看到冷鋼煉鐵廠成5#皮帶上干干凈凈、粒度均勻的燒結(jié)礦,參與煉鐵廠燒結(jié)皮帶改造的員工們非常欣慰,鋪5#皮帶的改造非常成功,極大降低了生產(chǎn)成本。
為降低高爐返礦率,幾年前冷鋼煉鐵廠在返1#皮帶頭輪增加三篩后,大大降低了成5#皮帶上的返礦率,但隨著燒結(jié)機的改造,產(chǎn)量上升,皮帶上的燒結(jié)礦流量增大,成5#皮帶上的燒結(jié)礦比發(fā)生了變化,燒結(jié)礦流量大時,三篩難已篩干凈,成5#皮帶上5—10毫米的燒結(jié)礦含粉量多,3—5毫米粒度的燒結(jié)礦比例較高,增加了高爐返礦率。為徹底解決這一問題,煉鐵廠領(lǐng)導(dǎo)多次到三篩、成5#皮帶等現(xiàn)場進行考察后,決定在三篩下料口增加鋪5#皮帶和溜槽,把三篩5—10毫米的燒結(jié)礦轉(zhuǎn)送到鋪6#皮帶上做燒結(jié)機鋪底料用,解決成5#皮帶5—10毫米燒結(jié)礦含粉多,粒度細等問題。
方案一確定立即實施技改,近日燒結(jié)維修班經(jīng)過一周的奮戰(zhàn),順利完成鋪5#的改造,經(jīng)過20多天的生產(chǎn)實踐,成5#皮帶上的燒結(jié)礦干干凈凈,粒度均勻。事實證明鋪5#皮帶的改造非常成功,不僅解決含粉多,粒度細等問題,每天還可減少高爐循環(huán)返礦400噸,節(jié)約了可觀的汽車轉(zhuǎn)運費用,有效降低了生產(chǎn)成本,創(chuàng)造了更好的經(jīng)濟效益。
為降低高爐返礦率,幾年前冷鋼煉鐵廠在返1#皮帶頭輪增加三篩后,大大降低了成5#皮帶上的返礦率,但隨著燒結(jié)機的改造,產(chǎn)量上升,皮帶上的燒結(jié)礦流量增大,成5#皮帶上的燒結(jié)礦比發(fā)生了變化,燒結(jié)礦流量大時,三篩難已篩干凈,成5#皮帶上5—10毫米的燒結(jié)礦含粉量多,3—5毫米粒度的燒結(jié)礦比例較高,增加了高爐返礦率。為徹底解決這一問題,煉鐵廠領(lǐng)導(dǎo)多次到三篩、成5#皮帶等現(xiàn)場進行考察后,決定在三篩下料口增加鋪5#皮帶和溜槽,把三篩5—10毫米的燒結(jié)礦轉(zhuǎn)送到鋪6#皮帶上做燒結(jié)機鋪底料用,解決成5#皮帶5—10毫米燒結(jié)礦含粉多,粒度細等問題。
方案一確定立即實施技改,近日燒結(jié)維修班經(jīng)過一周的奮戰(zhàn),順利完成鋪5#的改造,經(jīng)過20多天的生產(chǎn)實踐,成5#皮帶上的燒結(jié)礦干干凈凈,粒度均勻。事實證明鋪5#皮帶的改造非常成功,不僅解決含粉多,粒度細等問題,每天還可減少高爐循環(huán)返礦400噸,節(jié)約了可觀的汽車轉(zhuǎn)運費用,有效降低了生產(chǎn)成本,創(chuàng)造了更好的經(jīng)濟效益。