近日,泰鋼不銹鋼煉鋼廠對(duì)煉鋼用中頻爐進(jìn)行了改造,攻關(guān)效果明顯。
自投入生產(chǎn)以來(lái),煉鋼用中頻爐爐齡的提高一直是該廠攻關(guān)的重要課題。中頻爐的感應(yīng)線圈是整個(gè)爐子的核心部分,主要起到加熱熔化合金的作用;坩堝在中頻爐中起到固定爐襯的作用。感應(yīng)線圈在冶煉過(guò)程中振動(dòng)大,固定感應(yīng)線圈的螺栓容易脫落,導(dǎo)致銅管之間產(chǎn)生打火,引起銅管漏水,只能通過(guò)停爐修補(bǔ)爐襯來(lái)保證繼續(xù)生產(chǎn)。去年10月~今年1月份,感應(yīng)圈銅管打火漏水事故發(fā)生6起,導(dǎo)致爐襯無(wú)法使用。每套爐襯約12萬(wàn)元,造成極大的浪費(fèi)。
攻關(guān)人員發(fā)現(xiàn),如果把感應(yīng)線圈固定住就能避免事故的發(fā)生。于是,他們?cè)诰€圈上涂一層高溫絕緣漆,在感應(yīng)線圈空隙和上下附圈之間增設(shè)絕緣板,并且增設(shè)了冷卻水系統(tǒng)排氣閥,使線圈在通電過(guò)程中產(chǎn)生的氣阻能及時(shí)排出,3月份至今無(wú)線圈打火漏水事故發(fā)生。同時(shí)他們發(fā)現(xiàn),坩堝的直徑大小也是影響爐襯的主要因素。原使用直徑為1500mm的自耗式坩堝,在生產(chǎn)過(guò)程中須要進(jìn)行二次修補(bǔ),造成電耗高、熔煉周期長(zhǎng)。他們經(jīng)過(guò)計(jì)算后,改用1450mm的自耗式坩堝,不僅避免了二次修補(bǔ),而且隨著爐襯變薄熔煉周期相應(yīng)縮短,降低了電耗,減少了爐體振動(dòng)。電耗由原來(lái)的828kWh/t降低到657kWh/t;爐齡和原先相比提高了30爐,最多可以提高41爐。