近日,河北鋼鐵集團邯鋼礦業分公司技術人員,通過改造3號、4號活性灰窯助燃風釋放閥,徹底解決了皮帶粘接過程中的停窯操作,年可增加活性灰產量2160噸,多創效13萬元。
該分公司助燃風釋放閥位于活性灰窯體正下方密封走廊內。在日常皮帶檢修過程中需要粘接皮帶時,受窯體工藝因素等影響,窯體每12分鐘換一次向,助燃風釋放閥12分鐘釋放一次壓力,由于釋放壓力高達40千帕,造成密封走廊內大量粉塵飛揚,導致皮帶在膠水涂抹過程中粉塵落在膠水上無法粘接,必須停窯進行粘接,每次進行皮帶粘至少需要3個小時。而活性灰窯按照生產工藝要求,每半年就需要進行一次皮帶檢修粘接,因停窯檢修直接影響活性灰產量。另一方面,由于助燃風釋放閥門安裝在密封走廊內,內部有大量的石灰粉,極易吹傷操作工及點巡檢人員的眼睛,造成安全隱患。
針對這一情況,該分公司技術人員想要通過更改釋放閥位置的方式,解決這一問題。他們通過對活性灰窯體仔細勘察,以及對安裝助燃風新釋放閥門的位置反復確認。最終決定延長并調整助燃風釋放閥管道,由現在的窯體密封走廊內部改為外部。改造后,可有效避免因皮帶檢修造成活性灰停窯、停產。年可減少因皮帶檢修造成的停窯,增加活性灰產量2160噸,年可創效13余萬元。