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濟鋼豎爐生產(chǎn)高氧化鈦球團礦試驗及應(yīng)用

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2015-12-03  作者:韓克峰,王新安,王良周,王宗福,李學(xué)付  瀏覽次數(shù):993
 
核心提示:摘要: 為降低煉鐵生產(chǎn)成本,濟鋼優(yōu)化煉鐵原料結(jié)構(gòu),采購具有價格優(yōu)勢的高鈦精礦粉,利用球團豎爐生產(chǎn)TiO2含量7%的球團礦。通過強化混料、潤磨,加強造球控制和豎爐操作參數(shù)調(diào)整,生產(chǎn)的高氧化鈦球團礦抗壓強度達到2 520 N/個、轉(zhuǎn)鼓指數(shù)90%以上,其物化性能完全能夠滿足高爐護爐要求。長期以來,濟鋼球團豎爐使用50% ~ 60%進口精粉( 智利精粉、挪威精粉、巴西精粉) 、40%的國內(nèi)精粉生產(chǎn)高爐用氧化球團礦。由于原料市場鐵礦石價格不斷上漲,優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)成為降低煉鐵成本的重要措施。
 濟鋼豎爐生產(chǎn)高氧化鈦球團礦試驗及應(yīng)用

韓克峰,王新安,王良周,王宗福,李學(xué)付

( 濟南鋼鐵股份有限公司,山東濟南250101)

摘要: 為降低煉鐵生產(chǎn)成本,濟鋼優(yōu)化煉鐵原料結(jié)構(gòu),采購具有價格優(yōu)勢的高鈦精礦粉,利用球團豎爐生產(chǎn)TiO2含量7%的球團礦。通過強化混料、潤磨,加強造球控制和豎爐操作參數(shù)調(diào)整,生產(chǎn)的高氧化鈦球團礦抗壓強度達到2 520 N/個、轉(zhuǎn)鼓指數(shù)90%以上,其物化性能完全能夠滿足高爐護爐要求。

關(guān)鍵詞: 高鈦精礦粉; 球團生產(chǎn); 工業(yè)試驗; 豎爐球團

1 前言

長期以來,濟鋼球團豎爐使用50% ~ 60%進口精粉( 智利精粉、挪威精粉、巴西精粉) 、40%的國內(nèi)精粉生產(chǎn)高爐用氧化球團礦。由于原料市場鐵礦石價格不斷上漲,優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)成為降低煉鐵成本的重要措施。

近年來,濟鋼總廠區(qū)4 座球團豎爐,除爐役后期停爐1 座外,由于煉鐵原料結(jié)構(gòu)調(diào)整,出現(xiàn)并維持了正常開1 座豎爐、間斷開2 座豎爐的局面,煉鐵生產(chǎn)主要采用酸堿性燒結(jié)礦、塊礦,球團礦僅占入爐料的10% ~ 15%。豎爐開工不足,而另一方面,采用釩鈦礦護爐使高爐焦比升高。為了充分利用現(xiàn)有球團設(shè)備生產(chǎn)低成本煉鐵熟料,2012 年2 月,濟鋼在3#豎爐采用低價高鈦精礦粉進行了高氧化鈦球團生產(chǎn)試驗。試驗成功后,轉(zhuǎn)入正常、階段性生產(chǎn),所產(chǎn)高鈦球團礦用于高爐護爐,以替代性價比低的釩鈦礦,有效降低了生產(chǎn)成本。

2 生產(chǎn)原料與設(shè)備

2. 1 原料的物化性能

高氧化鈦球團生產(chǎn)采用的原料為智利精粉配加高鈦精礦粉、普通鈣基膨潤土。原料的物化指標(biāo)列于表1、表2,生產(chǎn)時按球團礦TiO2含量7%左右配料。由表1 看出,高鈦精礦粉粒度較粗,- 0. 102mm 粒級占87%。

