截至目前,該廠主線非計劃品率降至0.47%,合格率達到100%
在質量月活動中,河北鋼鐵集團邯鋼連鑄連軋廠緊緊圍繞質量課題,深入推行"零缺陷"質量管理理念,大力實施技術攻關,取得顯著成效。截至目前,該廠主線非計劃品率降至0.47%,合格率達到100%;麻點麻面質量缺陷率降至0.05%,完成了公司降至0.25%以下目標;酸洗浪板降級率降至1.60%,完成低于2.50%的攻關目標。
該廠繼續推行"零缺陷"管理理念,借助SPC統計工具過程監控,實現產品質量穩定。在生產新品種時,加熱爐工序通過適時的溫控調整,減少板坯出爐溫度波動;軋鋼工序以高溫大壓下為工藝指導思想,通過適當提高前幾架軋機的壓下率,有效提高帶鋼力學性能。并且要求各工序建立關鍵工藝控制點的檢查記錄,通過統計匯總,及時發現異常變化趨勢,提前采取處置措施,減少生產過程的異常波動,不斷提升實物質量。
為降低麻點麻面質量缺陷,該廠重點檢查產品工藝參數設定、各種工藝保障措施執行、關鍵過程控制點監控等環節。針對生產容易出現麻點、麻面的鋼種時,重點檢查了影響產品表面性能的軋輥、冷卻水等設備,保證了表面質量的穩定。針對不同用途的品種,該廠精軋操作人員不斷優化負荷分配,提高軋輥軋質量。利用檢修時間和澆次間隔,徹底清理軋機冷卻水噴嘴,并按照最初設計圖紙要求,重新安裝噴嘴,以保證軋輥的充分冷卻,不斷提高產品質量。
為降低酸洗浪板質量缺陷,該廠根據薄規格原料卷板型較差,尤其是厚度2.03毫米以下備料卷,帶中浪比較嚴重的實際情況,該攻關小組及時落實了預防措施。在生產過程中,對于薄規格頭尾板形差且平整效果不好的帶鋼,要求必須切小卷。每套輥平整量不超過150噸,且總平整量不超過1000噸。帶鋼規格小于等于2.03毫米汽車結構鋼,要安排在軋輥前期優先生產,平整力在技術規程要求基礎上增加20噸。如果平整后發現板形不良時,必須再平整一遍,確保消除產品質量缺陷。