2014年,河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼熱軋部通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)組織模式,加大重點(diǎn)降耗項(xiàng)目攻關(guān)力度,加強(qiáng)能源管控,降低軋輥消耗,成本控制能力不斷提高。鋼軋工序成本達(dá)到645元/噸,較上一年平均水平降低40元以上,年創(chuàng)效1.9億元。
該部?jī)?yōu)化生產(chǎn)組織,全面推行“列車時(shí)刻表”生產(chǎn)組織模式,合理安排三爐四機(jī)和兩條軋線以及平整線的生產(chǎn)計(jì)劃,通過(guò)生產(chǎn)節(jié)奏的加快,降低生產(chǎn)成本;該部組成攻關(guān)組,對(duì)冶煉成本進(jìn)行強(qiáng)力攻關(guān),通過(guò)改進(jìn)底吹配方,最大限度加大鋼水?dāng)嚢枇Γ?shí)現(xiàn)鋼鐵料消耗、石灰消耗分別較上一年降低1.78千克/噸、8.08千克/噸;該部加大能源管控力度,向降低能源成本要效益,二次除塵風(fēng)機(jī)取消液力偶改造項(xiàng)目實(shí)施后,每小時(shí)可節(jié)電80千瓦時(shí);軋機(jī)工序積極開展降低軋輥消耗攻關(guān),通過(guò)采取優(yōu)化加熱制度、固化熱軋油使用、優(yōu)化軋輥磨削制度等措施,使軋輥消耗持續(xù)降低,1810線、1700線軋輥消耗分別較上一年度降低了14.78%和15.82%。
該部?jī)?yōu)化生產(chǎn)組織,全面推行“列車時(shí)刻表”生產(chǎn)組織模式,合理安排三爐四機(jī)和兩條軋線以及平整線的生產(chǎn)計(jì)劃,通過(guò)生產(chǎn)節(jié)奏的加快,降低生產(chǎn)成本;該部組成攻關(guān)組,對(duì)冶煉成本進(jìn)行強(qiáng)力攻關(guān),通過(guò)改進(jìn)底吹配方,最大限度加大鋼水?dāng)嚢枇Γ?shí)現(xiàn)鋼鐵料消耗、石灰消耗分別較上一年降低1.78千克/噸、8.08千克/噸;該部加大能源管控力度,向降低能源成本要效益,二次除塵風(fēng)機(jī)取消液力偶改造項(xiàng)目實(shí)施后,每小時(shí)可節(jié)電80千瓦時(shí);軋機(jī)工序積極開展降低軋輥消耗攻關(guān),通過(guò)采取優(yōu)化加熱制度、固化熱軋油使用、優(yōu)化軋輥磨削制度等措施,使軋輥消耗持續(xù)降低,1810線、1700線軋輥消耗分別較上一年度降低了14.78%和15.82%。