萬明華 張春江
德龍鋼鐵有限公司
摘要:在實施多項技改降低磨機(jī)能耗的前提下,不斷優(yōu)化高爐礦渣處理工藝,提高礦渣玻璃體含量、穩(wěn)定磨機(jī)操作提高礦粉比表面積、合理配用礦渣穩(wěn)定化學(xué)成分,實現(xiàn)了采用單一立磨粉磨方式,不使用助磨劑和激發(fā)活性添加劑的情況下,提高了礦粉活性指數(shù)。
關(guān)鍵詞:活性指數(shù) 比表面積 礦渣化學(xué)成分 玻璃體 立磨能耗
1、引言
隨著鋼鐵工業(yè)的發(fā)展,高爐水渣的資源化利用越來越受到重視。近些年,國內(nèi)一些鋼鐵企業(yè)相繼建設(shè)了礦渣微粉生產(chǎn)線,但由于?;郀t礦渣質(zhì)量不穩(wěn)定、礦渣粉磨技術(shù)問題等原因造成礦渣微粉活性指數(shù)不達(dá)標(biāo)的情況時有發(fā)生,嚴(yán)重影響了礦粉質(zhì)量及其應(yīng)用前景。德龍鋼鐵有限公司采用單一立磨粉磨方式,在不使用助磨劑和激發(fā)活性的添加劑情況下,從優(yōu)化高爐礦渣微粉處理工藝入手,提高礦粉的比表面積、穩(wěn)定礦粉化學(xué)成分,從而提高礦粉活性指數(shù)。
2、影響礦粉活性的因素
2.1礦粉比表面積對活性的影響
礦粉比表面積的高低直接影響到礦粉活性的發(fā)揮,同一品種的高爐礦渣粉磨至不同比表面積的礦粉其活性指數(shù)是不同的。對不同比表面積的礦粉多次試驗證明得出如下規(guī)律:
1) 比表面積在430±10m²/kg時礦粉活性指數(shù)較好,是較為理想的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)。因為礦粉比表面積的高低與立磨臺時產(chǎn)量和耗能有直接關(guān)系,比表面積的提高雖對質(zhì)量較為有利,但其耗能隨比表面積的增高而急劇增高,比表面積每增高20m²/kg,磨機(jī)臺時產(chǎn)量降低10%。
2) 當(dāng)?shù)V粉的比表面積≥450m²/kg時,其活性已得到較充分的發(fā)揮,隨著比表面積的繼續(xù),其活性指數(shù)幾乎相同,且能耗升高,不是理想的技術(shù)指標(biāo)。
2.2礦渣化學(xué)成分對礦粉活性的影響
高爐礦渣的化學(xué)成分一般為CaO、SiO2、Al2O3、MgO,和少量的TiO2,這些金屬氧化物含量的多少直接影響著礦粉活性指數(shù)。
2.3玻璃體含量對礦粉活性的影響
粒化高爐渣是結(jié)晶體和玻璃體的聚合物,前者是惰性組分,后者是活性組分,故玻璃體的成分越多,礦渣的活性就越大。
3、優(yōu)化高爐礦渣微粉處理工藝
3.1水渣直送搭配落地,控制入磨水分波動
入磨礦渣水分波動直接影響加熱爐煤氣耗量,水分過大(≥13%),需要提高磨機(jī)入口溫度(即加熱爐出口溫度),使磨機(jī)主電機(jī)和選粉機(jī)電流升高,磨內(nèi)壓差增大,外循環(huán)料量加大,加大磨機(jī)磨損和能耗。水分偏低(<9%)不利于磨內(nèi)形成穩(wěn)定的料層,磨機(jī)振動值偏高。
依據(jù)煉鐵高爐地理位置將2#、3#高爐礦渣采用隔班使用的辦法用皮帶直送,配用車輛倒運的1#爐礦渣。這樣便省去了部分礦渣經(jīng)過皮帶卸料落地存放再用鏟車上料使用的中間環(huán)節(jié),節(jié)約了渣場占地面積和運輸費用。經(jīng)過實踐,入磨礦渣水分可有效控制在12±1%范圍內(nèi),減少了煤氣噸耗。
3.2推行多項技改,穩(wěn)定立磨操作,減少能耗
1) 煤氣加熱爐燒嘴前2米處加1.7米燃燒墻,促進(jìn)煤氣充分燃燒。