2. 2 生產(chǎn)工藝及設(shè)備

原料烘干、混勻采用2. 8 × 14 m 圓筒烘干機; 潤磨采用3. 2 × 5. 3 m 潤磨機; 2 臺直徑7. 5 m 的造球機; 球團焙燒在3#豎爐( 14 m2 ) 上進行。球團生產(chǎn)工藝流程如圖1 所示。

3 原料處理、造球及豎爐操作

濟鋼球團豎爐使用高鈦精礦粉生產(chǎn)高氧化鈦球團礦尚屬首次。以往的研究和經(jīng)驗表明,球團礦中TiO2含量超過0. 5% 時,焙燒過程中粉化現(xiàn)象明顯加劇。2003 年,濟鋼曾購買5 萬t新西蘭釩鈦磁鐵精礦,按配加5%的比例進行了豎爐球團試驗,由于球團含粉量增加、強度變差而停用。本次大比例配用粒度較粗的高鈦精礦粉,為防止可能出現(xiàn)的球團礦焙燒強度變差、爐內(nèi)粉末大幅增加、爐壓升高、爐況惡化等現(xiàn)象,增加了生產(chǎn)控制預(yù)案,并從原料混勻、配料造球、豎爐焙燒等環(huán)節(jié)增加了監(jiān)控點、調(diào)整點及各點信息及時反饋的措施。

3. 1 原料預(yù)處理

智利精粉粒度較細,- 0. 075 mm 達到80%左右。以往濟鋼球團生產(chǎn)中,該礦的配加比例通常為60%左右,為降低生產(chǎn)成本,混合原料未采取潤磨; 考慮到高鈦精礦粒度較粗,本次試驗采取了原料全部潤磨工藝。

試驗過程中,高鈦精礦配比按68% 控制,實測混合原料粒度- 0. 075 mm 僅占30% 左右。按照原料配比,上料系統(tǒng)先進行一次預(yù)配料,然后在配料室配加膨潤土。混合料經(jīng)圓筒烘干機烘干并混勻,之后采用潤磨機潤磨并再次混勻。由于混合料粒度較粗,為保證造球質(zhì)量,同時盡可能減少膨潤土用量,根據(jù)需要增開磨機,做到原料全部潤磨,磨后實測混合料粒度- 0. 075mm 達到40%左右,比潤磨前提高約10 個百分點。

3. 2 造球

采用7. 5 m 造球盤造球,按照生球落下強度≥6 次/( 0. 5 m) 、抗壓≥12 N/個控制造球及膨潤土加入量,生球合格粒度為13 ~ 18 mm。由于磨后混合料粒度仍較粗,故將粘結(jié)劑初始配比定為4. 5%。為保證生球強度及生球質(zhì)量穩(wěn)定,要求每30 min 測一次生球質(zhì)量,同時加強配水監(jiān)控,根據(jù)造球情況及時反饋信息、調(diào)整粘結(jié)劑配加量。

3. 3 豎爐焙燒操作

高氧化鈦球團焙燒選擇在3# 豎爐上進行,焙燒使用混合煤氣( 轉(zhuǎn)爐煤氣 高爐煤氣=1∶ 1) 。考慮到高氧化鈦生球焙燒性能差,操作上強化調(diào)度,保證焙燒煤氣熱值及氣量供應(yīng),焙燒溫度按1 150 ℃控制,生產(chǎn)時適當(dāng)壓低產(chǎn)量,降低烘干溫度,避免生球爆裂,確保干球入爐。初始烘干溫度按550 ~ 650 ℃控制,并依此控制冷卻風(fēng)量和熱負(fù)荷。

4 生產(chǎn)情況

試驗期間( 2012 年2 月22 日18∶ 30 ~ 25 日7∶ 00) ,共生產(chǎn)高氧化鈦球團礦6 000 t 左右。試驗成功后,根據(jù)高爐護爐需求,采取階段性生產(chǎn)高氧化鈦球團礦,截止2012 年底,累計生產(chǎn)護爐用高氧化鈦球團礦13. 5 萬t。

