進入8月份以來,河北鋼鐵集團衡水板業冷軋廠在前期降本增效活動的基礎上,利用“木桶效應”,采取全面預算管理和當量成本管理相結合的方法,實現降本增效近百萬元。
該廠在分析影響成本降低的因素和關鍵環節的基礎上,找出“木桶”的“短板”,以加大成本管控力度。具體來看,一方面,該廠根據各規格品種的工序單耗和綜合成本,科學安排生產;加快新產品試制經驗的總結和工藝完善,進一步提高高附加值新產品批量生產的能力,降低新產品試制成本。另一方面,該廠每天分析庫存品種結構和規格,向公司相關部門提供合理計劃安排建議;有針對性地加大降成本考核力度,細化成本考核指標,調動職工降成本的積極性。
與此同時,該廠在員工中開展“少出一噸廢品,多創一份效益”活動,進一步提高產品成材率,加強過程品質控制,落實工序質量缺陷責任追究機制;嚴格加強原料的驗收和把關,建立臺賬,對缺陷原料進行詳細的記錄,確保原料質量;組織技術人員和生產班組骨干成員成立課題攻關小組,進一步優化酸洗穿帶方法和重卷、拉矯切邊控制,減少帶鋼切頭尾和切邊帶來的損失。
該廠在分析影響成本降低的因素和關鍵環節的基礎上,找出“木桶”的“短板”,以加大成本管控力度。具體來看,一方面,該廠根據各規格品種的工序單耗和綜合成本,科學安排生產;加快新產品試制經驗的總結和工藝完善,進一步提高高附加值新產品批量生產的能力,降低新產品試制成本。另一方面,該廠每天分析庫存品種結構和規格,向公司相關部門提供合理計劃安排建議;有針對性地加大降成本考核力度,細化成本考核指標,調動職工降成本的積極性。
與此同時,該廠在員工中開展“少出一噸廢品,多創一份效益”活動,進一步提高產品成材率,加強過程品質控制,落實工序質量缺陷責任追究機制;嚴格加強原料的驗收和把關,建立臺賬,對缺陷原料進行詳細的記錄,確保原料質量;組織技術人員和生產班組骨干成員成立課題攻關小組,進一步優化酸洗穿帶方法和重卷、拉矯切邊控制,減少帶鋼切頭尾和切邊帶來的損失。