穩(wěn)定磨內(nèi)溫度。加熱爐爐膛內(nèi)的煤氣和助燃空氣在壓力波動下引起燃燒位置的變化,并影響燃燒效果。若未能在爐膛內(nèi)充分燃燒,過剩的煤氣會隨氣流進(jìn)入管道和磨機(jī)內(nèi)進(jìn)一步燃燒,造成磨機(jī)系統(tǒng)內(nèi)溫度過高,導(dǎo)致熱風(fēng)管道變形和加劇磨內(nèi)設(shè)備損耗。在燒嘴前2米處砌筑一道燃燒墻,使煤氣混合氣體受到阻力后促進(jìn)充分燃燒,減少過剩煤氣被帶入磨內(nèi)的幾率。
2) 積極探索循環(huán)風(fēng)利用技術(shù),減少能耗
進(jìn)入磨內(nèi)烘干物料的熱氣在主排風(fēng)機(jī)的作用下一部分通過廢氣閥經(jīng)煙囪外排,一部分通過調(diào)節(jié)閥經(jīng)循環(huán)風(fēng)管道返回加熱爐熱風(fēng)混風(fēng)室,再次預(yù)熱后又進(jìn)入磨機(jī)。循環(huán)風(fēng)量的調(diào)節(jié)依靠廢氣閥和循環(huán)風(fēng)調(diào)節(jié)閥進(jìn)行控制,還要考慮加熱爐的出口為負(fù)壓(即磨機(jī)入口負(fù)壓),以穩(wěn)定磨內(nèi)壓差。經(jīng)過積極的摸索實踐,最終采取外排廢棄閥門不全開的方法(開度66%),循環(huán)風(fēng)閥門全開(開度100%),提高循環(huán)風(fēng)利用率,降低了煤氣消耗。
對比看出,德龍鋼鐵和首秦嘉華在利用循環(huán)風(fēng)技術(shù)降低煤氣噸耗方面相差甚大,德龍鋼鐵礦渣立磨在循環(huán)風(fēng)利用技術(shù)方面有著顯著優(yōu)勢。
3) 技改加熱爐助燃風(fēng)機(jī)電機(jī)變頻操作,穩(wěn)定煤氣加熱爐操作。
助燃風(fēng)機(jī)風(fēng)量的大小依靠風(fēng)門開度的控制,中控反饋的風(fēng)門開度為模擬信號,與現(xiàn)場風(fēng)門開度并不呈對應(yīng)關(guān)系,造成系統(tǒng)進(jìn)風(fēng)量易波動和電機(jī)能耗的浪費(電機(jī)轉(zhuǎn)速恒定)。改為變頻操作后,避免了之前的“大馬拉小車”造成的能源浪費,同時中控對加熱爐風(fēng)量的判斷和操作更為準(zhǔn)確。
4) 混風(fēng)室循環(huán)風(fēng)管道改造,平衡磨機(jī)兩側(cè)進(jìn)風(fēng)口溫差。
混風(fēng)室連接著循環(huán)風(fēng)管道和磨機(jī)兩側(cè)進(jìn)風(fēng)管道,使進(jìn)入磨內(nèi)的烘干氣體均勻穩(wěn)定。設(shè)計時因循環(huán)風(fēng)管道接口位于混風(fēng)室西側(cè),負(fù)壓下循環(huán)風(fēng)過多的經(jīng)西側(cè)磨機(jī)進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入磨機(jī),致使西側(cè)磨機(jī)進(jìn)風(fēng)口溫度偏低,東側(cè)偏高,兩者溫差較大,增加磨機(jī)的操作難度。據(jù)了解其他企業(yè)也存在類似的磨機(jī)兩個進(jìn)風(fēng)口溫差過大的現(xiàn)象。在混風(fēng)室內(nèi)循環(huán)風(fēng)管道延長450mm,平衡循環(huán)風(fēng)氣流與兩個進(jìn)風(fēng)口的距離,達(dá)到均衡兩進(jìn)風(fēng)口溫度的目的。
