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鋼包全程加蓋裝置的研究與應用

放大字體  縮小字體 發布日期:2015-09-22  作者:刁興武,李洪濤  瀏覽次數:320
 
核心提示:摘要: 本文介紹了一種鋼包連續加蓋裝置,采用該技術后降低了轉爐出鋼溫度和過程溫降,起到了良好的節能效果。鋼水包作為轉爐與連鑄之間的鋼水容器,其在生產過程中的狀態直接影響轉爐出鋼和所裝鋼水溫度的變化,直接影響轉爐過程溫度控制,一般采取強化鋼包在線烘烤,優化鋼包砌筑工藝,出鋼后加保溫劑,澆注過程中包加蓋等措施來降低對過程溫度的影響。雖采取上述手段,但轉爐出鋼溫度仍降幅較大,平均溫降在85℃左右,使轉爐出鋼溫度控制難度加大,轉爐吹損較高,不利于生產成本的降低。
 鋼包全程加蓋裝置的研究與應用

刁興武,李洪濤

( 西林鋼鐵集團有限公司,黑龍江伊春153025)

摘要: 本文介紹了一種鋼包連續加蓋裝置,采用該技術后降低了轉爐出鋼溫度和過程溫降,起到了良好的節能效果。

關鍵詞: 鋼包; 全程加蓋; 溫降

鋼水包作為轉爐與連鑄之間的鋼水容器,其在生產過程中的狀態直接影響轉爐出鋼和所裝鋼水溫度的變化,直接影響轉爐過程溫度控制,一般采取強化鋼包在線烘烤,優化鋼包砌筑工藝,出鋼后加保溫劑,澆注過程中包加蓋等措施來降低對過程溫度的影響。雖采取上述手段,但轉爐出鋼溫度仍降幅較大,平均溫降在85℃左右,使轉爐出鋼溫度控制難度加大,轉爐吹損較高,不利于生產成本的降低。

1 現狀分析

1. 1 工藝路線

轉爐出鋼→氬站吹氬處理→鋼包吊運→連鑄

1. 2 轉爐出鋼溫降對終點溫度控制影響

從( 圖1) 體現出鋼過程溫降與出鋼溫度對應關系,在同等出鋼時間和鋼包使用火數及狀態相同的條件下,因轉爐出鋼過程溫降在85 ~ 90℃之間,導致轉爐出鋼溫度控制較高,必須控制出鋼溫度區間為1 670 ~ 1 680℃才能達到工藝基本要求。分析其主要原因有: ( 1) 鋼水包內襯散熱快,導致內襯溫度降幅大。( 2) 轉爐出鋼后吹氬時鋼水與空氣接觸,因環境溫度較低使熱損失增加。

 


1. 3 鋼水包內襯溫度對轉爐出鋼溫降的影響( 圖2)

通過( 圖2) 可以看出,隨著鋼包內襯溫度的變化直接影響轉爐出鋼后鋼水的溫降,鋼包內襯溫度每變化200℃ 直接影響鋼水溫度約10℃ 左右,且內襯溫度低于900℃時,溫降損失進一步加大,經過大量數據統計得出如下結果: 包襯蓄熱( 包襯接受鋼水后包襯升溫而所需熱量) 占鋼水在包中總熱損失的45% ~ 50%; 包壁的散熱占20%; 鋼水表面輻射散熱占20% ~ 30%。


因此,解決鋼水包使用過程鋼水溫降大的問題主要從降低鋼水包蓄熱問題入手,提高鋼包整個使用過程蓄熱能力,降低各使用階段包襯的溫度變化量,降低鋼包散熱系數,保證鋼包內襯溫度。

2 實施方案

在原有平臺設計不變的情況下,進行系統改造,在平臺適當位置切割1m × 1m 開孔,并在其上方布置鋼包全程加蓋裝置,該裝置主要由包蓋、氬站加蓋裝置構成。

2. 1 鋼包包蓋

使用10mm 厚的鋼板焊接而成,包蓋中心處焊接吊環,在包蓋一側焊接包蓋與鋼水包連接的雙環形板鉤結構,并在鋼水包上沿處焊接固定銷軸,用以在無需摘蓋的工況條件下滿足倒渣等操作,使鋼包除出鋼時間外其余全部時間加蓋運行,減少鋼包熱損失。包蓋內壁采用耐火涂層打結工藝,減少鋼水包內鋼水對包蓋的熱輻射,降低鋼包蓋的導熱系數和包蓋的變形系數,提高鋼包蓋的使用壽命。

