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衡鋼1#高爐鐵口維護(hù)技術(shù)楊智兆

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2015-12-22  瀏覽次數(shù):422
 
核心提示:摘 要: 本文針對(duì)衡鋼1#高爐鐵口噴濺、開漏、難開的情況做了分析,介紹了相應(yīng)的技術(shù)改造處理方法及取得的效果。爐前降低了機(jī)物料消耗,為高爐強(qiáng)化冶煉奠定了基礎(chǔ)。衡鋼1#高爐有效容積1000m3,設(shè)兩個(gè)出鐵口,未設(shè)渣口。因渣鐵一起從鐵口排出,對(duì)爐前出渣出鐵的要求更加嚴(yán)格。爐前工作質(zhì)量至關(guān)重要,一旦出現(xiàn)問題,就會(huì)造成爐內(nèi)憋風(fēng)減風(fēng),影響高爐正常生產(chǎn)。衡鋼1號(hào)高爐開爐達(dá)產(chǎn)后,隨著冶煉強(qiáng)度的提高,鐵口噴濺和出鐵口開漏、鐵口難開問題日漸嚴(yán)重,且鐵口不易維護(hù),造成爐前工作人員勞動(dòng)強(qiáng)度大,爐前各種機(jī)物料消耗增高,爐前設(shè)備維修
 
 衡鋼1#高爐鐵口維護(hù)技術(shù)楊智兆

 

(湖南衡陽鋼管(集團(tuán))有限公司煉鐵廠)

                             

摘 要 本文針對(duì)衡鋼1#高爐鐵口噴濺、開漏、難開的情況做了分析,介紹了相應(yīng)的技術(shù)改造處理方法及取得的效果。爐前降低了機(jī)物料消耗,為高爐強(qiáng)化冶煉奠定了基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞  爐前技術(shù) 鐵口維護(hù) 降低機(jī)物料消耗

 

前言

衡鋼1#高爐有效容積1000m3,設(shè)兩個(gè)出鐵口,未設(shè)渣口。因渣鐵一起從鐵口排出,對(duì)爐前出渣出鐵的要求更加嚴(yán)格。爐前工作質(zhì)量至關(guān)重要,一旦出現(xiàn)問題,就會(huì)造成爐內(nèi)憋風(fēng)減風(fēng),影響高爐正常生產(chǎn)。衡鋼1號(hào)高爐開爐達(dá)產(chǎn)后,隨著冶煉強(qiáng)度的提高,鐵口噴濺和出鐵口開漏、鐵口難開問題日漸嚴(yán)重,且鐵口不易維護(hù),造成爐前工作人員勞動(dòng)強(qiáng)度大,爐前各種機(jī)物料消耗增高,爐前設(shè)備維修頻繁,影響了高爐的高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。針對(duì)這個(gè)問題,通過組織技術(shù)人員不斷進(jìn)行分析、研究、試驗(yàn)、改造,逐步解決了制約爐前工作的難題。目前,爐前工作基本滿足了高爐強(qiáng)化冶煉的需要。

鐵口噴濺和鐵口開漏、鐵口難開的危害

打開鐵口后大量渣鐵噴濺,堆積在主溝兩側(cè)。堆積太高后,開口機(jī)無法旋轉(zhuǎn),泥炮機(jī)無法直接堵鐵口,鐵口噴濺嚴(yán)重制約著生產(chǎn)。

鐵口旁兩邊主溝渣鐵堆積大,堆積時(shí)間長,在堵鐵口時(shí)攔在泥炮機(jī)和泥套之間,使泥炮機(jī)卡住不能進(jìn)退,造成燒毀開口機(jī)和休風(fēng)堵口事故。

鐵口噴濺時(shí),無法看清楚和修理泥套,導(dǎo)致堵鐵口時(shí)冒泥和燒壞炮頭。

鐵口噴濺嚴(yán)重,渣鐵難以排放干凈,影響著爐況的順行。

鐵口噴濺嚴(yán)重,容易發(fā)生人身安全事故。

鐵口開漏、難開時(shí),渣鐵不能及時(shí)有效排放。

長時(shí)間開不全鐵口,會(huì)破壞爐況的順行。

 

