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滄州中鐵2500m3高爐降料面噴涂造襯操作實踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2015-10-07  作者:顧宏偉  瀏覽次數(shù):348
 
核心提示:摘 要:對滄州中鐵1#高爐降料面噴涂造襯作業(yè)進行總結(jié)。通過合理設計休風料,嚴格控制風量及爐頂溫度,復風后快速調(diào)整負荷等措施,安全、經(jīng)濟、準確完成降料面噴涂作業(yè)并快速恢復爐況。滄州中鐵煉鐵廠1號爐有效容積2500m3,2008年9月投產(chǎn)。高爐采用軟水密閉循環(huán)冷卻,爐腹及以上爐體設計為磚壁合一的薄爐襯結(jié)構(gòu),爐腹至爐身下部采用銅冷卻壁。2014年10月以來,爐身熱流強度總體表現(xiàn)偏高,邊緣氣流不穩(wěn)定,爐況抗外圍干擾能力弱,經(jīng)常波動,生產(chǎn)經(jīng)營較為被動。經(jīng)研究確認高爐爐襯侵蝕剝落使高爐操作爐型發(fā)生較大變化是熱流強度異
 
 滄州中鐵2500m3高爐降料面噴涂造襯操作實踐

顧宏偉

(滄州中鐵裝備制造材料有限公司煉鐵廠)

摘 要 對滄州中鐵1#高爐降料面噴涂造襯作業(yè)進行總結(jié)。通過合理設計休風料,嚴格控制風量及爐頂溫度,復風后快速調(diào)整負荷等措施,安全、經(jīng)濟、準確完成降料面噴涂作業(yè)并快速恢復爐況。

關鍵詞  休風料設計 降料面 風量控制 頂溫控制 煤氣全程回收

1 前言

滄州中鐵煉鐵廠1號爐有效容積2500m3,2008年9月投產(chǎn)。高爐采用軟水密閉循環(huán)冷卻,爐腹及以上爐體設計為磚壁合一的薄爐襯結(jié)構(gòu),爐腹至爐身下部采用銅冷卻壁。2014年10月以來,爐身熱流強度總體表現(xiàn)偏高,邊緣氣流不穩(wěn)定,爐況抗外圍干擾能力弱,經(jīng)常波動,生產(chǎn)經(jīng)營較為被動。經(jīng)研究確認高爐爐襯侵蝕剝落使高爐操作爐型發(fā)生較大變化是熱流強度異常,邊緣氣流不穩(wěn)定的根本原因。因此定于2014年12月30日空料線停爐噴涂造襯,計劃降料線到20m(爐腰下部)。降料面過程耗時9h,全程回收煤氣。休風74.5h。開爐后20h恢復全風作業(yè),整個噴涂造襯達到了“安全,快速,經(jīng)濟,準確”的目標。

2 降料面前的準備工作

2.1 調(diào)整爐溫及造渣制度

降料面前控制爐溫[Si]0.4—0.5%,確保鐵水物理熱1500---1520℃,同時下調(diào)爐渣堿度0.03,控制渣中(MgO)>8%、(Al2O3)<15%。熱洗爐缸,確保爐缸活躍,避免休風后爐缸出現(xiàn)較大粘結(jié),影響爐況。

2.2 休風料準備

休風料按焦炭負荷在爐內(nèi)分為5段,用凈焦調(diào)劑負荷。全爐負荷2.06,其中爐缸、爐腹段負荷為3.21,爐腰負荷為 2.0,爐身下段負荷為1.7,爐身中部負荷為1.03,爐喉及爐身上部負荷為0.8。礦批較正常礦批減小30%,干焦批定為15.5t。每批礦中帶入2t錳礦和0.5t螢石,控制鐵中[Mn]0.8%--1%。爐渣堿度按照焦負荷分段設定的爐溫[Si]及理論二元堿度進行校核,其中第1段控制[Si]0.5% , 二元堿度1.1;第2段控制[Si]1.2%,二元堿度1.1;第3、4、5段控制[Si]2.0% , 二元堿度1.10。最后加入10批蓋面焦,蓋面焦為空焦,每批帶入110kg石灰石,控制二元堿度為1.0。始終控制渣中(MgO)>8%、(Al2O3)<15%。

2.3 降料面預休風

此次降料面嚴格按照《降料面休風方案》執(zhí)行,于2014年12月30日12:00預休風,休風料設定10批蓋面焦中前3批在預休風前加入,休風時維持正常料線。休風后主要進行以下準備工作:

(1) 拔出十字測溫裝置,安裝四根臨時打水槍,確保打水量達50t/h以上,同時檢查原打管的出水和霧化情況并酌情進行修復;

(2) 更換漏水的風口小套;

(3) 校準雷達探尺并實測料面,通過實測結(jié)果確定以雷達監(jiān)測料面情況。

3 空料線操作

12月30日18:00時復風,料線從1.5m開始降料面,到12月31日3:00休風結(jié)束,共歷時540min,雷達操尺顯示料線已降到20m,后實測為20.5m,平均降料面速度達到2.1m/h。