2. 2 加蓋裝置

加蓋裝置布置在轉爐吹氬站平臺上,主要完成對鋼水包蓋的加蓋、摘蓋的快速操作。轉爐出鋼前,鋼包車行至吹氬站平臺下方,由此裝置將包蓋摘掉并提升適當位置,然后轉爐操作人員進行灌引流砂、出鋼等操作; 出鋼結束后,鋼水包再次行至加蓋裝置下方,由加蓋裝置完成對鋼水包加蓋操作,并以此往復循環,形成鋼包周轉期間除出鋼時外其余時間全部帶蓋運行。

2. 2. 1 加蓋裝置構成

加蓋裝置主要由工字鋼梁、電動吊葫蘆構成( 見圖2) 。

利用現場結構,在原有平臺基礎上雙拼H 型鋼,在型鋼頂部焊接橫梁支撐工字梁作為電弧爐吊固定支架,在工字梁上安裝1 臺3t 電葫蘆吊,通過電葫蘆吊鉤上下移動實現加蓋、摘蓋動作,出鋼前出鋼車行至加蓋裝置下方后,啟動電葫蘆吊使鋼絲繩上的吊鉤鉤住包蓋上方的吊環,出鋼車則向相反方向移動,實現鋼水包與包蓋的分離; 轉爐出鋼完畢后,出鋼車再次行至加蓋裝置下方,電弧蘆吊將包蓋釋放同時出鋼車配合開動使包蓋環形鉤鉤住包身上沿處的固定銷軸,完成加蓋過程。


3 應用效果

鋼包全程加蓋系統使煉鋼廠顯著降低鋼包內的熱量損失,減少鋼包內鋼水溫降。這些能量損失的減小轉化成重要的生產經濟效益。最主要的效益表現在操作成本的降低、產品質量的提高和生產效率的提高。

使用鋼包全程加蓋裝置使鋼包蓋在近乎整個鋼包使用循環周期內都始終蓋在鋼包上,由此帶來的直接效益有:

( 1) 可免除周轉鋼包在線預熱,在線烘烤主要用于非正常情況下的搶救性升溫,且應用效果受烘烤時間限制。鋼包加蓋澆注完1h 后包襯溫度仍保持在1 050℃以上,能夠實現紅包出鋼,不需再進行鋼包烘烤,停用8h 之內的鋼包直接進行加蓋操作能夠保證鋼包內壁溫度。轉爐出鋼溫度比未加蓋降低20 ~ 30℃,出鋼溫降損失降低15 ~20℃,運輸過程溫度損失約減少5℃,全程溫度損失減少10 ~ 15℃,至少噸鋼成本降低10 ~ 15 元,以年產鋼300 萬t 計算至少降低成本3 000 萬元。

( 2) 節能效果明顯,轉爐出鋼吹氧升溫按2Nm3 /10℃t 鋼計算,溫度提高20℃,年產300 萬噸鋼,節約氧氣用量1 200 萬Nm3。在線烘烤焦爐煤氣消耗5Nm3 /t,年產300 萬t 鋼廠節約烘烤煤氣量1 500 萬Nm3,氧氣價格按照0. 5 元/Nm3、焦爐煤氣0. 48 元/Nm3 計算,共降成本1 320 萬元,降本效果顯著。

( 3) 因鋼包溫度較高,包內鋼渣始終處于液態狀態,從而減少對鋼包邊沿及渣線的清理需求,降低對包襯耐火材料的機械損傷。包內鑄余大幅降低,鋼包傾倒干凈,包底殘鋼、殘渣明顯減少。

⑷減少包內鋼水的溫降。減少鋼水在鋼包、中間包及結晶器內的溫度波動,可實現低過熱度澆注,免除連鑄過程中對中間包的輔助預熱。溫度控制合格率提高15%。合金收得率更加穩定,并可直接免除鋼包覆蓋劑的加入。

⑸ 煉鋼爐及鋼包上的耐火侵蝕被減小,因此轉爐爐齡和包齡被延長。轉爐出鋼口壽命提高至180 爐以上,鋼包壽命由加蓋前的100 爐提高至140 爐。


4 結語

通過鋼包加蓋系統的實踐應用,鋼水包熱損失明顯減少,取得了比較明顯的節能效果,因其投入成本較低,應用方便靈活,降低鋼包烘烤煤氣消耗成本,符合國家節能減排產業政策要求,是一項綠色、環保、節能的新技術,為轉爐高效、科學生產組織具有一定的借鑒意義.

 
 
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