3.3優(yōu)化系統(tǒng)參數(shù),通過控制磨內(nèi)壓差、風(fēng)量、喂料量和選粉機(jī)轉(zhuǎn)速,提高礦粉比表面積至440m²/kg。
在成功控制了入磨礦渣水分,改良加熱烘干系統(tǒng)后,對礦渣立磨系統(tǒng)運行參數(shù)做了相應(yīng)調(diào)整——喂料量上調(diào)到165t/h,主排風(fēng)機(jī)風(fēng)板開度68%,加熱爐爐膛溫度800-850℃,磨機(jī)出口溫度≤350℃,磨內(nèi)壓差2.90±0.1kp,適當(dāng)減少外循環(huán)料量,控制選粉機(jī)轉(zhuǎn)速780-810r/min,出磨礦粉的比表面積成功達(dá)到430m²/kg以上。
3.4通過水渣速冷提高?;V渣的玻璃體含量
資料顯示未經(jīng)淬水的礦渣,其礦物形態(tài)呈穩(wěn)定性的結(jié)晶體,該結(jié)晶體除少部分C2S(硅酸二鈣)尚有一些活性外,其它礦物基本上不具有活性。如經(jīng)淬水急冷,在驟冷過程中,熔渣的絕大本分成分來不及形成穩(wěn)定化合物,而以玻璃體狀態(tài)將熱能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能而封存其內(nèi),因此驟冷的熔渣具有較高的化學(xué)活性。
我們通過對高爐沖渣系統(tǒng)進(jìn)行改造,主要提高沖渣水壓,降低沖渣水溫,在高爐熔渣溫度渣流大小不變的情況下,使熔渣急速冷卻,提高了?;V渣的玻璃體含量,從而提高礦渣的潛在活性。(沖渣系統(tǒng)改造效果見下表)
表5:1#1080m³高爐沖渣系統(tǒng)改造前后參數(shù)對比
3.5合理搭配入磨礦渣,穩(wěn)定化學(xué)成分組成
高爐冶煉工藝及使用原材料的差異,其產(chǎn)生的礦渣在化學(xué)成分上也不盡相同。
以活性成分含量高的1#、3#高爐礦渣為主要原料,配以2#爐的礦渣混合使用,提高入磨礦渣中CaO、SiO2、Al2O3、MgO含量,減少SiO2、TiO2含量。
注:質(zhì)量系數(shù)=( CaO+ MgO+ Al2O3)/ SiO2
活性系數(shù)= Al2O3/ SiO2
可以看出,經(jīng)過優(yōu)化配用后,德龍鋼鐵礦渣的活性指數(shù)和質(zhì)量系數(shù)均高于邯鋼和水鋼生產(chǎn)的高活性堿性礦渣,為生產(chǎn)出高活性的礦渣微粉奠定了堅實的基礎(chǔ)。
由上圖看出,在穩(wěn)定礦粉化學(xué)成分組成,有效控制活性礦物CaO含量39-40%,Al2O3含量13%左右,減少惰性礦物SiO2含量≤31%,使礦粉的活性指數(shù)達(dá)到了7天≥84%、28天≥110%,分別高出GB/T18046-2008關(guān)于S95級礦粉技術(shù)指標(biāo)要求的7天(≥75%)和28天(≥95%)活性指數(shù)9個百分點和15個百分點,尤其是28天的活性指數(shù),已達(dá)到了S105級的28天活性要求(≥105%)。
4、結(jié)論:
通過有效控制礦渣活性成分CaO、Al2O3、MgO含量,減少惰性成分SiO2、含量,將高爐礦渣粉磨至比表面積430m²/kg時,礦粉7天和28天活性指數(shù)有了很大提高,分別達(dá)到了≥84%和≥110%?!秲?yōu)化高爐礦渣微粉處理工藝》項目在大型礦渣立磨處理工藝方面提供了可借鑒的寶貴經(jīng)驗,被河北省科技學(xué)技術(shù)廳評為“國內(nèi)領(lǐng)先”。