今年以來,攀鋼釩煉鐵廠千方百計冶煉“經濟鐵”,針對釩鈦磁鐵礦冶煉瓶頸開展攻關,實現了燒結返礦率持續降低。1至9月份降至25.84%,較去年平均水平降低了3.62個百分點,僅此減少二次加工成本就達4800余萬元。
燒結返礦率是燒結礦篩分后返回燒結機,再次參加燒結過程的量占整個燒結礦產量的比例。每噸燒結返礦會增加二次加工成本130元。由于釩鈦磁鐵礦的易碎性特點,攀鋼釩煉鐵廠燒結返礦率一直高于同行業平均水平,成為制約生鐵成本降低的一個瓶頸。
今年,煉鐵廠成立了降低燒結返礦率攻關隊,全面調查和分析影響返礦率較高的現狀和原因,實施了一系列措施。強力抓好混勻操作,根據原燃料變化及時調整配比;分批次在各作業區推廣使用改進型篩網和篩板,以降低燒結自產返礦用量;推廣燒結蒸汽霧化加濕、燒結機鋪底料等技術,不斷改善燒結礦質量;開展新的密封技術研究,為燒結機“厚鋪、慢轉、小水、低碳”操作提供設備保障;優化過篩時間,在保證合理返礦比例的情況下保持較低的入爐粉末水平;加大小粒級燒結礦使用量,開展一期高爐增加小粒級燒結礦技術攻關。
目前,該廠每天小粒級燒結礦用量保持在1700噸左右,由此每月可降低生產成本600余萬元。
燒結返礦率是燒結礦篩分后返回燒結機,再次參加燒結過程的量占整個燒結礦產量的比例。每噸燒結返礦會增加二次加工成本130元。由于釩鈦磁鐵礦的易碎性特點,攀鋼釩煉鐵廠燒結返礦率一直高于同行業平均水平,成為制約生鐵成本降低的一個瓶頸。
今年,煉鐵廠成立了降低燒結返礦率攻關隊,全面調查和分析影響返礦率較高的現狀和原因,實施了一系列措施。強力抓好混勻操作,根據原燃料變化及時調整配比;分批次在各作業區推廣使用改進型篩網和篩板,以降低燒結自產返礦用量;推廣燒結蒸汽霧化加濕、燒結機鋪底料等技術,不斷改善燒結礦質量;開展新的密封技術研究,為燒結機“厚鋪、慢轉、小水、低碳”操作提供設備保障;優化過篩時間,在保證合理返礦比例的情況下保持較低的入爐粉末水平;加大小粒級燒結礦使用量,開展一期高爐增加小粒級燒結礦技術攻關。
目前,該廠每天小粒級燒結礦用量保持在1700噸左右,由此每月可降低生產成本600余萬元。