衡鋼1號(hào)高爐出鐵口情況

 

衡鋼1號(hào)高爐于2009年5月1日開爐。開爐后,前期生鐵產(chǎn)量較低,風(fēng)壓、風(fēng)量水平不高,鐵口噴濺和出鐵口開漏、難開問題不太突出。隨著高爐風(fēng)量的不斷提高,負(fù)荷加重,強(qiáng)度增高,鐵口噴濺越來越嚴(yán)重,鐵口開漏和鐵口難開的次數(shù)越來越多,鐵口維護(hù)工作困難極大,時(shí)常發(fā)生堵口跑泥,導(dǎo)致出鐵時(shí)間縮短,渣鐵排放不干凈與鐵口維護(hù)欠缺的惡性循環(huán),有時(shí)甚至被迫減風(fēng)減壓堵口,造成產(chǎn)量的損失,生鐵浪費(fèi)嚴(yán)重。2010年10月2日1號(hào)鐵口甚至發(fā)生堵口燒壞泥炮機(jī),被迫休風(fēng)堵鐵口,造成無計(jì)劃倒鐵口出鐵的嚴(yán)重事故。鐵口狀況已影響到了正常的生產(chǎn),事故隱患重重。

鐵口噴濺和鐵口開漏、鐵口難開產(chǎn)生的原因,通過和湘鋼爐前技師的交流,經(jīng)過細(xì)致的討論和科學(xué)的分析,我們歸納有以下幾點(diǎn):

4.1  鐵口噴濺的原因

4.1.1  炮泥含水量高、燒結(jié)不好

    我們現(xiàn)用的炮泥是無水炮泥,要求水份不能超過規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)炮泥含水過高時(shí),鐵口通道周圍的熱量不能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)釋放完炮泥中的水份時(shí),就會(huì)造成鐵口通道潮濕,影響正常的出鐵操作和渣鐵排放,炮泥因含水高燒結(jié)不好是造成噴濺嚴(yán)重的原因之一。

4.1.2  炮泥強(qiáng)度低

    新高爐出鐵口內(nèi)炮泥基礎(chǔ)強(qiáng)度低,與爐碳磚接觸點(diǎn)易產(chǎn)生斷裂,造成鐵口過淺,鐵口通道易卡焦炭,捅開缺口后便造成噴濺。

4.1.3  鐵口竄氣

    新開爐鐵口通道補(bǔ)充的泥基礎(chǔ)差,與碳磚接觸有裂縫,造成鐵口竄氣,所竄出的煤氣與缺水接觸也是鐵口噴濺的重要原因。

4.1.4  鉆鐵口操作不當(dāng)

    開鐵口時(shí),由于操作不當(dāng)(鉆桿抖動(dòng)、燒氧氣常不當(dāng)?shù)龋斐设F口孔道不規(guī)則,鐵水在孔道內(nèi)產(chǎn)生渦流。

4.2  鐵口難開、開漏的原因

4.2.1  炮泥強(qiáng)度過高

    由于鐵口噴濺,我們要求炮泥生產(chǎn)廠家把炮泥強(qiáng)度提得很高,雖然鐵口噴濺有所好轉(zhuǎn),但鐵口開口難度增大,這是主要原因。

4.2.2  鐵口控制不合理

    打泥過多,一直在250公斤左右,鐵口過深,控制在2.9-3.1米之間,最深時(shí)3.2米以上。如果鐵口開漏,鐵口就很難打開。

4.2.3  操作不穩(wěn)定

    主要體現(xiàn)在打泥量的不穩(wěn)定,有些班通過多打泥,造成炮泥燒結(jié)不好,從而從而讓鐵口好開,弊端是鐵口漲得太深,下班又減泥降鐵口,減泥過程中炮泥燒結(jié)太好,鐵口當(dāng)然就難開。并且在減泥過程中,漏鐵口出現(xiàn)增多。

4.2.4  鐵口漏點(diǎn)比較深,在鐵口鉆到紅點(diǎn)時(shí)出現(xiàn)漏的現(xiàn)象,造成鉆頭、鉆桿熔化,或使鉆桿粘住

    鐵口長時(shí)間不能漏開,就算打少量的泥,鐵口也維持比較深,我們分析這種情況主要是炮泥強(qiáng)度高或爐況不順、爐缸不活躍、爐溫波動(dòng)大所引起的。