3.1 頂溫的控制

降料面操作中頂溫控制以料線、風量、打水量、爐頂設備承受能力為依據(jù)綜合考慮。前期風量大,料面下降速度快,頂溫控制在250--280℃左右,隨著料線下降通過適當減風和降低風溫來控制頂溫。料線降到爐身下部或爐腰處,此時進入高溫區(qū),易形成水煤氣爆炸,控制頂溫在350℃,防止打水過多接觸到紅焦,造成爐缸劇涼,影響出鐵和開爐。同時加大N2用量,保護爐頂設備。

3.2 風量、熱壓的控制

風量、風壓的控制要兼顧多個方面,既要防止因風量過大造成管道行程,又要不影響降料面進程。風壓波動時果斷減風,直到風壓穩(wěn)定為止。開始全風作業(yè),19:00風量恢到4700m3/min,頂壓160kPa;至21:00料線降至12m,減風量至4000 m3/min,頂壓120 kPa;22:00料線降至15m,減風量至3000 m3/min ,頂壓80 kPa ;23:00料線降至16m,風量減至2300 m3/min ,改常壓;12月31日3:00料線到位后休風。

此次降料面從1.5m降到20m共消耗風約1647000m3,噸焦耗風2900 m3.。消耗水量500m3。采取了全程回收煤氣方法,料線成功降到20m,停爐過程未出現(xiàn)明顯爆震,出現(xiàn)兩次管道行程,整個過程安全、快捷,證明停爐操作基本合理.

4 開爐

4.1 爐料結(jié)構(gòu)及裝爐

由于噴涂過程中產(chǎn)生大量反彈料,且噴涂料中Al2O3較高,因此在裝爐時輕負荷料仍帶入錳礦和螢石,同時正常料采用低Al2O3的燒結(jié)礦、烏球、紐曼塊礦。配料保證熟料率80%以上。裝爐時先裝入空焦。料線裝至18.5m(爐腰上部)后開始裝入負荷料。負荷料的負荷選擇及裝入順序與休風料負荷一致,順序相反。

4.2 送風操作

裝爐料線至3m后開始送風,送風時偏堵1#鐵口區(qū)域部分風口,以2#、3#鐵口區(qū)域風口送風,進風面積為全風口面積的2/3。復風初期由于爐內(nèi)水渣及反彈料影響,高爐透氣性差,頂溫長時間偏低,受煤氣干法除塵限制,不能引煤氣至外網(wǎng)。送風2h后產(chǎn)生一次塌料,料柱開始松動,透氣性逐漸好轉(zhuǎn),頂溫達到150℃后開始引煤氣操作。爐頂放散關閉后,風量逐漸增大。為了保證開爐爐況順行,嚴格按壓差操作,嚴禁強頂風量,防止因風速過高燒損風口小套,同時視料線、爐況和出鐵睛況逐步開風口,并增加風量。風量至4000 m3/min,開始提負荷至4.2t/t,3h后開始噴吹煤粉。從復風經(jīng)過20h風口全開,風量達到4700 m3/min,基本實現(xiàn)了全風操作。

開爐過程中爐渣成份、堿度均達到控制目標值,渣鐵流動性始終較好。復風以后前兩爐爐溫[si]2.2%,之后逐步降低到0.8%--1.0%,物理熱始終高于1490℃。但全風后爐溫下降較快,渣堿度調(diào)整不及時,鐵水[S]超標。

4.3 操作制度調(diào)劑

由于噴涂后爐身散熱減小,冷卻壁軟水溫差及冷卻壁溫度度降低,防止爐墻結(jié)厚,將軟水進水溫度提高2℃,控制全爐水溫差在2-3℃.同時由于爐身角略有減小,邊緣氣流易發(fā)展,上部裝料制度采取適當抑制邊緣,開放中心的措施,防止中心不活,產(chǎn)生爐缸堆積。保證十字測溫顯示中心溫度約500--650℃,邊緣四點溫度約50℃。高爐全風后2d利用系數(shù)達到2.5 t/ m3.d,且爐況穩(wěn)定,證明調(diào)劑合理有效。

5 經(jīng)驗教訓

(1) 降料面前期由于風量大,雖然頂溫顯示250--280℃,但實際送入外網(wǎng)的煤氣溫度高出70℃,且下游煤氣用戶距離一號高爐較近,因此對下游用戶造成不利影響。

(2) 休風負荷及休風料的結(jié)構(gòu)控制基本合理,從停爐觀察爐墻情況來看爐墻非常干凈,爐前渣鐵排出始終比較正常。

(3) 打水霧化效果和充足的打水量是保證快速降料面及防止爐內(nèi)爆震,保護爐頂設備的重要手段。本次臨時打水槍開孔朝下,如改為朝上開孔噴淋,霧化效果會有較大改善。

(4) 此次降料面過程全回收煤氣,沒有提前切氣放散煤氣,取得較好的經(jīng)濟效益。

(5) 隨著風量恢復及順行改善,提高負荷的同時須將渣堿度調(diào)整到位,否則會導致[Si]、[S]失控。

6 結(jié)語

對滄州中鐵1#高爐降料面噴涂造襯作業(yè),通過合理設計休風料,嚴格控制風量及爐頂溫度,復風后快速調(diào)整負荷等措施,安全、經(jīng)濟、準確完成降料面噴涂作業(yè)并快速恢復爐況。

 
 
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