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南鋼4號高爐降低燃料比實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2015-09-28  作者:袁 彬  瀏覽次數:254
 
核心提示:摘 要:南鋼第二煉鐵廠4號高爐自開爐以來,積極探索適合的裝料制度,加強原燃料監管,堅持推行低硅冶煉等措施,燃料比保持在510kg/t左右,完成了公司下達的目標。南鋼集團原有5座小高爐,為淘汰落后產能,實現產業轉型升級,于2012年5月份施工,新建了兩座1800m3高爐,由中冶南方總包。4號高爐于2014年1月點火開爐.開爐過程比較順利,一個星期就達產達效,利用系數超過了2.3t/m3.d。隨后,南鋼4號高爐在穩定爐況的同時,尋求降本降耗的途徑。而燃料比的降低對煉鐵成本的下降有著至關重要的作用,這也是在目前
 南鋼4號高爐降低燃料比實踐

 

(南京鋼鐵聯合有限公司第二煉鐵廠)

摘 要:南鋼第二煉鐵廠4號高爐自開爐以來,積極探索適合的裝料制度,加強原燃料監管,堅持推行低硅冶煉等措施,燃料比保持在510kg/t左右,完成了公司下達的目標。

關鍵詞:燃料比 穩定順行 降本降耗

前言 

南鋼集團原有5座小高爐,為淘汰落后產能,實現產業轉型升級,于20125月份施工,新建了兩座1800m3高爐,由中冶南方總包。4號高爐于20141月點火開爐.開爐過程比較順利,一個星期就達產達效,利用系數超過了2.3t/m3.d。隨后,南鋼4號高爐在穩定爐況的同時,尋求降本降耗的途徑。而燃料比的降低對煉鐵成本的下降有著至關重要的作用,這也是在目前嚴峻的行業形勢下,尋求突破的重要舉措.通過采取下面一系列的措施,4號高爐燃料比逐步下降,截止201412月份,高爐燃料比降至511kg/t

保證原燃料質量穩定

首先在原燃料方面,第二煉鐵廠一直貫徹精料方針,努力實現原燃料冶金性能的穩定。煉鐵的原燃料對煉鐵經濟指標的影響很大,所以高爐要想提高經濟指標,穩定原燃料十分重要。首先入爐的礦含鐵品位要高,高品位是精料的核心。燒結礦的TFe提高1%,將降低焦比1.2kg,提高生鐵產量2.5%左右。然而在礦石價格仍然很高的背景下,高品位的礦石價格將提高我們的煉鐵成本,所以在品位和價格之間尋找平衡,最大化降低成本一直是南鋼在考慮的難題。然而,公司還是能保證所購礦石的高品位。另一方面,精料方針還要求原燃料質量、性能長期穩定,這樣才能是高爐穩定順行。原燃料的性能的波動將導致爐況的波動,從而與降低消耗的初衷背道而馳。

我們加強原燃料的篩分檢查,對槽下振動篩進行檢查改造,及時更換篩分效果差的振動篩。并且我們嚴格執行橫班原燃料檢查制度,隨時掌握原燃料狀況,再根據其變化采取相應措施,減少外圍變化對爐子的沖擊。

高風溫冶煉

熱風帶入高爐的能量占總能量的16%~19%,熱風是相對廉價的能源,應當充分利用,而且熱風溫度提高100℃,將降低燃料比15~20kg4號高爐在建設的時候就注意到提高風溫的重要性,配備了3座高效率頂燃式熱風爐,配置了轉爐煤氣混燒技術,風溫達到1200℃。煤氣板式換熱器將煤氣和空氣均預熱到180 ,煤氣采用干式布袋除塵,提高煤氣溫度,降低煤氣水分,有利于提高送風溫度。

高壓操作技術

爐頂壓力提高0.01MPa,將降低燃料比0.5%,提高產量3%。同時提高頂壓有利于低硅冶煉,隨著頂壓的提高增產的效果會遞減。頂壓的提高能減少高爐爐況的波動,促使高爐穩定順行,也能是礦石間接還原向有利的方向發展,高壓操作使CO向著二氧化碳的反應方向進行。高壓后爐內的煤氣流速降低,使熱風中的熱量進一步向爐料傳遞,爐塵的吹出量也會降低,可有效提高TRT的發電量。4號爐目前頂壓控制在195kPa,全壓差控制在150kPa