4.2.5  鐵口在爐墻和泥包的相接部位出現(xiàn)滲漏,鐵口容易漏開

    如果把鐵口鉆開發(fā)現(xiàn)鐵口深度偏淺,堵口加泥后鐵口深度很難漲上去,漏的次數(shù)比較頻繁。這種情況主要是炮泥強(qiáng)度低或爐缸活躍,風(fēng)量高,邊緣氣流旺或者爐溫偏低。

4.2.6  鐵口有兩個(gè)漏點(diǎn),一個(gè)漏點(diǎn)在2.1m左右(鐵口下端),另一個(gè)在2.4m左右(鐵口上端)。出現(xiàn)這種情況我們認(rèn)為是在爐況失常燒氧氣管時(shí)燒壞了鐵口通道周圍的耐火磚。

4.2.7  開口時(shí)粘鉆桿。原因主要是鉆頭質(zhì)量差、鉆頭選擇過小以及員工操作不當(dāng)。

綜上所述,各種鐵口維護(hù)不利因素的綜合作用,導(dǎo)致了衡鋼1號(hào)高爐在冶煉強(qiáng)度提高后,鐵口噴濺漸嚴(yán)重,爐前鐵口難開和漏鐵口次數(shù)增多。

5  針對(duì)鐵口噴濺和出鐵口開漏、鐵口難開的各種原因,我們相應(yīng)地采取了以下措施:

5.1  消除出鐵口噴濺的措施

5.1.1  預(yù)鉆鐵口并烤干

    針對(duì)潮鐵口出鐵噴濺嚴(yán)重的問題,我們采取了鐵口預(yù)鉆的方法,出鐵前先預(yù)鉆到鐵口通道有潮氣的位置(大約在1.5-.2.2m左右),再用壓縮空氣快速烘烤大約5分鐘左右,換上頂桿或小鉆頭試著用開口機(jī)往里面鉆,直到把鐵口打開,杜絕了帶潮泥出鐵,取得了一定的效果。

5.1.2  改進(jìn)泥質(zhì)

    在噴濺嚴(yán)重時(shí),出鐵口時(shí)間短,出鐵時(shí)間平均在35-40分鐘左右,鐵次最多時(shí)達(dá)16-17次/天,針對(duì)這種情況,我們要求炮泥供應(yīng)廠家在炮泥中增加在中低溫區(qū)燒結(jié)快的材料,以改善泥質(zhì)。采取措施后使我們的出鐵時(shí)間越來越穩(wěn)定。每次出鐵時(shí)間由原來的35-40分鐘提高到現(xiàn)在的60-70分鐘,平均鐵次由16次/天減少到13次/天。

5.1.3  鐵口通道周圍壓入無水泥漿

    針對(duì)鐵口通道裂縫問題,采取的控制辦法是:利用休風(fēng)機(jī)會(huì),在鐵口周圍的爐殼上開4-6個(gè)孔,從爐殼外面壓入無水泥漿,堵塞氣道堵補(bǔ)裂縫,取得了一定的效果。

5.2  消除鐵口難開和漏鐵口的措施

5.2.1  調(diào)整炮泥配方

    第一步我們把粗粉減少,細(xì)粉增多。目的有三:一個(gè)是細(xì)粉增多,有利于降低炮泥的燒結(jié)速度,從而鐵口好開,二是細(xì)粉增多可增加炮泥的致密度,減少漏鐵口次數(shù),三是細(xì)粉增多可增加炮泥的延展性,有利于形成良好泥包,并且在同泥量的情況下,鐵口不會(huì)漲得太深。第二步就是在第一步的基礎(chǔ)上,降低炮泥強(qiáng)度,直到達(dá)到合乎生產(chǎn)的要求。

5.2.2  調(diào)整鐵口深度標(biāo)準(zhǔn)

