衡水板業冷軋廠在延續開展質量月的基礎上,進一步解放思想,眼睛向內,深入挖潛增效。10月份,入庫量18602噸,成材率92.46%,不良品率0.4%,均創歷史最好水平。
在生產組織方面,該廠根據訂單交貨期以及產品品種、規格等要素,對同批次、同品種、規格產品組批生產,提高生產效率。同時,重點關注軋機、連退工序產能釋放,以確保軋機產能21000噸、連退產能13000噸等關鍵工序產能,理順全流程生產組織,各工序生產步調協同,合理銜接,避免因"木桶效應"帶來的"短板"影響。質量管控方面,該廠以技改攻關助力質量提升,組織完成軋機擠干輥、偏導輥改造,平整機入口測厚儀改造等多項技改攻關,提高設備管理與保障水平。同時,進一步嚴肅質量考核,樹立全員"零缺陷"意識,對"微缺陷"實行零容忍,并納入班組質量排隊,分解落實責任到崗、到人。此外,該廠針對目前影響產品質量的厚度波動問題,專門成立攻關小組,對0.25mm以上產品的厚控工藝進行了重新調整和設定,使厚度命中率得到有效提高。在此基礎上,該廠,以降低重平為降本增效主要手段,通過拉矯安裝測厚儀、重新制定配刀工藝等手段,提高設備保障率及生產效率,極大的降低了重平返工,重平率達到了2.57﹪,創歷史最好水平。