的廢氣進行反吹。導致反吹氣中含有大量的冷凝水蒸汽,布袋粘堵較為嚴重。
3 收粉箱體改造方案
更新收粉器箱體、噴吹系統、電控系統。由原來的每個室(共10個室)10條大布袋改建成每個室128條小布袋,小布袋尺寸為¢130mm×3500mm,共12個室;由原來的100條大布袋改成1536條小布袋。同時安裝改造后的花板、隔板、骨架及布袋,安裝電控系統和反吹系統,箱體防雨罩。反吹系統改為低壓氮氣進行反吹。
4 改造過程
4.1 施工單位在地面整體制作收粉箱體,并安裝好布袋及骨架。在靠近四周預留兩排布袋和骨架不安裝。防止箱體在安裝焊接時燒壞布袋。箱體制作好后,整體重量達到了23噸。提前在地面制作箱體,可縮短停機檢修時間,最大限度的減少對生產秩序的影響。
4.2 三期制粉系統停機后,對舊箱體上的100條布袋及骨架進行拆除。拆除布袋后,人工對箱體及灰斗內的積灰進行清掃,清掃后用濕布對箱體內部進行進一步清理,箱體內部不存在如何煤粉,確保下一步氣割進行作業時的安全。
4.3 對舊箱體在與灰斗銜接處進行割開,用200噸吊車整體把舊箱體吊到地面。
4.4 把新箱體整體安裝到灰斗上,進行焊接。焊接完成后進行氣密性試驗,檢驗焊接質量。試驗合格后進行下一步程序。
4.5 安裝剩余的布袋及骨架。
4.6 安裝氮氣反吹系統并進行調試。
4.6 帶負荷試車。通過帶負荷試車,對氮氣反吹系統中反吹時間進行調整,以適合生產需要。
5 改造后效果
收粉箱體投用后,箱體壓差明顯降低,在1.5~1.8之間運行,中速磨制粉能力明顯提高,外排煙氣含塵達到了26mg/Nm3,符合國家環保要求。
6 結論
三期收粉箱體這種大布袋設計結構,存在占地面積小、初期投入少等特點。但是在投入實際運行后,因箱體布袋過大,骨架起不到作用,布袋損壞快,損壞后不易查找、不易更換等一系列缺點,說明這種大布袋結構不適用在噴煤制粉系統中。
在線改造過程中,施工方案一是要注意安全施工,針對煤粉易燃易爆特點,動火前一定要吹掃干凈;二是要利用一切辦法,縮短檢修工期,如本次檢修中提前在地面制作,整體吊裝,減少了5天檢修時間。