首鋼通鋼礦業公司塔東礦大膽創新,對浮選工藝進行改造,使鐵精粉含硫量大幅降低,年可節約資金360余萬元。
2014年4月份以來,通鋼礦業公司塔東礦露天原礦磁黃鐵礦的含量較高,磁黃鐵礦是容易抑制和較難浮選的硫化鐵礦物,致使選礦廠生產的鐵精粉含硫持續超標,指標值超出計劃0.3%,其中,7月份平均指標值達到0.48%,制約了選礦廠的正常生產。
為了降低鐵精粉中硫含量,他們增加了藥劑的使用量,但鐵精粉含硫仍不能得到有效控制,而且使選礦廠的浮選成本不斷加大。為此,塔東礦選礦廠經過勘查檢測,大膽創新,對浮選工藝進行了改造。他們將選礦工藝先浮選后磁選的工藝,改為先磁選后浮選的工藝流程,將一部分硫元素礦物先拋尾后,再對一段磁選精礦進行硫浮選,降低浮選難度。此方案利用原有的設備、管路和高差,在不影響正常生產的情況下進行,節省了一個系列的浮選設備,只保留一個系列的浮選設備運行便可滿足生產要求,產生了較為突出的效果,不僅使鐵精粉含硫指標達到正常值,而且減少了藥劑和電力消耗,降低了生產成本。
該項改造完成后,經過一段時間的生產運行,鐵精粉含硫量由原來的0.48%降至月平均含硫指標0.19%,鐵精粉質量指標完全符合市場要求。而且,改造用陶瓷管、彎頭、鐵板、鋼管等其他制作材料約40萬元。同時,節約一個系列的浮選設備、備件10萬元,按照全年入磨處理量為150萬噸,全年藥劑消耗可節約178.51萬元,電力消耗可節約210萬元。
2014年4月份以來,通鋼礦業公司塔東礦露天原礦磁黃鐵礦的含量較高,磁黃鐵礦是容易抑制和較難浮選的硫化鐵礦物,致使選礦廠生產的鐵精粉含硫持續超標,指標值超出計劃0.3%,其中,7月份平均指標值達到0.48%,制約了選礦廠的正常生產。
為了降低鐵精粉中硫含量,他們增加了藥劑的使用量,但鐵精粉含硫仍不能得到有效控制,而且使選礦廠的浮選成本不斷加大。為此,塔東礦選礦廠經過勘查檢測,大膽創新,對浮選工藝進行了改造。他們將選礦工藝先浮選后磁選的工藝,改為先磁選后浮選的工藝流程,將一部分硫元素礦物先拋尾后,再對一段磁選精礦進行硫浮選,降低浮選難度。此方案利用原有的設備、管路和高差,在不影響正常生產的情況下進行,節省了一個系列的浮選設備,只保留一個系列的浮選設備運行便可滿足生產要求,產生了較為突出的效果,不僅使鐵精粉含硫指標達到正常值,而且減少了藥劑和電力消耗,降低了生產成本。
該項改造完成后,經過一段時間的生產運行,鐵精粉含硫量由原來的0.48%降至月平均含硫指標0.19%,鐵精粉質量指標完全符合市場要求。而且,改造用陶瓷管、彎頭、鐵板、鋼管等其他制作材料約40萬元。同時,節約一個系列的浮選設備、備件10萬元,按照全年入磨處理量為150萬噸,全年藥劑消耗可節約178.51萬元,電力消耗可節約210萬元。