面對嚴峻的市場形勢,京唐公司牢固樹立交賬意識,堅持以市場為導向,以效益為中心,不斷強化基礎管理,持續提升工藝水平,多項生產指標打破歷史紀錄。3月份,兩座高爐負荷雙雙達到了5.5以上,鐵水成本和質量均創出投產以來的最好水平;高爐鐵水產量、利用系數、入爐焦炭、煤比、一級品率、球團礦產量等6項主要指標均打破歷史紀錄;煉鋼生產全月共澆注鑄坯78.02萬噸,超計劃2.72萬噸,圓滿完成了生產計劃。
高效協同運作,提高生產水平。京唐公司重視各專業、各工序間協同高效,努力提升產線保障能力和過程質量、實物質量穩定性,實現生產的順穩進行。煉鐵部牢固樹立煉鐵“一盤棋”的思想,充分發揮礦選、球團、燒結、高爐一體化管理的優勢,協同攻關,保證高爐穩定運行。礦選分廠優化工藝技術,調整脫硫藥劑,穩定精礦粉的產量和質量;球團分廠強化生產組織,不斷優化生產工藝技術,為高爐提供優質的高鎂球團礦;燒結分廠注重產量和質量的平衡點,持續優化生產組織,尋求最佳的上料量;設備系統強化技術攻關,加強維檢單位的管理,持續進行設備改造,為高爐穩定運行提供堅實的保障;焦化作業部嚴格控制焦炭炭化時間,為高爐提供優質的焦炭。煉鋼部圍繞落實3月份計劃指標,提建議、訂措施、狠抓推進落實,煉鋼工序成本、品種鋼帶出品、穩定工藝指標等主要技術經濟指標均創出較好成績。熱軋部認真組織各項生產指標分解,明確措施和責任人,克服了薄規格產品多和高強鋼多等困難,不斷深入挖潛增效,充分發揮內部協同高效優勢,3月份共生產精品鋼75.65萬噸,超計劃0.35萬噸,熱軋計劃綜合成材率97.68%,超計劃0.08%,實現了熱軋兩條產線的產量和質量雙高。冷軋部圍繞產量、質量、設備穩定等關鍵性指標全面開展工作,穩運行、抓落實、保目標,全力確保生產工作穩順進行,產品成材率、帶出品率等指標均完成計劃并保持較好水平。
優化生產組織,強化精細管理。京唐公司各單位認真做好工序銜接、計劃排產等工作,不斷強化精細管理水平。煉鐵部技術人員持續調整上部裝料制度,優化下部送風制度,提升大高爐穩定運行水平。煉鋼部及時優化生產組織方式,狠抓班日計劃的兌現率,把臨時調整生產計劃的權限,由以前的四班調度決定改為生產部長決定,3月份各工序一次投料命中率92%,比公司計劃高2.0%,創出歷史最好水平。熱軋部在工序成本控制、品種規格開發等方面進一步調整優化,提高其精細化管理水平,進而實現效益水平的提升。冷軋部各產線認真做好計劃排產審核工作,保證生產的順穩運行。
開展技術攻關,突破工藝瓶頸。為提升產品質量,降低工序成本,京唐公司廣泛開展技術攻關,不斷超越自我,通過突破工藝瓶頸來提高生產效率和生產水平,取得良好效果。煉鋼部推出了降成本增效益項目承包制、掛牌督導制、成材倒推管理等辦法,成立了“降低鋼鐵料消耗”“降低提溫劑消耗”“提高鑄坯成材率”等項目攻關組十余個,實現了成本消耗的時實監控,主要項目持續優化。3月份工序成本僅為每噸515元,比今年計劃每噸低39元,為歷史最低點。冷軋部針對鋅耗超標率高的問題,通過降低鋅層附加值、固化撈渣人員、制定新的撈渣工具、優化調整撈渣控渣時間等措施,控渣時間由原來的10秒提高到15秒,3月份鋅耗超標率完成19.94%,有效降低了鋅耗,創歷史最好水平;針對薄規格帶鋼提速容易出現劃傷問題,通過提高沉沒輥裝配精度確保鋅鍋輥穩定性,有效解決了這一技術難題,現在非汽車板速度已穩定提高到130米/分鐘,汽車板在鋅鍋處速度已穩定達到120米/分鐘;針對薄規格切邊剪轉動不良及粘鋅問題,及時更換剪刃,退換的剪刃立即清理,保證下次能夠繼續使用,確保產線連續生產;針對T料多,特別是生產難度大的T5料比例較高的情況,通過強化T5料技術攻關,加強T5料的質量監控,完善工藝輥使用周期管理,嚴格執行軋機沖洗制度,優化乳化液各項指標,增加彎輥力改善板形,產品質量有了很大的提高,機時產量也由50噸提升至70噸,該機組3月份完成產量71544噸,超計劃2544噸,其中T料完成產量32809噸。
