經過62天大修后,鞍鋼股份煉鐵總廠新4號高爐于8月22日零時58分正式送風,16小時后第一股鐵水流出,次日9時順利達產,實現平穩開爐。達產后,高爐利用系數達到國內同行業先進水平,創造了高爐大修開爐的“鞍鋼速度”。
從6月15日到8月22日,鞍鋼股份煉鐵總廠對新4號高爐進行了為期60余天的爐缸改造性大修,重新砌筑爐缸,更換部分冷卻壁,這是今年鞍山鋼鐵三大年修工程之一,對于設備“強筋壯骨”、升級換代,提高市場競爭力具有重要意義。
以往年修工程采取階段性驗收,質量不合格就要重新返工,給工程進度造成影響。這次年修,為了保證工程質量,大修指揮部實行“全過程及時糾偏”,指揮部所有負責人與施工方同吃住,一起施工,共同監督,最大限度保證了施工方案零差錯執行。爐缸砌筑是該項工程的關鍵環節,高爐爐長、職工和爐窯專業負責人等全程跟蹤,逐塊質檢,并攝像記錄全過程,最大限度保證了施工質量。
為了實現一次開爐成功和快速達產,煉鐵總廠科學制定開爐方案,首次嘗試全風口操作的送風方式,創造了從點火送風到達產達效不到兩天時間的紀錄。新4號高爐也成為鞍鋼高爐大修后開爐速度最快的高爐。
從6月15日到8月22日,鞍鋼股份煉鐵總廠對新4號高爐進行了為期60余天的爐缸改造性大修,重新砌筑爐缸,更換部分冷卻壁,這是今年鞍山鋼鐵三大年修工程之一,對于設備“強筋壯骨”、升級換代,提高市場競爭力具有重要意義。
以往年修工程采取階段性驗收,質量不合格就要重新返工,給工程進度造成影響。這次年修,為了保證工程質量,大修指揮部實行“全過程及時糾偏”,指揮部所有負責人與施工方同吃住,一起施工,共同監督,最大限度保證了施工方案零差錯執行。爐缸砌筑是該項工程的關鍵環節,高爐爐長、職工和爐窯專業負責人等全程跟蹤,逐塊質檢,并攝像記錄全過程,最大限度保證了施工質量。
為了實現一次開爐成功和快速達產,煉鐵總廠科學制定開爐方案,首次嘗試全風口操作的送風方式,創造了從點火送風到達產達效不到兩天時間的紀錄。新4號高爐也成為鞍鋼高爐大修后開爐速度最快的高爐。