    高爐的鐵口深度標(biāo)準(zhǔn)為2.6-3.0m,10月份在郭首席的指導(dǎo)下我們鐵口深度標(biāo)準(zhǔn)改為2.5~2.8m,現(xiàn)在看來,鐵口深度穩(wěn)定,渣鐵排放正常,鐵口難開次數(shù)減少,目前鐵口深度穩(wěn)定在2.6m左右比較合理。

5.2.3  規(guī)定日、班出鐵次數(shù)

    出鐵間隔時(shí)間規(guī)定為40-50分鐘,每班保證4次鐵,日出鐵次數(shù)控制在12-14次。這樣保證炮泥不會(huì)過分燒結(jié)而造成鐵口難開。

5.2.4  規(guī)定每次堵口打泥量

    開始時(shí)規(guī)定每次堵口打泥量210公斤,鐵口深度在2.7~2.9米,現(xiàn)規(guī)定每次堵口打泥量180公斤,鐵口深度控制在2.5~2.8米。

5.2.5  改進(jìn)打泥方法,采用打泥頂壓方法

    具體操作是打完泥后,輕點(diǎn)泥炮打泥手柄,將打泥壓力提高,控制在120Mpa。這樣做的目的是通過提高打泥壓力,使鐵口孔道內(nèi)打入的炮泥致密,從而泥包穩(wěn)定,鐵口不容易漏,并且鐵口耐沖刷。

5.2.6  針對(duì)鐵口有兩個(gè)漏點(diǎn)的特殊情況,利用休風(fēng)檢修機(jī)會(huì),將鐵口框架里面的舊料全部清理干凈,一直到碳磚外側(cè)的澆注料,最后用鐵口澆注料整體澆注好。

5.2.7  針對(duì)開口時(shí)粘鉆桿這種情況,我們首先從鉆頭質(zhì)量入手,要求鉆頭廠家改用質(zhì)量的合金刀片鉆頭,然后提高開口機(jī)壓縮空氣壓力,接著改進(jìn)操作方法,尤其在換鉆頭時(shí)要把握好時(shí)機(jī),鐵口快要開時(shí),鐵口孔道要拉空,專人操作、專人指揮,鐵口打開后快速退出鉆桿。最后我們?cè)阼F口穩(wěn)定的情況下,適當(dāng)用大鉆頭。通過這些措施,開口粘鉆桿現(xiàn)象就明顯減少,開口時(shí)間和勞動(dòng)強(qiáng)度大大減少。

 通過采取以上幾項(xiàng)措施,鐵口噴濺、鐵口難開和鐵口開漏問題問題得到了根本的解決,

爐前機(jī)物料消耗明顯降低。泥套澆注使用壽命由7天/個(gè)提高到30天/個(gè),炮帽更換個(gè)數(shù)由300個(gè)/月降至25個(gè)/月,鉆桿更換根數(shù)由353.9根/月降至280根/月逐步扭轉(zhuǎn)了爐前生產(chǎn)的被動(dòng)局面。目前,為適應(yīng)高爐高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的需要逐步由單鐵口出鐵作業(yè)過渡到雙鐵口出鐵作業(yè),縮短了出鐵間隔時(shí)間,使?fàn)t內(nèi)不至因爐前出鐵不及時(shí)而減風(fēng)。為爐內(nèi)強(qiáng)化冶煉操作提供了前提條件。2009年6月-2011年6月爐前出鐵情況見表1。

結(jié)束語

通過技術(shù)人員共同努力,采取針對(duì)性的措施,衡鋼1號(hào)高爐有效的解決了鐵口噴濺、鐵口開漏、鐵口難開的問題,保證了高爐強(qiáng)化冶煉的需要,同時(shí)減輕了爐前工作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,延長了設(shè)備使用壽命,也減少了爐前機(jī)物料消耗。今后,在鐵口維護(hù)方面我們還需要不斷積累經(jīng)驗(yàn)和深入研究,使?fàn)t前工作更好地適應(yīng)高爐強(qiáng)化冶煉過程,不再成為束縛高爐生產(chǎn)流程的限制性環(huán)節(jié)。

參考資料

[1] 實(shí)用高爐煉鐵技術(shù), 冶金工業(yè)出版社, 2004.

[2] 胡光等. 高爐爐前操作技術(shù), 冶金工業(yè)出版社, 2008.

 
 
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