高效協同運作,提高生產水平。京唐公司重視各專業、各工序間協同高效,努力提升產線保障能力和過程質量、實物質量穩定性,實現生產的順穩進行。煉鐵部牢固樹立煉鐵“一盤棋”的思想,充分發揮礦選、球團、燒結、高爐一體化管理的優勢,協同攻關,保證高爐穩定運行。礦選分廠優化工藝技術,調整脫硫藥劑,穩定精礦粉的產量和質量;球團分廠強化生產組織,不斷優化生產工藝技術,為高爐提供優質的高鎂球團礦;燒結分廠注重產量和質量的平衡點,持續優化生產組織,尋求最佳的上料量;設備系統強化技術攻關,加強維檢單位的管理,持續進行設備改造,為高爐穩定運行提供堅實的保障;焦化作業部嚴格控制焦炭炭化時間,為高爐提供優質的焦炭。煉鋼部圍繞落實3月份計劃指標,提建議、訂措施、狠抓推進落實,煉鋼工序成本、品種鋼帶出品、穩定工藝指標等主要技術經濟指標均創出較好成績。熱軋部認真組織各項生產指標分解,明確措施和責任人,克服了薄規格產品多和高強鋼多等困難,不斷深入挖潛增效,充分發揮內部協同高效優勢,3月份共生產精品鋼75.65萬噸,超計劃0.35萬噸,熱軋計劃綜合成材率97.68%,超計劃0.08%,實現了熱軋兩條產線的產量和質量雙高。冷軋部圍繞產量、質量、設備穩定等關鍵性指標全面開展工作,穩運行、抓落實、保目標,全力確保生產工作穩順進行,產品成材率、帶出品率等指標均完成計劃并保持較好水平。
優化生產組織,強化精細管理。京唐公司各單位認真做好工序銜接、計劃排產等工作,不斷強化精細管理水平。煉鐵部技術人員持續調整上部裝料制度,優化下部送風制度,提升大高爐穩定運行水平。煉鋼部及時優化生產組織方式,狠抓班日計劃的兌現率,把臨時調整生產計劃的權限,由以前的四班調度決定改為生產部長決定,3月份各工序一次投料命中率92%,比公司計劃高2.0%,創出歷史最好水平。熱軋部在工序成本控制、品種規格開發等方面進一步調整優化,提高其精細化管理水平,進而實現效益水平的提升。冷軋部各產線認真做好計劃排產審核工作,保證生產的順穩運行。
開展技術攻關,突破工藝瓶頸。為提升產品質量,降低工序成本,京唐公司廣泛開展技術攻關,不斷超越自我,通過突破工藝瓶頸來提高生產效率和生產水平,取得良好效果。煉鋼部推出了降成本增效益項目承包制、掛牌督導制、成材倒推管理等辦法,成立了“降低鋼鐵料消耗”“降低提溫劑消耗”“提高鑄坯成材率”等項目攻關組十余個,實現了成本消耗的時實監控,主要項目持續優化。3月份工序成本僅為每噸515元,比今年計劃每噸低39元,為歷史最低點。冷軋部針對鋅耗超標率高的問題,通過降低鋅層附加值、固化撈渣人員、制定新的撈渣工具、優化調整撈渣控渣時間等措施,控渣時間由原來的10秒提高到15秒,3月份鋅耗超標率完成19.94%,有效降低了鋅耗,創歷史最好水平;針對薄規格帶鋼提速容易出現劃傷問題,通過提高沉沒輥裝配精度確保鋅鍋輥穩定性,有效解決了這一技術難題,現在非汽車板速度已穩定提高到130米/分鐘,汽車板在鋅鍋處速度已穩定達到120米/分鐘;針對薄規格切邊剪轉動不良及粘鋅問題,及時更換剪刃,退換的剪刃立即清理,保證下次能夠繼續使用,確保產線連續生產;針對T料多,特別是生產難度大的T5料比例較高的情況,通過強化T5料技術攻關,加強T5料的質量監控,完善工藝輥使用周期管理,嚴格執行軋機沖洗制度,優化乳化液各項指標,增加彎輥力改善板形,產品質量有了很大的提高,機時產量也由50噸提升至70噸,該機組3月份完成產量71544噸,超計劃2544噸,其中T料完成產量32809噸。