降低高爐熱量損失

高爐內熱負荷最大的部位是爐腹和爐腰,分別占高爐總熱負荷的20%15%,減少這部分的熱量損失要求我們保證高爐穩定順行,盡量減少冷卻壁的渣皮脫落。同時,我們還應該選擇隔熱、導熱性能優異的耐火磚。為了滿足高強度冶煉,以及有一個合理的操作爐型,4號高爐爐底采用了陶瓷杯,采用較薄的爐缸耐材配置,充分利用好高爐初渣形成穩定的渣鐵凝固層,有利于實現高爐長壽。高爐采用薄壁爐襯,除了爐缸沒有鑲磚外,爐腹、爐腰、爐身全都用了鑲磚的冷卻壁,熱震大的部位還采用高韌性球墨鑄鐵冷卻壁,全冷卻壁爐襯結構。同時采用軟水密閉循環水冷卻,分環控制水量,便于調整冷卻強度。

與此同時,高爐操作抑制邊緣煤氣流過度發展,可有效減少高爐熱損,我們4號高爐在平時的操作中也是十分重視對冷卻水流量和水溫差的控制,這樣不僅能有效控制爐體熱負荷,也能對爐體磚襯起到很好的維護作用,同時對提高高爐壽命,避免高爐結瘤有著積極的作用。

探索合適的布料矩陣

在操作方面,4號高爐一直在不斷探索適合現階段爐況的操作矩陣,不斷根據爐況進行改進,同時堅持發展中心、輻射邊緣、拓寬平臺、平抑料帶6184號爐成功實現去除中心焦操作。去中心焦之后,爐況較以前順行,穩壓次數減少。探尺記錄的下料情況較以前整齊,滑料現象明顯減少。去中心焦之后,燃料比從18號之前的515kg下降到502kg,煤氣利用率也有所提升。爐況順行指數提高以后,爐缸的工作狀況也有了改善,為低硅冶煉創造了條件,生鐵含硅由之前的0.41%下降到0.33%左右,物理熱由之前的平均1515℃提高到1522℃。合適的布料制度使得煤氣利用不斷提高,爐況穩定順行,同時燃料比等經濟指標不斷下降。

低硅冶煉

實踐證明,[Si]下降1%,焦比下降4kg/t,因此低硅冶煉是降低燃料比的有效手段。低硅冶煉的原則是降硅不降熱、虧熱不降硅,低硅冶煉必須要有充足的鐵水物理熱作保證。2高爐生產實踐證明,鐵水物理熱不能長期低于1500℃。燃料比降低后,燃料帶入爐內的SiO2明顯減少,有利于實現低硅冶煉,目前4號高爐[Si]控制在0.4-0.45%,鐵水物理熱控制在1510±10℃。

8 4號高爐在降低燃料比方面取得的成果

4#高爐124號送風點火開爐25號出了第一爐鐵水,開爐半個月單日利用系數就突破2.3t/m3.d。開爐以來,高爐全體人員一直堅持高產、優質、低耗的方針,在穩定爐況的同時不斷降低消耗。 

 

由圖1可以看出6月以后燃料比明顯降低,雖然89月有所上行波動,但總體消耗呈下降趨勢,并明顯且低于前幾個月,說明對于降低燃料比措施是有效可行的。

與此同時,從圖2的利用系數趨勢圖可以看出,4號高爐在燃料比下降的同時,利用系數也在不斷提高。

結語

對環境的影響一直是制約鋼鐵工業進一步發展的障礙,而降低高爐燃料比不僅有利于節本創效,更對節能減排有著重要的意義。同時,降低燃料比也是提高利用系數的正確途徑,這正是我們煉鐵系統所追求的目標。由此可見,南鋼4號高爐開爐一年以來對于降低燃料比的探索是十分有意義,而且也取得了顯著地效果。但仍然有諸多因素影響著消耗的進一步降低,如原燃料成分的波動頻繁,爐前除鐵的影響,富氧率偏低等等。

 

 
 
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