新鋼燒結廠積極開展群眾性QC活動,為企業破解難題,創新創效。日前,該廠三燒車間QC攻關項目《降低2×360m2燒結機固體燃料單耗》在江西省第三十五次質量管理小組代表會上榮獲江西省QC成果一等獎。
三燒車間負責兩臺360m2燒結機的生產組織,為降低生產運行成本,車間QC攻關小組根據燒結固體燃料消耗占燒結工序能耗的80%左右、燒結固體燃料消耗指標直接影響噸礦成本的實際,把降低兩臺燒結機固體燃料單耗作為攻關課題。隨后,QC小組對能耗現狀進行調查分析,制定降耗措施與攻關目標。發現影響燒結機固體燃耗主要原因是:燒結料層薄、燒結料最佳水分值不合適、混合料溫度低。針對問題,小組成員充分運用QC方法,一切用數據說話,結合圖表工具綜合分析。在找到問題之后,QC小組對癥下藥:降低燃料配比節省燃耗;根據原燃料條件,控制燃料粒級,確保破碎粒度均勻、穩定;穩定燃料質量,實現無煙煤、焦粉分倉堆放使用,杜絕混倉造成燃料質量波動;實施厚料層燒結、改善混料崗位操作,改善燒結料層透氣性;加強操作,充分利用蒸汽,提高混合料料溫,提高點火溫度,減少返礦率,提高產量等等,由此燒結機降耗效果顯著,燒結機固體燃料單耗由原來的60.18kg/t降低到現在的57.85kg/t,達到QC預定目標,實現經濟效益700余萬元。