如何實施有效擋渣,提高鋼水潔凈度一直是鋼廠致力追求的目標。日前,馬鋼300t轉(zhuǎn)爐滑板擋渣系統(tǒng)試驗取得實質(zhì)性突破,2#300t轉(zhuǎn)爐滑板擋渣系統(tǒng)實現(xiàn)正常運行,擋渣成功率達97.5%以上,促進了馬鋼大轉(zhuǎn)爐自動化煉鋼系統(tǒng)的完善和升級。
當前,鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整加速,由“粗”轉(zhuǎn)“精”不斷滿足用戶高品位的產(chǎn)品需求成為馬鋼轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向。馬鋼300t轉(zhuǎn)爐瞄準的是“高精尖”鋼種,但原有的手動擋渣方式擋渣效果不穩(wěn)定,出鋼過程中下渣“回磷”,精煉工序氧化劑等合金成本消耗過高,成為困擾馬鋼追求高品質(zhì)、低成本生產(chǎn)的難題。鋼水“回磷”對產(chǎn)品質(zhì)量影響很大,潔凈鋼對磷的含量控制有嚴格要求,高端潔凈鋼含磷量在0.01%以下,傳統(tǒng)的擋渣方式難以滿足潔凈鋼生產(chǎn)的需求。為此, 300t轉(zhuǎn)爐滑板擋渣工藝項目組,經(jīng)過技術(shù)論證決定實施“滑板自動擋渣”改造,先在2#300t轉(zhuǎn)爐上試驗,而后逐步推廣?;遄詣訐踉捎孟冗M的紅外檢測技術(shù),在出鋼過程中對鋼流進行下渣檢測,自動控制滑板開閉,達到準確控制下渣的目的。從今年6月開始,經(jīng)過項目組的不懈努力,2#300t轉(zhuǎn)爐滑板擋渣系統(tǒng)改造獲得成功,擋渣成功率達97.5%以上。與以往擋渣方式相比,該擋渣系統(tǒng)擋渣成功率提高近10%,鋼水夾雜少,有效提高了鋼水清潔度,合金、耐材消耗低。
據(jù)滑板擋渣工藝負責人、高級工程師徐小偉介紹,目前300t轉(zhuǎn)爐滑板擋渣還需進一步進行系統(tǒng)優(yōu)化,包括紅外檢測準確率的提高、耐材系統(tǒng)優(yōu)化、安裝定位的調(diào)整、下渣報警啟動搖爐角度的設(shè)置、下渣檢測控制系統(tǒng)的優(yōu)化等。同時,還需要完善滑板擋渣使用效果評價模型,按照鋼種、班次和操作習(xí)慣進行分類分析,對操作人員進行操作培訓(xùn),減少操作過程中的“卷渣”,最終將實現(xiàn)自動擋渣。