mbar是一個衡量氣壓的單位,中文叫毫巴,1mbar等于0.001個大氣壓。在遷鋼公司煉鋼作業部RH真空精煉系統中,將RH精煉爐真空槽內的氣壓控制在一定的范圍內,是一項非常關鍵的技術,有著嚴格的要求。對于這個已經基本固化、制度化的設定值,有個人卻敢于承擔風險,提出了大膽的改進意見,實施后取得了不錯的降成本效果。故事還得從這里說起。
煉鋼作業部發動各作業區積極落實上級下達的降成本任務后,一煉鋼精煉作業區迅速行動起來,召集班組有經驗的職工,傳達精神并下達任務。2號RH精煉爐乙班精煉工任建波開始琢磨,如何在鋼水精煉過程中實現降成本呢?他提出了一個大膽的想法,在RH爐日常冶煉中,真空度都是控制在40mbar,真空泵工作中消耗最多的就是蒸汽,如果能把真空度降低一點,蒸汽消耗肯定會減少,就能實現降成本。
任建波提出這個想法,是有經驗基礎的。2005年畢業的他到遷鋼公司工作,一直在煉鋼精煉區域從事RH精煉工作,從精煉助手到現在的精煉工。他參與了1號、2號RH精煉爐的建設、試車、投產全過程,對RH爐關鍵設備功能、工作原理了如指掌。在日常的生產中,他發現在普通處理模式下,將真空點控制在40mbar,蒸汽耗量約為每小時25.4噸;如果將真空度降低1mbar,即控制在39mbar時,蒸汽耗量約為每小時11.2噸,蒸汽消耗下降了55.9%,降成本增效益潛力巨大。當任建波把這個想法告訴身邊的職工后,大家都表示質疑。因為真空度的控制一直是RH精煉過程的關鍵,且從RH爐投產至今,真空度的控制點未曾改變過,40mbar是一項制度,改變傳統制度的風險很大,大家都勸他打消這個念頭。
但任建波沒有退縮,而是頂著壓力和四班技術員毛峰查閱資料、收集材料、整理數據,他們的執著和努力感動了身邊的同事,作業長杜雪青和2號RH精煉爐乙班的其他職工都加入到攻關團隊,很快就將“降低RH真空度實現降成本”的好建議上報到作業區。經過作業區專業的研究、審核,認為在不影響當前工藝條件的前提下完全可以實施,隨即開展實驗。實驗表明,通過采取措施,39mbar的真空度完全可以滿足日常的精煉需求,蒸汽消耗每小時減少了14.2噸。用普通處理模式處理1爐鋼水需抽真空時間20分鐘,節省蒸汽4.7噸,蒸汽價格每噸110元,每爐節省約成本517元,全年累計節約成本42.911萬元。此外,在冶煉超低碳鋼、輕處理鋼種時,從脫碳結束加鋁后到破真空的10分鐘,也可采用39mbar真空控制點,每爐節省蒸汽1.42噸,每爐節省費用156.2元。經過測算,全年可節約蒸汽成本54.3263萬元。
目前,此項技術已經在煉鋼作業部1號、2號RH精煉爐推廣使用。