4. 1 配料及生球情況

高氧化鈦球團生產(chǎn)配料及生球質(zhì)量情況見表3。從表中看出: 前三階段,高鈦精礦粉實際配比在57. 55% ~ 72% 之間,平均63. 1%; 膨潤土配量在3. 6 ~ 4. 2 kg /t 之間,平均為3. 9 kg /t;烘干脫水在0. 52% ~ 1. 98%之間,平均0. 94%,潤磨過程脫水在0. 2% ~ 1. 72% 之間,平均0. 87%; 生球抗壓強度合格率在76. 66% ~100%,平均為87. 5%; 生球粒度合格率在55%~ 83. 33%,平均67. 08%; 生球水分為6. 99% ~8. 33%,平均7. 33%; 生球落下強度合格率在90% ~ 100%,平均96. 25%。由于控制膨潤土用量,除抗壓強度合格率外,生球粒度和落下強度合格率都有所降低。原料粒度粗,生球水分有所降低符合預(yù)期。

4. 2 豎爐操作參數(shù)

高氧化鈦球團生產(chǎn)期間,豎爐操作參數(shù)見表4。

從表4 看出: 與基準(zhǔn)( 使用高鈦精礦粉之前半個月) 相比,燃燒室溫度降低69. 8 ℃,說明高氧化鈦球團的固化溫度降低,焙燒性能好于預(yù)期; 高氧化鈦球團礦FeO 含量增至1. 8% ~2. 8%,說明其氧化性能變差,為此,冷風(fēng)流量增加了20. 92%; 為防止生球脫水爆裂,烘干床溫度降低了21. 3 ℃; 生球入爐量約降低6. 5%,含粉率上升2. 3 個百分點、上升幅度達到44. 7%。實際生產(chǎn)中,第一階段發(fā)現(xiàn)球團礦結(jié)塊,說明高氧化鈦球團的固結(jié)溫度比預(yù)期低,因此,焙燒溫度從第一階段1 150 ℃逐步降低到第二階段末1 070 ℃,但含粉率明顯升高。分析認(rèn)為,這與球團礦SiO2含量升高、原料粒度偏粗以及高鈦精礦粉特性有關(guān),與膨潤土配比偏低也有關(guān)系。

4. 3 球團礦質(zhì)量

高氧化鈦球團礦的質(zhì)量指標(biāo)列于表5。由表可知,與基準(zhǔn)期相比,高氧化鈦球團礦平均品位達到54. 0%,TiO2含量為7. 1%,SiO2升高3. 0%,F(xiàn)eO 升高1. 9%,轉(zhuǎn)鼓強度90. 3%,抗壓強度2 528. 5 N/個,其質(zhì)量完全滿足高爐要求。因此,可根據(jù)價格情況繼續(xù)采購高鈦精礦粉生產(chǎn)高氧化鈦球團礦用于高爐護爐。

5 結(jié)論

利用球團豎爐生產(chǎn)護爐用高氧化鈦球團礦,通過采取原料預(yù)處理,強化混料、潤磨,加強造球控制和豎爐操作參數(shù)調(diào)整,可以避免因高鈦精礦粉粒度粗、氧化鈦含量高導(dǎo)致的球團礦焙燒強度不合格、豎爐內(nèi)含粉量增多、爐壓升高等現(xiàn)象。濟鋼球團豎爐在相比基準(zhǔn)生產(chǎn)降低烘干溫度23 ℃、降低焙燒溫度68 ℃的情況下,生產(chǎn)的高氧化鈦球團礦抗壓強度達到2 520 N/個、轉(zhuǎn)鼓指數(shù)達90% 以上,質(zhì)量指標(biāo)完全能夠滿足高爐護爐要求。同時,由于高鈦鐵精粉價格較低,能有效降低球團生產(chǎn)成本,其性價比優(yōu)于釩鈦礦,用高氧化鈦球團礦替代釩鈦礦護爐有利于降低鐵水生產(chǎn)成本.

 
 
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